段 寶, 范 龍
(國(guó)家電投集團(tuán)電站運(yùn)營(yíng)技術(shù)(北京)有限公司西北分公司, 西安 710077)
隨著深入落實(shí)《煤電節(jié)能減排升級(jí)改造行動(dòng)計(jì)劃》,目前絕大多數(shù)燃煤機(jī)組已接近“燃?xì)廨啓C(jī)組排放限值”,即煙塵、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)的排放質(zhì)量濃度分別達(dá)到10 mg/m3、35 mg/m3、50 mg/m3的限值。
受煤炭市場(chǎng)供應(yīng)的影響,部分電廠需要摻燒高硫煤。實(shí)際燃用煤的硫含量大幅升高后,一方面會(huì)造成脫硫系統(tǒng)出力和石灰石耗量的明顯增加,但因多數(shù)脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)裕量較大,SO2排放質(zhì)量濃度在可控范圍內(nèi);另一方面,在燃燒高硫煤時(shí)為防止水冷壁區(qū)域出現(xiàn)嚴(yán)重的高溫腐蝕和結(jié)渣,主要采取增加燃燒區(qū)風(fēng)量的調(diào)整方式,這會(huì)使鍋爐爐膛出口即選擇性催化還原(SCR)脫硝系統(tǒng)入口的煙氣中NOx含量顯著升高,影響對(duì)SCR脫硝系統(tǒng)出口指標(biāo)的控制,即出現(xiàn)了耗氨(NH3)量增加、NH3與NOx混合均勻性降低及NH3逃逸率升高等問題。同時(shí),高硫煤燃燒產(chǎn)物中SO2含量的增加,一定程度上增加SCR脫硝反應(yīng)器中SO2/三氧化硫(SO3)轉(zhuǎn)換率,也促進(jìn)煙氣中硫酸銨或硫酸氫銨的生成,增加空氣預(yù)熱器等尾部煙道堵塞的風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)而多方面影響到SCR脫硝系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行[1]。
筆者結(jié)合某350 MW超臨界燃煤鍋爐實(shí)際摻燒高硫煤的經(jīng)驗(yàn),對(duì)SCR脫硝系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行分析,總結(jié)運(yùn)行調(diào)整和控制經(jīng)驗(yàn)。
該鍋爐采用DG1159/25.4-Ⅱ型超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行螺旋管圈直流爐,前后墻對(duì)沖燃燒方式,鍋爐主要參數(shù)見表1(BMCR工況為鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量工況,BRL工況為鍋爐額定工況),文中的NOx排放質(zhì)量濃度均為折算到標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的數(shù)值。鍋爐煙氣脫硝采用SCR脫硝技術(shù),液氨作為還原劑;催化劑層數(shù)按“2+1”模式布置,鍋爐已進(jìn)行超低排放改造,SCR脫硝催化劑實(shí)際裝設(shè)3層。
表1 鍋爐主要技術(shù)參數(shù)
鍋爐的設(shè)計(jì)煤種及燃用的低硫煤和高硫煤的煤種分析見表2。原先長(zhǎng)期燃用較為接近設(shè)計(jì)煤種的低硫煤,鍋爐、SCR脫硝系統(tǒng)及脫硫系統(tǒng)均正常穩(wěn)定運(yùn)行。摻燒質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為40%的高硫煤后,直接造成脫硫系統(tǒng)出力、石灰石耗量的增加;但因脫硫系統(tǒng)的設(shè)計(jì)裕量較大,脫硫系統(tǒng)出口的SO2質(zhì)量濃度在可控范圍內(nèi)。燃用高硫煤易使鍋爐水冷壁區(qū)域產(chǎn)生高溫腐蝕和結(jié)渣,可通過增加主燃區(qū)風(fēng)量、調(diào)整制粉系統(tǒng)組合等燃燒配風(fēng)方式有效控制該問題[2];但燃用高硫煤易使鍋爐爐膛出口NOx質(zhì)量濃度升高,煙道中硫酸銨或硫酸氫銨的生成量增加,會(huì)對(duì)SCR脫硝系統(tǒng)出口NOx質(zhì)量濃度、SO2/SO3轉(zhuǎn)換率、NH3與NOx的混合效果、NH3逃逸率等關(guān)鍵指標(biāo)的控制,以及SCR脫硝反應(yīng)器本體和空氣預(yù)熱器等設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行產(chǎn)生較大影響。
表2 煤種分析 %
在BRL工況,鍋爐摻燒高硫煤前(燃用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為100%的低硫煤)、摻燒高硫煤后(燃用低硫煤與高硫煤的質(zhì)量比為6∶4),SCR脫硝反應(yīng)器主要參數(shù)對(duì)比見表3。
表3 摻燒高硫煤前后SCR脫硝反應(yīng)器主要參數(shù)對(duì)比
摻燒高硫煤后,為有效控制爐膛水冷壁區(qū)域的高溫腐蝕和結(jié)渣,采取的燃燒配風(fēng)方式使鍋爐爐膛出口NOx質(zhì)量濃度明顯增加。典型表現(xiàn)為:爐膛出口過量空氣系數(shù)未有明顯改變,卻明顯增加爐膛主燃區(qū)風(fēng)量,而減少用于控制鍋爐出口NOx質(zhì)量濃度的分級(jí)燃盡風(fēng)量(未摻燒高硫煤前,主燃區(qū)風(fēng)、燃盡風(fēng)的質(zhì)量流量占比分別為75%、25%;摻燒高硫煤后,主燃區(qū)風(fēng)、燃盡風(fēng)的質(zhì)量流量占比分別為90%、10%);增加鍋爐最上層運(yùn)行磨煤機(jī)的煤量及提高一次風(fēng)量的燃燒配風(fēng)方式,使鍋爐燃燒區(qū)域處于相對(duì)“富氧性”,有利于控制爐膛水冷壁區(qū)域的高溫腐蝕和結(jié)渣,卻在一定程度上提高爐膛出口煙氣溫度,增強(qiáng)煤粉初始燃燒時(shí)與空氣的混合,加速燃料型NOx的生成,使SCR脫硝反應(yīng)器入口NOx質(zhì)量濃度明顯增加,進(jìn)而明顯增加液氨耗量(見表3)。
摻燒高硫煤后,SCR脫硝反應(yīng)器入口和出口煙氣中SO2、SO3的體積分?jǐn)?shù)均有明顯增加,這與煤中硫含量增加后的燃燒表現(xiàn)一致。SCR脫硝反應(yīng)器的SO2/SO3轉(zhuǎn)換率略有增加,主要原因?yàn)椋?1)煤中硫含量越高,煤燃燒階段SO2氧化生成的SO3越多;(2)為抑制水冷壁區(qū)域的高溫腐蝕和結(jié)渣問題而采取燃燒配風(fēng)的方式,提高爐膛出口煙氣溫度,加劇煙氣中SO3的生成;(3)SCR脫硝催化劑是在原設(shè)計(jì)硫含量較低的情況下制定出V2O5、WO3等活性組分配比,而實(shí)際燃用高硫煤,催化劑中V2O5對(duì)SO2的催化氧化作用增強(qiáng),使SO3生成量增加等[3]。燃用高硫煤后,SCR脫硝反應(yīng)器的SO2/SO3轉(zhuǎn)換率有一定增加(見表3),不利于催化還原反應(yīng)。
摻燒高硫煤后,SCR脫硝反應(yīng)器兩側(cè)出口的NOx質(zhì)量濃度和NH3逃逸率分布均勻性明顯下降,局部出口截面參數(shù)明顯超標(biāo),且兩側(cè)SCR脫硝反應(yīng)器NH3逃逸率整體明顯增加(見表3)。圖1為BRL工況下?lián)綗吡蛎呵昂螅琒CR脫硝反應(yīng)器出口的NOx質(zhì)量濃度和NH3逃逸率。由圖1可得:摻燒高硫煤后,SCR脫硝反應(yīng)器兩側(cè)出口各測(cè)點(diǎn)的NOx質(zhì)量濃度均有增加,局部出現(xiàn)超標(biāo)點(diǎn)(NOx質(zhì)量濃超過60 mg/m3);平均NH3逃逸率由1.97 μL/L增加至2.68 μL/L,局部測(cè)點(diǎn)的NH3逃逸率為2.8~3.3 μL/L,NH3和NOx混合均勻性明顯下降,SCR脫硝反應(yīng)器內(nèi)催化劑的反應(yīng)效率明顯下降,NH3逃逸率增加,且增加下游空氣預(yù)熱器堵塞的風(fēng)險(xiǎn)。
圖1 SCR脫硝反應(yīng)器出口的NOx質(zhì)量濃度和NH3逃逸率
摻燒高硫煤后,為有效控制爐膛水冷壁區(qū)域的高溫腐蝕和結(jié)渣,增加主燃區(qū)風(fēng)量,相應(yīng)大幅減弱了上部燃盡風(fēng)的調(diào)節(jié)作用,會(huì)使SCR脫硝反應(yīng)器入口NOx質(zhì)量濃度顯著增加。為滿足排放要求,需要噴入更多的液氨。增加主燃區(qū)風(fēng)量,會(huì)在一定程度上增大爐膛出口煙氣的流速和溫度、SCR脫硝反應(yīng)器入口NOx質(zhì)量濃度的偏差;同時(shí),實(shí)際燃燒煤種硫含量突增會(huì)使?fàn)t膛水冷壁區(qū)域、尾部煙道等區(qū)域產(chǎn)生不同程度的腐蝕、結(jié)渣、飛灰沾污等問題,進(jìn)一步增加SCR脫硝反應(yīng)器入口煙氣流場(chǎng)不均勻性,使SCR脫硝反應(yīng)器入口NOx質(zhì)量濃度分布偏差增大、SO2/SO3轉(zhuǎn)換率增加。
圖2為BRL工況下?lián)綗吡蛎呵昂螅琒CR脫硝反應(yīng)器入口的NOx質(zhì)量濃度、煙氣溫度和流速。由圖2可得:各運(yùn)行參數(shù)的分布偏差均有一定增加,NH3和NOx混合均勻性變差,不利于反應(yīng)進(jìn)行,會(huì)使NH3逃逸率大幅增加。
圖2 SCR脫硝反應(yīng)器入口的NOx質(zhì)量濃度、煙氣溫度和流速
摻燒高硫煤后,爐膛內(nèi)燃燒狀況發(fā)生明顯改變,水冷壁上部易產(chǎn)生不同程度的高溫腐蝕、結(jié)渣。燃燒配風(fēng)調(diào)節(jié)會(huì)使SCR脫硝反應(yīng)器的入口的煙氣溫度和流速、NOx質(zhì)量濃度等運(yùn)行參數(shù)發(fā)生明顯變化,導(dǎo)致關(guān)鍵控制指標(biāo)變差,影響SCR脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行,增加硫酸銨或硫酸氫銨生成量,并且易使空氣預(yù)熱器發(fā)生嚴(yán)重堵塞。應(yīng)基于鍋爐燃燒優(yōu)化進(jìn)行噴氨調(diào)整工作,并且不能僅通過噴氨調(diào)整解決;鍋爐燃燒優(yōu)化需要兼顧控制水冷壁區(qū)域的高溫腐蝕、結(jié)渣和SCR脫硝反應(yīng)器入口的NOx質(zhì)量濃度。
4.1.1 出口粉管調(diào)平及磨煤機(jī)入口風(fēng)量控制
制粉系統(tǒng)長(zhǎng)期運(yùn)行,磨煤機(jī)分離器擋板和出口粉管磨損較為嚴(yán)重,且燃燒煤種變化造成煤可磨性指數(shù)變化等,使磨煤機(jī)各出口粉管至燃燒器嘴的阻力發(fā)生明顯改變,造成各粉管的出口風(fēng)速和含粉量具有明顯偏差(風(fēng)速相對(duì)偏差超過10%、煤粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)相對(duì)偏差超過17%),這是各運(yùn)行參數(shù)分布偏差增大的主要原因。燃燒高硫煤時(shí),大幅度增加了對(duì)應(yīng)磨煤機(jī)入口風(fēng)量,雖然有利于推遲著火、減輕燃燒器區(qū)域水冷壁的高溫腐蝕和結(jié)渣,但是也在一定程度上增加燃燒偏差和SCR脫硝系統(tǒng)入口煙氣流場(chǎng)分布偏差。應(yīng)定期對(duì)磨煤機(jī)出口粉管進(jìn)行調(diào)平,控制粉管出口風(fēng)速相對(duì)偏差在5%以內(nèi)、煤粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)相對(duì)偏差在10%以內(nèi),調(diào)平前后SCR脫硝反應(yīng)器入口NOx質(zhì)量濃度見圖3。由圖3可得:調(diào)平后,SCR脫硝反應(yīng)器入口NOx質(zhì)量濃度分布均勻性明顯提高,可提高NH3和NOx混合均勻性和反應(yīng)效率。燃燒高硫煤時(shí),不應(yīng)大幅度增加磨煤機(jī)入口風(fēng)量,可視燃燒器區(qū)域爐膛腐蝕、結(jié)渣情況及爐膛出口煙氣溫度偏差的變化,小幅度增加磨煤機(jī)入口風(fēng)量。
圖3 調(diào)平前后SCR脫硝反應(yīng)器入口NOx質(zhì)量濃度
4.1.2 鍋爐配風(fēng)調(diào)整
摻燒高硫煤后,鍋爐配風(fēng)調(diào)整不僅要有效控制爐內(nèi)水冷壁區(qū)域內(nèi)的高溫腐蝕、結(jié)渣,還需要兼顧爐膛出口NOx質(zhì)量濃度。不能只增加主燃區(qū)風(fēng)量及各燃燒器輔助二次風(fēng)量,應(yīng)結(jié)合煙氣溫度偏差、結(jié)渣量及NOx質(zhì)量濃度,保證燃盡風(fēng)量,增加分級(jí)燃燒效應(yīng),減少NOx生成量。
噴氨調(diào)整優(yōu)化主要根據(jù)SCR脫硝反應(yīng)器出口的NOx質(zhì)量濃度和NH3逃逸率的分布情況,調(diào)整各噴氨支管路的手動(dòng)調(diào)節(jié)閥的開度??紤]到摻燒高硫煤后,下游空氣預(yù)熱器阻力和NH3逃逸率明顯增加,不宜對(duì)各噴氨支管路大幅度進(jìn)行調(diào)整,對(duì)于出口NOx質(zhì)量濃度偏高區(qū)域應(yīng)適當(dāng)增加各噴氨支管路手動(dòng)調(diào)節(jié)閥開度;而出口NOx質(zhì)量濃度偏高區(qū)域則應(yīng)關(guān)小,但仍應(yīng)保留一定開度[4]。為防止噴氨格柵發(fā)生問題,在噴氨調(diào)整優(yōu)化中應(yīng)注意以下幾點(diǎn):
(1) 檢查噴氨流量和稀釋風(fēng)量的準(zhǔn)確性。
(2) 防止部分噴氨格柵噴嘴積灰堵塞。稀釋風(fēng)機(jī)運(yùn)行風(fēng)量較少,或非正常停運(yùn)造成煙氣中的飛灰在噴嘴出口積灰堵塞,引發(fā)噴氨不均勻。
(3) 防止噴氨格柵噴氨手動(dòng)調(diào)節(jié)閥未調(diào)整至最佳位置,造成反應(yīng)器區(qū)域NH3分布不均勻。
常規(guī)SCR脫硝噴氨控制系統(tǒng)采用串級(jí)控制方式,即主回路調(diào)節(jié)實(shí)際SCR脫硝反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度測(cè)量均值,副回路調(diào)節(jié)實(shí)際噴氨流量,將鍋爐主控指令、SCR脫硝反應(yīng)器入口NOx質(zhì)量濃度測(cè)量均值等修正量疊加到副回路進(jìn)行調(diào)節(jié),增強(qiáng)調(diào)節(jié)效果。但鍋爐燃燒工況改變時(shí),尤其是燃燒高硫煤時(shí),SCR脫硝反應(yīng)器入口NOx質(zhì)量濃度突升較為明顯,且煙氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(CEMS)測(cè)量滯后明顯,原采取常規(guī)串級(jí)控制方式及時(shí)性不足,易造成NOx排放質(zhì)量濃度超標(biāo)或液氨噴射過量的問題[5]。故增設(shè)SCR脫硝系統(tǒng)入口及出口的NOx質(zhì)量濃度變化量對(duì)供氨調(diào)節(jié)閥前饋?zhàn)饔玫沫h(huán)節(jié),控制調(diào)節(jié)動(dòng)態(tài)偏差以提高SCR脫硝系統(tǒng)自動(dòng)響應(yīng)性(見圖4)。
圖4 控制動(dòng)態(tài)偏差的SCR脫硝系統(tǒng)邏輯
主要控制思路如下:
(1) 增設(shè)SCR脫硝系統(tǒng)入口NOx質(zhì)量濃度變化量對(duì)噴氨調(diào)節(jié)閥前饋?zhàn)饔玫沫h(huán)節(jié),即入口NOx質(zhì)量濃度在慣性時(shí)間的變化量,經(jīng)函數(shù)折算后直接疊加到噴氨調(diào)節(jié)閥PID前饋。當(dāng)入口NOx質(zhì)量濃度突升時(shí),可快速開啟噴氨調(diào)節(jié)閥;入口NOx質(zhì)量濃度突升速度越快,噴氨調(diào)節(jié)閥的動(dòng)作幅度越大。
(2) 增設(shè)SCR脫硝系統(tǒng)出口NOx質(zhì)量濃度變化量對(duì)噴氨調(diào)節(jié)閥前饋?zhàn)饔玫沫h(huán)節(jié),即出口NOx質(zhì)量濃度在慣性時(shí)間的變化量,經(jīng)函數(shù)折算后直接疊加到噴氨調(diào)節(jié)閥PID前饋。當(dāng)出口NOx質(zhì)量濃度突升時(shí),可快速開啟噴氨調(diào)節(jié)閥;出口NOx質(zhì)量濃度突升速度越快時(shí),噴氨調(diào)節(jié)閥的動(dòng)作幅度越大。
(3) SCR脫硝系統(tǒng)入口及出口的NOx質(zhì)量濃度變化量對(duì)噴氨調(diào)節(jié)閥的前饋?zhàn)饔茫ㄟ^設(shè)置上升速率和下降速率,保證噴氨調(diào)節(jié)閥可以快速開啟和緩慢關(guān)閉,增加作用時(shí)間,從而抑制SCR脫硝系統(tǒng)出口NOx質(zhì)量濃度增加。
(4) 根據(jù)SCR脫硝系統(tǒng)入口NOx質(zhì)量濃度對(duì)噴氨調(diào)節(jié)閥的前饋?zhàn)饔?,增設(shè)針對(duì)出口NOx質(zhì)量濃度變化量前饋?zhàn)饔玫男拚瘮?shù)。當(dāng)SCR脫硝系統(tǒng)入口NOx質(zhì)量濃度變化量對(duì)噴氨調(diào)節(jié)閥的前饋?zhàn)饔迷鰪?qiáng)時(shí),出口NOx質(zhì)量濃度變化量對(duì)噴氨調(diào)節(jié)閥的前饋?zhàn)饔每蛇m當(dāng)減弱。避免當(dāng)入口NOx質(zhì)量濃度突升導(dǎo)致出口NOx質(zhì)量濃度突升時(shí),前饋?zhàn)饔茂B加后噴氨調(diào)節(jié)閥開度過大,出現(xiàn)液氨噴射過量,從而增加NH3逃逸率。
(5) 增設(shè)針對(duì)NH3逃逸率高、噴氨調(diào)節(jié)閥開度過大等問題,增設(shè)閉鎖噴氨調(diào)節(jié)閥的邏輯回路。
鍋爐在中低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),可適當(dāng)提高高硫煤的摻燒比例;而鍋爐在75%以上負(fù)荷運(yùn)行時(shí),因爐膛溫度高,硫含量增加不僅帶來明顯的腐蝕、結(jié)渣問題,而且鍋爐爐膛出口煙氣溫度高,NOx生成量大,不易調(diào)節(jié),可適當(dāng)降低高硫煤的摻燒比例。通過試驗(yàn)可得:在中低負(fù)荷時(shí)將高硫煤摻燒質(zhì)量分?jǐn)?shù)仍控制在40%,而在75%以上負(fù)荷時(shí)可將高硫煤摻燒質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低至20%~25%,鍋爐可長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,不僅高溫腐蝕、結(jié)渣問題得到有效減緩和抑制,NOx質(zhì)量濃度也較為穩(wěn)定。
電廠在燃料中添加MgO或Mg(OH)2,用于在燃燒期間降低鍋爐爐膛出口SO3生成量,有利于尾部煙氣流場(chǎng)的均勻分布[6]。
在后續(xù)SCR脫硝系統(tǒng)的改造過程中,應(yīng)充分考慮實(shí)際燃燒高硫煤的情況,調(diào)整SCR脫硝反應(yīng)器中催化劑活性組分的配比,采用抗硫性強(qiáng)、適應(yīng)高硫煙氣環(huán)境的SCR催化劑。
摻燒高硫煤后,鍋爐燃燒工況發(fā)生明顯改變,為控制水冷壁區(qū)域的高溫腐蝕和結(jié)渣,通常采用的增大主燃區(qū)風(fēng)量和改變制粉系統(tǒng)出力的調(diào)整方式,會(huì)造成SCR脫硝反應(yīng)器的運(yùn)行環(huán)境發(fā)生明顯變化,一定程度上影響SCR脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行。入口NOx質(zhì)量濃度和液氨耗量明顯增加、SO2/SO3轉(zhuǎn)換率也略有增加、NH3與NOx混合均勻性降低、NH3逃逸率增加、硫酸銨或硫酸氫銨生成量增加,易使下游空氣預(yù)熱器發(fā)生堵塞。摻燒高硫煤時(shí)應(yīng)注意對(duì)SCR脫硝系統(tǒng)關(guān)鍵運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和分析;在燃燒調(diào)整的基礎(chǔ)上及時(shí)進(jìn)行噴氨調(diào)整優(yōu)化;SCR脫硝系統(tǒng)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)入口及出口的NOx質(zhì)量濃度動(dòng)態(tài)偏差的調(diào)節(jié)響應(yīng)能力;并通過優(yōu)化摻燒及調(diào)整催化劑活性組分配比等方式進(jìn)行控制。