王 偉,王海艷,楊 凱,申?yáng)|月Wang Wei,Wang Haiyan,Yang Kai,Shen Dongyue
基于載荷譜和CAE的減振器支架優(yōu)化設(shè)計(jì)
王 偉,王海艷,楊 凱,申?yáng)|月
Wang Wei,Wang Haiyan,Yang Kai,Shen Dongyue
(一汽解放商用車開(kāi)發(fā)院輕型車開(kāi)發(fā)部,吉林 長(zhǎng)春 130011)
針對(duì)輕型載貨車用減振器支架頻繁發(fā)生斷裂問(wèn)題,利用Matlab軟件開(kāi)發(fā)減振器支架載荷譜提取程序,基于實(shí)際載荷譜輸入,應(yīng)用CAE分析方法進(jìn)行減振器支架靜強(qiáng)度和疲勞強(qiáng)度分析,發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)位置與實(shí)際斷裂位置吻合。利用上述方法進(jìn)一步完成減振器支架優(yōu)化設(shè)計(jì),通過(guò)了整車可靠性試驗(yàn)驗(yàn)證,為判斷減振器支架結(jié)構(gòu)強(qiáng)度是否合格提供了有效的依據(jù),并使減振器支架減重30%,實(shí)現(xiàn)了優(yōu)化設(shè)計(jì)的目的。
Matlab;載荷譜;CAE;減振器支架;優(yōu)化設(shè)計(jì)
減振系統(tǒng)是汽車底盤的重要組成部分,減振系統(tǒng)失效會(huì)導(dǎo)致汽車振動(dòng)加劇,降低汽車乘坐舒適性,甚至導(dǎo)致車上貨物損壞[1];因此在保證減振系統(tǒng)正常工作的前提下進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì)目標(biāo)值得研究。
針對(duì)故障頻率高的某輕型載貨車減振系統(tǒng)進(jìn)行研究,通過(guò)對(duì)該車型道路試驗(yàn)過(guò)程反饋的質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)減振器支架斷裂是引起減振系統(tǒng)失效的主要原因,占故障總數(shù)3/4,減振器支架斷裂位置如圖1所示。
圖1 減振器支架斷裂位置
因此,對(duì)減振器支架進(jìn)行可靠性設(shè)計(jì)研究是降低該車型減振系統(tǒng)故障率的有效方案。
減振器支架主要起固定減振器的作用,承受著減振器的阻尼力,其任意時(shí)刻的受力表現(xiàn)為
=-×(1)
式中:為減振器支架受力;為減振器阻尼系數(shù);為減振器振動(dòng)速度[2]。
減振器阻尼系數(shù)是減振器的固有屬性,可以通過(guò)減振器臺(tái)架試驗(yàn)獲得;減振器振動(dòng)速度受載荷、車速、路況等因素影響不斷變化,需要通過(guò)實(shí)車測(cè)量才能獲得。道路試驗(yàn)是目前各大整車企業(yè)進(jìn)行汽車零部件可靠性評(píng)估的重要手段,利用道路試驗(yàn)數(shù)據(jù)獲得減振器的振動(dòng)速度,完成減振器支架邊界條件的準(zhǔn)確定義。
在試驗(yàn)場(chǎng)進(jìn)行典型路面位移信號(hào)采集,安裝2個(gè)位移傳感器,傳感器的安裝位置分別位于輕型載貨車左右側(cè)前懸架處。滿載試驗(yàn)樣車在石塊路、砂石路、卵石路、魚鱗坑路、搓板路、比利時(shí)路進(jìn)行3圈位移信號(hào)采集,對(duì)采集后的數(shù)據(jù)進(jìn)行重采樣、濾波、去尖峰值等一系列處理,得到左右側(cè)減振器位移信號(hào),如圖2所示。
圖2 左、右側(cè)減振器位移信號(hào)
道路試驗(yàn)前,對(duì)輕型載貨車用減振器進(jìn)行臺(tái)架試驗(yàn),得到減振器速度特性曲線,如圖3所示,可以獲得減振器任意速度的阻尼系數(shù)。
圖3 減振器速度特性曲線
利用Matlab軟件開(kāi)發(fā)減振器支架載荷譜提取程序[3],如圖4所示。
將道路試驗(yàn)得到的減振器位移數(shù)據(jù)和臺(tái)架試驗(yàn)得到的減振器速度特性數(shù)據(jù)加載到程序中,程序利用臺(tái)架試驗(yàn)數(shù)據(jù)計(jì)算減振器阻尼系數(shù),并與道路試驗(yàn)中的減振器位移數(shù)據(jù)耦合,完成減振器在道路試驗(yàn)中的速度區(qū)間占比分析,統(tǒng)計(jì)結(jié)果如圖5所示。
圖4 減振器支架載荷譜提取程序
圖5 減振器速度區(qū)間占比
從圖5可以看出,道路試驗(yàn)過(guò)程中,減振器工作在-0.39~0.39 m/s區(qū)間比例約為90%,表明減振器主要工作在低速區(qū),減振器支架可能因靜強(qiáng)度不合格導(dǎo)致失效。
程序計(jì)算輸出的減振器最大復(fù)原阻力和最大壓縮阻力用于減振器支架靜強(qiáng)度分析,程序計(jì)算出的道路試驗(yàn)載荷譜(workbench_dataload.dat)如圖6所示,用于減振器支架疲勞強(qiáng)度分析。
圖6 減振器支架道路試驗(yàn)載荷譜
減振器支架受力結(jié)構(gòu)有限元模型如圖7所示,減振器支架材料為QT450-10,彈性模量為1.69í105MPa,泊松比為0.275,密度為7.06í103kg/m3,屈服強(qiáng)度為310 MPa,車架材料為355L,減振器銷材料為45鋼,調(diào)質(zhì)處理,減振器(未畫出)安裝于減振器銷軸上,減振器連接環(huán)軸線與減振器銷軸線重合。
圖7 減振器支架CAE模型
依據(jù)減振器阻尼特性,減振器支架靜強(qiáng)度計(jì)算涉及復(fù)原工況和壓縮工況,復(fù)原工況指減振器拉伸過(guò)程中,減振器支架的受力情況;壓縮工況指減振器壓縮過(guò)程中,減振器支架的受力情況。通過(guò)對(duì)比左右兩側(cè)道路試驗(yàn)數(shù)據(jù)結(jié)果,確定復(fù)原工況的計(jì)算載荷為-12 296.6 N(向上為正),壓縮工況的計(jì)算載荷為2 291.69 N。
利用Workbench進(jìn)行減振器支架靜強(qiáng)度分析,應(yīng)力云圖如圖8所示,安全系數(shù)如圖9所示。
圖8 減振器支架應(yīng)力云圖
圖9 減振器支架靜安全系數(shù)
從圖8、圖9可以看出,減振器支架斷裂發(fā)生在復(fù)原工況,出現(xiàn)的最大等效應(yīng)力為569.94 MPa,最小靜安全系數(shù)為0.79,危險(xiǎn)位置與實(shí)際失效位置相符合,且整個(gè)支架存在明顯的應(yīng)力集中。
將前文輸出的減振器支架道路試驗(yàn)載荷譜workbench_dataload.dat作為隨機(jī)載荷數(shù)據(jù),加載到Workbench疲勞分析模塊Fatigue Tool中,進(jìn)行減振器支架道路試驗(yàn)的疲勞強(qiáng)度分析[4],安全系數(shù)如圖10所示。
圖10 減振器支架道路試驗(yàn)疲勞安全系數(shù)
從圖10可以看出,減振器支架最小疲勞安全系數(shù)為0.74,危險(xiǎn)位置與實(shí)際失效位置相符。
靜強(qiáng)度分析和疲勞強(qiáng)度分析均表明減振器支架存在嚴(yán)重失效風(fēng)險(xiǎn),需要對(duì)危險(xiǎn)位置進(jìn)行加強(qiáng)改進(jìn)設(shè)計(jì)。同時(shí),減振器支架失效問(wèn)題分析過(guò)程證明了基于道路試驗(yàn)載荷譜數(shù)據(jù)進(jìn)行減振器支架結(jié)構(gòu)強(qiáng)度分析的可行性。
受裝配、安裝空間等因素影響,減振器支架的外形結(jié)構(gòu)很難進(jìn)行較大改變;因此,材料改用QT600-5,其彈性模量為1.74í105MPa,泊松比為0.275,密度為7.06í103kg/m3,強(qiáng)度為370 MPa;減振器支架壁厚采用變厚度設(shè)計(jì),對(duì)最危險(xiǎn)的位置進(jìn)行加強(qiáng),對(duì)安全位置進(jìn)行優(yōu)化,進(jìn)一步減少重量。
采用上述同樣的方法對(duì)優(yōu)化后的減振器支架進(jìn)行復(fù)原工況靜強(qiáng)度分析,應(yīng)力云圖如圖11所示,安全系數(shù)如圖12所示。
圖11 優(yōu)化后復(fù)原工況靜強(qiáng)度應(yīng)力云圖
從圖11、圖12可以看出,原危險(xiǎn)位置的最大等效應(yīng)力降至468.72 MPa,靜安全系數(shù)提升至1.29,左側(cè)鉚釘連接處出現(xiàn)靜安全系數(shù)最小值1.24;因此,優(yōu)化后的減振器支架滿足靜強(qiáng)度設(shè)計(jì)要求(≥1.2)。
采用上述方法對(duì)優(yōu)化后的減振器支架進(jìn)行疲勞強(qiáng)度分析,疲勞安全系數(shù)如圖13所示。
圖12 優(yōu)化后復(fù)原工況靜強(qiáng)度安全系數(shù)
圖13 優(yōu)化后疲勞安全系數(shù)
從圖13可以看出,原危險(xiǎn)位置處的疲勞安全系數(shù)提升至1.33,右側(cè)鉚釘連接處出現(xiàn)疲勞安全系數(shù)最小值0.82,這與CAE模型中減振器支架與鉚釘?shù)倪B接關(guān)系定義等因素有關(guān),在試驗(yàn)或用戶使用過(guò)程中該位置并沒(méi)有出現(xiàn)失效問(wèn)題;因此,優(yōu)化后的減振器支架滿足疲勞強(qiáng)度設(shè)計(jì)要求(≥1.2)。
優(yōu)化后的減振器支架裝配在12輛試驗(yàn)車上,全部通過(guò)了試驗(yàn)場(chǎng)的道路試驗(yàn)驗(yàn)證,量產(chǎn)后用戶的使用狀態(tài)良好,減振器支架優(yōu)化前后對(duì)比如圖14所示,優(yōu)化后的減振器支架降重30%,實(shí)現(xiàn)了輕量化。減振器支架失效問(wèn)題分析和解決進(jìn)一步證明了基于載荷譜進(jìn)行減振器支架結(jié)構(gòu)強(qiáng)度分析的可行性和正確性。
圖14 減振器支架優(yōu)化前后對(duì)比
針對(duì)輕型載貨車用減振器支架斷裂問(wèn)題,利用Matlab軟件開(kāi)發(fā)了減振器支架載荷譜提取程序,基于實(shí)際載荷的邊界條件輸入,完成了減振器支架結(jié)構(gòu)強(qiáng)度分析,結(jié)果與實(shí)際相符合。利用上述方法,進(jìn)一步完成減振器支架優(yōu)化設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)降重30%,并通過(guò)了整車道路試驗(yàn)驗(yàn)證,證明了基于道路試驗(yàn)載荷譜數(shù)據(jù)進(jìn)行減振器支架結(jié)構(gòu)強(qiáng)度分析的可行性和正確性,為判斷減振器支架結(jié)構(gòu)強(qiáng)度是否合格提供了有效依據(jù),實(shí)現(xiàn)了減振器支架應(yīng)力均勻分布和輕量化,達(dá)到了優(yōu)化設(shè)計(jì)的目的。
[1]日本自動(dòng)車技術(shù)會(huì).汽車設(shè)計(jì)手冊(cè)5:底盤設(shè)計(jì)篇[M]. 北京:北京理工大學(xué)出版社,2010.
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[4]劉德剛,侯衛(wèi)星,王鳳洲,等.基于有限元技術(shù)的構(gòu)件疲勞壽命計(jì)算[J].鐵道學(xué)報(bào),2004,2(26):47-51.
2020-09-08
U463.33+5
A
10.14175/j.issn.1002-4581.2021.01.010
1002-4581(2021)01-0045-04