周多祥
摘 ?要:D-泛酸鈣又名維生素B5(VB5),是人體不可或缺的微量元素,在生產(chǎn)VB5過程中,要對原料混旋泛內(nèi)酯進行蒸餾提純,而混旋泛內(nèi)酯中含有少量的銨鹽在脫水后析出,需要及時去除,否則容易堵塞管道,嚴重影響生產(chǎn)。在實際運用中,經(jīng)過設備改造,最終采用虹吸法轉(zhuǎn)料,達到簡潔、省時、省力,生產(chǎn)連續(xù)運行,生產(chǎn)能力極大地提高,下面簡要介紹脫除方法。
關鍵詞:混旋泛內(nèi)酯 ?銨鹽 ?去除
引言:
安徽泰格生物科技有限公司于2019年在固鎮(zhèn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建成投產(chǎn)D-泛酸鈣6000噸/年生產(chǎn)線,生產(chǎn)所用混旋泛內(nèi)酯由甲醛、異丁醛、氫氰酸等主要原料合成(注1),混旋泛內(nèi)酯原料液中含有混旋泛內(nèi)酯70%,銨鹽1%左右,其它為水等少量低沸物。按工藝要求,先在預處理釜脫去水和低沸物,然后轉(zhuǎn)料到中轉(zhuǎn)釜,再去薄膜蒸發(fā)器,將混旋泛內(nèi)酯蒸發(fā)出來去配料拆分,拆分出右旋泛內(nèi)酯,再與氨基丙酸鈣反應生成D-泛酸鈣(注2)。
分析:銨鹽的產(chǎn)生原因
在生產(chǎn)DL泛酸內(nèi)酯過程中,甲醛和異丁醛在堿性條件下縮合,生成羥基新戊醛,羥基新戊醛在與氫氰酸或氰化鈉加成反應,生成氰醇鈉,再在酸性條件下水解,分子內(nèi)脫水,環(huán)合成DL泛解酸內(nèi)酯,副產(chǎn)銨鹽。具體方程式如下:
從上述可知,銨鹽是在酸性條件下水解中和的產(chǎn)物,數(shù)量少,但對后續(xù)崗位有很大的影響。
原料混旋泛內(nèi)酯料液中因為有水的存在,少量的銨鹽溶與水中,與混旋泛內(nèi)酯及其他組分形成均相溶液,料液在預處理釜中蒸完水及低沸后,銨鹽析出,形成非均相混合物。車間在最初生產(chǎn)轉(zhuǎn)料過程中,先打開釜底閥,啟動打料泵,將預處理釜內(nèi)料液打入中轉(zhuǎn)釜,料液內(nèi)析出的銨鹽也隨之轉(zhuǎn)到中轉(zhuǎn)釜。由于沒有及時排出銨鹽,導致預處理釜底以及管路經(jīng)常堵塞,嚴重制約車間的生產(chǎn)能力(圖一:改造前管路實物圖,原過濾器已經(jīng)拆除)。以下是幾種除鹽方法,具體如下:
第一種方法——過濾法:預處理釜每批投料液約10方,升溫100℃以上減壓蒸餾除水后,大約100公斤銨鹽,析出后在釜內(nèi)隨攪拌混合,少量銨鹽沉淀在釜底,此時,開啟底閥,料液下料慢,下料不暢,開幾次底閥真空倒吸,同時人工用器具從釜底疏通,才可以將管路疏通。進行人工疏通,需要拆卸、安裝管路,少則一小時,多則幾小時,耗費大量人工和時間,還要注意高溫物料的燙傷。疏通后,還要過濾除鹽,相對室外溫度,物料熔點高,很快就會凝固,不利于除鹽,銨鹽進入下道工序?qū)绊懮a(chǎn)。為了快速分離高溫物料中的銨鹽,車間在中轉(zhuǎn)釜旁邊增加過濾裝置,并對過濾器進行保溫,防止料液凝固。由于料液粘度大,銨鹽每一批約100公斤左右,過濾器容易堵塞,仍然不能滿足實際生產(chǎn)需要。
第二種方法——沉降法:為了除銨鹽,公司考慮增加中轉(zhuǎn)槽,將預處理料液放到中轉(zhuǎn)槽內(nèi),同樣,中轉(zhuǎn)槽也進行保溫。中轉(zhuǎn)槽內(nèi)料液,通過真空將上層料液抽入中轉(zhuǎn)釜內(nèi),沉淀的銨鹽集中去廢水處理。這樣的方式,理論上沒有問題,在實際操作時,由于料液溫度高,中轉(zhuǎn)槽是敞口,除鹽時,料液溫度高,鏟除的銨鹽放入鐵桶內(nèi),轉(zhuǎn)移到廢水車間再用蒸汽熔化,去回收離鹽。而料液在抽入中轉(zhuǎn)釜時,管道固定,可能會將中轉(zhuǎn)槽內(nèi)銨鹽抽入中轉(zhuǎn)釜內(nèi)。既不利于員工操作,又容易引發(fā)燙傷等安全事故,不符合安全要求,這樣的技改方案也被否定。
第三種方法——虹吸法:本人根據(jù)物料的特性:溫度120℃,粘度約50mPas,混旋泛內(nèi)酯熔點74-78℃(注3),以及銨鹽的性質(zhì),決定采用虹吸法轉(zhuǎn)料,定期排鹽。方法是(圖一:改造后黑色保溫管路是虹吸管實物圖,圖二:是改造前后示意圖)在預處理釜上部做一根DN50插入管,插入管距預處理釜底約50公分,插入管不影響攪拌,插入管上部與中轉(zhuǎn)釜釜頂法蘭接口連接,整個管路裝有DN50閥門。在預處理釜轉(zhuǎn)料時,中轉(zhuǎn)釜開啟真空泵,料液可以直接由于真空抽入中轉(zhuǎn)釜,由于銨鹽數(shù)量相對少,只停留在釜底,不足以被真空從插入管抽出來,中轉(zhuǎn)釜可以進行下一步工作,而預處理釜可以進料再次蒸餾除水和低沸。待一定批次后,預處理釜銨鹽達一定數(shù)量,可以定期加水溶解清洗排放,去廢水回收車間;也可以在不影響生產(chǎn)的條件下每天排放一點銨鹽。這樣,運行一段時間后,車間生產(chǎn)十分穩(wěn)定,生產(chǎn)能力達到預期目標,不僅降低工人勞動強度,而且還節(jié)約勞動時間,提高了勞動生產(chǎn)率。生產(chǎn)批次由原來最多一班一批,增加到一班三批,混旋泛內(nèi)酯提純完全滿足拆分投料需要。
本次虹吸法裝置,增加管道、閥門、法蘭的費用:管道4米 DN50 ,材質(zhì)SUS304,閥門 ?DN50球閥 1個,90?彎頭兩個,材質(zhì)SUS304,及配套螺栓、墊片等材料費只有幾百元。實現(xiàn)了少量的投資,極高的回報。
混旋泛內(nèi)酯料液轉(zhuǎn)料中,由于物料溫度、粘度、熔點等諸多因素的影響,在采用過濾、加中轉(zhuǎn)槽等方法,仍然不能很好地解決銨鹽的分離,在采用虹吸轉(zhuǎn)料方法后,克服了物料頻繁排出、高溫燙傷、容易凝固等不利因素,使得高溫物料除鹽得以連續(xù)運行,讓物料輕松方便地轉(zhuǎn)移,體現(xiàn)了豐原集團設計“四性”的要求之一,即:工藝的先進性、運行的可靠性、操作的方便性、投資的經(jīng)濟性。
結束語:
從2019年投料生產(chǎn)到目前為止,虹吸法轉(zhuǎn)料裝置一直平穩(wěn)運行,該轉(zhuǎn)料裝置為車間產(chǎn)能提升,降低勞動強度,起到了重要作用。
鳴謝:在除鹽分析過程中,公司董事長汪洪湖、總經(jīng)理趙安全給與了大力支持和幫助,以及車間各位同事的協(xié)助,在此一并感謝!
附錄:
注1、注2 ?李明中 ?D-泛酸鈣的應用與合成 ?《四川化工與腐蝕控制》1999年第2期第2卷第56頁
注3、 ?CAS數(shù)據(jù)庫 ?79-50-5
(1、黑色保溫管在左側(cè)預處理釜內(nèi)為插入管;2、右側(cè)黑色保溫管下方銀白色管為改造前從釜底打料管,過濾器已拆除)