張 晉
(山西晉煤集團(tuán)趙莊二號(hào)井,山西 長治 046608)
我國煤礦地質(zhì)條件復(fù)雜多樣,主要體現(xiàn)為地質(zhì)構(gòu)造廣泛發(fā)育,地質(zhì)構(gòu)造是影響礦井安全高效開采的重要因素,多數(shù)礦井災(zāi)害的發(fā)生均與地質(zhì)構(gòu)造的存在有關(guān)。陷落柱[1-3]是華北地區(qū)廣泛發(fā)育的地質(zhì)構(gòu)造,對(duì)工作面安全開采影響巨大,部分陷落柱內(nèi)部巖體破碎,極易引起煤壁片幫和冒頂,需對(duì)其進(jìn)行治理,以保證工作面正常回采。
趙莊二號(hào)井2307 工作面位于井田西翼盤區(qū),工作面北側(cè)為2309 工作面(正在回采),西側(cè)為2103、2104 集中巷(已掘完),南側(cè)為實(shí)體煤,東側(cè)為2301、2303 工作面(已采完)。工作面走向長859.8 m(幫-幫),工作面傾斜長度為175.7 m(幫-幫);工作面煤層底板標(biāo)高+465~+495 m,地面高+958~+973 m。開采3#煤層,煤層厚3.8~5.1 m,平均厚4.35 m;煤層傾角為1°~5°,平均為2°。煤層直接頂為粉砂質(zhì)泥巖,厚度為10.78 m;基本頂為砂巖,厚度為11.81 m;直接底為泥質(zhì)粉砂巖,平均厚度為 4.05 m,平均抗壓強(qiáng)度30.2 MPa,平均抗拉強(qiáng)度1.0 MPa。根據(jù)物探和鉆探結(jié)果可知,2307 工作面內(nèi)部存在多個(gè)斷層和陷落柱,均為弱導(dǎo)水和弱富水,其中X44 陷落柱(長軸60 m,短軸42 m)內(nèi)部及煤巖交接處區(qū)域嚴(yán)重破碎,極其容易造成片幫、冒頂?shù)仁鹿剩绊懝ぷ髅姘踩a(chǎn)。
根據(jù)以往生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),工作面在回采通過陷落柱時(shí)的主要問題有:(1)工作面在進(jìn)出陷落柱時(shí),由于煤巖交界處煤巖體破碎,極易出現(xiàn)煤壁片幫及冒頂;(2)工作面進(jìn)出陷落柱后,由于陷落柱內(nèi)部為破碎膠結(jié)塊體,承載能力弱,煤壁易片幫,特別是在頂板和煤壁的交接處,煤壁片幫導(dǎo)致支架前方出現(xiàn)空頂,頂板破碎時(shí)出現(xiàn)冒頂現(xiàn)象。
因此,在平面投影范圍內(nèi),需對(duì)陷落柱邊緣煤巖交界處進(jìn)行加固,加固范圍擴(kuò)大5 m,沿工作面推進(jìn)方向的加固范圍為回采676~745 m 處共70 m,23071 巷幫往工作面里53 m,如圖1。為了保證工作面頂板和煤壁的穩(wěn)定,需對(duì)工作面頂板和煤壁同時(shí)進(jìn)行加固,通過對(duì)煤壁注漿加固,提高煤體完整程度和承載能力,減小煤壁片幫量,可以有效減小漏頂?shù)陌l(fā)生概率;對(duì)頂板加固可提高頂板完整性、抗壓性,減少漏頂、冒頂,確?;夭身樌?。
圖1 平面注漿加固范圍
為了保證注漿加固效果,結(jié)合水泥漿注漿情況,陷落柱注漿加固采用鉆孔分段施工、分段注漿的施工工藝,每次鉆進(jìn)20~30 m,根據(jù)鉆孔深度確定。
結(jié)合2307 工作面回采情況,確定本次陷落柱注漿加固鉆孔分上下兩排布置,上排鉆孔距23071巷底板2.5 m,下排鉆孔距23071 巷底板1.7 m,每排鉆孔的間距均為2 m,如圖2。先施工下排鉆孔,自遠(yuǎn)離工作面?zhèn)乳_始編號(hào),上下排孔各布置37 個(gè),分單雙號(hào)布置。單號(hào)鉆孔水平施工,孔深53 m;雙號(hào)鉆孔按照仰角7°施工,孔深25 m。下排鉆孔施工完再施工上排鉆孔,均按照仰角3°施工,孔深53 m。鉆孔軌跡如圖3。
圖2 注漿鉆孔布置示意圖
圖3 陷落柱加固注漿鉆孔軌跡示意圖
上下排鉆孔均先采用113 mm 的鉆頭施工4 m,安裝2 m 長Ф108 mm 的孔口管,注漿固孔后,再采用89 mm 鉆孔施工。25 m 鉆孔為一次施工到位后注漿;53 m 鉆孔分兩次施工,首先施工30 m,并進(jìn)行注漿加固,然后再掃孔并施工至設(shè)計(jì)深度53 m。其中上排鉆孔陷落柱邊緣區(qū)域,即上排孔的1~9#和28~37#鉆孔成孔后,安裝直徑為50 mm 的棚管,長度50 m,并進(jìn)行注漿加固;其余鉆孔均安裝直徑為32 mm 的PVC 管,長度為52 m,并進(jìn)行注漿加固。
本次注漿以純水泥漿為主,水泥為52.5 級(jí),漿液水灰比可按2:1/1:1 依次進(jìn)行,根據(jù)裂隙發(fā)育程度具體確定。注漿過程中出現(xiàn)漏漿等情況時(shí),采用水泥—水玻璃雙液漿,水玻璃濃度為30~40 °Bé,模數(shù)為n=2.4~3.4,水泥漿和水玻璃體積比例為1:0.8~1:0.4,凝膠時(shí)間為1~3 min。
根據(jù)以往注漿實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),結(jié)合X44 陷落柱前期探測(cè)和注漿鉆孔施工揭露情況,確定終注壓力達(dá)到10~15 MPa,穩(wěn)壓12~30 min,泵量Q ≦30 L/min。
本次注漿先施工下排鉆孔,再施工上排鉆孔。下排總計(jì)施工25 m 孔19 個(gè),53 m 孔18 個(gè),總進(jìn)尺1429 m;上排鉆孔施工37 個(gè),采用循環(huán)作業(yè)施工,總計(jì)進(jìn)尺3441 m。上下排總計(jì)74 個(gè)鉆孔,共計(jì)消耗水泥60 t。
2307 工作面回采通過X44 陷落柱期間,對(duì)陷落柱影響區(qū)煤壁片幫情況和頂板漏頂情況進(jìn)行觀測(cè)分析,工作面揭露陷落柱位置與探測(cè)確定陷落柱影響區(qū)基本一致。距陷落柱約8 m,工作面煤壁有局部片幫情況,深度小于300 mm,頂板有輕微漏頂現(xiàn)象,通過加強(qiáng)工作面支架管理,能夠安全通過,不影響工作面安全回采。工作面進(jìn)入注漿加固區(qū)后,直至通過陷落柱注漿加固區(qū),工作面煤壁整體性良好,未出現(xiàn)大范圍片幫現(xiàn)象,僅出現(xiàn)個(gè)別小范圍片幫,最大片幫深度小于500 mm,范圍約2 架。在通過陷落柱期間,未出現(xiàn)明顯漏頂現(xiàn)象。試驗(yàn)表明,通過深孔注漿能夠有效加固破碎煤巖體,棚管支護(hù)能夠起到加固工作面頂板的目的。
(1)根據(jù)探測(cè)顯示X44 陷落柱位置,確定陷落柱影響區(qū)水平方向和垂直方向的注漿加固范圍及加固方案。水平方向?qū)ο萋渲鶅蓚?cè)各5 m 范圍以及距巷幫側(cè)柱邊均進(jìn)行加固,垂直方向采用上下兩排鉆孔,分別對(duì)工作面頂板和煤壁進(jìn)行注漿加固。結(jié)合工作面進(jìn)出陷落柱時(shí)煤巖破碎易冒頂?shù)膯栴},采用棚管加強(qiáng)對(duì)頂板的控制。
(2)確定了陷落柱注漿加固鉆孔布置參數(shù),采用水泥漿液進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)注漿加固試驗(yàn)。效果考察表明,通過分段注漿加固后,工作面通過陷落柱影響區(qū)期間,工作面煤壁平整,僅局部區(qū)域出現(xiàn)小范圍片幫現(xiàn)象,最大片幫深度500 m,頂板未出現(xiàn)明顯漏頂現(xiàn)象,實(shí)現(xiàn)了工作面安全過陷落柱。