吉武平
(河鋼集團(tuán)邯鋼公司焦化廠,河北 邯鄲 056015)
邯鋼焦化廠5#、6#焦?fàn)t為JN60-6型復(fù)熱式焦?fàn)t,設(shè)計(jì)能力為年產(chǎn)焦炭90萬t,由于高爐煤氣供應(yīng)充足,大部分時(shí)間焦?fàn)t加熱采用高爐煤氣加熱。
為使焦?fàn)t達(dá)到穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)、低耗、長壽的目的,要求各炭化室的焦餅在規(guī)定的結(jié)焦時(shí)間內(nèi)沿著長向和高向均勻成熟。為保證焦炭均勻成熟,須制定并嚴(yán)格執(zhí)行焦?fàn)t加熱制度。在焦?fàn)t的加熱制度中邊火道溫度對焦炭的質(zhì)量及焦?fàn)t爐體管理工作起著重要作用。因而工藝要求在正常結(jié)焦時(shí)間下邊火道溫度不低于1 100 ℃[1]。
5#、6#焦?fàn)t分別于1999年、2000年投產(chǎn),由于邊火道部位的爐墻磚長期受摘門、推焦、裝煤操作且與外界接觸溫度變化大等影響,隨著焦?fàn)t爐齡的不斷增大,邊火道部位爐墻最先損壞,目前加熱煤氣供入量已不能滿足溫度要求,造成邊火道部位焦炭干餾不好,焦炭質(zhì)量下降,嚴(yán)重影響煉焦生產(chǎn)、加熱控制和焦?fàn)t壽命[2]。
為保證使用高爐煤氣加熱時(shí),邊火道溫度能達(dá)到工藝要求,對5#、6#焦?fàn)t加熱煤氣管進(jìn)行改造,增加邊火道補(bǔ)充焦?fàn)t煤氣加熱管[3]。邊火道補(bǔ)充加熱管改造如圖1所示。
圖1 邊火道補(bǔ)充加熱管改造圖
1)沿焦?fàn)t地下室焦?fàn)t煤氣主管道分三段,每段增加兩套煤氣支管11、12,采用DN80調(diào)節(jié)旋塞控制開關(guān),按正常加熱制度進(jìn)行交換。
2)補(bǔ)充煤氣管A、B分別與焦?fàn)t煤氣主管上支管11、12相連接。
3)補(bǔ)充煤氣管A與機(jī)側(cè)小支管2、4,焦側(cè)小支管1、3等相連,補(bǔ)充煤氣管B與機(jī)側(cè)小支管1、3,焦側(cè)小支管2、4等相連,采用DN20球閥控制煤氣開關(guān)及大小。
4)機(jī)、焦側(cè)小支管1、3等分別與單號燃燒室機(jī)、焦側(cè)邊火道的下噴管相連,機(jī)、焦側(cè)小支管2、4等分別與雙號燃燒室機(jī)、焦側(cè)邊火道的下噴管相連,小支管和邊火道下噴管采用軟管連接。
5)調(diào)溫。當(dāng)邊火道溫度過低(低于工藝要求的1 100 ℃)時(shí),可打開該號補(bǔ)充加熱管上的DN20球閥,對該號補(bǔ)充焦?fàn)t煤氣進(jìn)行加熱,從而提高該號邊火道溫度以達(dá)到工藝要求。
邊火道補(bǔ)充煤氣供入后,大部分火道溫度達(dá)到正常狀態(tài),但個別邊火道上火不好。主要是隨著爐體的自然老化,加上磚煤氣道溫度不斷變化對硅磚的影響,造成磚煤氣道管磚出現(xiàn)裂縫或局部破損,加熱煤氣從損壞處泄漏,從而補(bǔ)充煤氣不能達(dá)到立火道頂部燃燒。
對于損壞的磚煤氣道,采用改進(jìn)的“三風(fēng)兩漿”噴補(bǔ)法,用噴漿機(jī)將配好的耐火泥漿用動力風(fēng)送入磚煤氣道,密封磚煤氣道管磚縫隙。
1)“一風(fēng)”:磚煤氣道噴漿工作準(zhǔn)備好之后,用動力風(fēng)將磚煤氣道管壁或破損處的粉塵清掃干凈。
2)“一漿”:第一次吹風(fēng)清掃之后,開始第一次噴漿。
3)“二風(fēng)”:第一次噴漿后,進(jìn)行第二次吹風(fēng),將管壁上流動的泥漿吹入破損或裂縫內(nèi)。
4)“二漿”:第二次吹風(fēng)后,再對破損或裂縫處進(jìn)行第二次噴漿,使泥漿進(jìn)一步充滿。
5)“三風(fēng)”:第二次噴漿后,再對磚煤氣道進(jìn)行吹風(fēng),使破損或裂縫處泥漿更均勻飽滿。
對于噴漿后上火仍不好火道,采取磚煤氣道修復(fù)處理。
1)確定磚煤氣道修復(fù)的蓄熱室,保證對應(yīng)的3爐炭化室處于結(jié)焦中期。
2)關(guān)閉相應(yīng)高爐煤氣閥門及相鄰高爐煤氣閥門,將砣桿與廢氣行程脫開,調(diào)整廢氣盤翻板開度。
3)拆除蓄熱室封墻保溫罩,從馬蹄蓋處開始拆除封墻磚,全部掏出蓄熱室邊部6列格子磚,用石棉氈封住蓄熱室。
4)拆除損壞處管磚,更換新管磚,同時(shí)對單、主墻裂縫進(jìn)行抹補(bǔ)。
5)裝格子磚前,清掃篦子磚及小煙道內(nèi)積臟。
6)格子磚裝完后,砌好封墻,連接砣桿與廢氣行程,調(diào)整到正常廢氣盤翻板開度,打開相應(yīng)高爐煤氣閥門及相鄰高爐煤氣閥門,待蓄熱室對應(yīng)立火道溫度達(dá)到正常時(shí),3爐炭化室焦炭推出,逐步順箋。
7)蓄熱室溫度正常后,再次對蓄熱室封墻勾縫密封,安裝保溫罩。
1)實(shí)施后,解決了邊火道供熱不足的狀況,提高了邊火道溫度。實(shí)施前、后的邊火道溫度對比見表1。
表1 邊火道溫度對比表
從表1可以看出,措施實(shí)施后,邊火道溫度最低不低于1 100 ℃,同時(shí)邊火道溫度系數(shù)得到顯著提高,符合工藝規(guī)定要求。
2)邊火道溫度的提高,避免了生焦的出現(xiàn),使焦炭質(zhì)量得到提高,同時(shí)節(jié)約了能源,改善了勞動環(huán)境,延長了焦?fàn)t使用壽命。實(shí)施前后的焦炭質(zhì)量對比見表2。
表2 焦炭質(zhì)量對比表
從表2可以看出,焦炭質(zhì)量指標(biāo)灰分、揮發(fā)分、硫分、耐磨強(qiáng)度在實(shí)施后均得到降低,抗碎強(qiáng)度得到提高,實(shí)施后焦炭質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到了公司焦炭質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
隨著焦?fàn)t爐體的逐步老化,焦?fàn)t邊火道在爐體結(jié)構(gòu)中所處的不利部位是造成邊火道溫度偏低的主要原因,只要根據(jù)焦?fàn)t爐體具體情況,采取適當(dāng)?shù)奶幚泶胧?,完全可以提高邊火道溫度,穩(wěn)定焦炭質(zhì)量,減少出焦時(shí)因焦生對環(huán)境的污染,滿足生產(chǎn)需要。