陳鵬 何聽
摘要:夾套式配料罐由罐體、夾套、內(nèi)膽、封頭、磁力攪拌裝置及公用系統(tǒng)管道組成,主體材質(zhì)為進(jìn)口不銹鋼,該設(shè)備主要采用電熱偶測量溫度傳輸桿直插至罐內(nèi)進(jìn)行溫度測控。溫度傳輸桿距離罐底存在一定距離,且不能匹配小批量生產(chǎn)需求,鑒于此,將搪玻璃配料系統(tǒng)頂部測溫改為底部測溫。實踐證明,夾套式配料罐溫控罐底閥的研制滿足了生產(chǎn)要求,減少了生產(chǎn)投入,降低了原材料損耗,效果顯著。
關(guān)鍵詞:底部測溫;配置系統(tǒng);壓力容器
1? ? 設(shè)計思路
(1)針對所要開發(fā)的夾套式配料罐底部溫度檢測裝置所要滿足的功能繪制親和圖,如圖1所示。
(2)根據(jù)夾套式配料罐底部溫度檢測裝置所要達(dá)到的目標(biāo)進(jìn)行了全面的需求分析,如表1所示。
(3)根據(jù)需求設(shè)計了兩個總體方案。
方案一:開孔法,即底部開孔,增加測溫探頭。
方案二:重新設(shè)計罐底閥,增加測溫探頭。
針對兩種方案,從設(shè)計思路、關(guān)鍵控制點、安全、成本等方面進(jìn)行分析對比,如表2所示。
從不同角度對兩種方案進(jìn)行考量,為實現(xiàn)底部測溫功能及保證生產(chǎn)安全的有效進(jìn)行,最后得出結(jié)論:方案二為最優(yōu)總體方案。
(4)根據(jù)裝置預(yù)期實現(xiàn)的功能,將裝置的設(shè)計進(jìn)行分解,分析識別出總體方案的分級方案。
2? ? 方案選擇
(1)測溫方式的選擇如表3、表4所示。
經(jīng)過比較,最終選擇方案二:金屬鉭測溫。
(2)探頭安裝方式的選擇如表5、表6所示。
經(jīng)過比較,最終選擇方案二:穿心式安裝。
(3)閥門啟動方式選擇,如表7、表8所示。
經(jīng)過比較,最終選擇方案一:氣動閥門。
3? ? 方案實施
(1)根據(jù)品種單批生產(chǎn)批量要求,重新設(shè)計罐底閥,將配料罐頂部測溫改為底部測溫。
(2)溫控裝置安裝。根據(jù)使用的測溫裝置尺寸,設(shè)計溫控裝置安裝結(jié)構(gòu):在閥門中間開孔,將探頭固定在閥門中間,露出鉭金屬,采用搪玻璃燒結(jié)的方式進(jìn)行密封,保證生產(chǎn)的實際使用,如圖2所示。
(3)閥門整體設(shè)計。根據(jù)現(xiàn)場夾套式配料罐底部放料孔的尺寸,設(shè)計、制作罐底閥,確保不影響罐體出料的同時具備溫度檢測功能。
(4)在測試使用過程中,發(fā)現(xiàn)閥門無應(yīng)急措施,在氣動閥門出現(xiàn)故障時需專業(yè)人員進(jìn)行維修,會影響整體生產(chǎn)速度。為解決該問題,經(jīng)小組成員討論,采取在原有氣動閥門的基礎(chǔ)上增加手動閥門的措施,有效保證生產(chǎn)的穩(wěn)定性且手動閥順時針方向為開啟,逆時針方向為關(guān)閉,與常規(guī)相反,使用氣動機(jī)構(gòu)密封件開啟和關(guān)閉沒有人工干預(yù),防止人員誤操作。
4? ? 結(jié)語
本文開發(fā)制作完成的夾套式配料罐溫控罐底閥,達(dá)到了測溫控制使用要求;該罐底閥已成功安裝在配料罐底部,并投入使用,達(dá)到了溫度監(jiān)控效果,并滿足實際使用需求。實踐證明,該罐底閥的研制滿足了生產(chǎn)要求,減少了生產(chǎn)投入,降低了原材料損耗,效果顯著。該成果對針劑藥品的生產(chǎn)有推廣應(yīng)用價值,已在本公司小容量注射劑車間推廣使用。
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收稿日期:2021-01-18
作者簡介:陳鵬(1985—),男,湖北人,工程師,研究方向:制藥工程。