韓佩俠 何軍 董明才
摘要: 隨著中國汽車制造行業(yè)的蓬勃發(fā)展,隨之而來的汽車市場的競爭也越來越激烈,為了使車企長期立于不敗之地,各大車企紛紛提高生產效率,降低制造成本。而汽車制造中焊接技術占據(jù)主要地位,同時消耗也是巨大的,一個車型每天的廢舊電極帽數(shù)量達到1500個。為了控制成本,減少不必要的損失,需要對廢舊的電極帽進行統(tǒng)計,是發(fā)放數(shù)量和回收數(shù)量一致,減少過程中的浪費。而傳統(tǒng)的稱重方法由于受現(xiàn)場環(huán)境(焊接飛濺、殘膠等)影響較大,導致結果偏差較大。龐大的數(shù)量通過人工進行計數(shù)費時費力且計數(shù)不準確也造成浪費。目前市面上存在的電極帽計數(shù)器,計數(shù)不夠精確,而且性能不穩(wěn)定,多個電極帽經過或者銅屑堆積會卡頓導致設備計數(shù)停止。針對上述問題基于可編程控制器開發(fā)的電極帽計數(shù)裝置
關鍵詞:廢舊電極帽;消耗量大;成本控制;無好的解決方案
一.電極帽概述
電極帽屬于焊接電極的一種,用于電阻焊接設備的焊接,如固定式點焊機、懸掛式點焊機及機械手點焊機等,因為套于電極連桿上,故而稱作電極帽,其材質大多為鉻鋯銅,也有彌散銅,在焊接一定的次數(shù)后由于磨損而需要修磨或更換,屬于焊接消耗品。
二.電極帽自動計數(shù)裝置概述
基于可編程控制器開發(fā)的電極帽計數(shù)裝置,包括機架、電機、旋轉機構、計數(shù)顯示器和計數(shù)傳感器、控制箱、毛刷等組成。其工作原理是通過PLC控制電機低速運轉,來驅動轉盤,同時毛刷將未落入轉盤內的電極帽刷出,保證每個轉盤1的孔內只有1個電極帽,當轉盤1運動到與轉盤2的工藝孔重合位置時,電極帽通過轉盤1、轉盤2的孔進入到滑道,落入電極帽收集槽中,在滑道上裝有計數(shù)傳感器,當電極帽經過傳感器時觸發(fā)滑道中的傳感器,完成計數(shù)功能。
此裝置采用了計數(shù)傳感器與計數(shù)顯示器配合,毛刷分離進行計數(shù),計數(shù)精確,從而可以有效降低人力成本低,且有鐵屑分離設計,性能穩(wěn)定,不會因為有其它切屑等材料影響計數(shù)精度。
三.電極帽自動計數(shù)裝置原理
3.1硬件結構
采用西門子的ET200S作為控制器,觸摸屏作為人機交互,控制變頻器勻速轉動,電機帶動旋轉盤,當雙層孔位重合時電極帽掉落滑道,滑道末端采用廣電傳感器檢測數(shù)量,最后將數(shù)量通過人機界面顯示。
3.2轉盤結構
主體工作臺為兩個帶孔轉盤,由電機帶動傳動軸與轉盤1在轉盤2上面做旋轉運動,當轉盤1孔中所攜帶的電極帽與轉盤2孔對正時,轉盤1的電極帽通過轉盤2的孔掉落到滑道中,轉盤2設計有兩個U型下料口。
3.3滑道結構
當電極帽通過轉盤1、轉盤2的孔進入到滑道,落入電極帽收集槽中,在滑道上裝有計數(shù)傳感器,當電極帽經過傳感器時觸發(fā)滑道中的傳感器,完成計數(shù)功能并在顯示屏上面進行顯示。
3.4人機界面應用
通過人機界面對設備進行啟動、停止、復位等操作,2個滑道檢測出的電極帽數(shù)量相加成為總的檢測數(shù)量
六 結語
綜上所述,本文對新型電極帽自動計數(shù)設備的設計與應用進行了原理分析和應用闡述,利用新型電極帽自動計數(shù)裝置,可提升效率300%。隨著自動化、數(shù)字化的發(fā)展,各行各業(yè)都逐步采用自動化代替人工,螺絲、螺母等都可以使用到自動技術裝置,我們應該對自動化、可視化、數(shù)字化等的知識不斷鞏固、創(chuàng)新,才能滿足電氣工程發(fā)展的需要。電極帽自動計數(shù)裝置的設計與應用希望能對相關機械設計、自動化控制有所幫助。
參考文獻:
[1]劉治華.《機械制造自動化技術》2009年1月
[2]雷玉成、陳希章、朱強.《金屬材料焊接工藝》2007.08
[3]王兆明.《電氣控制與PLC技術》2010-4-1
作者簡介:
韓佩俠 ?男,1989年出生,機械技師,從事汽車制造領域機械設計與制造,有著10年的豐富設計制造經驗
何軍 ???男,1987年出生,車輛工程專業(yè)工程師,從事汽車制造領域的機械設計與制造
董明才,男,1989年出生,電氣技師,從事汽車制造領域機器人和PLC的應用研究