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冷軋板生產(chǎn)過程優(yōu)化及利潤提升

2021-03-27 14:40楊迎輝洪運(yùn)濤郝永峰
山西冶金 2021年1期
關(guān)鍵詞:頭尾成材吊運(yùn)

楊迎輝,洪運(yùn)濤,郝永峰

(河鋼集團(tuán)邯鋼公司,河北 邯鄲 056015)

隨著鋼材市場競爭日趨激烈,在河鋼集團(tuán)邯鋼公司(以下簡稱邯鋼)以利潤為中心的指導(dǎo)思想下,通過成本利潤測算,查找了影響利潤的主要因素,產(chǎn)線成材率占據(jù)相當(dāng)大比例,尤其冷軋板產(chǎn)品工藝流程較長,酸軋—脫脂—罩退—平整—精整[1],目前平整原料鋼卷內(nèi)圈爛芯堵塞,開卷機(jī)無法上料,需要對該部分進(jìn)行割除;平整產(chǎn)線正常甩尾卷、取大樣,對樣板進(jìn)行表面質(zhì)量檢查;精整對帶鋼頭尾有問題的部分進(jìn)行切除,均造成大量切損。甩廢量大造成冷板成材率較低,平整機(jī)組曾整年連續(xù)12個月未完成邯鋼成材率指標(biāo),成為影響產(chǎn)線成本的重要因素。在以利潤為中心的機(jī)制下,提高成材率成為增加產(chǎn)品利潤的重要手段。

1 冷軋板生產(chǎn)及利潤提升的技術(shù)難點(diǎn)

由于冷軋板工序較多,且為不連續(xù)產(chǎn)線,幾乎每個機(jī)組均有穿帶和甩尾過程,此過程中頭尾部分均會出現(xiàn)多種缺陷,該過程不可避免地需要切除頭尾;另外,各工序上料產(chǎn)出過程,鋼卷均需要天車進(jìn)行吊運(yùn),在吊運(yùn)過程中,難免會出現(xiàn)吊傷、擦劃傷等缺陷,該部分也需要切除。

2 影響冷軋板利潤提升的重點(diǎn)因素

冷板產(chǎn)線通過對脫脂、罩退、平整、精整機(jī)組等影響成材率的因素進(jìn)行梳理分析,對存在的技術(shù)問題進(jìn)行攻關(guān),對部分工藝參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,在保證質(zhì)量不降低的情況下,提高冷板產(chǎn)線的成材率,采取的具體措施如下:

2.1 減少爛芯造成的浪費(fèi)

由于脫脂線生產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)格較薄,均在1.2 mm以下,生產(chǎn)完的脫脂卷,需要通過入1號庫、裝爐、出爐、上終冷臺、入2號庫、平整上料等操作,每次操作均伴隨天車吊運(yùn),如果鋼卷內(nèi)芯未進(jìn)行焊接,在天車吊運(yùn)過程中,天車夾鉗容易導(dǎo)致鋼卷脫芯,在罩式爐原料庫(1號庫)劃分專門焊接區(qū)域,對脫脂線下線鋼卷內(nèi)芯進(jìn)行多點(diǎn)焊接,避免在吊運(yùn)過程中導(dǎo)致爛芯情況出現(xiàn),保證鋼卷內(nèi)芯不必切除即可上平整開卷機(jī)。

2.2 減少平整甩尾量

通過多次生產(chǎn)跟蹤發(fā)現(xiàn),平整在生產(chǎn)脫脂卷時,甩尾過長,每卷約多甩90 kg,經(jīng)過回查溯源,該情況是由于脫脂線卷取機(jī)芯軸二次膨脹力不足,導(dǎo)致卷內(nèi)徑只有605 mm左右,而平整機(jī)最大內(nèi)徑610 mm所致,系統(tǒng)控制過程中會將605~610 mm部分誤判為芯軸位置,進(jìn)行甩廢,導(dǎo)致成材率降低,見圖1。通過優(yōu)化三級系統(tǒng)程度代碼,調(diào)整脫脂卷編號規(guī)則(脫脂卷倒數(shù)第二位以“X”為標(biāo)記),在平整機(jī)方便識別脫脂卷,并根據(jù)鋼卷流向和厚度擬定內(nèi)徑識別規(guī)則(見下頁表1),進(jìn)而修改二級系統(tǒng)程序,以避免多甩尾情況發(fā)生。

圖1 脫脂卷內(nèi)徑多甩部分(mm)

2.3 提高鋼材利用率

由于平整機(jī)生產(chǎn)時需要甩尾,在生產(chǎn)過程中,鋼卷即將軋制完畢前,系統(tǒng)自動檢測鋼卷剩余長度,并根據(jù)該長度值,啟動降速停止程序,之前平整機(jī)完全停止后,開卷機(jī)芯軸剩余鋼卷4圈約7.7 m,經(jīng)過多次試驗證實,2.0 mm厚度以下帶鋼,停止時在開卷機(jī)上剩余3圈,且不散卷,通過優(yōu)化二級程序,每卷減少甩尾量1圈(1.9 m),提高了鋼材利用率(見圖2)。

表1 脫脂卷內(nèi)徑設(shè)定規(guī)則 mm

圖2 平整機(jī)甩尾圈數(shù)的優(yōu)化

2.4 減少取樣樣板

對出口打捆位置鞍座進(jìn)行改造,以對輥代替鞍座(見圖3),通過對輥轉(zhuǎn)動實現(xiàn)鋼卷開卷,以確保對帶鋼上下表面進(jìn)行質(zhì)量檢查,檢查完畢后,重新卷回帶鋼。以該方式取代剪切帶鋼樣板(1.8 m長)進(jìn)行檢查,減少切損量,可有效提高成材率。

圖3 新增離線檢查臺前后對比

2.5 提升冷板成材率

由于平整機(jī)在穿帶過程中,工作輥輥縫處于打開狀態(tài),帶鋼頭部一定長度未進(jìn)行平整(見圖4),在精整產(chǎn)線需要切除,共計7.7 m,但之前切除長度過長,重卷線頭尾切除36 m,造成較大的浪費(fèi),通過綜合考慮平整頭尾未平整部分、甩尾最小卷重以及頭尾缺陷情況,摸索出了合理的甩尾長度,即重卷頭尾切損21 m,縱切線頭尾切損11 m,即可保證帶鋼質(zhì)量,且不浪費(fèi)。

圖4 平整機(jī)穿帶時未平整部分

2.6 減少頭尾缺陷降低切損

平整機(jī)提速過程中,由于加速度較快,容易造成層間啃傷,以及彎輥調(diào)整不及時造成折皺等缺陷,致使頭尾切損量增加。通過研究控制程序內(nèi)提速和降速加速度對頭尾缺陷的影響,優(yōu)化了提速過程的加速度量,減少帶鋼頭尾部升降速過程中產(chǎn)生的缺陷長度,以減少精整工序?qū)т擃^尾部分的切除量,進(jìn)一步提高了成材率。

2.7 減少甩尾長度

平整機(jī)穿帶時分為兩種模式,上穿帶模式和下穿帶模式[2](見圖5),由于下穿帶模式要經(jīng)過一對S輥,造成甩尾時比上穿帶模式多甩1.8 m左右。之前要求帶鋼厚度1.2 mm及以下規(guī)格采用下傳帶,1.2 mm以上采用上傳帶模式。經(jīng)過跟蹤評估,擴(kuò)展上傳帶規(guī)格,即1.0 mm及以上規(guī)格均采用上穿帶模式,減少切損量,降低厚規(guī)格產(chǎn)品的甩尾長度。

圖5 上傳帶模式與下穿帶模式示意圖

3 結(jié)語

通過查找各工序利潤增長點(diǎn),對不可避免的切除量進(jìn)行優(yōu)化,焊接脫脂卷內(nèi)芯、調(diào)整平整甩尾量、擴(kuò)展平整上穿帶規(guī)格、二次核定精整產(chǎn)線頭尾切除量等措施,冷軋板整體成材率可提升約1.27%。

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