摘 要:分析了超超臨界百萬汽輪機(jī)高壓旁路閥閥芯減壓籠罩豎條斷裂、密封面損壞嚴(yán)重的原因,并提出了優(yōu)化措施,有效解決了閥門減壓籠罩易損壞的問題,提高了旁路系統(tǒng)的可靠性。
關(guān)鍵詞:高旁閥;閥芯組件;減壓籠罩;豎條
0 ? ?引言
某公司2×1 000 MW超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組于2017年雙投,調(diào)試及運(yùn)行期間啟停頻繁,高旁閥運(yùn)行正常。2019年5月,在一次并網(wǎng)啟動期間發(fā)現(xiàn)2號機(jī)組閥門在5%左右閥位無法正常關(guān)閉,多次快關(guān)后,閥門關(guān)閉,停機(jī)解體檢查發(fā)現(xiàn)閥芯、閥座密封面受損嚴(yán)重,一級減壓籠罩破損,閥芯組件改造換型后,閥門減壓籠罩受損隱患排除,此經(jīng)驗(yàn)對電廠高旁閥缺陷處理和優(yōu)化升級有一定的借鑒意義。
1 ? ?高旁閥異常發(fā)生及臨時處理措施
1.1 ? ?2號機(jī)組運(yùn)行期間異常情況及臨時措施
該公司兩臺機(jī)組為上汽西門子技術(shù)升級版超超臨界純凝機(jī)組,凝汽器循環(huán)冷卻水為海水,主蒸汽壓力為27 MPa(a),溫度為600 ℃,再熱蒸汽壓力為5.714 MPa(a),溫度為610 ℃,旁路系統(tǒng)采用高低壓二級串聯(lián)方式,單列高加,每臺機(jī)組配置1臺45%BMCR主蒸汽流量的高旁閥,2臺45%BMCR主蒸汽流量的低旁閥,原裝進(jìn)口閥門,因閥門沒有設(shè)計預(yù)啟閥,故執(zhí)行機(jī)構(gòu)均采用液動,高低旁分別有一套供油系統(tǒng)。高旁閥閥體和閥芯材料為F92,閥座直徑185 mm,有四級減壓,節(jié)流裝置為籠式閥芯和節(jié)流圓錐,即第一級減壓籠罩與閥芯為一體,既有減壓作用,又有閥芯導(dǎo)向作用,設(shè)計通流能力CV值為737。閥門結(jié)構(gòu)如圖1所示。
2019年4月2號機(jī)組調(diào)停,因高旁閥自投運(yùn)后一直運(yùn)行正常,啟閉正常,沒有內(nèi)漏,因此沒有安排解體檢修項目。5月啟動并網(wǎng),高旁退出關(guān)閉時,閥位在5%無法關(guān)閉到位,閥后溫度較高,為了盡快降低閥后溫度,采用多次快關(guān)后閥門關(guān)閉,閥后溫度降至390 ℃左右,初步判斷閥芯、閥座密封面之間有上游帶來的異物,或者閥芯減壓籠罩豎條斷裂,夾持在閥籠和套筒之間,經(jīng)多次快關(guān)后密封面已經(jīng)受損,決定運(yùn)行期間加強(qiáng)監(jiān)視,停機(jī)后解體檢查。
1.2 ? ?2號機(jī)組高旁閥解體及處理措施
6月機(jī)組調(diào)停,解體檢查高旁閥,發(fā)現(xiàn)閥芯組件周圍有6塊近似圓形的金屬塊,閥芯組件吊出后發(fā)現(xiàn)閥芯籠罩(一級減壓籠罩)4根豎條斷裂(圖2),另外3根的上端有貫穿性裂紋,存在脫落風(fēng)險,而且閥芯、閥座密封面損傷嚴(yán)重,其間夾雜有多個已陷入密封面的F92材質(zhì)金屬塊(直徑最長20 mm,最大厚度6 mm),其余幾個掉落在二級減壓籠罩前,二級減壓籠罩外觀正常,無裂紋發(fā)生。
鑒于停機(jī)時間緊迫,沒有閥芯組件的備品備件,決定只對閥芯、閥座密封進(jìn)行補(bǔ)焊和研磨,已脫落的4根豎條不進(jìn)行補(bǔ)焊恢復(fù),只做打磨,圓滑過渡,其他3根豎條裂紋處做挖補(bǔ)處理,下次停機(jī)后更換閥芯。因閥芯籠罩豎條未完全恢復(fù),閥門在啟閉時籠罩周圍存在氣流不均勻,可能有異音、振動現(xiàn)象,交代運(yùn)行和檢修人員在啟閉期間加強(qiáng)監(jiān)視,做好應(yīng)急處理措施。
機(jī)組再次并網(wǎng)運(yùn)行后,閥門啟閉正常,無內(nèi)漏,無異音,無異常抖動現(xiàn)象。
1.3 ? ?1號機(jī)組高旁閥解體檢查
同年9月,1號機(jī)組調(diào)停檢修,鑒于2號機(jī)組高旁閥閥芯組件損壞事宜,決定解體檢查高旁閥。
解體發(fā)現(xiàn)閥芯籠罩豎條7根缺失,6根上端有裂紋,閥芯、閥座密封面完好。
2 ? ?閥芯組件換型升級研究及應(yīng)用
2.1 ? ?原因分析
高旁閥閥芯組件有帶籠罩和不帶籠罩兩種,帶籠罩的又分為分體和整體兩種。不同的制造廠設(shè)計理念不同,閥門結(jié)構(gòu)也不同。
該公司兩臺機(jī)組高旁閥閥芯組件由整體鍛壓件機(jī)加工而成,結(jié)構(gòu)較為簡單,一級減壓籠罩設(shè)計為豎條形狀,可能是因閥座直徑較小,為擴(kuò)大CV值特意設(shè)計的。
該兩臺高旁閥閥芯籠罩均出現(xiàn)豎條斷裂、缺失現(xiàn)象,經(jīng)與閥門廠家溝通,了解到其他電廠同品牌的高旁閥減壓籠罩前幾年均采用圓孔網(wǎng)狀型式,沒有出現(xiàn)過籠罩破裂案例,設(shè)備廠家近幾年供貨的超超臨界機(jī)組的高旁閥部分采用豎條減壓籠罩,有一個660 MW電廠出現(xiàn)過斷裂現(xiàn)象,因此分析籠罩破裂的原因?yàn)殚y芯減壓籠罩豎條較長、厚度不夠,導(dǎo)致豎條剛度不足,機(jī)組啟停期間在主蒸汽高壓差、高頻沖擊下,豎條斷裂。
2.2 ? ?閥芯組件換型升級
為徹底排除閥芯減壓籠罩損壞這一安全隱患,公司討論決定將原閥芯減壓籠罩換型為圓孔狀,當(dāng)時有兩種方案:
(1)閥芯和籠罩分體,中間加工螺紋,連接后點(diǎn)焊加固。此方案的優(yōu)點(diǎn)是籠罩再次損壞后可拆卸,重新加工籠罩,降低生產(chǎn)費(fèi)用;缺點(diǎn)是籠罩螺紋經(jīng)高溫高壓、長時間運(yùn)行后咬死的概率較高,加工工藝復(fù)雜,成本高,維修煩瑣。
(2)閥芯和籠罩為整個鍛件甲供。此方案的優(yōu)點(diǎn)是甲供工序簡單,閥芯組件剛性較強(qiáng),后期檢修工序簡單;缺點(diǎn)是籠罩如果再次損壞,需要重新加工整個閥芯組件,因?yàn)椴馁|(zhì)為F92,鍛件加工成本較高。
因高旁閥使用頻率較低,常見故障基本為閥芯閥座密封面不嚴(yán)密,但如果加工精度高、熱處理合適,系統(tǒng)內(nèi)雜質(zhì)較少,閥門內(nèi)漏概率是較低的。為盡量保持制造廠設(shè)計理念,經(jīng)過對比,選擇了第二種方案。
經(jīng)過調(diào)研,外委了一家國內(nèi)有設(shè)計資質(zhì)和制造能力的閥門生產(chǎn)廠家,選用質(zhì)量好的F92毛坯鍛件,確保在滿足CV值的前提下,考慮噪聲和振動因素,在閥芯籠罩上加工了圓孔,同時盡量增加減壓籠罩厚度,提高減壓籠罩在高壓差和大流量沖擊狀態(tài)下的強(qiáng)度,重新制作了一套外形尺寸相同的閥芯組件。新閥芯組件及加工圖如圖3所示。
另外,現(xiàn)在的高旁閥密封面距離減壓籠罩頂部圓孔較近,鍋爐檢修或管道、閥門檢修時會在管道內(nèi)遺留焊渣,或者管道內(nèi)壁氧化皮脫落,在高旁閥關(guān)閉的同時會夾持在閥芯、閥座密封面,造成密封面損傷,閥門內(nèi)漏。為了避免此類可能,本次改造時特意把減壓籠罩頂部的圓孔的位置稍微下移,在閥門完全關(guān)閉之前,圓孔已經(jīng)進(jìn)入閥座下方,此時少量氣流會沖洗密封面之間可能存在的細(xì)小雜質(zhì),確保閥門關(guān)閉時密封面之間無異物。
新閥芯組件加工后,工藝上嚴(yán)格控制熱處理,測量硬度與制造廠要求一致,然后在閥芯、閥座密封面上堆焊了一定厚度的司太立合金,初步保證密封面與閥桿的垂直度后,經(jīng)過粗研、精研,驗(yàn)證密封面配合良好,在原制造廠和外委加工廠技術(shù)人員的全程指導(dǎo)下,順利回裝。
2.3 ? ?應(yīng)用驗(yàn)證
機(jī)組啟動期間,閥門啟閉正常,無抖動、無內(nèi)漏,噪聲正常。第二年機(jī)組調(diào)停檢修期間解體檢查,閥芯組件無變形,籠罩無裂紋,密封面密封良好。
改造方案得到驗(yàn)證后,公司決定再外委加工一套閥芯組件,待2號機(jī)組停機(jī)后更換。
3 ? ?結(jié)語
該類型高旁閥閥芯組件換型升級的應(yīng)用,排除了閥芯組件減壓籠罩損壞的安全隱患,降低了機(jī)組運(yùn)行風(fēng)險,為機(jī)組長周期、安全運(yùn)行提供了可靠保障。
同時驗(yàn)證了該類型原閥芯組件設(shè)計存在的不足,設(shè)備制造廠家可參考此閥芯組件型式在供貨時改進(jìn)閥門結(jié)構(gòu),運(yùn)行電廠在高旁閥檢修和新建電廠在招標(biāo)選型時進(jìn)行借鑒,特別是液壓控制的沒有預(yù)啟閥的高旁閥,應(yīng)避免同類缺陷再次發(fā)生。
另外,此次換型升級也給此類重要閥門關(guān)鍵部件的國產(chǎn)化提供了一定的參考依據(jù)。
[參考文獻(xiàn)]
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收稿日期:2021-01-07
作者簡介:華東奇(1977—),男,河南葉縣人,工程師,從事火電機(jī)組汽機(jī)生產(chǎn)技術(shù)管理工作。