(太原煤炭氣化(集團)有限責任公司 山西 030032)
2019年3月16日,某燃氣有限公司1#原料氣壓縮4級缸活塞桿檢修完啟動運行2小時(累計運行8000多小時)后發(fā)生斷裂事故,活塞桿工作溫度低于105℃,工作介質為焦爐煤氣,活塞桿直徑為100mm,材料為42CrMoE合金結構鋼,原料氣壓縮機活塞桿示意圖如圖1所示。
圖1 焊接活塞
2019年8月,某燃氣有限公司將上述發(fā)生斷裂的4級缸活塞桿送交至某金屬研究所,對活塞桿斷裂性質進行原因分析,結果如下:
(1)斷口表面分析。斷裂處距活塞桿螺紋端面經測量長度約為1.39m。由于送檢活塞桿較長,斷裂后的活塞桿表面銹蝕較重,為環(huán)向斷裂,斷裂處較平直,不便于對斷口進行檢查,故用線切割從斷口下方16mm處將斷口切下,并對斷口表面銹蝕嚴重且發(fā)生研磨,發(fā)現刮油環(huán)彈簧或填料函彈簧掉入斷口留下的擠壓痕跡,即瞬斷區(qū)。對端口部位進一步放大,有三處斷裂臺階,并伴隨一條弧線出現,判斷應為疲勞弧線,疲勞弧線是疲勞斷口的典型宏觀形貌,說明該斷口為疲勞斷口,疲勞源的位置可見明顯的放射狀紋理,紋理由活塞桿表面起始、向心部擴展,疲勞源為線源,長度約為6mm、寬度約為0.9mm,疲勞源側面可見軸向摩擦痕跡,疲勞擴展區(qū)斷口較為平坦,但銹蝕嚴重,以致無法分辨斷裂形貌。
(2)斷口側面分析。對活塞桿斷口側面的切割面放大分析,斷裂面的切割面的分布不均勻,一部分摩擦面粗糙,磨損較重,可見清晰的軸向摩擦痕跡;另一部分摩擦面光亮,磨損輕微,隱約可見稀疏的軸向摩擦痕跡,這說明送檢活塞桿摩擦面局部存在偏磨現象。從送檢活塞桿疲勞源側面斷口疲勞源位置觀察,可見疲勞源側面存在清晰的軸向摩擦痕跡,垂直于摩擦痕跡發(fā)現兩條與斷口面平行的環(huán)向裂紋,長度約為8.5mm。
(3)低倍組織檢查。在斷口下方約16mm處切取平行于斷口方向的環(huán)向低倍組織試片,經50%鹽酸水溶液熱腐蝕后,根據《GB/T 1979-2001結構鋼低倍組織缺陷評級圖》進行評級,一般疏松為1.5級,未見中心疏松、錠型偏析、一般點狀偏析和邊緣點狀偏析。在低倍試片上測量淬硬層深度,結果為淬硬層深度約為4.27mm。
(4)夾雜物和晶粒度檢查。檢測送檢活塞桿淬硬層和基體的夾雜物,檢測可見夾雜物很少,不需要進行評級。送檢活塞桿淬硬層和基體的晶粒度圖像,根據《GB/T 6394-2002金屬平均晶粒度測試方法》進行評級,淬硬層為9級,基體為7級。
(5)金相組織檢查。垂直于活塞桿斷口切取疲勞源金相試樣,經粗磨、精磨、拋光后得到的金相磨面斷口面,活塞桿疲勞源表面有腐蝕坑。對腐蝕坑的放大像,圖像顯示活塞桿表面發(fā)生腐蝕,可能與活塞桿所處的環(huán)境氣氛有關。金相磨面經腐蝕后的金相組織,從斷口面處疲勞源顯示,活塞桿淬硬層外的淬火馬氏體組織,呈灰白色,說明活塞桿淬硬層發(fā)生了二次淬火,疲勞源正是位于二次淬火區(qū)域內,疲勞源處的組織為淬火馬氏體組織。距斷口約15mm處的活塞桿表面裂紋由活塞桿表面萌生、向心部擴展;經腐蝕后的裂紋萌生于發(fā)生二次淬火區(qū)域的淬火馬氏體組織和上貝氏體+少量回火索氏體混合組織。
(6)硬度測試。表1送檢活塞桿淬硬層洛氏硬度測試結果,淬硬層表面硬度43.2HRC,淬硬層內部硬度為49.7HRC,均低于規(guī)定值要求。表2是送檢活塞桿基體布氏硬度測試結果,基體硬度平均為254HBS,低于標準值要求。表3是送檢活塞桿基體上貝氏體組織和回火索氏體的顯微硬度測試結果,上貝氏體組織平均硬度為251HV0.3,回火索氏體組織平均硬度為325HV0.3。
表1 送檢活塞桿催貨層洛氏硬度
表2 送檢活塞桿基體布氏硬度
表3 搜擬建活塞桿基體組織顯微硬度
(7)力學性能測試。從送檢活塞桿基體中切取3根拉伸試樣和3根沖擊試樣,分別用電子拉伸試驗機和擺錘式沖擊試驗機進行測試,結果如表4所示,活塞桿的屈服強度處于標準值下限、抗拉強度低于標準值要求,斷后伸長率、斷面收縮率和沖擊吸收功均滿足標準值要求。
表4 送檢活塞桿力學性能測試結果
(8)化學成分分析。從送檢活塞桿基體切取Φ30mm×10mm圓片一個和10g分析屑,使用直讀光譜儀、熒光光譜儀和ICP光譜儀進行元素成分分析,結果如表5所示,元素分析結果均滿足標準值要求。
表5 送檢活塞桿化學成分
送檢活塞桿斷口檢查結果表明,活塞桿斷口存在疲勞弧線,說明活塞桿屬于疲勞斷裂,疲勞源位于活塞桿淬硬層表面,斷口上瞬斷區(qū)面積較小,說明疲勞裂紋擴展時受到的工作應力較小。對斷口疲勞源側面檢查結果可知,活塞桿表面局部存在軸向摩擦痕跡,并且疲勞源側面磨損較重,從而引起活塞桿表面產生環(huán)向磨削裂紋,而疲勞擴展區(qū)對應的活塞桿表面磨損輕微,說明活塞桿存在偏磨現象。對送檢活塞桿的金相組織檢查結果表明,基體組織為上貝氏體和少量的回火索氏體,硬度測試結果說明上貝氏體硬度(251HV)明顯低于回火索氏體硬(325HV),活塞桿基體的布氏硬度測試結果也與上貝氏體硬度基本一致,而42CrMoE鋼正常調質處理后的組織應為回火索氏體組織,說明活塞桿調質處理工序出現偏差,應與淬火冷卻速度較慢有關。
對送檢活塞桿的力學性能測試結果表明,送檢活塞桿的淬硬層硬度、基體硬度、基體抗拉強度均低于標準值要求,基體屈服強度僅處于標準值下限,致使活塞桿中部受到彎矩作用與填料發(fā)生偏磨,對疲勞源的截面金相組織檢查結果說明,距斷口15mm處活塞桿局部表面由于磨削發(fā)生二次淬火生成淬火馬氏體組織,磨削裂紋萌生于淬火馬氏體組織并向心部擴展;疲勞源處的組織為二次淬火后形成的淬火馬氏體組織,淬火馬氏體組織硬而脆、易產生裂紋,在拉壓交變工作應力作用下發(fā)生疲勞斷裂。送檢活塞桿的化學成分、斷后伸長率、斷面收縮率、沖擊吸收功均滿足標準值要求。
(1)送檢活塞桿斷口屬于疲勞斷裂,疲勞源位于活塞桿淬硬層表面,斷口距活塞桿螺紋端面的長度約為1.39米。(2)送檢活塞桿的淬硬層硬度、基體硬度、基體抗拉強度均低于標準值要求,基體屈服強度僅處于標準值下限,致使活塞桿中部受到彎矩作用與填料發(fā)生偏磨,從而萌生磨削裂紋后在拉壓交變工作應力作用下發(fā)生疲勞斷裂。(3)送檢活塞桿的化學成分、斷后伸長率、斷面收縮率、沖擊吸收功均滿足標準值要求。