楊 兵
(兗礦魯南化工有限公司,山東滕州 277527)
兗礦魯南化工有限公司甲醇精餾裝置生產(chǎn)能力為35萬t/a,年運行時間為330 d,采用三塔工藝流程。自2019年6月,兗礦魯南化工有限公司根據(jù)甲醇精餾裝置工藝特點和生產(chǎn)需求,完成了現(xiàn)場調研與進程控制符(PID)整定、軟硬件安裝與調試、先進控制系統(tǒng)詳細方案設計與論證、模型辨識與控制器設計、集散控制系統(tǒng)(DCS)邏輯切換程序組態(tài)與調試、操作人員培訓等工作,并在2019年8月底完成甲醇精餾裝置先進控制器的上線調試工作。
甲醇精餾裝置先進控制系統(tǒng)的主要任務是抑制外部擾動,合理動態(tài)調節(jié)各操作變量,平穩(wěn)各精餾塔關鍵工藝指標,穩(wěn)定產(chǎn)品質量,實現(xiàn)自動化操作。采用多變量模型預測控制技術,并根據(jù)甲醇精餾裝置的實際生產(chǎn)特點,設計出適合甲醇精餾裝置的先進控制器。
預塔的主要控制目標是通過平穩(wěn)控制塔內溫度分布,減少預塔塔頂甲醇損失。根據(jù)預塔的運行特點和過程控制要求,采用多變量模型預測控制,以再沸器低壓蒸汽量、回流量、塔頂放空閥開度、塔釜采出閥開度、循環(huán)水調節(jié)閥開度為操縱變量,以塔釜溫度、塔頂溫度、回流槽液位、塔釜液位等為被控變量,建立操縱變量、被控變量、干擾變量之間的動態(tài)模型,實現(xiàn)各關鍵工藝參數(shù)的平穩(wěn)控制,盡可能減小塔頂采出中甲醇含量,保證分離效果[1]。經(jīng)數(shù)據(jù)收集、分析PID單回路,原控制策略可滿足系統(tǒng)需求,故不再建設預塔先進控制器。
加壓塔、常壓塔為甲醇產(chǎn)品塔,是甲醇精餾裝置的核心部分。根據(jù)加壓塔工藝特點和控制需求,采用模型預測控制、智能控制等先進控制策略,根據(jù)加壓塔、常壓塔的溫度分布特點及對生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)的分析,建立加壓塔、常壓塔多變量協(xié)調優(yōu)化控制器,通過合理調節(jié)低壓蒸汽量、回流量、塔釜采出量等操作手段,實現(xiàn)對塔釜溫度、塔頂溫度、塔釜液位、回流槽液位、塔頂壓力、塔壓差等指標的平穩(wěn)控制和分級優(yōu)化,保持塔內的物料平衡和能量平衡,穩(wěn)定生產(chǎn)工況,保證產(chǎn)品質量[2]。
該甲醇精餾裝置先進控制系統(tǒng)于2019年8月24日—9月18日試投運。考核期間,甲醇Ⅱ精餾工段運行穩(wěn)定,與實施先進控制系統(tǒng)前相比各塔工藝參數(shù)運行平穩(wěn)率、蒸汽用量及員工操作強度顯著降低[3-4]。
加壓塔投運前后數(shù)據(jù)對比見表1。
由表1可以計算得出:加壓塔液位方差由24.97降低至4.79,方差改善80.84%;加壓塔回流罐液位方差由1.53降低至0.35,方差改善77.28%;加壓塔塔釜溫度方差由0.33降低至0.12,方差改善63.85%。
表1 加壓塔投運前后數(shù)據(jù)
常壓塔投運前后數(shù)據(jù)對比見表2。
表2 常塔投運前后數(shù)據(jù)
由表2可以計算得出:常壓塔塔頂溫度方差由4.17降低至0.35,方差改善91.64%;常壓塔回流罐液位方差由3.28降低至0.17,方差改善94.67%。
考慮到環(huán)境影響,統(tǒng)計先進控制系統(tǒng)投用前后同期甲醇精餾裝置蒸汽消耗及精餾收率,結果見表3。
表3 先進控制系統(tǒng)投用前后蒸汽消耗
由表3可以看出:2019年先進控制系統(tǒng)投用后蒸汽消耗明顯低于2018年同期,蒸汽消耗比2018年同期減少2.18%,精餾收率比2018年同期提高0.48%。
自2019年8月底完成甲醇Ⅱ精餾裝置先進控制器的上線調試工作后,甲醇Ⅱ精餾工段運行穩(wěn)定,與實施先進控制系統(tǒng)前相比:蒸汽消耗比2018年同期減少2.18%,精餾收率比2018年同期提高0.48%,產(chǎn)品質量得到了大幅度提升;蒸汽壓力穩(wěn)定期間,所有回路實現(xiàn)自動控制調節(jié),員工基本只監(jiān)控,不需要再頻繁調節(jié),大大降低了勞動強度,真正實現(xiàn)了增產(chǎn)降耗。