朱 丹,王景濤
(山東宏陽礦業(yè)有限公司,山東 嘉祥272400)
目前,我國煤礦巷道掘進(jìn)大多以鉆爆法為主,形成了以氣腿鉆機(jī),全液壓鉆機(jī),耙?guī)r機(jī)為主要設(shè)備的工作線,我國部分煤礦采用懸臂掘進(jìn)機(jī)為主要設(shè)備。然而在我國很多煤礦中應(yīng)用的以懸臂式掘進(jìn)機(jī)為主要設(shè)備的掘進(jìn)方法,但最終效果卻不理想,巖巷掘進(jìn)保持在每月80m 左右。同時(shí),近年來隨著綜掘機(jī)和掘錨一體機(jī)的發(fā)展,煤巷施工速度明顯提高,工人勞動強(qiáng)度大幅降低。然而巖巷速度一直沒有較大提高,主要是鑿巖設(shè)備配套和施工工藝需要改進(jìn)。本文以宏陽煤礦東翼軌道大巷、東翼膠帶大巷為工程背景,對巖巷快速施工技術(shù)進(jìn)行研究。
宏陽煤礦現(xiàn)生產(chǎn)任務(wù)為兩條東翼大巷的掘進(jìn),計(jì)劃2021 年將開拓大巷掘進(jìn)至3 煤位置,兩條大巷總計(jì)約1 萬m,年度掘進(jìn)進(jìn)尺不小于3 925m。若采用耙裝機(jī)配合人工打眼放炮的方式進(jìn)行掘進(jìn),單月平均進(jìn)尺約80m,無法完成實(shí)現(xiàn)掘進(jìn)生產(chǎn)任務(wù)及開拓至東部采區(qū)的預(yù)期目標(biāo)。
根據(jù)勘探資料顯示,東翼軌道大巷上平巷以里整體地質(zhì)條件較簡單,在巷道掘進(jìn)范圍內(nèi)將穿過褶曲構(gòu)造董王莊背斜,軸向北北西,延展長度約3km,向北傾伏。幅度約40m,跨度約1.5km,兩翼傾角約3°,巷道前掘區(qū)域煤巖層傾角-2°~10°。
根據(jù)附近巷道揭露地質(zhì)情況及勘探資料顯示,東翼軌道大巷上平巷以里,掘進(jìn)可能會揭露4 條斷層,為SF9,落差0~7m;FD38,落差0~3m;FD34,落差0~5m;FD43,落差0~3m。斷層遇斷層時(shí)會對巷道掘進(jìn)施工造成一定影響。
目前煤礦巖巷掘進(jìn)過程中,設(shè)備成為制約掘進(jìn)速度的最大問題,提高巖巷掘進(jìn)的機(jī)械化程度,是實(shí)現(xiàn)巖巷快速掘進(jìn)的有效途徑。
1) 引進(jìn)CMJ2-35 履帶式雙臂鑿巖臺車配合B38mm 釬桿、Φ43mm 柱齒鉆頭施工炮眼,代替原YT-27 型氣腿式鑿巖機(jī)。鑿巖臺車具有以下優(yōu)點(diǎn):①液壓鑿巖機(jī)鑿巖硬度高,速度快,極大縮減了施工炮眼及正規(guī)循環(huán)時(shí)間;②液壓鉆臂轉(zhuǎn)動靈活且具有很好的穩(wěn)定性,可按照炮眼角度、深度、間距快速準(zhǔn)確定位,不需人工進(jìn)行校準(zhǔn),鑿巖爆破后巷道巷道尺寸和表面規(guī)整;③由于液壓鑿巖不必排除廢氣,沒有廢氣所夾雜的油污造成的對環(huán)境的污染,提高工作面可見度,改善施工作業(yè)環(huán)境。
2)引進(jìn)LWLX-120 履帶挖掘式裝載機(jī),代替原P-90B 型耙矸機(jī)。履帶挖掘式裝載機(jī)靠履帶推進(jìn)挖取巖石送入自身刮板輸送機(jī),刮板輸送機(jī)從尾部將巖石送入裝載機(jī)二運(yùn),然后送入膠帶輸送機(jī)。挖掘式裝載機(jī)具有以下優(yōu)點(diǎn):①推進(jìn)力大,扒取范圍廣,可以全斷面裝巖,不留死角,不需人工輔助清理工作面;②采用先導(dǎo)閥控制,操作輕松簡便,性能可靠;③裝巖速度快,減少挪移設(shè)備時(shí)間,也極大減少了正規(guī)循環(huán)時(shí)間。
3)改進(jìn)MYT-120/320C 液壓錨桿鉆機(jī)。目前液壓錨桿鉆機(jī)在部分煤礦已得到廣泛應(yīng)用,但宏陽煤礦巷道掘進(jìn)速度較快,液壓錨桿鉆機(jī)的液壓泵及饋電開關(guān)需頻繁挪移,因設(shè)備較笨重,人工挪移困難,制約著巖巷的掘進(jìn)速度。針對這些問題提出了有效的解決方案:①液壓錨桿鉆機(jī)、液壓泵及液壓開關(guān)安裝在履帶挖掘式裝載機(jī)上,并安裝防護(hù)板;②掘進(jìn)放炮后履帶挖掘式裝載機(jī)出矸與迎頭支護(hù)平行作業(yè)。這樣既提高了設(shè)備使用效率,減少工人勞動強(qiáng)度,又避免人工抬運(yùn)大型設(shè)備帶來的風(fēng)險(xiǎn),保證施工安全。
宏陽煤礦經(jīng)過多方考察對比、研究,確定使用CMJ2-35 型履帶式雙臂鑿巖臺車、LWLX-120 履帶挖掘式裝載機(jī)、液壓錨桿鉆機(jī)相配合的炮掘施工。履帶式鑿巖臺車采用液壓雙鉆臂,臺車鑿巖效率高,速度快,是傳統(tǒng)人工風(fēng)鉆打眼效率的兩倍以上。現(xiàn)巷道迎頭灰?guī)r約占全斷面的1/2,使用臺車施工65 個(gè)炮眼時(shí)間為1.5h,比3 臺人工風(fēng)鉆打眼時(shí)間節(jié)約3.5~4.5h,大大提高施工效率。同時(shí),臺車打眼作業(yè)環(huán)境相對安全、良好。
履帶挖掘式裝載機(jī)出矸效率高、挖裝范圍廣、全斷面裝巖、操作便捷、減少工人勞動強(qiáng)度,相比耙裝機(jī)出矸減少了清理余矸,挪移設(shè)備所占用的時(shí)間。區(qū)隊(duì)通過控制爆破效果,實(shí)現(xiàn)平行作業(yè),實(shí)際履帶挖掘式裝載出矸占用循環(huán)時(shí)間約50min。
經(jīng)過實(shí)踐,履帶式雙臂鑿巖臺車、挖掘式裝載、液壓錨桿鉆機(jī)配合施工取得較好的效果,宏陽煤礦東翼軌道大巷單炮循環(huán)進(jìn)尺可到達(dá)2.7m,單月進(jìn)尺可達(dá)到160m,以后還有可上升空間,為宏陽煤礦下一步開采3 煤奠定了良好的基礎(chǔ)。
同時(shí)相比傳統(tǒng)掘進(jìn)方式提前2 年到達(dá)東部采區(qū),提前創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益,為集團(tuán)公司以后的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。
1)工藝流程。對傳統(tǒng)施工技術(shù)進(jìn)行細(xì)化、優(yōu)化、科學(xué)組織,盡可能安排平行操作。技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場跟進(jìn),對各工序銜接做好優(yōu)化,解決窩工情況,并測試優(yōu)化后工序的耗時(shí)情況。經(jīng)試驗(yàn)測試后,可以將正規(guī)循環(huán)詳細(xì)分為:打眼→連線裝藥→爆破→支護(hù)頂部(出矸)→初噴→支護(hù)幫部→初噴,而此“七工序”則為1 個(gè)小循環(huán)。
2)勞動組織。傳統(tǒng)“三八”操作體系改進(jìn)為“四八”交叉并行操作體系。在基于原有3 個(gè)班上,在添加1 個(gè)噴漿班,然后三個(gè)掘進(jìn)班執(zhí)行“三八”體系,再由各掘進(jìn)班完成1 個(gè)小循環(huán)。噴漿班不再獨(dú)占用時(shí)間,需與十字頭班平行操作。而這一操作模式的勞動組織形式,也就是“四八”交叉平行操作體系。交叉掘進(jìn)班在掘進(jìn)時(shí),應(yīng)在排矸機(jī)前實(shí)施,而排矸機(jī)后由噴漿班重新噴入巷道。
3)作業(yè)方式。將“一掘一錨,二掘一噴”傳統(tǒng)掘進(jìn)方式改為“一掘一初噴+ 復(fù)噴”,其中3 個(gè)掘進(jìn)班,而噴漿班應(yīng)與掘進(jìn)班交叉進(jìn)行施工,并且錨噴巷道噴射混凝土工序需和掘進(jìn)工序施行平行作業(yè),增加噴漿機(jī), 工作面初噴和履帶挖掘式轉(zhuǎn)載機(jī)后成巷施工同時(shí)進(jìn)行。
實(shí)施爆破技術(shù),不僅可以提升傳統(tǒng)巖巷掘進(jìn)技術(shù),并且也能使生產(chǎn)逐漸由傳統(tǒng)臺階法施工中,以及淺孔多循環(huán)框架內(nèi)釋放出來,故而既能改善單循環(huán)進(jìn)尺,也可以使循環(huán)次數(shù)、輔助作業(yè)時(shí)間得到有效降低。并且,經(jīng)過不斷地試驗(yàn)、勘探、改進(jìn),能夠很好地使不同巖性內(nèi)深孔爆破技術(shù)所用到的爆破參數(shù)得以全面了解,比如炮孔布置、深度、裝藥量、封泥長度等,從而使"抽炮"等常見問題能得到很好解決。同時(shí),還能使巖巷光爆的成型質(zhì)量得到很大提高,其中炮眼的利用率則由之前85%提升了10%。另外,單循環(huán)進(jìn)尺也能增加為0.3~0.7m,若每月按60 個(gè)循環(huán)計(jì)算,那么每月巖巷進(jìn)尺可增加30m 以上。
應(yīng)堅(jiān)持正規(guī)的循環(huán)運(yùn)行,利用“雙循環(huán)操作法”,小周期為大周期創(chuàng)造條件,大周期為小周期打好基礎(chǔ),大周期影響小周期,兩者相輔相成?!半p循環(huán)操作法”除了讓掘進(jìn)可以持續(xù)且良性進(jìn)行推進(jìn)外,也能讓小周期正規(guī)循環(huán)率達(dá)到90%以上,大周期循環(huán)率可達(dá)95%以上。
1)小周期。本次“七道工序”為完成小周期,小周期進(jìn)尺2.0~2.4m;每天完成3 個(gè)小周期,共計(jì)6.0~7.2m。進(jìn)尺小循環(huán)拱每排打頂錨7 個(gè),兩側(cè)每排打4 個(gè)幫錨(爆破前打幫錨)。
2)大周期。基于掘進(jìn)班掘進(jìn)小周期良性推進(jìn)的積極配合下,噴漿班每5 天則可以完成“鋪道、復(fù)噴成巷”為1 個(gè)大周期,其中大周期的進(jìn)尺則為50~70m。
以下表1 種體現(xiàn)的為近些年來,所應(yīng)用的普通鉆爆法、中深孔爆破及快速掘進(jìn)施工工藝的技術(shù)參數(shù)對照表,其中每月工作日按26 天計(jì)算。
表1 相關(guān)技術(shù)參數(shù)對照
通過對比三類施工方法、組織形式等,可得出結(jié)論為:
1)通過應(yīng)用深孔爆破技術(shù),最終效果不但有助于提高單次循環(huán)進(jìn)尺,并且也能使循環(huán)次數(shù)、輔助作業(yè)時(shí)間很好降低。
2)傳統(tǒng)施工技術(shù)由“二掘一噴”改進(jìn)為“一掘一初噴+復(fù)噴”,并且每班添加1 個(gè)掘進(jìn)小循環(huán),其效果不但能增加掘進(jìn)環(huán)數(shù),而這也是快速掘進(jìn)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵所在。
3)“四八”交叉平行作業(yè)制、雙循環(huán)作業(yè)法等新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用以及精細(xì)化管理,是實(shí)現(xiàn)快速掘進(jìn)的關(guān)鍵。
4)堅(jiān)持正規(guī)循環(huán)作業(yè)是快速掘進(jìn)的重要保障。就施工管理而言,其重點(diǎn)在于確保掘進(jìn)班的正規(guī)循環(huán),以及提升正規(guī)循環(huán)率。若想正規(guī)循環(huán)得以保證,首先在于各種配套設(shè)備必須具有備用,只有這樣才能在設(shè)備損壞后,及時(shí)進(jìn)行修復(fù)或更換;其次,調(diào)動員工積極性,能讓不同時(shí)間進(jìn)入工作員工,充分進(jìn)行搶循環(huán)。因此,必須以正規(guī)循環(huán)為中心,全面提高掘進(jìn)、幾點(diǎn)、運(yùn)輸、通風(fēng)的組織及管理。
綜上所知,在普通炮掘法的基礎(chǔ)上,將快速掘進(jìn)裝備及施工工藝應(yīng)用于巖巷掘進(jìn),在確保其安全和質(zhì)量的條件下,能夠最大限度地完成快速掘進(jìn)成巷,同時(shí),經(jīng)過不斷地改進(jìn)" 實(shí)踐- 總結(jié)- 改進(jìn)",使得該技術(shù)在宏陽煤礦東翼大巷的開拓施工過程中也得到了很好的實(shí)踐及推廣,由之前的月單進(jìn)80m 增加到了160m,且平均每月進(jìn)尺可以達(dá)到150m。由此可見,這一項(xiàng)技術(shù)大大提升了普通炮掘法的掘進(jìn)速度與單進(jìn)水平,并且使得礦井采掘關(guān)系的緊張度也得到了有效緩解,可見這對于保障礦井高產(chǎn)、高效有著至關(guān)重要意義。