史 東 鑫
(山西霍爾辛赫煤業(yè)有限責任公司,山西長治046600)
霍爾辛赫煤礦3 號煤層,下距9 號煤層55.72~79.70m,平均58.04m.煤層厚度4.49~7.17m,平均5.65m,結(jié)構(gòu)較簡單,含0~2 夾矸,為全區(qū)穩(wěn)定可采煤層。煤層頂板為泥巖、砂質(zhì)泥巖、粉砂巖,局部為砂巖,底板為黑色泥巖、炭質(zhì)泥巖,巷道原支護采用“錨桿+U 型鋼”支護,原支護斷面見圖1 所示。巷道在采用原支護方式后,在較短的時間內(nèi)出現(xiàn)了明顯的變形破壞,雖然進行了多次返修,但從巷道在返修后,在較短的時間內(nèi)仍舊出現(xiàn)了較大的變形,嚴重影響到巷道正常使用。
圖1 3 號煤層皮帶巷原支護設計圖
為深入掌握3 號煤層皮帶巷出現(xiàn)的變形破壞情況,對3 號煤層皮帶巷出現(xiàn)的變形破壞情況進行了現(xiàn)場勘查,得到巷道變形情況特征主要為:
在3 號煤層皮帶巷開掘后,從巷道暴露到出現(xiàn)大面積的變形破壞,間隔的時間非常短,部分情況下出現(xiàn)了在巷道沒有得到及時支護時,巷道斷面就出現(xiàn)了急劇縮小。這表明,巷道在掘進之后,整體的圍巖結(jié)構(gòu)受到了較大的破壞,特別是巷道來壓相對較快,給巷道的穩(wěn)定性帶來較大的威脅。
從現(xiàn)場觀測情況來看,皮帶巷距離巷道表層的5m 范圍內(nèi)甚至更深的位置均出現(xiàn)了明顯的位移,表現(xiàn)出明顯的流變,同時不斷向深部擴展。在巷道掘進后,圍巖趨于穩(wěn)定的時間非常長,甚至超過了30d,由于巷道表現(xiàn)出明顯的流變性,導致巷道多次拉底。
從現(xiàn)場觀察情況來看,頂板與底板的相對移近量明顯超過了兩幫的相對移近量,特別是底板鼓起的問題非常嚴重,整個巷道表現(xiàn)出全斷面的收斂變形。觀測表明,皮帶巷圍巖變形規(guī)律為:頂板和底板的相對移近量平均為兩幫收斂量的2 倍以上,頂板也出現(xiàn)了明顯的離層問題,部分鋼架在支護過程中也出現(xiàn)了斷裂實效。分別見圖2(a)(b)所示。
圖2 3 號煤層皮帶巷現(xiàn)場變形破壞圖
通過現(xiàn)場勘查和理論分析,認為導致皮帶巷出現(xiàn)大變形破壞的主要原因有如下幾個方面:
首先,地質(zhì)條件較為復雜。從現(xiàn)場勘查情況來看,皮帶巷所處煤層缺失、變薄相對較多,形態(tài)變化較大。同時,從巖性分析來看,圍巖泥巖成分含量較高,包含有較多的膨脹性黏土礦物,例如,高嶺石、蒙脫石的含量明顯較高,這類巖石容易出現(xiàn)風化潮解的問題,特別是水穩(wěn)定性較差。在巷道的頂板、底板及煤層中均含有較多的泥質(zhì)巖體,流變性特性非常突出。同時,通過對巖樣進行單軸抗壓試驗來看,圍巖單軸抗壓強度在3~5MPa,這表明圍巖單軸抗壓強度偏低,自承能力較弱,這是導致巷道出現(xiàn)大面積變形破壞的主要原因。
其次,巷道原支護并未形成完整的承載結(jié)構(gòu)。從原支護設計來看,整個設計屬于開放式支護結(jié)構(gòu),底板處于敞開狀態(tài)。同時,原支護下錨桿支護體和U 型鋼支護并沒有實現(xiàn)支護耦合,并沒有形成“圍巖+支護體”形成的完整支護結(jié)構(gòu),整個支護體系的整體支護效能不能較好發(fā)揮。
第三,圍巖承載能力并為充分發(fā)揮。在對軟巖巷道進行支護時,需要最大限度的提升巷道圍巖松動圈的殘余強度,將圍巖的承載能力充分發(fā)揮出來。但從皮帶巷原有支護情況來看,僅僅在巷道的頂板與兩幫進行了錨桿支護,所支護的范圍也僅僅是巷道的淺部,深部穩(wěn)定圍巖對淺部圍巖的穩(wěn)定作用并沒有充分發(fā)揮出來,這也是導致巷道頂板出現(xiàn)大范圍離層的主要原因。
結(jié)合3 號煤層皮帶巷所處地質(zhì)條件,為最大限度提升圍巖自承能力和支護的整體性,本次返修設計采用“錨網(wǎng)索+U 型鋼+柔性層”組成的復合支護方案,設計返修支護方案見圖3 所示。
圖3 皮帶巷返修支護示意圖
返修支護機理和具體支護方案為:
1)全斷面進行錨桿支護,選擇使用φ22mm×2 400mm 的高強度錨桿,對原支護方案2 000mm 的錨桿進行了針對性的加長,在巷道的淺部形成范圍更大、支護能力更強的淺部圍巖承載結(jié)構(gòu)。同時,設計全斷面支護的方式,有效克服原支護中底板處于敞開支護狀態(tài)存在的弊端。設置錨桿預緊力150kN。設計采用W 型鋼帶對錨桿進行連接,托盤選擇使用高強度拱形托盤。錨桿間排距設計為800mm×800mm。
2)全斷面錨索支護。針對原支護設計中深部穩(wěn)定圍巖在支護中的作用未充分發(fā)揮出來的實際,在返修支護設計時,在全斷面增加錨索支護,參數(shù)為φ22mm×7300mm,其中,頂板錨索的間距設計為1.5m,排距設計為2.4m。同時,在巷道的2 個底角的位置設計打設45°錨索,主要是為了將兩幫對底板帶來的壓力有效切斷,降低底板鼓起量。
3)U 型鋼支護。返修支護時,選擇使用U36 型鋼,在型鋼與型鋼之間選擇使用螺桿式卡纜連接,并使用強力拉板將各個支架連接在一起,全面提升支護結(jié)構(gòu)的整體性,設計支架之間的間距為800mm。
4)柔性層施工。在原支護設計中,U 型鋼和錨桿支護體之間存在較大的空隙,不均勻支護的問題明顯,在返修支護時,設計在U 型鋼支架和錨網(wǎng)索支護體之間,加入厚度在60mm 的柔性墊板,主要材質(zhì)為超高分子聚乙烯板。通過將柔性層加入,不僅能較好增強支護體的整體性,同時也給巷道的變形提出了一定的空間,達到了“先讓后抗、主動支護”的效果。
在返修方案實施后,選擇使用“十字交叉法”對巷道返修情況進行了監(jiān)測,得到了巷道變形曲線見圖4所示。
圖4 皮帶巷返修支護圍巖變形曲線
從圖4 可知,在返修方案實施后,巷道圍巖整體取得了較好的支護控制效果,巷道頂板下沉量、底板鼓起量及兩幫收斂量等均相對于先前有了明顯的降低,這表明返修支護方案實現(xiàn)了對巷道穩(wěn)定性的較好控制。
1)從深部巷道支護實踐來看,在淺部巷道支護中能夠取得較好支護效果的支護方案,在深部巷道支護時,表現(xiàn)出明顯的不適應性,支護效果較差。
2)深部巷道支護需充分考慮巷道所處的復雜地質(zhì)條件、圍巖巖性、支護體之間的耦合性等因素,特別是考慮“工程軟巖”條件下,應當充分調(diào)動深部巷道圍巖與支護體形成一個完整的支護結(jié)構(gòu),全面提升支護整體性,才能更好滿足深部巷道支護要求。