董應(yīng)龍
中國水利水電第三工程局有限公司 陜西 西安 710024
細骨料作為混凝土的原材料之一,其含水率是影響混凝土質(zhì)量的重要因素。砂含水率的波動直接影響混凝土的質(zhì)量和施工性能。成品砂含水量增加1%,混凝土水灰比增加0.03,造成混凝土坍落度波動30~40mm[1]。
水電站砂石系統(tǒng)自投入生產(chǎn)運營,由于前期供應(yīng)強度低,所以整個成品砂含水率控制在6%以內(nèi),但隨著地下電站,泄洪洞開始澆注混凝土,砂子和碎石骨料混凝土的增加,系統(tǒng)生產(chǎn)的成品砂無脫水時間,砂含水率高,不穩(wěn)定,導(dǎo)致混凝土拌和物性能和坍落度不穩(wěn)定,同時對溫控混凝土加冰量也產(chǎn)生一定影響,增加了混凝土生產(chǎn)質(zhì)量控制的難度。
抽水蓄能電站砂石加工系統(tǒng)生產(chǎn)的成品砂主要來自以下幾個部分[2]:①超細碎車間0~40mm出料先經(jīng)第二篩分車間篩分,篩下料(0~5mm)送入螺旋洗砂機洗選后進入直線振動篩脫水,經(jīng)20#、28#與43#膠帶機送入成品砂倉;②制砂原料堆出料經(jīng)棒磨機研磨后,送入螺旋洗砂機洗選后進入直線振動篩脫水,經(jīng)42#與43#膠帶機送入成品砂倉;③細砂回收車間回收的石粉及細顆粒物料經(jīng)42#與43#膠帶機送入成品砂倉。成品砂由以上3種來料混合組成,均為“濕法”生產(chǎn)工藝。
抽水蓄能電站砂石處理系統(tǒng)的成品砂生產(chǎn)工藝為“濕法”生產(chǎn)工藝,成品砂為水洗砂。雖然各工序產(chǎn)生的砂粒均經(jīng)脫水篩脫水,但普通直線振動的脫水效果遠小于高頻脫水篩脫水效果。生產(chǎn)過程中檢測出43#膠帶機上含水率高達14%。因此,成品砂入庫后必須有良好的脫水環(huán)境和足夠的脫水時間,否則不能滿足拌和樓生產(chǎn)需求。
(1)物料來源含有金屬、導(dǎo)爆管、纖維袋、木梢、樹枝等雜物,進入砂石加工系統(tǒng)后會影響骨料的生產(chǎn)。尤其是一些長度超過80cm的異物進入粗碎車間后,很可能會卡在反擊式破碎機料斗與受料機之間,從而切斷膠帶。因此,系統(tǒng)需要停止生產(chǎn)和維修,導(dǎo)致骨料生產(chǎn)時間不足,無法滿足要求。
(2)成品砂倉廊道卸料口截水槽存在銹蝕、堵塞,導(dǎo)致砂倉底部的水分直接流入地弄內(nèi)的上樓膠帶機形成積水。加料時,這部分水直接送到拌和樓內(nèi)的砂倉中。
(3)成品砂倉雨棚兩端封閉,影響砂倉整體通風,不利于脫水。同時,雨棚天溝淤塞,排水不順暢,雨水會溢出到成品砂倉。
(4)砂倉底板未硬化,易板結(jié),自然排水不暢,影響細骨料脫水。
(5)成品砂產(chǎn)量未能達到設(shè)計產(chǎn)能,生產(chǎn)堆存、自然脫水、送料使用的循環(huán)規(guī)律無法形成,脫水時間不能滿足需要。
項目部首先對成品砂中的保水物質(zhì)進行檢測。在“濕法”生產(chǎn)工藝下,測得成品砂石粉含量為12.5%~14.0%,排除了因石粉含量過多而導(dǎo)致排水量緩慢的因素[3]。最后,項目部從物料來源到成品砂倉的整個流程出發(fā),根據(jù)系統(tǒng)周邊環(huán)境的影響,結(jié)合系統(tǒng)運行管理系統(tǒng),分兩個階段確定改進措施。
(1)第1階段。該階段主要考慮了“人、機、料”三要素,處理方案如下。①加強有用料渣場及砂石處理系統(tǒng)操作人員的檢查和管理,防止長度超過80cm的異物進入砂石處理系統(tǒng),損壞系統(tǒng)設(shè)備。同時,對倉庫備品備件進行檢查和補充,加強系統(tǒng)設(shè)備的維修、保養(yǎng)質(zhì)量。②對粗碎車間下料斗進行改造,調(diào)整下料斗收料寬度角度,防止80cm以下的異物卡在下料斗與膠帶機之間,造成膠帶劃破問題。③修復(fù)砂倉廊道卸料弧門截水槽,拆除沖洗廊道膠帶機背面水管,固化廊道膠帶機進料前清掃膠帶機上積水制度,阻止外來水進入拌和樓砂倉。④改進砂倉翻料和進料管理系統(tǒng)。2m以下層用挖掘機翻料放置喂料平臺24h以上,脫水處理后使用。
(2)第2階段。該階段主要考慮了“法、環(huán)”兩要素,主要處理方案如下。①拆除砂倉廊道口及后邊坡部分防雨棚,改善砂倉通風效果,加速成品砂脫水。②清理砂倉雨棚屋檐排水溝淤砂,使排水通暢,防止雨水漫溢至砂倉內(nèi)。同時,加深加寬后邊坡處排水溝,阻隔雨水流入成品砂倉。③硬化砂倉底板,防止底板板結(jié),疏水不暢。④將砂料堆分為大小料堆,按照砂倉小堆(堆高16m,單堆方量7000m3)、大堆(堆高16m,單堆方量13000m3)兩種堆放方式掌握砂倉成品砂脫水規(guī)律,制定砂倉分區(qū)管理制度,形成生產(chǎn)堆存、自然脫水、上樓使用的循環(huán)生產(chǎn)、供應(yīng)模式。
經(jīng)第1階段改進后,成品砂含水率較之前有較大改善。經(jīng)改進后的成品砂含水率基本穩(wěn)定在7%以下,較之前的4.6%~9.2%的范圍縮減了37%。同時,含水率處于6%~7%范圍的比例提高了42.6%,達到73.6%,相比于改進前,成品砂的含水率在穩(wěn)定性上得到極大提高。拌和樓試驗質(zhì)控人員反饋出機口混凝土坍落度受控,混凝土生產(chǎn)質(zhì)量較穩(wěn)定。但是成品砂含水合格率不滿足合同規(guī)定超過85%的要求,還有極大的上升空間。
經(jīng)第2階段改進后,周邊環(huán)境條件對成品砂倉脫水效率的影響得到進一步緩解。改進后,成品砂含水率由第1階段的最大含水率7.2%、合格率(6%以下)26.1%,轉(zhuǎn)變?yōu)樽畲蠛?.0%、合格率(6%以下)90.3%。整改成果理想,滿足合同要求。
人工砂含水率控制要從生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)管理中尋找問題,考慮“人、機、料”以及“法、環(huán)”等幾大要素總結(jié)處理方案,整合為滿足需求的含水率控制方案。