馬文禮,劉俊生,馬 龍,樊安寧,曹 童,劉 鵬
(1.中石油克拉瑪依石化有限責(zé)任公司,新疆克拉瑪依 834003;2.神華新疆化工有限公司,新疆烏魯木齊 831400)
120萬(wàn)t/a加氫改質(zhì)裝置循環(huán)氫-氫氣增壓聯(lián)合壓縮機(jī)組由無(wú)錫壓縮機(jī)股份有限公司制造,2臺(tái)壓縮機(jī),一開(kāi)一備。該壓縮機(jī)是整個(gè)柴油加氫裝置核心設(shè)備,也是裝置的心臟,一旦機(jī)組出現(xiàn)問(wèn)題停機(jī),整個(gè)裝置就要被迫停工,因此該進(jìn)組運(yùn)行工況的好壞直接決定裝置的安全平穩(wěn)生產(chǎn)以及經(jīng)濟(jì)效益[1]。該壓縮機(jī)自2012年投產(chǎn)至今,因活塞桿磨損造成機(jī)組緊急切換維修及裝置大幅度波動(dòng)事故已出現(xiàn)多次,輕則活塞桿拉傷,重則活塞桿報(bào)廢、氫氣外漏。機(jī)組結(jié)構(gòu)為四列一級(jí),其中三列為循環(huán)缸,一列為氫氣增壓缸。壓縮機(jī)的相關(guān)技術(shù)參數(shù)如表1所示。
本文針對(duì)近期發(fā)生的機(jī)組活塞桿磨損故障,并對(duì)其磨損原因進(jìn)行深入分析,找出其頻繁發(fā)生磨損的根本性原因,提出一定的改進(jìn)措施,徹底解決了機(jī)組活塞桿磨損難題。
表1 壓縮機(jī)相關(guān)技術(shù)參數(shù)
2018.7.1 日夜班,20:20內(nèi)操匯報(bào)改質(zhì)循環(huán)氫壓縮機(jī)K-3102+3301/A運(yùn)行中右一活塞桿下沉201-ZT3402A探頭低報(bào)(≤1.25 mm),班組安排外操去現(xiàn)場(chǎng)檢查,循環(huán)機(jī)右一缸高位放空管溫度37℃,無(wú)異常聲音,填料溫度37 ℃正常。聯(lián)系儀表現(xiàn)場(chǎng)檢查,儀表前來(lái)檢查接線是否松動(dòng),將201-ZT3402A和201-ZT3403A對(duì)調(diào)顯示,初步判定為探頭故障問(wèn)題,需停機(jī)后更換探頭,班組監(jiān)控運(yùn)行。7.2日早上8:39左右內(nèi)操匯報(bào)循環(huán)氫機(jī)A機(jī)右一缸軸下沉(201-ZT3402A)由正常值1.32 mm 直接跳至0.243 mm,趨勢(shì)走直線。班組現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)右一缸填料泄漏較大,高位放空管溫度上升至60 ℃,填料泄漏介質(zhì)穿透壓縮機(jī)中體進(jìn)入曲軸箱,曲軸箱呼吸閥處檢測(cè)有可燃?xì)夂土蚧瘹洹.?dāng)班班組緊急切換機(jī)組,9:30機(jī)組切換完畢。2018年7月2日至4日,K-3102+3301/A拆檢更換右一、右二缸填料,檢查發(fā)現(xiàn)循環(huán)氫右一缸軸下沉探頭201-ZT3402A端部碰磨局部缺損,右一缸活塞桿穿過(guò)中體隔板部位嚴(yán)重磨損(活塞桿上、下表面磨損嚴(yán)重),中體隔板填料磨損嚴(yán)重,中體隔板孔與活塞桿接觸部位磨損翻邊現(xiàn)象。
7月2日至7月4日機(jī)組進(jìn)行維修,對(duì)右一活塞桿進(jìn)行了更換,對(duì)右一缸中體隔板磨損部位修復(fù),對(duì)右一缸、右二缸填料進(jìn)行了更換。
(1)右一缸活塞桿與中體隔板內(nèi)孔接觸摩擦并產(chǎn)生高溫,是造成活塞桿上下表面嚴(yán)重磨損的直接原因。
(2)metrix牌活塞桿下沉探頭測(cè)量數(shù)據(jù)不穩(wěn)定,數(shù)值變化大并造成誤報(bào)警較多,操作人員無(wú)法準(zhǔn)確判斷活塞桿跳動(dòng)的具體情況,久而久之麻痹大意無(wú)視DCS活塞桿位移的數(shù)據(jù),導(dǎo)致活塞桿磨損加劇。
(3)該壓縮機(jī)主填料采用的賀爾碧格公司產(chǎn)品,隔板填料采用的是無(wú)錫壓縮機(jī)廠產(chǎn)品。廠家不統(tǒng)一,產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念不一致,填料結(jié)構(gòu)、材質(zhì)、與活塞桿的間隙等均存在差異,所以一旦活塞桿跳動(dòng)變大,與這2處填料的間隙變化及磨損情況也存在差異,這也是隔板填料損壞并造成活塞桿磨損的間接原因。
(4)活塞桿運(yùn)行中出現(xiàn)大幅跳動(dòng)是活塞桿與中體隔板內(nèi)孔接觸所致。由于中體隔板填料沒(méi)有設(shè)計(jì)潤(rùn)滑、冷卻,為確保正常使用隔板填料均采用自潤(rùn)滑材料。若設(shè)計(jì)、制造不良,中體隔板填料運(yùn)行中摩擦產(chǎn)生的高溫使填料運(yùn)行過(guò)程中變形、翻邊、局部脫落、形成磨料,就會(huì)造成與之接觸的活塞桿跳動(dòng)增大,跳動(dòng)的活塞桿運(yùn)行中與中體隔板或填料組件中金屬部分接觸,最終造成活塞桿表面損壞。這是造成活塞桿磨損的間接原因之一?;钊麠U與中體隔板內(nèi)孔間隙平均在3 mm以上,活塞桿與中體隔板接觸說(shuō)明活塞桿跳動(dòng)較大,已過(guò)超過(guò)3 mm,由此可以看出活塞桿跳動(dòng)范圍遠(yuǎn)超出報(bào)警值≤1.25 mm。
(5)主填料接觸部位的活塞桿表面完好,因此主填料大量泄漏是由于活塞桿運(yùn)行中跳動(dòng)大引起的。
(1)統(tǒng)一設(shè)計(jì)廠家對(duì)隔板填料進(jìn)行設(shè)計(jì),選擇好的自潤(rùn)滑材料,減少磨損產(chǎn)生的焦粉磨料以及活塞桿結(jié)焦情況發(fā)生,將原PEEK環(huán)改進(jìn)為PTFE+銅合金的組合環(huán),提高徑向環(huán)的抗變形能力,消除PEEK環(huán)對(duì)活塞桿的磨損作用。
(2)為避免壓縮機(jī)長(zhǎng)期停用期間活塞桿表面非摩擦段結(jié)焦硬化,可能對(duì)探頭及隔板填料磨損有影響。車(chē)間對(duì)停機(jī)時(shí)間超過(guò)一個(gè)月的循環(huán)氫壓縮機(jī)組有計(jì)劃地安排活塞桿表面油污及結(jié)焦情況清理。
(3)調(diào)整降低中體隔板填料氮封壓力(目前由0.15 MPa降低至0.05 MPa),避免氮封壓力高造成填料對(duì)活塞桿表面自壓緊作用產(chǎn)生的高比壓摩擦,降低填料磨損。
(4)將原來(lái)metrix品牌活塞桿測(cè)量探頭更換為精度更高、測(cè)量更穩(wěn)定的ab牌探頭,與此同時(shí)將四列缸的活塞桿探頭位移值由原來(lái)的≮2.0 mm提高至≮2.5 mm,監(jiān)督儀表維修人員安裝活塞桿下沉探頭時(shí)嚴(yán)格控制儀表探頭與活塞桿間距的新要求,避免運(yùn)行中探頭與活塞桿可能的碰磨。
本文通過(guò)對(duì)壓縮機(jī)活塞桿磨損進(jìn)行分析,從填料函以及活塞桿探頭故障表現(xiàn)入手,通過(guò)改進(jìn)隔板填料材質(zhì)、修改活塞桿探頭位移值等措施,徹底解決了活塞桿填料磨損的問(wèn)題,對(duì)防止活塞桿拉傷報(bào)廢,機(jī)組填料氫氣泄漏發(fā)生著火爆炸事故,保證裝置安全運(yùn)行具體積極作用。從當(dāng)前改進(jìn)措施實(shí)施后的應(yīng)用效果看,截止至今未發(fā)生一起活塞桿磨損故障,同時(shí)也為國(guó)內(nèi)相關(guān)石化設(shè)備人員處理類(lèi)似問(wèn)題提供了借鑒和參考。