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蔣溝河渠道倒虹吸進(jìn)口漸變段底板頂托破壞案例分析

2021-04-01 03:50秦紅軍
工程建設(shè)與設(shè)計 2021年4期
關(guān)鍵詞:錯臺承壓水高程

秦紅軍

(河南省山水水利工程有限公司,鄭州450003)

1 工程概況

該倒虹吸為1 個引水渠道穿越蔣溝河的河渠交叉建筑物,建筑物形式為渠道倒虹吸;倒虹吸總長度247.6m,主要由進(jìn)口漸變段、進(jìn)口閘室段、管身段、出口閘室段、出口漸變段組成。管身段長度109m,為4 孔鋼筋混凝土箱形結(jié)構(gòu)(單孔尺寸6.5m×7m);進(jìn)、出口漸變段分別連接上、下游渠道,進(jìn)、出口漸變段底板為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。2011 年8 月7 日(待運行期),施工方發(fā)現(xiàn)進(jìn)口漸變段1#、1′#底板處有7 條裂縫;2011 年8 月11 日發(fā)現(xiàn)進(jìn)口漸變段第1 節(jié)、第2 節(jié)、第3節(jié)底板已產(chǎn)生大量裂縫,第1 節(jié)、第2 設(shè)計分塊被頂托抬起13.12cm,裂縫最大開度達(dá)到4mm,裂縫呈進(jìn)口向八字形射線形分布。經(jīng)分析為頂托變形破壞。

2 發(fā)生裂縫、錯臺原因分析

2.1 初步分析

2011 年8 月初日至2011 年8 月11 日,進(jìn)口漸變段底板裂縫由少漸多,呈八字形射線形分布,第1、2 設(shè)計分塊被頂托抬起13.12cm。根據(jù)上述情況分析,破壞形式為頂托破壞。

1)進(jìn)口漸變段底板裂縫、錯臺產(chǎn)生后,沿裂縫、結(jié)構(gòu)縫均有滲水、冒水現(xiàn)象;8 月13 日,施工單位在1#底板利用水鉆打了3排孔,當(dāng)?shù)谝粋€水鉆孔打穿底板后,地下水立即涌出,水頭高約1m;待其他水鉆孔均打完后,均有地下水涌出,水頭逐漸降低至漫流。隨著地下水流出,大部分裂縫逐漸趨于閉合,錯臺也有一定程度的恢復(fù)。

2)根據(jù)滲壓計監(jiān)測情況分析。根據(jù)進(jìn)口漸變段下游、進(jìn)水閘附近底板下埋設(shè)的滲壓計監(jiān)測數(shù)據(jù):在2010 年10 月,隨著蔣溝河渠道倒虹吸下部結(jié)構(gòu)施工基本完成,施工降水工作陸續(xù)停止,地下水位逐步上升,滲壓計的監(jiān)測值逐步變大,并在同一時間(2011 年8 月7 日)達(dá)到峰值(見圖1)。在8 月7 日~8 月8 日,進(jìn)口漸變段底板產(chǎn)生錯臺、裂縫后,隨著地下水的涌出,底板下滲壓計監(jiān)測值驟然下降,最大下降約10kPa,相當(dāng)于1m 水頭。

圖1 進(jìn)口漸變段附近底板下滲壓計測值過程曲線

根據(jù)上述情況分析,進(jìn)口漸變段底板產(chǎn)生裂縫、錯臺的原因可初步判斷為地下水的頂托破壞所致。

2.2 上部第四系孔隙潛水對底板產(chǎn)生頂托破壞的可能性分析

場區(qū)地下潛水位埋藏較淺,前期勘察期間測得地下潛水位高程104.14~104.94m;2009 年9 月,工程開工前測得地下潛水位高程約103m,高于倒虹吸水平管段建基面約12.5m,高于進(jìn)口漸變段最低處1#底板建基面5.9m。施工過程中,施工方采取了截滲墻結(jié)合管井降水的措施,把地下潛水位有效地降低至建基面1m 以下。2011 年4 月,主體工程完工后,降水工作逐步停止,大部分降水井陸續(xù)封堵,地下潛水位逐漸回升。

2011 年8 月1 日~2011 年8 月4 日降雨相對集中,地表水下滲使基坑周邊的上部潛水位迅速上升。2011 年8 月11 日漸變段底板產(chǎn)生頂托破壞時,根據(jù)場區(qū)附近水位觀測數(shù)據(jù)地下潛水位高程101.09~101.26m,高于進(jìn)口漸變段1#底板建基面4.02~4.19m。由于漸變段底板及兩側(cè)翼墻均為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),形成了封閉式的隔水鋪蓋(僅在兩側(cè)翼墻上設(shè)置逆止閥,最低一排逆止閥高于1#底板建基面2.0m)。隨著地下潛水位迅速上升,沿基坑周邊溢出向進(jìn)口漸變段混凝土底板以下匯集,加之1#底板下游閘室鋼筋混凝土基礎(chǔ)的阻水作用,使地下水在漸變段底板下形成局部承壓水,承壓水頭4.02~4.19m。

地下水揚(yáng)壓力:

式中,P 為地下水揚(yáng)壓力;ρ水為水的密度;H 為地下水揚(yáng)壓力水頭,考慮到翼墻逆止閥的排水作用,取2.0m;g 為重力加速度,取10N/kg。

經(jīng)計算,1#底板處基底水的揚(yáng)壓力P=20kPa。

底板蓋重:

式中,G 為底板蓋重;ρ混為混-鋼筋混凝土的容重,根據(jù)經(jīng)驗取2 600kg/m3;h 為鋼筋混凝土底板的厚度,取0.5。

經(jīng)計算:1#底板處鋼筋混凝土底板蓋重G=13kPa。

根據(jù)計算結(jié)果P>G,所以可能產(chǎn)生基底揚(yáng)壓力對底板的頂托破壞。經(jīng)現(xiàn)場勘查,兩側(cè)翼墻大部分逆止閥排水不暢,更增加了地下水對底板頂托破壞的可能性[1]。

2.3 下部第四系孔隙承壓水對底板產(chǎn)生頂托破壞的可能性分析

根據(jù)勘察成果,倒虹吸進(jìn)口段底板位于第④層黃土狀重粉質(zhì)壤土(相對隔水層)中,底板以下該層厚度1.5~4.8m,根據(jù)勘察期間承壓水位的觀測數(shù)據(jù),經(jīng)設(shè)計驗算:進(jìn)口段1#~3#底板地基存在第⑤層輕壤土和第⑥層細(xì)砂承壓水的頂托破壞問題。

施工過程中,施工方根據(jù)設(shè)計方案對1#~3#底板建基面以下的第④層黃土狀重粉質(zhì)壤土、第⑤層輕壤土和第⑥層細(xì)砂層進(jìn)行了高噴灌漿處理措施。在1#底板下游(IV13+935.3)處高噴底部高程為89.182m,頂高程為94.982m,底板底部高程為97.12m,底板(C20 鋼筋混凝土)厚50cm;在3#底板上游(IV13+901.55)處高噴底高程為90.516m,頂高程為93.816m,底板底部高程為98.758m,底板(C20 鋼筋混凝土)厚50cm。

灌漿處理后,底板以下第④層重粉質(zhì)壤土及其下部灌漿所覆蓋地層(均視為相對不透水體)總厚度約7.9m,容重按2.0g/cm3;厚50cm 的鋼筋混凝土底板和混凝土墊層的容重按2.5g/cm3;因此,鋼筋混凝土底板、混凝土墊層及其以下的相對不透水體總厚度為8.4m,總的蓋重荷重約為170kPa。

施工期觀測的下部承壓水最高承壓水位為102.4m,在相對不透體底部(高程89.182m)產(chǎn)生的承壓水頭約為13.2m,承壓水揚(yáng)壓力為132kPa。

經(jīng)分析,混凝土底板及其以下相對不透水體總荷重(170kPa)大于下部承壓水所產(chǎn)生的水頭壓力(132kPa),進(jìn)口段1#~3#混凝土底板不會產(chǎn)生地下承壓水的頂托破壞問題。

2.4 分析結(jié)果

綜上所述,漸變段底板產(chǎn)生的裂縫、錯臺等原因:由于汛期地下潛水位快速上升、在進(jìn)口漸變段底板下匯集形成局部承壓水,導(dǎo)致底板在地下水揚(yáng)壓力的作用下產(chǎn)生了頂托破壞。

3 工程處理

根據(jù)以上原因分析,施工單位根據(jù)設(shè)計要求采取了相應(yīng)的處理措施:(1)對進(jìn)口漸變段翼墻的排水孔進(jìn)行了疏通處理,保證強(qiáng)后排水通暢;(2)在進(jìn)口漸變段底板設(shè)置排水孔,間距3m,梅花形布置,使底板下的地下水能夠順利排出。同時,施工單位根據(jù)設(shè)計要求對待運行期可能產(chǎn)生地下水頂托破壞現(xiàn)象的其他倒虹吸建筑物進(jìn)出口底板均設(shè)置了排水設(shè)施。至今,沒有發(fā)生過類似的頂托破壞問題。

4 結(jié)語

通過對蔣溝河進(jìn)口漸變段底板產(chǎn)生裂縫和錯臺破壞的原因分析,充分說明了在工程建設(shè)期間工況條件下降排水工作的重要性。特別在高地下水位場區(qū),工程建設(shè)過程中不僅要考慮施工過程中的施工降排水問題、正常運行期的內(nèi)外水平衡問題,同時要根據(jù)工程建設(shè)的實際情況,充分考慮完建期、待運行期不同工況條件下的內(nèi)外水平衡、降排水問題,確保建筑物安全的問題,以避免發(fā)生安全、質(zhì)量事故。

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