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柴油加氫高壓換熱器結(jié)垢腐蝕分析

2021-03-22 06:49:42宗廷貴
石油化工應(yīng)用 2021年2期
關(guān)鍵詞:管程管束傳熱系數(shù)

馬 超,孫 晨,宗廷貴

(中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750026)

中國石油寧夏石化公司200 萬噸/年柴油加氫裝置,由中國石油華東設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì),于2011 年12 月建成投產(chǎn)。裝置設(shè)計(jì)規(guī)模200 萬噸/年,操作彈性60%~110%,原設(shè)計(jì)為柴油加氫精制裝置,主要生產(chǎn)國III 標(biāo)準(zhǔn)精制柴油;近年來,隨著產(chǎn)品的不斷升級要求,裝置不斷優(yōu)化改造,目前裝置嚴(yán)格按照國VI 標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)柴油。裝置高壓換熱器E102AB,原設(shè)計(jì)為反應(yīng)生成油/低分油換熱器,作為本裝置反應(yīng)系統(tǒng)核心設(shè)備。加氫反應(yīng)系統(tǒng)的特點(diǎn)是臨氫、高溫、高壓,臨氫系統(tǒng)的設(shè)備在高壓、高溫的氫氣環(huán)境中,容易產(chǎn)生氫腐蝕等損傷;加氫反應(yīng)過程會發(fā)生脫硫、脫氮及脫氯等反應(yīng),反應(yīng)產(chǎn)物存在H2S、HCl、NH3等,在水存在的低溫部位易產(chǎn)生H2S(HCl)—NH3-H2O 型腐蝕,會產(chǎn)生銨鹽及磨蝕,最終會導(dǎo)致在換熱器等設(shè)備管線內(nèi)壁結(jié)鹽[4,5];此外,由于反應(yīng)器催化劑在裝填過程中會產(chǎn)生催化劑粉末,催化劑粉末及原料油中未過濾掉的雜質(zhì)等隨介質(zhì)的流動不斷帶出反應(yīng)器,易在發(fā)生結(jié)鹽、內(nèi)壁縮小的換熱器管束內(nèi)聚集,隨著時(shí)間的積累會形成硬垢,即使頻繁的注水沖洗也很難除去,從而嚴(yán)重降低了換熱器的換熱效率,影響裝置的安全穩(wěn)定長周期運(yùn)行。

1 反應(yīng)系統(tǒng)運(yùn)行狀況

1.1 高壓換熱器E102 的運(yùn)行情況

柴油加氫裝置反應(yīng)系統(tǒng)原設(shè)計(jì)有兩處注水點(diǎn),一處為反應(yīng)產(chǎn)物空冷器A101 入口前,一處為E102 管程入口前,A101 入口設(shè)計(jì)溫度為145 ℃,E102 管程出入口設(shè)計(jì)溫度分別為226 ℃、139 ℃,設(shè)計(jì)壓力為6.32 MPa,反應(yīng)系統(tǒng)兩注水點(diǎn)由同一注水泵進(jìn)行注水,A101 入口為連續(xù)注水,E102A 入口前間歇式注水,高壓換熱器E102AB 為雙管程U 型管式換熱器,兩換熱器進(jìn)行串聯(lián)使用;裝置自建設(shè)開工以來,高壓換熱器E102AB 運(yùn)行相對穩(wěn)定,換熱器管程進(jìn)出口壓差相對穩(wěn)定,基本保持在0.5~0.7 MPa,但運(yùn)行中表現(xiàn)出換熱器換熱效率相對較低問題,實(shí)際運(yùn)行中E102 熱端溫差為70~80 ℃;本周期運(yùn)行后期,特別是裝置在夏季高負(fù)荷運(yùn)行期間,此問題更加突出;由于換熱效果差,導(dǎo)致后路反應(yīng)產(chǎn)物空冷器A101 入口溫度較高,最高超過155 ℃,遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)值(設(shè)計(jì)為145 ℃),導(dǎo)致空冷滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)條件下,冷后溫度頻繁遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)溫度,亦對循環(huán)氫壓縮機(jī)的安全運(yùn)行產(chǎn)生了風(fēng)險(xiǎn)隱患。

1.2 E102 的傳熱系數(shù)核算

鑒于裝置E102 的實(shí)際運(yùn)行情況,本年度5 月通過aspen 模型,對E102 實(shí)際運(yùn)行工況進(jìn)行模擬計(jì)算,得出了E102 的運(yùn)行傳熱系數(shù),計(jì)算過程如下:

(1)E102 核算數(shù)據(jù)采集:傳熱系數(shù)數(shù)據(jù)模擬采用aspen 流程模擬計(jì)算,冷端低分油通過精制柴油、石腦油、汽提塔頂氣擬合而成,殼程進(jìn)出口溫度、管程進(jìn)出口溫度、殼程介質(zhì)流量均采取DCS 儀表顯示值。熱端反應(yīng)產(chǎn)物通過低分油、循環(huán)氫擬合而成,循環(huán)氫流量采用循環(huán)氫壓縮機(jī)入口流量。核算后熱端熱負(fù)荷為11 441 kW,冷端熱負(fù)荷為10 972 kW,偏差在4.3%,核算的換熱器參數(shù)(見表1)。

表1 E102 參數(shù)

(2)換熱器傳熱系數(shù)核算:以熱端熱負(fù)荷為基準(zhǔn)進(jìn)行換熱器計(jì)算,核算傳熱系數(shù)為92.5 W/(m2·K),而正常污垢狀態(tài)下傳熱系數(shù)為373.4 W/(m2·K)。

模擬核算結(jié)果表明,目前反應(yīng)產(chǎn)物/低分油換熱器E102 的傳熱系數(shù)與正常污垢狀態(tài)下的傳熱系數(shù)偏差較大,致使換熱器換熱效率低下;初步分析為換熱器管束內(nèi)部可能存在結(jié)垢現(xiàn)象,從而嚴(yán)重影響了換熱器的傳熱;針對這種現(xiàn)象,決定于2020 年裝置運(yùn)行第三周期大檢修期間,對高壓系統(tǒng)換熱器進(jìn)行全面拆檢;此外,為確保裝置正常安全生產(chǎn),工藝通過增加E102 前定期注水頻次,并加強(qiáng)對高壓換熱器的運(yùn)行監(jiān)控,保持正常生產(chǎn)運(yùn)行。

2 大檢修情況

2.1 E102AB 拆檢情況

2020 年7 月大檢修拆檢發(fā)現(xiàn),E102A 分程箱出現(xiàn)裂紋,裂紋長度約10 cm,并且延申至筒體,兩臺換熱器管束存在不同程度的結(jié)垢堵塞,其中E102A 較為嚴(yán)重。E102B 殼程試壓發(fā)現(xiàn)管板存在兩處漏點(diǎn),管束一處漏點(diǎn)。兩個(gè)換熱器管口均有不同程度的結(jié)鹽情況,管箱管板及管束外表面存在坑蝕現(xiàn)象。

2.2 E102 結(jié)垢腐蝕分析

2.2.1 銨鹽腐蝕分析 加氫進(jìn)料中由于含油S、N、Cl等雜質(zhì),經(jīng)加氫之后,在反應(yīng)產(chǎn)物中形成了H2S、NH3和HCl 腐蝕介質(zhì),各物質(zhì)相互反應(yīng),生成了NH4HS 和NH4Cl,通過計(jì)算NH4Cl 在本反應(yīng)系統(tǒng)的結(jié)鹽溫度為160 ℃左右,因而,反應(yīng)流出物在高壓換熱器低溫部位冷卻過程中,在管道內(nèi)壁產(chǎn)生了硫氫化銨和氯化銨鹽的沉積、結(jié)垢,而E102 前采取間斷注水,注水進(jìn)入換熱器后分散不均勻,部分管束沒有得到較好的水洗,在沖洗缺少液態(tài)水的情況下長期積鹽成垢,最終堵塞管束。此外,為了防止高壓換熱器的結(jié)鹽堵塞管束,每周定期于E102A 前注水沖洗,這就形成了H2S-NH3-H2O-HCl沖刷腐蝕體系。由于管箱內(nèi)空間相對較大,NH4HS 和NH4Cl 溶液在該部位停留,發(fā)生了電化學(xué)腐蝕。同時(shí)當(dāng)銨鹽晶體夾在相對運(yùn)動的兩金屬面之間,一方面會造成金屬表面磨損,導(dǎo)致表面切削或涂層剝落,加速腐蝕;另一方面顆粒作用使表面疲勞破損,最終形成坑蝕[5,6]。

2.2.2 結(jié)垢物分析 為確定換熱器管束結(jié)垢物成分,對結(jié)垢物進(jìn)行了X 射線熒光分析,分析結(jié)果(見表2)。

表2 結(jié)垢物取樣XRF 分析結(jié)果

從XRF 分析結(jié)果可見,樣品中主要含有Al、Si、S、Fe、Na 元素,其次含有少量的Ni、Ce 等元素。由此可以判斷,結(jié)垢物主要為催化劑載體成分,此外,還含有部分FeS 成分。通過分析,垢物形成原因如下:

裝置自建成開工以來,由于高壓換熱器運(yùn)行穩(wěn)定,并未顯示有異常,故前兩周期大檢修高壓換熱器均未徹底打開清理過;此外,自2017 年大檢修以來,裝置經(jīng)歷三次非計(jì)劃停開工,每次停開工過程中,反應(yīng)器工況發(fā)生較大變化,對催化劑床層產(chǎn)生一定沖擊,催化劑的強(qiáng)度有所降低,催化劑在裝填及在非正常工況產(chǎn)生的粉末,隨物料流動攜帶進(jìn)入高壓換熱器,非正常工況下,管束內(nèi)介質(zhì)相對停留,這些粉塵附著于高壓換熱器管程有結(jié)鹽的內(nèi)壁處,由于未能進(jìn)行充分沖洗,隨運(yùn)行時(shí)間的增長,不斷積累成垢;此外,裝置原設(shè)計(jì)將分餾塔頂回流罐(D202)含油污水并入反應(yīng)注水系統(tǒng),進(jìn)行回收利用,然而通過檢驗(yàn),D202 含油污水水質(zhì)較差,水中帶有大量的油泥雜質(zhì)及鐵銹類物質(zhì),D202 含油污水隨E102A 注水進(jìn)入高壓換熱器管程,大量雜質(zhì)不斷在管壁內(nèi)沉積,長期累積,最終導(dǎo)致管束內(nèi)壁結(jié)垢,堵塞管束。

由于換熱器部分管束堵塞,介質(zhì)正常流動受阻,從而造成管箱進(jìn)出口壓差過大,長期的高壓及物料頻繁的沖擊,造成管板兩端出現(xiàn)裂紋。

2.3 E102 檢修情況

針對E102 拆檢存在的問題,進(jìn)行了如下檢修:

(1)由于E102A 管束堵塞比較嚴(yán)重,約80%管束端頭及尾部彎頭處基本堵死,且清洗疏通比較困難,因此,聘請外委專業(yè)清洗單位(北京樂文),對管束先后進(jìn)行了三次機(jī)械清洗(150 MPa 水槍),最終換熱器管束得以疏通。

由于分程箱容檢發(fā)現(xiàn)兩處裂紋并延伸至筒體,處理困難較大,因此,E102A 整體外送進(jìn)行熱處理維修,檢修返廠后經(jīng)打壓(管程7.9 MPa)實(shí)驗(yàn)合格。鑒于分程板出現(xiàn)裂紋,本次檢修過程中在分程箱隔板增加一處平衡孔,防止分程箱再次出現(xiàn)裂紋。

3 高壓換熱器檢修后運(yùn)行效果

3.1 管殼程換后溫度比較

本次檢修后,E102 管程出口溫度TI-1098 檢修前的150.2 ℃降至約114.6 ℃,殼程出口溫度由TI-1096由檢修前的137.3 ℃提升至約175.9 ℃,檢修前換熱器熱端溫差約76 ℃,檢修后換熱器熱端溫差約27 ℃,檢修后換熱器熱端溫差較檢修前減小約49 ℃,E102 檢修后運(yùn)行換熱效果有了明顯的改善,換熱器檢修前后管程出口溫度數(shù)據(jù)(見表3、表4)。

3.2 E102 檢修后傳熱系數(shù)核算

(1)E102 核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù):傳熱系數(shù)數(shù)據(jù)模擬采用aspen 流程模擬計(jì)算,冷端低分油通過精制柴油、石腦油、汽提塔頂氣擬合而成,殼程進(jìn)出口溫度、管程進(jìn)出口溫度、殼程介質(zhì)流量均采取DCS 儀表顯示值。熱端反應(yīng)產(chǎn)物通過低分油、循環(huán)氫擬合而成,循環(huán)氫流量采用循環(huán)氫壓縮機(jī)入口流量。根據(jù)模擬,核算后E102 熱端熱負(fù)荷為13 426 kW,冷端熱負(fù)荷為13 233 kW,偏差較小,具備核算基礎(chǔ),參數(shù)(見表5)。

(2)換熱器核算:以冷端熱負(fù)荷為基準(zhǔn),核算傳熱系數(shù)為216.7 W/(m2·K),檢修前計(jì)算為92.5 W/(m2·K),而理論狀態(tài)傳熱系數(shù)為342.6 W/(m2·K),核算值為理論值63%。模擬結(jié)果表明,換熱器檢修后傳熱系數(shù)增大124.2 W/(m2·K),換熱效果大幅提升。

3.3 E102 檢修后運(yùn)行評價(jià)

表3 E102 檢修前數(shù)據(jù)

表4 E102 檢修后數(shù)據(jù)

表5 換熱器參數(shù)

截止目前,裝置運(yùn)行正常,反應(yīng)系統(tǒng)高壓換熱器E102 運(yùn)行良好;檢修投用后,高壓換熱器E102 管程出口溫度下降約35.6 ℃,從而降低了反應(yīng)產(chǎn)物空冷器A101 入口溫度,可有效減緩A101 因夏季高負(fù)荷期間冷卻負(fù)荷不足,致冷后溫度頻繁超標(biāo)問題,E102 殼程出口溫度提高約38.6 ℃,換熱效果大幅提升,殼程后路至汽提塔進(jìn)料溫度由165 ℃左右提升至185 ℃,可有力提高汽提塔汽提效率,避免石腦油腐蝕不合格問題發(fā)生,同時(shí)進(jìn)料溫度升高也有效避免了反應(yīng)注水期間分餾塔帶水現(xiàn)象,大力提高了分餾塔的平穩(wěn)操作性。此外,高壓換熱器經(jīng)過徹底清理后,高壓換熱器E102 管程壓降由0.75 MPa 降至0.45 MPa,反應(yīng)系統(tǒng)操作安全性得到了大力提升;反應(yīng)系統(tǒng)循環(huán)氫壓縮機(jī)因背壓降低,循環(huán)氫量得到了大幅提升,循環(huán)氫量由110 000 m3/h 提高至130 000 m3/h,反應(yīng)氫油比得到了大幅度提升,壓縮機(jī)較低負(fù)荷下即可滿足系統(tǒng)需求,同時(shí),有利于增加反應(yīng)深度,提升產(chǎn)品質(zhì)量。

4 小結(jié)

(1)針對加氫高壓換熱器拆檢情況,應(yīng)加強(qiáng)反應(yīng)系統(tǒng)注水管理,提高注水水質(zhì),控制加氫反應(yīng)系統(tǒng)注水穩(wěn)定,且注水量不低于反應(yīng)進(jìn)料的5%,以便充分沖洗結(jié)鹽,避免換熱器結(jié)鹽成垢;此外,還應(yīng)做好原料氯含量、酸性水水質(zhì)監(jiān)控,避免H2S-NH3-H2O-HCl 腐蝕體系的形成,對高壓換熱器的穩(wěn)定運(yùn)行有著重要的意義。

(2)針對高壓換熱器管束結(jié)垢成分,建議反應(yīng)器裝劑時(shí)有條件狀況下應(yīng)采取篩分裝填,避免催化劑裝填過程中產(chǎn)生大量粉末,對高壓換熱器穩(wěn)定運(yùn)行產(chǎn)生隱患。

(3)本次檢修經(jīng)驗(yàn)可為加氫裝置換熱器檢修提供有利指導(dǎo),建議加氫裝置高壓換熱器每周期大檢修進(jìn)行一次全面拆檢,以便深入了解設(shè)備內(nèi)部狀況。

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