張懷玉
(江蘇龍環(huán)環(huán)境科技有限公司,江蘇 常州 213022)
餐廚垃圾作為居民日常生活、餐飲、食堂等產(chǎn)生的高油脂、高鹽分、有機(jī)含量高、成分復(fù)雜的生活垃圾,其中的油脂是生產(chǎn)生物柴油、硬脂酸和油酸等產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)原料,具有很高的再生利用價(jià)值。 根據(jù)油脂不同的存在形式,通過增大油粒直徑、增大水與油的密度差、降低水的絕對(duì)粘度的方式提高油脂與水相、固相的分離[1]。 目前,由于餐廚垃圾中廢油脂以固相內(nèi)部的油脂存在方式為主,較難實(shí)現(xiàn)分離,實(shí)驗(yàn)表明,對(duì)餐廚垃圾進(jìn)行濕熱處理,可促進(jìn)餐廚垃圾中固相內(nèi)部的油脂液化浸出[2-4]。 實(shí)際工程中應(yīng)采用“自動(dòng)分選+機(jī)械打漿+加熱+固液分離”的預(yù)處理措施。
針對(duì)餐廚垃圾中的油脂主要采用加熱方式,實(shí)現(xiàn)油脂及有機(jī)質(zhì)可利用資源的物質(zhì)最大化分離。 與油脂分離相關(guān)的主要設(shè)備為加熱設(shè)備、 固液分離設(shè)備及離心分油設(shè)備。 加熱是對(duì)餐廚垃圾進(jìn)行加熱,提高水油分離度;固液分離則是實(shí)現(xiàn)固相、液相的分離;離心分油是利用離心分離的方式,實(shí)現(xiàn)油水固相的分離。
隨著生活垃圾分類政策的落地、 地溝油非法收集受限,餐廚垃圾中的油脂含量不斷升高。 餐廚垃圾中油脂和有機(jī)質(zhì)分離率的提高對(duì)餐廚垃圾的資源化、 減量化效率有著重要的作用。 針對(duì)工程實(shí)際應(yīng)用中,餐廚垃圾加熱水解方式、固液分離運(yùn)行工況參數(shù)的實(shí)驗(yàn)研究,為餐廚垃圾工程化應(yīng)用提供參考。
研究餐廚垃圾油脂分離設(shè)備相關(guān)的加熱設(shè)備及固液分離設(shè)備,其中加熱裝置包括漿料進(jìn)口、中間軸攪拌輸送、加熱裝置、出料閥門、泄壓口及出料口,主要原理是利用外部加熱的方式實(shí)現(xiàn)油脂分離,具體外形如圖1 所示。 固液分離裝置包括機(jī)架、濾筒、液壓裝置等,主要原理是利用壓力擠壓的方式實(shí)現(xiàn)固液分離,具體外形如圖2 所示。
圖1 餐廚垃圾漿料加熱裝置外形圖
圖2 餐廚垃圾固液分離裝置外形圖
1.2.1 加熱方式不同對(duì)油脂分離效果的影響
分別采用“夾套間接加熱+中間軸間接加熱”及“內(nèi)倉直噴加熱+中間軸間接加熱”兩種方式,研究兩種加熱方式的工況下,實(shí)際餐廚垃圾處理產(chǎn)生固渣含水率。
1.2.2 壓力及溫度對(duì)三相分離效果的影響
在固液分離設(shè)備中設(shè)置堵頭壓力調(diào)節(jié)器,通過調(diào)節(jié)堵頭對(duì)固液分離機(jī)出口物料的壓力,同時(shí)通過控制加熱裝置調(diào)節(jié)餐廚垃圾的溫度,研究不同工況下,固液分離設(shè)備出渣的含水率。
通過調(diào)整加熱設(shè)備及固液分離設(shè)備的運(yùn)行參數(shù),研究設(shè)備改造后餐廚垃圾提油率的變化。
提油率:實(shí)際餐廚垃圾處理工程中,統(tǒng)計(jì)單位時(shí)間油脂的產(chǎn)量及餐廚垃圾的處理量,油脂產(chǎn)量占餐廚垃圾總量比例即為系統(tǒng)的提油率。
固渣含水率:取固液分離設(shè)備脫水后的固渣,通過烘箱105℃烘干2h,測定前后固渣的重量,確定固液分離系統(tǒng)固渣含水率。
設(shè)備初始狀態(tài),未進(jìn)料的狀態(tài)下開展實(shí)驗(yàn)。 第1 天未通蒸汽,通過間接加熱的方式提高餐廚垃圾漿料溫度。 研究不通蒸汽的情況下,固液分離固渣含水率的變化。 實(shí)驗(yàn)過程中,每天清洗固液分離設(shè)備1~2 次,設(shè)備運(yùn)行期間,每2h 取樣一次,當(dāng)日固渣含水率取均值。
由圖3 可知,第1 天出渣比較干,固渣平均含水率為65%,停機(jī)后進(jìn)行沖洗;第2 天出渣含水率明顯高于前一天,出渣含水率提高至68%;第3 天后,固液分離系統(tǒng)出渣成團(tuán),含水率范圍為72%~75%,主要原因是固液分離設(shè)備中餐廚垃圾漿液很粘稠,出現(xiàn)了篩網(wǎng)堵塞的情況。 說明固液分離設(shè)備前段的加熱設(shè)備未完全實(shí)現(xiàn)油脂的分離,導(dǎo)致固液分離液相中含油,物料粘性較強(qiáng),堵塞了篩網(wǎng)。
圖3 固渣含水率變化情況
設(shè)備經(jīng)沖洗完成后,開展通蒸汽情況下,固液分離設(shè)備出渣情況的研究。通過控制蒸汽量調(diào)節(jié)物料溫度。本文研究物料溫度 55℃、70℃,壓力 2.5bar、4.0bar 情況下,固液分離設(shè)備出渣情況及固渣含水率情況。
2.2.1 物料平均溫度55℃、壓力2.5bar
由圖4 可知,固液分離機(jī)出渣含水率初期穩(wěn)定在68.16%,比改造前的73.5%分別降低了5.34%,出渣成堆體狀,不會(huì)平鋪,滿足固液分離直接出渣外運(yùn)的條件。 但第3 天和第4 天,含水率提高。 發(fā)現(xiàn)此種現(xiàn)象產(chǎn)生是在餐廚垃圾收集料倉滿料的情況下,由于料倉餐廚垃圾脫水困難,固液分離前端漿料含水率非常高,導(dǎo)致固液分離機(jī)出料相對(duì)較高,超過了70%,但是前端漿料含水率降低后,固液分離機(jī)出渣含水率就降低至66%~69%。 相比未通蒸汽,通蒸汽的情況下,固渣含水率降低了5%~6%。
圖4 固渣含水率變化情況
2.2.2 物料平均溫度70℃、壓力4.0bar
提高物料的溫度及固液分離壓力,測定固液分離機(jī)出渣含水率變化情況,由圖5 可知,固液分離設(shè)備出渣含水率變化范圍為62.67%~68%,運(yùn)行過程滿料倉分選機(jī)漿料含水率高的1~2h,其余時(shí)間固渣含水率比較穩(wěn)定,比平均溫度55℃、 堵頭壓力2.5bar 的情況,含水率下降了3%~4%,出渣成堆體狀,滿足固液分離直接出渣外運(yùn)的條件。謝雪偉等[5]研究餐廚垃圾油水分離的實(shí)驗(yàn)條件最佳分離條件為80℃,溫度要求與本項(xiàng)目溫度接近。 考慮運(yùn)行成本,加熱物料溫度控制在70℃。
圖5 固渣含水率變化情況
跟蹤監(jiān)測改造前及改造后月度的油脂產(chǎn)量數(shù)據(jù),系統(tǒng)提油率的變化如圖6 所示,第1—3月份未通蒸汽的情況下,提油率分別為 2.91%、2.6%、2.37%,平均提油率2.76%。蒸汽加熱后系統(tǒng)提油率為3.23%。說明采用蒸汽加熱后,系統(tǒng)提油率比改造前提高0.47%。
圖6 提油率變化情況
采用蒸汽直噴的方式,有部分漿料通過漿料加熱裝置泄壓管溢出。 此部分物料可與水混合,經(jīng)離心后實(shí)現(xiàn)有機(jī)物的分離,實(shí)現(xiàn)有機(jī)物最大化的進(jìn)入后續(xù)厭氧消化處理系統(tǒng)。 漿料溫度70℃、壓力4.0bar 的運(yùn)行工況,固渣含水率較低,研究此工況的運(yùn)行條件下,設(shè)備運(yùn)行頻率、泄壓管開關(guān)程度對(duì)出渣情況及出渣占餐廚垃圾處理總量比重變化的影響。
漿料加熱裝置50Hz 滿頻運(yùn)行,泄壓管全開,固液分離機(jī)堵頭50Hz 滿頻運(yùn)行的情況,固液分離設(shè)備出渣占總出渣量平均為39%,泄壓物料出渣量平均61%,全部出渣占原始餐廚垃圾比重為15.8%。改造前外排渣總量出渣占原始餐廚垃圾比重為16%。
2.4.1 泄壓管開關(guān)程度的影響
漿料加熱裝置50Hz 滿頻運(yùn)行,固液分離機(jī)堵頭50Hz滿頻,泄壓管關(guān)閉1/2,固液分離機(jī)出渣口直接嚴(yán)重噴料,說明漿料加熱裝置和固液分離機(jī)內(nèi)存在壓力,而且直接傳遞到固液分離機(jī)出口,實(shí)際運(yùn)行過程中需疏導(dǎo)壓力。
2.4.2 漿料加熱裝置運(yùn)行頻率的影響
漿料加熱裝置30Hz 頻率運(yùn)行,固液分離機(jī)出渣占總出渣量平均為26.7%,泄壓物料出渣量平均為73.3%,這說明降低漿料加熱裝置運(yùn)行頻率不會(huì)增加固液分離機(jī)出渣量,反而導(dǎo)致泄壓物料量急速增加。 說明漿料加熱裝置50Hz 運(yùn)行效果較佳。
2.4.3 固液分離機(jī)運(yùn)行頻率的影響
漿料加熱裝置50Hz,泄壓管全開,固液分離分別在60Hz 和65Hz 超頻運(yùn)行。固液分離機(jī)出渣占總出渣量平均值分別為70%和71.1%,泄壓物料出渣量平均值分別為30%和28.9%,固液分離機(jī)出渣率升高。
漿料加熱裝置60Hz,泄壓管全開,固液分離機(jī)65Hz超頻運(yùn)行。 固液分離機(jī)出渣占總出渣量的52.9%,泄壓物料出渣量平均值占總出渣量的47.1%,固液分離機(jī)出渣比率比頻率50Hz 降低18.2%左右。
漿料加熱裝置50Hz,泄壓管全開,固液分離65Hz 超頻運(yùn)行,系統(tǒng)出渣率原始餐廚垃圾比重為16%,并無大的變化。 項(xiàng)目改造前利用自來水將漿料稀釋,實(shí)現(xiàn)有機(jī)物分離。 改造后,固液分離機(jī)出渣全部直接外運(yùn),節(jié)省自來水0.5 噸/噸餐廚垃圾。
1)漿料加熱裝置采用蒸汽直噴加熱的方式后,固液分離設(shè)備固渣含水率降低5%~9%,系統(tǒng)提油率實(shí)測從2.76%提升到3.23%。
2)漿料加熱裝置物料加熱溫度在70℃,固液分離設(shè)備壓力為4bar,油相、水相及固相的分離效果更佳。
3)漿料加熱裝置50Hz,泄壓管全開,固液分離65Hz超頻運(yùn)行,固液分離直接出渣量最大,但是系統(tǒng)出渣率原始餐廚垃圾比重改造前后無大的變化。 項(xiàng)目改造后,節(jié)省自來水0.5 噸/噸餐廚垃圾。