趙宏生,張正華,邱寶平,王永江,李 寧,佟雪梅,高方明,鄒 艷,孫津津,金瑩瑩,潘小娜,崔巖斌
紅塔遼寧煙草有限責(zé)任公司沈陽(yáng)卷煙廠,沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)南京南街98號(hào) 110023
GDX1、GDX2包裝機(jī)組是目前國(guó)內(nèi)卷煙生產(chǎn)企業(yè)的主力包裝設(shè)備[1-3],生產(chǎn)速度約為400包/分鐘。為滿足對(duì)小盒煙包(簡(jiǎn)稱小盒)外觀質(zhì)量的檢測(cè)要求,GD包裝機(jī)組配置的成像檢測(cè)系統(tǒng)采用兩個(gè)CCD相機(jī)對(duì)小盒的5個(gè)面進(jìn)行外觀檢測(cè)[4-6],但無(wú)法對(duì)小盒與傳送帶的接觸面進(jìn)行檢測(cè),因此存在檢測(cè)盲區(qū),影響卷煙產(chǎn)品包裝質(zhì)量。針對(duì)此問(wèn)題,姚國(guó)明等[7]在傳送帶上留出一個(gè)間隙并安裝透明玻璃板,同時(shí)在玻璃板下方安裝第3個(gè)CCD相機(jī)進(jìn)行檢測(cè),由于檢測(cè)量大,玻璃板磨損后透明度降低,影響檢測(cè)精度;此外,玻璃板摩擦力較大,容易產(chǎn)生連包煙,無(wú)法對(duì)所有缺陷小盒進(jìn)行精確剔除。祝榮壯[8]采用LED光源和超高速工業(yè)相機(jī)設(shè)計(jì)了一種新型小盒外觀檢測(cè)系統(tǒng),解決了小盒外觀檢測(cè)誤檢率高、穩(wěn)定性差等問(wèn)題。沈宇航[9]通過(guò)對(duì)高速運(yùn)動(dòng)煙包圖像進(jìn)行算法處理,有效定位追蹤并識(shí)別小盒外觀質(zhì)量缺陷。鮑景峰[10]采用光纖傳感器和數(shù)字激光傳感器實(shí)現(xiàn)了條盒外觀在線檢測(cè)和剔除功能。上述研究或改進(jìn)雖有效改善了小盒或條盒外觀檢測(cè)效果,但未能徹底解決小盒檢測(cè)盲區(qū)及缺陷小盒精確剔除等問(wèn)題。為此,對(duì)GD包裝機(jī)組小盒外觀檢測(cè)裝置進(jìn)行了改進(jìn),通過(guò)增加180°翻轉(zhuǎn)軌道和分包裝置,以期提高小盒外觀質(zhì)量檢測(cè)效果,保證卷煙產(chǎn)品質(zhì)量。
改進(jìn)前小盒外觀檢測(cè)裝置主要由LED光源、CCD相機(jī)、控制器主機(jī)、顯示器和編碼器等部分組成,見(jiàn)圖1。生產(chǎn)中由2個(gè)CCD相機(jī)(2)對(duì)小盒的5個(gè)面進(jìn)行外觀檢測(cè),小盒經(jīng)傳送帶傳輸,當(dāng)光纖傳感器檢測(cè)到小盒時(shí),觸發(fā)CCD相機(jī)拍照,控制器主機(jī)(3)將采集到圖像與存儲(chǔ)的無(wú)質(zhì)量缺陷圖像進(jìn)行對(duì)比,若判定為缺陷小盒,控制器主機(jī)(3)傳送信號(hào)至PLC,啟動(dòng)電磁閥剔除缺陷小盒。由于小盒與傳送帶的接觸面為檢測(cè)盲區(qū),無(wú)法對(duì)小盒外觀質(zhì)量實(shí)現(xiàn)全面監(jiān)控。
圖1 改進(jìn)前小盒外觀檢測(cè)裝置結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Structure of cigarette packet inspection device before modification
改進(jìn)后小盒外觀檢測(cè)裝置仍采用2個(gè)CCD相機(jī)進(jìn)行圖像采集,但將其中一個(gè)CCD相機(jī)相對(duì)于原位置平移了1.8 m;增加了兩條180°翻轉(zhuǎn)軌道和分包裝置,使煙包底面翻轉(zhuǎn)到頂面進(jìn)行檢測(cè),并對(duì)連包煙進(jìn)行分離,見(jiàn)圖2。其中,第一成像檢測(cè)系統(tǒng)由小盒傳感器、第一CCD相機(jī)、PLC、第一電磁閥、第一風(fēng)管和LED光源等組成;第二成像檢測(cè)系統(tǒng)由小盒傳感器、第二CCD相機(jī)、PLC、第二電磁閥、第二風(fēng)管和LED光源等組成。改進(jìn)后將小盒翻轉(zhuǎn)180°后進(jìn)入第二成像檢測(cè)裝置,以解決小盒盲區(qū)檢測(cè)問(wèn)題;增加分包裝置,避免連包煙對(duì)剔除裝置產(chǎn)生干擾,提高剔除精度。生產(chǎn)中小盒通過(guò)第一分包器(8)(分包狀態(tài))進(jìn)入第一成像檢測(cè)系統(tǒng)(7)進(jìn)行外觀檢測(cè),檢測(cè)合格小盒經(jīng)過(guò)第一180°翻轉(zhuǎn)軌道(6)翻轉(zhuǎn)180°(連包狀態(tài))后通過(guò)第二分包器(4),連包小盒分離,進(jìn)入第二成像檢測(cè)系統(tǒng)(3),二次檢測(cè)合格小盒經(jīng)過(guò)第二180°翻轉(zhuǎn)軌道(2)恢復(fù)初始狀態(tài),進(jìn)入下一道工序。
圖2 改進(jìn)后小盒外觀檢測(cè)裝置結(jié)構(gòu)圖Fig.2 Structure of cigarette packet inspection device after modification
180°翻轉(zhuǎn)軌道由小盒輸送導(dǎo)板、內(nèi)六角螺釘、擋板、上拔、下拔和小盒傳送帶等組成,見(jiàn)圖3。小盒輸送導(dǎo)板A、B、C、D與內(nèi)六角螺釘(2)之間設(shè)有小盒輸送導(dǎo)板墊片(9);小盒輸送導(dǎo)板A(1)、下鏟刀(5)、上拔機(jī)架(7)、小盒輸送導(dǎo)板C(8)依次固定在機(jī)架一側(cè),小盒輸送導(dǎo)板B(13)、擋板(4)、下拔(11)、小盒輸送導(dǎo)板D(10)固定在機(jī)架另一側(cè);小盒輸送導(dǎo)板A(1)與B(13)之間形成小盒通道,擋板(4)與下鏟刀(5)、上拔機(jī)架(7)之間形成先寬后窄的小盒翻轉(zhuǎn)通道,上拔(6)通過(guò)內(nèi)六角螺釘(2)連接在上拔機(jī)架(7)上;小盒在小盒傳送帶(12)的帶動(dòng)下,從小盒輸送導(dǎo)板C(8)與D(10)構(gòu)成的輸送通道通過(guò),此時(shí)豎立狀態(tài)的小盒(3)在上拔(6)與下拔(11)的共同作用下,被翻轉(zhuǎn)90°成為水平狀態(tài);在擋板(4)的作用下小盒輸送通道由寬變窄,小盒不斷向下鏟刀(5)的光滑曲面靠近,并從水平狀態(tài)再次翻轉(zhuǎn)90°成為直立狀態(tài),最終實(shí)現(xiàn)小盒180°翻轉(zhuǎn),此時(shí)小盒與傳送帶的接觸面被翻轉(zhuǎn)為頂面,經(jīng)由小盒輸送導(dǎo)板A(1)與B(13)構(gòu)成的小盒通道進(jìn)入下一道工序。
圖3 180°翻轉(zhuǎn)軌道結(jié)構(gòu)圖Fig.3 Structure of 180° turnover channel
生產(chǎn)中經(jīng)過(guò)180°翻轉(zhuǎn)軌道的小盒均為連包狀態(tài),當(dāng)檢測(cè)出缺陷小盒時(shí),采用正壓吹風(fēng)將缺陷小盒剔除。由于連包煙依次相連,無(wú)法對(duì)缺陷小盒進(jìn)行準(zhǔn)確剔除,為此增加了分包裝置。分包裝置主要由滾輪、外螺紋桿、分包器機(jī)架、軸承、分包器擺桿、傳送帶機(jī)架、小盒傳送帶、步進(jìn)電機(jī)和聯(lián)軸器等組成,見(jiàn)圖4。分包器擺桿(13)為T型夾層結(jié)構(gòu),其表面設(shè)有第一和第二安裝孔,夾層內(nèi)設(shè)有第三和第四安裝孔以及皮帶輪(5,14),4個(gè)安裝孔內(nèi)分別安裝有軸承(6);轉(zhuǎn)軸(8)一端與聯(lián)軸器(20)連接,另一端依次穿過(guò)第三安裝孔、皮帶輪(14)和第一安裝孔,使皮帶輪(14)與分包器擺桿(13)連接;滾輪(7)的一端依次穿過(guò)第二安裝孔、皮帶輪(5)和第四安裝孔,使皮帶輪(5)與分包器擺桿(13)連接,皮帶輪(5,14)通過(guò)皮帶(4)連接;分包器擺桿(21)上的滾輪(1)與分包器擺桿(13)上的滾輪(7)之間形成可供小盒(17)通過(guò)的分包通道;分包器機(jī)架(3)上設(shè)有外螺紋桿(2),其上套有彈簧(11);直線軸承(12)通過(guò)內(nèi)六角螺釘(10)固定在分包器擺桿(13)上,與外螺紋桿(2)配合使用的松緊螺母(18)與直線軸承(12)接觸,松緊螺母(18)沿外螺紋桿(2)進(jìn)出帶動(dòng)分包器擺桿(13,21)移動(dòng),通過(guò)調(diào)節(jié)分包器擺桿(13,21)的距離,可以調(diào)節(jié)滾輪(1,7)與小盒(17)之間的松緊度;步進(jìn)電機(jī)(19)通過(guò)內(nèi)六角螺釘(10)固定在分包器機(jī)架(3)上,分包器由步進(jìn)電機(jī)(19)提供動(dòng)能,通過(guò)聯(lián)軸器(20)傳送到轉(zhuǎn)軸(8),轉(zhuǎn)軸(8)帶動(dòng)皮帶輪(14)轉(zhuǎn)動(dòng),并通過(guò)皮帶(4)傳動(dòng)到皮帶輪(5),皮帶輪(5)帶動(dòng)滾輪(7)轉(zhuǎn)動(dòng);小盒(17)經(jīng)小盒傳送帶(16)傳送通過(guò)滾輪(1,7)時(shí),由于滾輪(1,7)高速旋轉(zhuǎn)并與小盒(17)表面接觸,由此實(shí)現(xiàn)連包小盒(17)分離;為避免軸承(6)松動(dòng),通過(guò)軸承墊片(9)將軸承(6)鎖緊在分包器擺桿(13)上,彈簧(11)套在外螺紋桿(2)上,保證小盒傳送帶(16)傳送小盒(17)時(shí)與兩滾輪時(shí)刻接觸;傳送帶機(jī)架(15)與分包器機(jī)架(3)間夾角為90°。
圖4 分包裝置結(jié)構(gòu)圖Fig.4 Structure of packet separator
材料:“紅塔山軟經(jīng)典(1956)”牌卷煙(由紅塔遼寧煙草有限責(zé)任公司沈陽(yáng)卷煙廠提供)。
設(shè)備:GD包裝機(jī)組(上海煙草機(jī)械有限責(zé)任公司);小盒六面外觀檢測(cè)裝置(沈陽(yáng)航空工業(yè)626研究所研制)。
方法:分別采用改進(jìn)前后小盒外觀檢測(cè)裝置進(jìn)行生產(chǎn),每2h在裝箱機(jī)前人工隨機(jī)抽檢1條煙,每班次8h,按照紅塔遼寧煙草有限責(zé)任有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(Q/HLY.J05.47—2018)對(duì)小盒外觀進(jìn)行檢測(cè),統(tǒng)計(jì)改進(jìn)前后因小盒檢測(cè)盲區(qū)導(dǎo)致的質(zhì)量缺陷次數(shù)以及缺陷小盒剔除數(shù)量,取平均值,測(cè)試時(shí)間為6個(gè)月。
由表1可見(jiàn),改進(jìn)后單班次單機(jī)組小盒缺陷次數(shù)由2.17次/月減少為0,平均剔除煙包36.33盒/月。改進(jìn)前設(shè)備無(wú)法檢測(cè)小盒底面,主要依靠人工對(duì)成品煙包進(jìn)行抽檢,容易漏檢和誤檢;改進(jìn)后實(shí)現(xiàn)了在線檢測(cè)和缺陷小盒的準(zhǔn)確剔除,有效保證了卷煙產(chǎn)品質(zhì)量。
表1 改進(jìn)前后小盒缺陷次數(shù)及剔除數(shù)量Tab.1 Comparison of frequency and rejection amount of cigarette packets due to appearance defects on the side in contact with the conveying belts before and after modification
對(duì)GD包裝機(jī)組小盒外觀檢測(cè)裝置進(jìn)行了改進(jìn),通過(guò)增加180°翻轉(zhuǎn)軌道和分包裝置,解決了小盒檢測(cè)盲區(qū)問(wèn)題,提高了缺陷小盒剔除準(zhǔn)確度。以沈陽(yáng)卷煙廠生產(chǎn)的“紅塔山軟經(jīng)典(1956)”牌卷煙為對(duì)象進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果表明:改進(jìn)后單班次單機(jī)組因小盒檢測(cè)盲區(qū)導(dǎo)致的質(zhì)量缺陷次數(shù)由2.17次/月減少為0,平均剔除煙包36.33盒/月,實(shí)現(xiàn)了小盒全方位檢測(cè),有效提高了小盒外觀質(zhì)量檢測(cè)效果。