陳峰,趙杰,武博
(杭州朝陽橡膠有限公司,浙江 杭州 310018)
目前胎體規(guī)格比較多,產(chǎn)量比較緊張,現(xiàn)場(chǎng)空間位置有限。目前的生產(chǎn)設(shè)備無法滿足現(xiàn)有生產(chǎn)要求,經(jīng)常造成制品脫節(jié)(之前平均7刀/ min,每12 h只能做9大筒簾布)。經(jīng)過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備的觀察和研究分析,為提高生產(chǎn)效率,綜合考慮必須通過對(duì)機(jī)械技術(shù)和電氣技術(shù)的結(jié)合加以改造:
(1)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備加以改造,提高智能自動(dòng)化生產(chǎn),減少生產(chǎn)工人對(duì)操作時(shí)間的浪費(fèi);
(2)改變備件的材質(zhì),提高備件的使用性能,減少因使用周期短在維修更換備件上造成的時(shí)間浪費(fèi);
(3)提高修改運(yùn)動(dòng)控制PLC的參數(shù)塊數(shù)據(jù)和修改程序,優(yōu)化動(dòng)作,提高各個(gè)伺服電機(jī)的響應(yīng)速度,提高動(dòng)作步序的流暢性,減少不必要的等待時(shí)間。
原導(dǎo)開采用的是人力小車式更換簾布,人力小車體積大質(zhì)量大,在使用上較為笨拙,每次換料要2~3個(gè)工人用力拉出來,然后在使用橋式起重機(jī)對(duì)大桶簾布進(jìn)行吊裝,簾布就位后再將小車推回到設(shè)備導(dǎo)開部位,此操作方法人員和設(shè)備使用上工序較多,整個(gè)過程每次將持續(xù)到5 min以上,設(shè)備還必須停機(jī)處理,在生產(chǎn)上造成了時(shí)間的浪費(fèi),多一步操作步驟多一個(gè)人還增加了一份安全風(fēng)險(xiǎn)。為解決此現(xiàn)象,經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的研究和分析,將導(dǎo)開部位的人力小車改為自動(dòng)更換簾布的小車,小車設(shè)計(jì)成直線運(yùn)動(dòng),地面設(shè)置齒形導(dǎo)軌,把導(dǎo)開部位的導(dǎo)開電機(jī)安裝在小車上,使導(dǎo)開小車和導(dǎo)開部位成一個(gè)獨(dú)立的工序,在膠料導(dǎo)開時(shí)進(jìn)行對(duì)中校準(zhǔn),此小車由兩個(gè)工位組成,一個(gè)工位在工作的過程中,不耽誤另外一個(gè)工位換料,無需長(zhǎng)時(shí)間停機(jī),一人操作即可,在簾布更換上通過對(duì)小車本身的改造,無需使用橋式起重機(jī),整個(gè)安裝和更換可以直接用氣缸操作,當(dāng)上料時(shí),氣缸縮回,工裝筒邊緣剛好接觸地面,人力推動(dòng)大筒簾布到氣缸安全夾頭上,消除了使用橋式起重機(jī)帶來的繁瑣和安全隱患,待方鋼到安全卡盤槽內(nèi)穩(wěn)定后鎖緊即可,然后氣缸伸出,簾布上升脫離地面,完成簾布更換,卸料時(shí)重復(fù)操作,在時(shí)間上每次更換工位只需30 s左右就能完成,生產(chǎn)的過程中可對(duì)另外一個(gè)工位進(jìn)行簾布的更換。自動(dòng)小車如圖1所示。
圖1 自動(dòng)小車
導(dǎo)開小車改為自動(dòng)小車之后,地面位置占用比較大,離設(shè)備過渡輥距離較遠(yuǎn),為解決簾布因?qū)ч_過程中造成的簾布傾斜或不對(duì)中的現(xiàn)象,特在設(shè)備上加裝了導(dǎo)開定中過渡裝置,并將底端改造為可自動(dòng)微調(diào)性移動(dòng)式結(jié)構(gòu),簾布和定中裝置之間加裝糾偏裝置,雙重保障為后面的拼接對(duì)中提前做了鋪墊。上方凸出延伸到成筒簾布上方,成倒向L形設(shè)計(jì),過渡輥由傳統(tǒng)的圓筒形設(shè)計(jì)改造為雙向輪滾珠,此改造可以解決因張力造成的輥筒彎曲,膠料黏連以及橫向打折的現(xiàn)象,雙向輪輥筒直接對(duì)簾布進(jìn)行導(dǎo)開承接,雙向輥上方在左右兩側(cè)增加防左右移動(dòng)位置大的導(dǎo)向裝置,由于簾布內(nèi)部鋼絲比較堅(jiān)硬,兩側(cè)導(dǎo)向裝置采用45#鋼或者特殊處理的輥筒都不能滿足使用需求,為此我們用多個(gè)軸承代替導(dǎo)向輥的作用,軸承的硬度較大,20組的導(dǎo)向軸承足以解決磨損快的現(xiàn)象,導(dǎo)向軸承還可以根據(jù)不同膠料的寬度,通過絲杠進(jìn)行人工調(diào)整,使用效果非常明顯。對(duì)中過渡裝置如圖2所示。
圖2 對(duì)中過渡裝置
在對(duì)中的問題上,以前都是在生產(chǎn)的過程中用鋼卷尺大概測(cè)量一下,眼力判斷貼膠位置是否對(duì)中,由于測(cè)量次數(shù)較多,生產(chǎn)不能停下,測(cè)量存在嚴(yán)重的安全隱患。因此我們?cè)黾恿藢?duì)中確認(rèn)裝置,其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用方便,固定位置為1#帶上方,使用前只需測(cè)量在用規(guī)格的制品,通過絲桿調(diào)節(jié)劃線針為該規(guī)格的正中部分,生產(chǎn)中自然在制品上留下一條劃痕,生產(chǎn)過程中無需再測(cè)量計(jì)算中間部分,直接可以觀看兩側(cè)是否對(duì)稱。
在拼接的錯(cuò)角問題上使用了雙重校對(duì)方式,以前是由一對(duì)光標(biāo)完成,不能保證工藝要求的拼接合格率,造成膠料的浪費(fèi)和品質(zhì)的下降,于是在光標(biāo)后方增加安裝了一套拼接檢測(cè)裝置,使拼接合格率由以前的96.2%提高到99.88%,在生產(chǎn)時(shí)間上,因拼接不完好,停機(jī)切割制品拼接處再重新拼接造成的時(shí)間浪費(fèi)和返回膠的問題到了解決。
通過以上導(dǎo)開工位的改造,制品對(duì)中的測(cè)量上和拼接錯(cuò)位的整個(gè)時(shí)間每次節(jié)約了8 min左右,每個(gè)班組即可節(jié)約1 h左右,1 h的生產(chǎn)時(shí)間可以提高產(chǎn)量,也可以做其他必要的事情,節(jié)約了勞動(dòng)成本降低了安全風(fēng)險(xiǎn),也不需再使用橋式起重機(jī),避免了電能消耗和維保成本。
備件的加工工藝對(duì)設(shè)備的使用效率影響很大,備件材質(zhì)差或設(shè)計(jì)不合理增加了設(shè)備的維修時(shí)間,同時(shí)減少了生產(chǎn)時(shí)間,對(duì)設(shè)備使用效率最為明顯的是裁刀的更換研磨,以前1.7 m的裁刀的使用周期為每把刀為一月,每個(gè)面約用一周時(shí)間,更換裁刀面需2 h,每月至少8 h,通過對(duì)裁刀材質(zhì)結(jié)構(gòu)的改變,成為高強(qiáng)度黃金刀,使用周期可達(dá)2個(gè)月,直接維修效率時(shí)間降低兩倍,每月節(jié)約4 h,且備件維修費(fèi)用上節(jié)約了一半。
環(huán)形傳送帶以前使用的綠色橡塑制品,在某種較小規(guī)格中運(yùn)行的過程中會(huì)產(chǎn)生相對(duì)運(yùn)動(dòng)導(dǎo)致制品送料位置不均,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行磨損,導(dǎo)致橡塑表面脫皮損壞,嚴(yán)重影響工藝質(zhì)量。將傳送帶材質(zhì)改變?yōu)榫郯滨?,增加了表面粗糙度和耐磨性,也提高了光?biāo)和拼接檢測(cè)裝置的使用效果,有效的解決了相對(duì)滑動(dòng)的問題。
機(jī)械設(shè)計(jì)上的改造以外對(duì)電氣程序也進(jìn)行了優(yōu)化,分別對(duì)運(yùn)行速度的調(diào)整,運(yùn)行先后順序的改變和運(yùn)動(dòng)軌跡距離的優(yōu)化,都極大的增加了生產(chǎn)的時(shí)間,主要做的項(xiàng)目有以下優(yōu)化:
(1)定長(zhǎng)輸送帶速度從40 m/min提升到72 m/min;
(2)裁刀裁切速度從40 m/min提升到80 m/min ;
(3)裁刀返回速度從30 m/min提升到60 m/min;
(4)吸盤速度從60 m/min提升到90 m/min;
(5)送料皮帶從30 m/min提升到74 m/min;
(6)裁刀前壓料裝置從5 s/次提升到2 s/次;
(7)拼接速度從100 m/min提升到150 m/min;
(8)拼接返回速度從100 m/min提升到130 m/min;
(9)裁刀起始位置從20改為50;
(10)裁刀結(jié)束位置從1 000改為950。
原拼接糾偏結(jié)束后再進(jìn)行返料動(dòng)作,為了節(jié)約等待時(shí)間,將程序修改為糾偏與返料同時(shí)進(jìn)行,減少了每次2 s的先后順序的等待時(shí)間,每天每臺(tái)設(shè)備按8 000次計(jì)算,每月可節(jié)約時(shí)間約66 h,修改程序電氣圖如3所示。
圖3 修改程序電氣圖
原有要在L1輸送帶上檢測(cè)到有料才能進(jìn)行拼接,修改為裁刀下有料就進(jìn)行拼接,把檢測(cè)位置改變來減少等待的時(shí)間。修改后的程序如圖4所示。
圖4 修改后的程序圖
本次在機(jī)械和電氣上的優(yōu)化改造都是為了增加生產(chǎn)時(shí)間,提高生產(chǎn)效率和工藝效果。通過對(duì)生產(chǎn)時(shí)間影響較大工序上的改造,產(chǎn)能從7刀/min提升到了9刀/min,每12 h就能從9大筒簾布提升到11大筒簾布,提高了公司的經(jīng)濟(jì)效益,使公司的自動(dòng)化水平又上升了一個(gè)層次。