中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司 朱飛
某輪電噴系統(tǒng)對(duì)主機(jī)滑油的干凈程度要求極高,所以配備了兩臺(tái)滑油分油機(jī)對(duì)主機(jī)滑油進(jìn)行凈化。某日,運(yùn)行NO.2滑油分油機(jī)時(shí),出現(xiàn)了排水口跑油的故障。
該滑油分油機(jī)的油水分界面由比重環(huán)控制,水封水、排渣水、密封/補(bǔ)償水分別由電磁閥SV10、SV15、SV16控制,排水口與排渣孔均在分離桶內(nèi)。圖1為滑油分油機(jī)的工作原理圖。
圖1 滑油分油機(jī)工作原理圖
朱飛 中遠(yuǎn)海運(yùn)能源“新連洋”輪大管輪。善于將理論用于實(shí)踐,勤于思考。曾在“新寧洋”號(hào)VLCC上任職。
NO.2滑油分油機(jī)剛啟動(dòng)時(shí),空載運(yùn)行正常,轉(zhuǎn)速穩(wěn)定后,開(kāi)始進(jìn)臟油凈化,凈油出口壓力為1.6bar。運(yùn)行2~3分鐘后,凈油出口壓力開(kāi)始變低,并低至0.3bar。但NO.2滑油分油機(jī)控制面板并未發(fā)出凈油出口壓力低報(bào)警,只是停止進(jìn)臟油,并打開(kāi)水封水電磁閥進(jìn)行補(bǔ)水,將分離筒內(nèi)部的油置換成水后,又開(kāi)始進(jìn)臟油凈化,凈油出口壓力恢復(fù)至1.6bar。再次運(yùn)行2~3分鐘后,又出現(xiàn)上述現(xiàn)象,之后周而復(fù)始的重復(fù)著這一現(xiàn)象。
NO.2滑油分油機(jī)正常運(yùn)行的2~3分鐘內(nèi),通過(guò)排渣管路上的觀察孔檢查,發(fā)現(xiàn)一直有小量的水流出。在凈油出口壓力降低的時(shí)候,排渣管內(nèi)小量的水開(kāi)始變成油,并且油量逐漸變大。
該型號(hào)的滑油分油機(jī)排水口與排渣孔均在分離筒內(nèi)部,所以從排渣管觀察到的水和油,無(wú)法第一時(shí)間判斷是排水口漏的還是排渣孔漏的。
1、根據(jù)上述故障現(xiàn)象描述,NO.2滑油分油機(jī)在每次置換水封水后,凈油出口壓力能恢復(fù)正常。于是,在NO.2滑油分油機(jī)凈油出口壓力開(kāi)始有變低的跡象時(shí),立即手動(dòng)打開(kāi)SV10水封水電磁閥進(jìn)行補(bǔ)水,觀察凈油出口壓力也能恢復(fù)正常。重復(fù)這樣的操作,NO.2滑油分油機(jī)能一直正常運(yùn)行,排渣管不再跑油,只是一直有小量的水流出。
此過(guò)程中,SV15排渣水電磁閥及SV16密封/補(bǔ)償水電磁閥一直沒(méi)有動(dòng)作,除了SV16做補(bǔ)償水電磁閥每5分鐘補(bǔ)1秒水以外,這兩個(gè)電磁閥閥后共用的管路一直沒(méi)有水,說(shuō)明SV15、SV16電磁閥關(guān)閉嚴(yán)密;而且也一直沒(méi)有聽(tīng)到分離桶有被打開(kāi)進(jìn)行排渣的聲音,說(shuō)明密封水系統(tǒng)密封正常,無(wú)泄漏。由此可初步判斷排渣管內(nèi)持續(xù)流出的小量水是水封水。
2、驗(yàn)證排渣管內(nèi)持續(xù)流出的水為水封水。
使用全手動(dòng)控制NO.2滑油分油機(jī)。
(1)啟動(dòng)NO.2滑油分油機(jī),等系統(tǒng)程序走完后,不點(diǎn)擊自動(dòng)分油程序。
(2)手動(dòng)打開(kāi)SV15排渣水電磁閥(打開(kāi)2-3S),通過(guò)排渣管觀察,有大量水流出的時(shí)候關(guān)閉,大量水流完后,觀察是否還有小量的水繼續(xù)流出?沒(méi)有水繼續(xù)流出。
(3)等待15秒,手動(dòng)打開(kāi)SV16密封/補(bǔ)償水電磁閥(打開(kāi)15S),通過(guò)排渣管觀察,有大量水流出的時(shí)候關(guān)閉,大量水流完后,觀察是否還有小量的水繼續(xù)流出?沒(méi)有水繼續(xù)流出。
(4)再次打開(kāi)SV15電磁閥(打開(kāi)3S),此時(shí)注意能否聽(tīng)到分離桶有被打開(kāi)的聲音? 有聲音,說(shuō)明上述(2)至(3)步操作正確,重復(fù)(2)至(3)步。
(5)通過(guò)上述(2)至(4)步的操作,可判斷出分離桶可以正常開(kāi)、關(guān),密封系統(tǒng)的密封環(huán)密封正常,無(wú)漏水跡象。
(6)手動(dòng)打開(kāi)SV10水封水電磁閥(打開(kāi)10S),通過(guò)排渣管觀察,有大量水流出時(shí)關(guān)閉,大量水流完后,觀察是否還有小量的水繼續(xù)流出?觀察到一直有小量的水流出,而且漏水的大小與正常分油時(shí)漏水的大小差不多,由此驗(yàn)證排渣管流出的是水封水,并且是從排渣孔流出的。
3、通過(guò)上述的故障分析得出:NO.2滑油分油機(jī)正常分油時(shí),比重環(huán)控制正常的油水分界面,當(dāng)分離桶內(nèi)部的水封水慢慢從排渣孔漏掉時(shí),油水分界面開(kāi)始往外移,直到油從排水口跑掉,凈油出口壓力就開(kāi)始變低,排渣管發(fā)現(xiàn)跑油。這時(shí)候打開(kāi)SV10水封水電磁閥進(jìn)行補(bǔ)水,油水分界面又開(kāi)始往內(nèi)移,重新建立合適的油水分界面,凈油出口壓力又恢復(fù)正常,排渣管不再跑油。此故障分析的結(jié)論與故障現(xiàn)象一致。
4、排渣孔漏小量的水,可能的原因是分離桶關(guān)閉不嚴(yán)、尼龍密封環(huán)失效、皮帶或摩擦片打滑導(dǎo)致分離桶轉(zhuǎn)速不夠等等。
按照先易后難的原則進(jìn)行檢查。
1、檢查NO.2滑油分油機(jī)空載狀態(tài)下的電流為5A,與正常的NO.1滑油分油機(jī)一樣。表明NO.2滑油分油機(jī)馬達(dá)、剎車(chē)片、皮帶等傳動(dòng)機(jī)構(gòu)正常(該滑油分油機(jī)未裝轉(zhuǎn)速探頭,只能通過(guò)電流來(lái)判斷)。
2、 檢 查SV10、SV15、SV16這三個(gè)電磁閥正常,閥后的截流板水流量正常,檢查供水壓力正常。
3、拆檢NO.2滑油分油機(jī)。
(1)NO.2滑油分油機(jī)更換原廠膠圈修理包后的使用時(shí)間不長(zhǎng),存在膠圈老化的可能性比較小,再結(jié)合上述的故障分析結(jié)論,只拆出分離桶蓋Bowl hood,檢查鎖緊環(huán)、分離桶蓋Bowl hood、尼龍密封環(huán)與排渣盤(pán)Discharge slide的狀態(tài)(如圖2所示)。
圖2
(2)拆出上述部件后,檢查鎖緊環(huán)、Bowl hood及Discharge slide表面沒(méi)有機(jī)械損傷。檢查尼龍密封環(huán)整體完整,沒(méi)有損壞的跡象,密封表面壓痕完整。各部件的檢查結(jié)果都很正常,問(wèn)題出在哪呢?
(3)分離桶的密封,靠作用在Discharge slide四周下面的水壓,使Discharge slide底部變形四周上移,壓住Bowl hood上的尼龍密封環(huán)來(lái)實(shí)現(xiàn)。
因?yàn)榛头钟蜋C(jī)的轉(zhuǎn)速是固定的,所以滑油分油機(jī)高速旋轉(zhuǎn)時(shí),使水獲得的離心力也是一定的,也就是作用在Discharge slide四周下面的水壓是一定的,Discharge slide底部變形四周上移量也是一定的。而B(niǎo)owl hood被鎖緊環(huán)所固定,無(wú)法上下移動(dòng)。所以Bowl hood與變形后的Discharge slide之間的距離也是一定的。這時(shí)尼龍密封環(huán)的厚度就決定了密封的好壞。
(4)回憶起上次拆檢NO.2滑油分油機(jī),更換尼龍密封環(huán)時(shí),發(fā)現(xiàn)Bowl hood放置尼龍密封環(huán)的環(huán)槽底部,整個(gè)一圈都有損傷,而且凹坑比較多(如圖3所示)。為什么會(huì)損傷呢?可能是以往的檢修人員在拆卸Bowl hood環(huán)槽內(nèi)的尼龍密封環(huán)時(shí),沒(méi)有嚴(yán)格按說(shuō)明書(shū)要求使用鋁制鑿子Chisel專(zhuān)用工具導(dǎo)致?lián)p傷。Bowl hood環(huán)槽底部有損傷,相當(dāng)于尼龍密封環(huán)被擠壓時(shí),一部分尼龍密封環(huán)要去填補(bǔ)Bowl hood環(huán)槽底部的凹坑,使得尼龍密封環(huán)變薄,導(dǎo)致Bowl hood與Discharge slide之間無(wú)法壓得很緊,就會(huì)出現(xiàn)細(xì)微滲漏的情況。同時(shí)滑油分油機(jī)說(shuō)明書(shū)對(duì)Bowl hood環(huán)槽底部有特別明顯的警示:從Bowl hood取出尼龍密封環(huán)時(shí),一定要防止環(huán)槽底部受損。
圖3 Bowl hood環(huán)槽底部局部損傷圖
(5)綜上所述,NO.2滑油分油機(jī)排水口跑油的故障極大可能是Bowl hood環(huán)槽底部受損造成。
根據(jù)故障排除的結(jié)論,對(duì)Bowl hood環(huán)槽底部進(jìn)行修復(fù)。先使用丙烯酸酯膠(俗稱AB膠,使用強(qiáng)度高,可在-60℃至100℃下使用)進(jìn)行凹坑填補(bǔ),之后對(duì)整個(gè)環(huán)槽底部修平。雖然凹坑已填平,但考慮到整個(gè)環(huán)槽的深度因損傷可能變化,所以在裝復(fù)舊尼龍密封環(huán)時(shí),在環(huán)槽底部墊了8層生料帶(厚度約0.5mm),相當(dāng)于增加了尼龍密封環(huán)的厚度。
將NO.2滑油分油機(jī)裝復(fù),運(yùn)行了2小時(shí),沒(méi)有出現(xiàn)本文開(kāi)頭闡述的故障現(xiàn)象了。
為了進(jìn)一步確認(rèn)本文的故障是由于NO.2滑油分油機(jī)Bowl hood環(huán)槽底部損傷造成,又一次拆出Bowl hood,換上了新的原廠尼龍密封環(huán),測(cè)量所有新的尼龍密封環(huán)備件厚度都一樣,這次沒(méi)有墊生料帶。將NO.2滑油分油機(jī)裝復(fù),一開(kāi)始使用就出現(xiàn)本文開(kāi)頭闡述的故障現(xiàn)象,并且排渣管的漏水量比之前還要大一點(diǎn)。再次拆出Bowl hood,在環(huán)槽底部墊上8層生料帶,仍然使用舊的尼龍密封環(huán),NO.2滑油分油機(jī)又能正常運(yùn)行了。經(jīng)過(guò)一個(gè)月的連續(xù)使用,NO.2滑油分油機(jī)經(jīng)受住了時(shí)間的考驗(yàn)。
招商局重工建造全球最先進(jìn)半潛式重吊生活平臺(tái)出江試航
2021年2月20日,由招商局重工(江蘇)有限公司設(shè)計(jì)建造的全球最先進(jìn)半潛式重吊生活平臺(tái)“海獅5號(hào)”(CMHI-16302)緩緩離開(kāi)泊位,并開(kāi)啟出江征程,進(jìn)行推進(jìn)器的安裝及海上航行試驗(yàn)。