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YWZA-50型沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)在錦達(dá)煤業(yè)的改造實(shí)踐

2021-03-12 02:05:28郭玉明楊福明鄧樹龍袁伯文王德恩
煤炭加工與綜合利用 2021年1期
關(guān)鍵詞:脫水機(jī)入料壓濾機(jī)

郭玉明,楊福明,鄧樹龍,賈 昊,袁伯文,王德恩

(1.額濟(jì)納錦達(dá)煤業(yè)有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 阿拉善盟 750306;2.唐山億思特選煤科技有限公司,河北 唐山 063020)

中蒙煤炭有限公司錦達(dá)選煤廠設(shè)計(jì)處理能力為2.0 Mt/a,主要入選蒙古國(guó)進(jìn)口原煤,采用原煤全級(jí)入選,跳汰主洗—煤泥浮選聯(lián)合工藝。三產(chǎn)品跳汰機(jī)分選的產(chǎn)物中大于13 mm的精煤經(jīng)直線篩脫水脫泥后進(jìn)入精煤膠帶機(jī),形成塊精煤產(chǎn)品;13~0.5 mm末精煤進(jìn)入立式離心脫水機(jī)脫水后進(jìn)入精煤膠帶機(jī),形成末精煤產(chǎn)品;小于0.5 mm的煤泥進(jìn)入浮選作業(yè),形成精煤泥產(chǎn)品。

浮選精煤采用2臺(tái)XMGZ250/1600—U型箱式壓濾機(jī)脫水回收,但該壓濾機(jī)處理能力有限,無(wú)法滿足浮選精煤量大的需求,不僅嚴(yán)重制約了原煤的入洗量,影響生產(chǎn)的正常、有序進(jìn)行,而且選煤廠自運(yùn)行投產(chǎn)以來(lái),精煤水分一直居高不下,特別是浮選精煤水分有時(shí)甚至高達(dá)35%~37%,在入洗泰拉原煤時(shí),情況更加嚴(yán)重。

1 浮選及浮選精煤脫水工藝

浮選及浮選精煤脫水工藝見(jiàn)圖1。

圖1 技術(shù)改造前浮選及浮選精煤脫水工藝

精煤泥進(jìn)入水力旋流器進(jìn)行分級(jí),其底流進(jìn)入弧形篩進(jìn)行脫水處理,弧形篩篩上產(chǎn)物給入立式離心脫水機(jī)脫水后形成末精煤產(chǎn)品,離心液返回水力旋流器進(jìn)行再次分級(jí);水力旋流器溢流及弧形篩篩下水給入浮選機(jī)進(jìn)行煤泥分選,浮選精煤進(jìn)入壓濾機(jī)脫水后形成精煤壓濾濾餅。

離心液返回到水力旋流器進(jìn)行再次分級(jí)回收,這就形成了局部小循環(huán)[1],加劇了細(xì)粒煤泥在系統(tǒng)內(nèi)的積聚,不僅造成該部分煤泥不能得到有效回收,而且也會(huì)影響生產(chǎn)系統(tǒng)的良性、有序循環(huán)。其中精煤濾餅水分高達(dá)33.70%,致使總精煤水分嚴(yán)重超標(biāo),直接影響精煤產(chǎn)品的質(zhì)量和用途,進(jìn)而影響到客戶的需求及產(chǎn)品的銷路。

2 YWZA-50型沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)的工作原理和技術(shù)特征

2.1 工作原理

YWZA-50型沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)是在離心力的作用下實(shí)現(xiàn)固液分離的[2-3]。首先煤漿經(jīng)入料管給入離心機(jī)螺旋體內(nèi),再經(jīng)螺旋體的出料口進(jìn)入轉(zhuǎn)鼓內(nèi)腔,在轉(zhuǎn)鼓的高速旋轉(zhuǎn)下獲得比重力大數(shù)百倍的離心力,煤漿形成環(huán)狀沉降區(qū),密度大的固體顆粒貼附在轉(zhuǎn)鼓的內(nèi)壁上,逐漸形成沉淀層,煤炭顆粒迅速沉降在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上,水?dāng)y帶少量微細(xì)顆粒自大端溢流口排出,形成離心液。利用螺旋與轉(zhuǎn)鼓的差速運(yùn)動(dòng),沉淀在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上的顆粒從螺旋段被輸送到過(guò)濾段,水與少量煤泥經(jīng)篩縫排出,形成濾液。煤炭經(jīng)再次脫水后從小端排料口排出,形成脫水產(chǎn)物[2-3]。

YWZA-50型沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖2。

1—三通蝶閥;2—從動(dòng)皮帶輪;3—入料端主軸承座;4—入料端樞軸;5—入料管;6—轉(zhuǎn)鼓;7—螺旋;8—機(jī)殼;9—隔振彈簧;10—差速器端樞軸;11—差速器端主軸承座;12—行星齒輪差速器;13—機(jī)械保險(xiǎn);14—差速器油箱;15—機(jī)架;A、B、C、D—潤(rùn)滑位置圖2 YWZA-50型沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)結(jié)構(gòu)示意

2.2 技術(shù)特征

YWZA-50型沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)是在吸取現(xiàn)有沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)的優(yōu)點(diǎn),總結(jié)現(xiàn)有設(shè)備存在問(wèn)題的基礎(chǔ)上,創(chuàng)新研制的新型設(shè)備。其兼?zhèn)溆须x心沉降和離心過(guò)濾的功能,與其他脫水設(shè)備相比較,處理能力更大。另外,YWZA-50型沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)具有較強(qiáng)的適應(yīng)性,對(duì)粒度較細(xì)、灰分較高的煤泥能夠很好的回收,且脫水產(chǎn)物水分較低[3]。YWZA-50型沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)技術(shù)特征[4]見(jiàn)表1。

表1 YWZA-50型沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)技術(shù)特征

另外,沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)的處理量及脫水產(chǎn)物的水分與入料的粒度組成和入料濃度密切相關(guān)[5]。一般情況下,粒度越細(xì)、濃度越低,則處理量越小、脫水產(chǎn)物水分越高;反之,處理量大,脫水產(chǎn)物水分低。

3 YWZA-50型沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)的工藝效果

YWZA-50型沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)的脫水產(chǎn)物粒度組成見(jiàn)表2,脫水產(chǎn)物的分配曲線見(jiàn)圖3。由圖3可知,在分配率為50%時(shí)分離粒度(Sp)為0.057 mm,即該粒徑的煤粒分配到脫水產(chǎn)物或離心液(含濾液)中的概率皆為50%。

表2 YWZA-50型沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)的入料及產(chǎn)物粒度組成

圖3 脫水產(chǎn)物的分配曲線

YWZA-50型沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)的評(píng)定指標(biāo)和計(jì)算參數(shù)見(jiàn)表3。計(jì)算得知,以規(guī)定粒度為0.045 mm計(jì)算該沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)粗粒的正配率為86.84%,細(xì)粒的正配率為83.29%,兩者正配率都達(dá)到80%以上,分級(jí)效率為70.14%。通過(guò)粒度(S95)為0.070 mm,說(shuō)明離心液和濾液中95%是0.070 mm以下的細(xì)泥。

4 改造方案

為了解決浮選精煤濾餅水分高、總精煤水分嚴(yán)重超標(biāo)的問(wèn)題,經(jīng)分析論證和考察,結(jié)合錦達(dá)選煤廠工藝特點(diǎn)和空間置位,決定增設(shè)1臺(tái)YWZA-50型沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)以減輕2臺(tái)精煤壓濾機(jī)的脫水壓力,提高產(chǎn)能,降低產(chǎn)品水分[6-8]。

表3 YWZA-50型沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)的評(píng)定指標(biāo)和計(jì)算參數(shù)

4.1 技術(shù)改造后浮選及浮選精煤脫水工藝

技術(shù)改造后浮選及浮選精煤脫水工藝系統(tǒng)如圖4所示。

圖4 技術(shù)改造后浮選及浮選精煤脫水工藝系統(tǒng)

技術(shù)改造后,精煤泥經(jīng)水力旋流器分級(jí),水力旋流器底流進(jìn)入弧形篩進(jìn)行脫水處理,弧形篩篩上脫水產(chǎn)物進(jìn)入沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)脫水后得到粗精煤產(chǎn)品,沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)的濾液和離心液、弧形篩篩下水與水力旋流器溢流的細(xì)煤泥一起進(jìn)入浮選,在保證工況的前提下,浮選精煤主要進(jìn)入沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)進(jìn)行脫水處理,脫水后得到粗精煤產(chǎn)品,一部分進(jìn)入壓濾機(jī)得到精煤濾餅。

4.2 技術(shù)改造前后對(duì)比

(1)技術(shù)改造前,使用立式離心機(jī)對(duì)粗煤泥進(jìn)行脫水處理,會(huì)導(dǎo)致其脫水產(chǎn)物水分偏高,同時(shí)立式離心機(jī)并不能完全回收這部分精煤,其離心液又返回到水力旋流器進(jìn)行再次分級(jí)回收,這就形成了局部小循環(huán),從而加劇細(xì)粒煤泥在系統(tǒng)的積聚,且使其得不到有效回收。

(2)技術(shù)改造后,粗煤泥和部分浮選精煤一起進(jìn)入YWZA-50型沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī),這使得沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)的入料粒度變粗,相當(dāng)于摻粗[9-11],有利于降低脫水產(chǎn)物的水分,同時(shí)能夠有效回收這部分粗煤泥,避免了系統(tǒng)局部小循環(huán)造成細(xì)煤泥積聚而得不得回收造成的浪費(fèi),且能保證系統(tǒng)良性、有序的運(yùn)行。

(3)技術(shù)改造后,不僅提高了沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)的脫水處理能力,降低了精煤泥水分,而且解決了之前在生產(chǎn)中經(jīng)常出現(xiàn)的精煤壓濾來(lái)料量大、處理不完時(shí),只能通過(guò)降低小時(shí)帶煤量來(lái)保證連續(xù)生產(chǎn)的困擾。

5 經(jīng)濟(jì)效益

5.1 降低銷售精煤水分

技術(shù)改造前,經(jīng)過(guò)壓濾機(jī)脫水后的浮選精煤水分為31.5%,總精煤水分約為15%,導(dǎo)致外銷精煤水分超過(guò)12%,嚴(yán)重制約了精煤的質(zhì)量和銷路。技術(shù)改造后,經(jīng)沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)和壓濾機(jī)脫水后的浮選精煤水分可降至18%以下,從而可確保外銷精煤產(chǎn)品水分控制在10%~12%,滿足了用戶的使用要求。

5.2 提高年入洗量

技術(shù)改造前,由于浮選精煤壓濾機(jī)處理能力的限制,帶煤量一直控制在260 t/h,技術(shù)改造后選煤廠入洗能力由260 t/h提高到350 t/h,按入選1 t原煤能獲得凈利潤(rùn)50元計(jì)算,一年可增加利潤(rùn)1 620萬(wàn)元。

5.3 提高浮選處理能力和精煤回收率

技術(shù)改造后,浮選機(jī)單機(jī)處理能力實(shí)現(xiàn)最大,浮選尾礦灰分由50%上升到58%,小時(shí)處理量由96 t增加至101 t,最終精煤回收率增加了5~8個(gè)百分點(diǎn),預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)900萬(wàn)元。

6 結(jié) 語(yǔ)

錦達(dá)煤業(yè)通過(guò)使用YWZA-50型臥式沉降過(guò)濾式離心機(jī),回收了大于0.045 mm粒級(jí)為主的精煤泥,脫水產(chǎn)物水分低,固體回收率高。浮選精煤水分由31.5%降到了18%,降幅高達(dá)42.86%;入洗能力提升了35.14%。精煤產(chǎn)品水分的降低,不僅大幅減少了商務(wù)糾紛,而且提升了企業(yè)對(duì)外形象,同時(shí)全年可增加利潤(rùn)2 500多萬(wàn)元。

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