馬良學(xué) 屈元旺
煙臺南山鋁業(yè)新材料有限公司 山東煙臺 265713
隨著社會不斷進步,車間設(shè)備使用年限增加,原裝進口備件達到使用壽命后,需要進行定期維護保養(yǎng)或者更換,在采購備件問題上,備件價格以及采購周期,以及備件本身的技術(shù)資料方面都嚴重制約著設(shè)備的維修成本以及使用壽命,加快備件國產(chǎn)化進度,積極尋找國產(chǎn)化廠家是社會進步的必然[1]。
保溫爐出鋁口激光傳感器長期處于高溫環(huán)境中運行,靠壓縮空氣冷卻控制信號線以及激光頭,激光頭和控制電纜有被高溫烤化的風(fēng)險,原因為溫度過高或者壓縮空氣量過小時,不能及時提供冷卻效果,激光會被烤化,影響自動化生產(chǎn)過程。
進口激光傳感器的耐高溫性比國產(chǎn)性能好,但是通過壓縮空氣以及冷凝管的制冷可以克服這個難題,在壓縮空氣入口增加冷凝管,可以降低吹入壓縮空氣的溫度,在壓縮空氣風(fēng)量不足或者溫度過高時增加冷卻效果,保護激光,避免因高溫而導(dǎo)致?lián)p壞。最終國產(chǎn)產(chǎn)品可以完全替換原進口與產(chǎn)品[2]。
原設(shè)計安裝位置低,距離流槽位置近,有高溫烤壞風(fēng)險大,且位置不可調(diào)整。
鑄造過程中因激光原因?qū)е乱何徊环€(wěn)定而產(chǎn)生漏鋁跑鋁,造成安全事故,則損失會無限放大;如因液位不準而造成鑄造失敗,每失敗一爐造成經(jīng)濟損失也是非常大的。
為了提高鑄造過程中液位的穩(wěn)定性,對激光進行分析研究,確認國產(chǎn)激光可以完全代替原有進口備件,且可以通過自帶程序軟件自動設(shè)置安裝位置,同時重新設(shè)計支架,對其高度適當增高,有利于避免降低環(huán)境高溫,以免造成烤壞激光的風(fēng)險。具體安裝位置及改造前后對比效果見下圖:
激光液位計采用相位比較原理進行測量。激光傳感器發(fā)射不同頻率的可見激光束,接收從被測物返回的散射激光,將接收到的激光信號與參考信號進行比較,后用微處理器計算出相應(yīng)偏移所對應(yīng)的物體間距離;最終將高度信號通過RS232數(shù)據(jù)接口變換為4-20mA信號傳送到PLC控制系統(tǒng),形成最終在人機界面上顯示,并參與控制液壓系統(tǒng)工作,用以維持液位保持一定的高度,滿足工藝需求。該控制屬于閉環(huán)控制,通過液壓系統(tǒng)對保溫爐起升角度的控制實現(xiàn)自動控制液位高度。
國產(chǎn)激光精度都可以達到mm級,應(yīng)用到高溫熔融鋁液液位檢測控制技術(shù)中后,國產(chǎn)激光根據(jù)調(diào)試軟件調(diào)試好零點,以及4-20mA信號對應(yīng)的高度值,改制跟實際高度對比一致,但是傳到上位機時無法顯示零點,總是存在一定的偏差,現(xiàn)場技術(shù)人員進一步檢查原PLC程序中,發(fā)現(xiàn)原程序存在針對進口激光的零點進行了漂移設(shè)置,針對實際情況現(xiàn)場技術(shù)人員作了修改如下:
在自動控制程序中,將該漂移值修改后,實際測試數(shù)值,離線調(diào)試數(shù)值,與上位機電腦顯示數(shù)值一致且穩(wěn)定。克服了無法顯示零點帶來的困惑,使鑄造過程中能更直觀的顯示液位值,消除了生產(chǎn)操作人員的疑慮。避免了因為液位顯示值與實際值不一致帶來的對工藝要求,生產(chǎn)質(zhì)量的困擾[3]。國產(chǎn)激光成功運用到自動化控制系統(tǒng)中,用于實時測量高溫熔融鋁液液位,并保持穩(wěn)定運行狀態(tài)。