摘 要:太倉港協(xié)鑫發(fā)電有限公司330 MW機(jī)組磨組受深度調(diào)峰等因素影響,啟停頻繁。原磨組啟動邏輯復(fù)雜,流程簡易,不能滿足實際運行工況的要求,也不利于熱工人員的邏輯理解及修改?,F(xiàn)提出了制粉系統(tǒng)現(xiàn)場設(shè)備頻發(fā)缺陷的處理思路以及基于FOXBORO IA DCS操作系統(tǒng)的磨組一鍵啟停邏輯優(yōu)化方案。
關(guān)鍵詞:磨組;一鍵啟停;FOXBORO;邏輯
0 ? ?引言
太倉港協(xié)鑫發(fā)電有限公司4臺330 MW機(jī)組使用FOXBORO DCS控制系統(tǒng),ICC組態(tài)器。每臺磨組現(xiàn)場設(shè)備包括冷、熱風(fēng)關(guān)斷門(氣動),冷、熱風(fēng)調(diào)門(電動),磨密封風(fēng)門(電動),給煤機(jī)進(jìn)、出口門(電動),磨出口門(氣動4臺)。磨組受摻燒劣質(zhì)煤及深度調(diào)峰等因素的影響,啟停頻繁?;ㄆ陂g設(shè)計的自動啟動邏輯復(fù)雜、流程不符合現(xiàn)有機(jī)組運行工況、就地設(shè)備缺陷頻發(fā)等因素,導(dǎo)致啟停磨組都需運行人員根據(jù)規(guī)程手動操作設(shè)備,這在一定程度上加大了運行人員的勞動強(qiáng)度,同時也更加依賴于運行人員的經(jīng)驗水平。
此次磨組一鍵啟停實現(xiàn)的基礎(chǔ)是現(xiàn)場設(shè)備的可靠動作、測點的準(zhǔn)確無誤,功能的實現(xiàn)分現(xiàn)場設(shè)備治理、DCS邏輯優(yōu)化兩步實施。本文將從這兩方面分別說明存在的問題并提供解決思路。
1 ? ?存在問題
1.1 ? ?現(xiàn)場部分
(1)制粉系統(tǒng)氣動門無法打開或者信號不到位現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生,主要原因有以下3點:
1)制粉系統(tǒng)氣動門氣缸大多是非標(biāo)氣缸,規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家較雜,而且氣缸前端蓋承受的溫度較高,密封件容易老化,活塞和汽缸壁間隙增大,導(dǎo)致氣缸漏氣、竄氣。
2)磨煤機(jī)的冷、熱風(fēng)關(guān)斷門在開關(guān)過程中經(jīng)常出現(xiàn)卡澀現(xiàn)象,導(dǎo)致氣動門信號無法正確反饋。
3)制粉系統(tǒng)使用的壓縮空氣含水量高,長期運行后氣源管路存在積水,影響氣動。
(2)磨煤機(jī)出口風(fēng)速測量裝置超出產(chǎn)品壽命周期,磨損后發(fā)生測量偏差,影響測點可靠性。
(3)磨煤機(jī)出口風(fēng)速測量裝置使用的變送器量程為0~1.0 kPa,而在實際運行中,風(fēng)壓經(jīng)常超出1.0 kPa,加上使用的風(fēng)壓變送器的過載能力差、精度低,無法滿足測量要求。
1.2 ? ?邏輯部分
(1)原磨組啟停DCS邏輯使用計算塊CALC搭建,如圖1所示,其邏輯語句復(fù)雜,限于CALC計算塊只能編寫50行匯編語句,后期增加操作步序或者修改邏輯時較困難。
(2)如圖2所示,原有的控制流程簡易甚至錯誤,不能滿足實際操作需要,啟動磨組時需根據(jù)個人工作經(jīng)驗在DCS畫面逐個手動啟動,增加了運行人員的工作量。
(3)原有DCS畫面操作面板簡易,當(dāng)設(shè)備動作正常,僅信號反饋異常時,無法跳過進(jìn)入下一步,影響磨組啟動。
(4)磨組啟動時部分設(shè)備的首出處于“跳閘”狀態(tài),原邏輯未在允許條件滿足后對首出“跳閘”狀態(tài)及時復(fù)位,從而無法啟動設(shè)備。
(5)原有的磨組啟停邏輯沒有根據(jù)實際磨出口溫度等參數(shù)進(jìn)行熱風(fēng)調(diào)門開度的自動控制,容易在啟動磨組時出現(xiàn)溫度增長過快等不利因素,影響磨組安全。
2 ? ?解決思路
2.1 ? ?現(xiàn)場部分
(1)對于磨組氣動門無法打開或者信號不到位的情況,主要從以下3個方面來解決:
1)使用生產(chǎn)廠家、型號規(guī)格一致的氣缸密封件,方便維護(hù)。
2)冷熱風(fēng)門卡澀主要由門板導(dǎo)軌煤粉堆積導(dǎo)致,清理門板軌道會大大減少風(fēng)門卡澀的現(xiàn)象,同時在氣缸末端增加雙磁性開關(guān)可以有效解決信號反饋不靈敏的問題。
3)壓縮空氣含水量高的根本原因在于空壓機(jī)排水設(shè)備或冷凝設(shè)備存在問題,需擇機(jī)處理。機(jī)組運行期間,為保證機(jī)組的安全可靠,可在最低處的氣源管路增加自動排水閥。
(2)風(fēng)速測點取樣裝置磨損屬于壽命周期中的正常現(xiàn)象,需在機(jī)組檢修時對取樣裝置進(jìn)行更換。
(3)原有的風(fēng)速變送器量程及精度無法滿足現(xiàn)場工況,需重新選型。
上述方法基本可以解決制粉系統(tǒng)現(xiàn)場缺陷頻發(fā)的問題,大大提高信號及數(shù)據(jù)的可靠性。
2.2 ? ?邏輯部分
此次磨組一鍵啟停功能的優(yōu)化需刪除原有邏輯及操作畫面并進(jìn)行重新設(shè)計。首先,需要對運行人員實際操作的步序及設(shè)備啟停的允許條件進(jìn)行整理;其次,需對原有邏輯進(jìn)行核對,避免邏輯設(shè)計時出現(xiàn)錯刪、誤刪、漏刪現(xiàn)象;最后,根據(jù)原邏輯出現(xiàn)的各種弊端及實際操作需求設(shè)計邏輯及操作畫面。
(1)通過相關(guān)專業(yè)多次討論,確定啟停步序:
磨組一鍵啟動允許條件:1)點火能源許可;2)鍋爐允許投煤;3)磨潤滑油流量不低;4)磨油站冷油器后壓力不低;5)磨油站潤滑油差壓不大;6)磨潤滑油溫>30 ℃;7)給煤機(jī)入口閘板門已開。
磨組一鍵啟動步序:1)開磨煤機(jī)出口門且開信號到位。2)開磨煤機(jī)密封風(fēng)門且開信號到位。3)開磨煤機(jī)冷風(fēng)關(guān)斷門且開信號到位。4)開磨煤機(jī)冷風(fēng)調(diào)門至30%。5)開磨煤機(jī)熱風(fēng)關(guān)斷門,冷風(fēng)調(diào)門自動投入,設(shè)定值自動設(shè)70°,速率為1(°)/min(自動開度上下限:20%~60%;手動控制無上下限)。熱風(fēng)關(guān)斷門已開,一次風(fēng)風(fēng)量滿足,密封風(fēng)與一次風(fēng)差壓不低,磨出口溫度>60 ℃,暖磨結(jié)束。6)開啟給煤機(jī)出口門,啟動磨煤機(jī)。7)磨出口溫度大于65 ℃且給煤機(jī)出口門已開,啟動給煤機(jī),開給煤機(jī)密封風(fēng)門。
磨組一鍵停止允許條件:給煤量小于10 t/h。
磨組一鍵停止順控:1)停給煤機(jī)。2)給煤機(jī)停止信號到位,關(guān)給煤機(jī)出口門。3)冷、熱風(fēng)調(diào)門切手動。4)磨煤機(jī)電流小于24 A,延時30 s,且給煤機(jī)停止5 min,停磨煤機(jī)。5)磨停止信號到位,關(guān)密封風(fēng)門。
(2)考慮到操作步序多,操作功能增加,單純的CALC計算塊已無法滿足設(shè)計需要。計算塊及順控塊的搭配使用,使得邏輯方便設(shè)計、易于理解,且更利于后期的維護(hù)修改。如圖3所示,計算塊負(fù)責(zé)允許條件及操作功能的實現(xiàn),順控塊負(fù)責(zé)步序的進(jìn)行。
此設(shè)計的優(yōu)點在于:1)順控語言設(shè)計,功能更強(qiáng)大,不限制語句數(shù)量,邏輯語句簡潔明了。2)模塊化設(shè)計,可自由增加或刪除相應(yīng)步序,不影響自動邏輯的優(yōu)化。3)利用順控塊的前一條指令可自動復(fù)位啟動設(shè)備的首出“故障”狀態(tài),避免運行人員忘記手動復(fù)位導(dǎo)致無法啟動設(shè)備的情況。4)新的冷、熱風(fēng)調(diào)門通過PID模塊按照一定速率打開,避免了原先直接打開熱風(fēng)門導(dǎo)致磨出口迅速升溫的危險。
如圖4所示,重新設(shè)計了操作面板。其中,增加了跳步功能按鈕,避免出現(xiàn)設(shè)備實際動作到位而反饋信號故障導(dǎo)致順控?zé)o法進(jìn)行的情況。同時在右上角實時顯示順控狀態(tài),輔助運行人員監(jiān)控。
3 ? ?結(jié)語
針對磨組就地設(shè)備現(xiàn)狀及邏輯設(shè)置不合理的問題,筆者提出了制粉系統(tǒng)現(xiàn)場設(shè)備頻發(fā)缺陷的處理思路以及基于FOXBORO IA DCS操作系統(tǒng)的磨組一鍵啟停邏輯優(yōu)化方案。磨組一鍵啟停功能的實現(xiàn)不僅促進(jìn)了現(xiàn)場設(shè)備的優(yōu)化治理,還在邏輯方面提升了機(jī)組自動控制水平,降低了對運行人員經(jīng)驗的依賴,減輕了作業(yè)人員的勞動強(qiáng)度,為后續(xù)實現(xiàn)風(fēng)煙系統(tǒng)一鍵啟停功能打下了良好基礎(chǔ)。
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收稿日期:2020-12-21
作者簡介:章益(1990—),男,江蘇如皋人,工程師,研究方向:熱工自動化。