腰世哲熊萬里雷俊杰
(1.中國石化天然氣榆濟(jì)管道分公司,河南 濮陽 457001;2.中國石化中原油田分公司天然氣產(chǎn)銷廠,河南 濮陽 457001)
渤海灣盆地東濮凹陷文留油田文96地下儲氣庫由文96枯竭氣藏改建而成,屬于弱邊水、低含凝析油的凝析氣藏[1]??値烊轂?.88×108m3、邊水儲量為508×104m3,工作壓力介于13~27 MPa、地層水礦化度高達(dá)28×104mg/L。建庫前邊部水體已沿物性優(yōu)勢通道發(fā)生明顯侵入[2]57,新鉆注采井測井解釋顯示邊水推進(jìn)130~500 m,核算水侵量為110×104m3。文96儲氣庫自進(jìn)入第四注采周期,在注采井流靜壓測試、重點(diǎn)監(jiān)測及地面設(shè)備維護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)井筒、工藝管道存在不同程度的結(jié)鹽現(xiàn)象。隨著運(yùn)行周期延長,情況進(jìn)一步惡化,部分注采井因油管鹽堵注氣困難,其中注采井有重度結(jié)鹽井5口、輕度結(jié)鹽井3口。針對以上生產(chǎn)現(xiàn)狀,開展砂巖氣藏儲氣庫結(jié)鹽機(jī)理研究,以期探索結(jié)鹽防治措施。
開展室內(nèi)干氣驅(qū)替飽和巖心試驗(yàn)?zāi)M地層結(jié)鹽狀況,選擇文96儲層天然巖心模擬地層條件下的鹽垢形成過程,通過巖心滲透率的變化反映結(jié)鹽對地層產(chǎn)生的傷害[3-5]。選擇不同物性的巖心,通過模擬不同壓力以及注采壓差條件下文96儲氣庫地層結(jié)鹽現(xiàn)象,研究注采壓力、生產(chǎn)壓差、滲透率及天然氣飽和水蒸汽含量等因素對地層結(jié)鹽的影響[6-7]。
1)實(shí)驗(yàn)儀器。巖心抽真空飽和裝置一套、氣相滲透率測定儀、巖心驅(qū)替裝置一套、氣體加壓泵及加熱套等。
2)實(shí)驗(yàn)藥品。文96氣藏天然巖心若干、模擬地層水、KCl。
3)實(shí)驗(yàn)步驟。①根據(jù)巖心基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選擇低滲透率巖心(K小于1 mD)、中滲透率巖心(K大于1 mD且小于10 mD)以及高滲透率巖心(K大于10 mD),驅(qū)替壓力介于1~25 MPa,壓差選擇0.2 MPa/m、0.4 MPa/m、0.6 MPa/m。將天然巖心清洗、烘干、稱量干重,用干氮?dú)怛?qū)替測量干氮?dú)鈿庀酀B透率。②常溫條件下,將天然巖心飽和模擬地層水,并測量氣相滲透率。③在儲層溫度90℃下注入干氮?dú)猓⑷雺毫? MPa、巖心兩端壓差為0.2 MPa/m,模擬注氣過程。④當(dāng)巖心無水分排出時,重新注入模擬地層水后重復(fù)步驟③。⑤重復(fù)步驟③與④五次,測定巖心滲透率,作為注入壓力為1 MPa、巖心兩端壓差為0.2 MPa/m時巖心結(jié)鹽后的氣相滲透率。⑥采用1%的KCl鹽水清洗巖心,消除這階段巖心結(jié)鹽的影響。⑦改變注入壓力以及巖心兩端的壓差,注入壓力介于1~25 MPa,巖心兩端壓差分別取0.2 MPa/m、0.4 MPa/m、0.6 MPa/m,重復(fù)實(shí)驗(yàn)步驟③~⑥。
注氣過程巖心結(jié)鹽表現(xiàn)為初始階段、平衡階段及緩和階段3部分,如圖1所示。從圖1可見,地層壓力低于6 MPa,地層加速結(jié)鹽,隨著注入壓差增加,巖心結(jié)鹽越嚴(yán)重,對巖心滲透率傷害越大。文96儲氣庫地層壓力介于13~27 MPa,注氣過程屬于結(jié)鹽平衡及緩和階段。運(yùn)行過程中應(yīng)控制生產(chǎn)制度,避免放大生產(chǎn)壓差造成儲層滲透率下降。
圖1 注氣過程巖心結(jié)鹽實(shí)驗(yàn)結(jié)果圖
利用低滲透率、高滲透率兩種巖心考察結(jié)鹽對采氣的影響。采氣過程巖心結(jié)鹽實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖2所示,由圖2可見,低滲透率巖心在采氣階段,當(dāng)?shù)貙訅毫?5 MPa降到19 MPa時,滲透率隨著地層壓力降低略有下降,但幅度較??;當(dāng)?shù)貙訅毫?9 MPa降到13 MPa時,滲透率下降趨勢明顯,且對巖心滲透率傷害相對較大;當(dāng)?shù)貙訅毫?3 MPa降到3 MPa時,結(jié)鹽趨勢處于相對穩(wěn)定的狀態(tài),滲透率穩(wěn)定在0.1 mD;當(dāng)?shù)貙訅毫π∮? MPa時,巖心繼續(xù)結(jié)鹽,滲透率急劇下降,結(jié)鹽對巖心傷害的程度急劇增加。地層壓力從25 MPa降到19 MPa時,高滲透率巖心滲透率隨著地層壓力降低呈現(xiàn)小幅度下降;當(dāng)?shù)貙訅毫?9 MPa降到15 MPa時,滲透率出現(xiàn)第一次較大幅度的下降;隨著地層壓力下降,從15 MPa降到5 MPa時滲透率保持相對平穩(wěn);當(dāng)?shù)貙訅毫? MPa以下時,滲透率出現(xiàn)第二次大幅度下降,且下降趨勢相對較大,對巖心傷害程度相對也較大;隨著巖心滲透率降低,結(jié)鹽壓力逐步降低,結(jié)鹽對巖心傷害的程度加劇。
圖2 采氣過程巖心結(jié)鹽實(shí)驗(yàn)結(jié)果圖
以儲層巖心作為研究對象,選擇水蒸汽含量分別為2 g/m3、4 g/m3、8 g/m3以及40 g/m3,考察水蒸汽含量對巖心結(jié)鹽的影響。模擬結(jié)果如圖3所示,從圖3可知,通過增加氣相飽和水蒸汽含量可以有效抑制巖心內(nèi)鹽垢的形成,對緩解巖心結(jié)鹽具有一定的作用,但飽和水蒸汽含量過高將導(dǎo)致巖心內(nèi)在高壓條件下出現(xiàn)氣液兩相流[6]80-81,進(jìn)而影響天然氣注氣效率。在現(xiàn)場作業(yè)過程中,可以根據(jù)注入時儲層壓力確定適量的飽和水蒸汽含量,通過滴注補(bǔ)水增加天然氣濕度,進(jìn)而抑制地層結(jié)鹽。
圖3 水蒸汽含量對巖心結(jié)鹽影響實(shí)驗(yàn)結(jié)果圖
在儲氣庫運(yùn)行過程中,由于井筒以及炮眼附近溫度和壓力變化最為劇烈[8],因此,在此部位更易結(jié)鹽。通過現(xiàn)場實(shí)測資料分析確定了生產(chǎn)井產(chǎn)氣量、產(chǎn)水量,并模擬井筒中溫度以及壓力的分布,采用模擬原始產(chǎn)出水作為實(shí)驗(yàn)水樣,應(yīng)用自制高溫高壓井筒模擬裝置(圖4)模擬不同時期、不同井段在生產(chǎn)過程中鹽濃度的變化規(guī)律,并通過可視化井筒模型觀察井筒中地層水的揮發(fā)情況以及晶體析出情況。在上述研究的基礎(chǔ)上通過實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及理論計算分析影響井筒結(jié)鹽的主要因素,預(yù)測結(jié)鹽終止點(diǎn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表1。從表1可知,壓力是影響井筒結(jié)鹽的主要因素,當(dāng)壓力降至17 MPa以下時,將引起井筒結(jié)鹽;產(chǎn)水量也是井筒結(jié)鹽的主要影響因素;流體流速影響井筒內(nèi)的結(jié)鹽量以及結(jié)鹽分布;注采時間越長結(jié)鹽越嚴(yán)重;結(jié)鹽的主要成分為NaCl,同時含有部分CaCO3、CaSO4鹽垢;產(chǎn)層附近為井筒內(nèi)結(jié)鹽起始點(diǎn),結(jié)鹽終止點(diǎn)位于2 400 m。
圖4 高溫高壓可視化井筒模型裝置圖
表1 溫度、壓力對井筒結(jié)鹽的影響表
結(jié)合文96地下儲氣庫注采運(yùn)行實(shí)踐分析,多周期注氣可不斷降低地層天然氣的相對濕度[2]58。氣庫各注采井均是多層合注合采,各層水淹程度不同,在采氣時各層見水時間不一,后期形成干氣與地層水同產(chǎn),干氣在井內(nèi)與水混和并吸水,鹽水過飽和后析出晶體NaCl。注氣期注入干氣提濃井底積液達(dá)到過飽和狀態(tài)時造成井底結(jié)鹽。
基于地層及井筒結(jié)鹽機(jī)理研制一種適合于文96地下儲氣庫注采周期運(yùn)行工況的抑鹽劑??紤]一種復(fù)合抑鹽劑擠入地層進(jìn)行反應(yīng)來提高鹽的溶解度[9-11],降低鹽的析出程度,并利用其特殊的結(jié)構(gòu)功能使結(jié)鹽對地層和井筒注采運(yùn)行影響最小。
3.3.1 單一鈉鹽抑鹽劑評價
抑鹽劑A、B、C與地層水配伍良好,選用這3種抑鹽劑進(jìn)行評價和復(fù)配實(shí)驗(yàn)。觀察單一抑鹽劑實(shí)驗(yàn)過程中的現(xiàn)象和抑鹽劑特性,確定實(shí)驗(yàn)使用的抑鹽劑合理范圍,為復(fù)配實(shí)驗(yàn)做準(zhǔn)備。通過實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),抑鹽劑A的功能特殊,不僅能讓析出的NaCl晶體呈樹枝狀松軟分布,還能使上部結(jié)晶隨氣聚集于井口便于清除??疾觳煌瑴囟?、不同濃度的抑鹽劑A對鹽增溶量的影響,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表2,從表2可知,復(fù)配抑鹽劑時首先選用0.8%抑鹽劑A實(shí)驗(yàn)效果最好,應(yīng)選用0.8%的抑鹽劑A與其他抑鹽劑進(jìn)行復(fù)配。
3.3.2 鈉鹽抑鹽劑復(fù)配
室內(nèi)開展抑鹽劑復(fù)配實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)抑鹽劑A與抑鹽劑B復(fù)配后形成的鹽垢結(jié)晶呈片狀。這兩種抑鹽劑復(fù)配后不僅不能有效提高抑鹽效果,反而導(dǎo)致抑鹽效果降低,存在抑制現(xiàn)象,不宜進(jìn)行復(fù)配。而抑鹽劑A與抑鹽劑C復(fù)配具有一定的協(xié)同效應(yīng)[12-13],可以進(jìn)一步提高NaCl溶解度,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表3、表4。同時,結(jié)合實(shí)驗(yàn)中NaCl的結(jié)晶狀態(tài)為蓬松粉末狀,與抑鹽劑A相似。根據(jù)以上實(shí)驗(yàn)確定了鈉鹽抑鹽劑的兩個配方:①0.8%抑鹽劑A+0.7%抑鹽劑C;②0.8%抑鹽劑A+0.8%抑鹽劑C。
表2 不同溫度、濃度下抑鹽劑A對鹽增溶量效果表
表3 抑鹽劑A、抑鹽劑B復(fù)配實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表
表4 抑鹽劑A、抑鹽劑C復(fù)配實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表
文96儲氣庫井筒及地層存在CaCO3以及CaSO4等難溶性鹽垢結(jié)晶沉積現(xiàn)象,因此在抑制鈉鹽的同時還需要具有抑制鈣鹽的效果。首先通過CaCO3、CaSO4的溶解量對鈣鹽抑鹽劑進(jìn)行篩選,經(jīng)與抑鹽劑復(fù)配,確認(rèn)鈣鹽抑鹽劑的使用濃度。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,0.5%酸酐型阻垢劑、0.5%鈉鹽阻垢劑和0.5%聚合物阻垢劑都可以溶解不溶性鈣鹽,聚合物類鈣鹽抑鹽劑可溶鈣鹽達(dá)0.5 g,效果較好。
在鈉鹽抑鹽劑中分別加入酸酐類劑、鈉鹽類和聚合物類鈣鹽抑鹽劑開展復(fù)配實(shí)驗(yàn),在相同條件下,鈉鹽抑鹽劑和聚合物類鈣鹽抑鹽劑復(fù)配效果更好,進(jìn)一步開展該復(fù)配組合系統(tǒng)實(shí)驗(yàn),得出最優(yōu)配方為0.8%抑鹽劑A+0.8%抑鹽劑C和0.28%聚合物類阻垢劑,可達(dá)到14%的抑鈉鹽效果。阻垢效果實(shí)驗(yàn)表明,該配方鈣鹽抑制效果可以達(dá)到0.5%,且效果較為穩(wěn)定。
防水鎖劑可以降低注入壓力,防止生產(chǎn)過程中的水鎖現(xiàn)象。地層壓力大,為了防水鎖,選取了表面活性劑降低表面張力[14-15]。儲氣庫中為了防止表面活性劑產(chǎn)生泡沫對注氣造成影響,從而需要加入消泡劑。復(fù)配表面活性劑防水鎖劑加消泡劑進(jìn)行實(shí)驗(yàn),測定表面張力。通過篩選和復(fù)配,最終的表面活性劑配方可將表面張力降低到15.95 mN/m。
加入抑鹽劑后,巖心滲透率下降幅度明顯減緩,巖心結(jié)鹽趨勢明顯降低,如圖5所示。對比未加入抑鹽劑的驅(qū)替數(shù)據(jù),抑鹽劑的加入降低了結(jié)鹽對巖心滲透率的損害程度。
圖5 抑鹽劑驅(qū)替實(shí)驗(yàn)對比曲線圖
文96儲氣庫注入天然氣為不飽和干氣,且井筒存在高礦化度積液,是導(dǎo)致注氣期結(jié)鹽的根本原因,結(jié)鹽主要在井底。采氣過程因氣水同產(chǎn)、干氣提濃高礦化度地層水導(dǎo)致井筒結(jié)鹽。結(jié)合文96儲氣庫注采運(yùn)行的特點(diǎn),綜合形成一套適合于文96儲氣庫的清防鹽技術(shù)措施,通過注氣初期向儲層中擠注抑鹽劑防鹽、采氣過程擇機(jī)對井筒進(jìn)行打水洗鹽、注采轉(zhuǎn)換期井底補(bǔ)水治鹽,保障了氣庫正常注采。
利用水泥車將所研制的復(fù)合抑鹽劑在注氣初期通過采氣樹側(cè)翼經(jīng)油管泵入井筒,清除井筒內(nèi)及炮眼附近的鹽垢。后續(xù)氣流將藥劑擠入地層,清除近井地帶鹽垢沉積,在進(jìn)井地帶儲層內(nèi)吸附駐留,采氣期間緩慢釋放,逐步起到防鹽作用。施工完成后保證在井底有一定的抑鹽劑余量,可以進(jìn)一步防止采氣過程產(chǎn)出水在井筒內(nèi)結(jié)鹽。2019-2020年優(yōu)選注采井現(xiàn)場施工9口井、13井次,注采井注采指數(shù)明顯提升,通井遇阻位置得到有效控制,清防鹽效果明顯。
采氣期間繼續(xù)跟蹤產(chǎn)出水及水樣地面分離器氯離子的變化,建立單井氯離子變化曲線。采氣初期產(chǎn)水主要為凝析水,氯離子值偏低,到中后期高礦化度地層水產(chǎn)出后氯離子持續(xù)升高,若后期出現(xiàn)氯離子明顯降低則預(yù)示可能出現(xiàn)井筒結(jié)鹽?,F(xiàn)場安排注采井通井、取樣,如發(fā)現(xiàn)井底氯離子濃度過高、取到鹽樣,則安排水泥車打入1.5 m3軟化水解除井筒鹽堵、恢復(fù)氣井產(chǎn)量。
由于多層合注合采,各層間存在物性、水淹程度的差異,造成停氣期各層壓力不平衡,各井在井筒內(nèi)發(fā)生層間氣竄。物性好、部分注采井距氣水界面較近、水淹程度較深,在竄流過程中部分水隨天然氣流入井內(nèi),在井內(nèi)發(fā)生蒸發(fā)失水,導(dǎo)致結(jié)鹽。停產(chǎn)后向井內(nèi)打入1.0 m3軟化水,稀釋鹽水、溶解固體鹽晶體,增加出水層回壓,防止地層水進(jìn)入井筒。
采氣轉(zhuǎn)注氣期間,由于采氣后期氣井產(chǎn)水增多,停采后可能在井底形成積液,再注氣時相對濕度很低的干氣與積液混和,吸水后造成結(jié)鹽堵塞生產(chǎn)井段和油管。注氣轉(zhuǎn)采氣期間,由于層間竄流在停氣期部分井井內(nèi)出現(xiàn)液面,采氣初期采氣以干氣為主,容易在井內(nèi)與水混和析出鹽。因此在注采交替期應(yīng)先向井內(nèi)注氣1~2 m3軟化水,以保證井內(nèi)積液與干氣混和后鹽不析出。
文96儲氣庫儲12井在2017年4月27日與2017年6月6日通井發(fā)現(xiàn)油管鹽堵現(xiàn)象,且遇阻位置上升約1 000 m。2018年1月30日流壓測試取出鹽樣。2019年注氣初期泵入復(fù)合抑鹽劑,并在采氣期、注采轉(zhuǎn)換期擇機(jī)打入軟化水。實(shí)施所研究的清防鹽綜合措施后,該井在第六、七周期測試未直接取出過鹽樣。通井遇阻位置穩(wěn)定在產(chǎn)層底界及以下,氣井注采氣量始終保持較高狀態(tài)。
1)模擬實(shí)驗(yàn)顯示注采過程巖心結(jié)鹽表現(xiàn)為初始階段、平衡階段以及緩和階段3部分;巖心滲透率降低,結(jié)鹽壓力越低,結(jié)鹽對巖心傷害的程度也越大;注入壓差越大,結(jié)鹽程度越大,結(jié)鹽對巖心傷害的程度也越大。
2)研制出相應(yīng)的抑鹽劑配方,巖心防治效果評價性能良好;優(yōu)選注采井現(xiàn)場施工9口井、13井次,注采井注采指數(shù)明顯提升,通井遇阻位置得到有效控制,清防鹽效果明顯。
3)結(jié)合文96儲氣庫注采運(yùn)行特點(diǎn),綜合形成一套適合于文96儲氣庫的清防鹽技術(shù),形成預(yù)防結(jié)鹽從注氣開始、采氣期防水控鹽的理念,提出注氣期間采用滴注補(bǔ)水解決結(jié)鹽問題的技術(shù)措施。