吳凱
中鐵十七局集團(tuán)第二工程有限公司 陜西 西安 710000
隨著時(shí)代的進(jìn)步及我國交通行業(yè)的飛速發(fā)展,安全、環(huán)保意識的不斷加強(qiáng),盾構(gòu)法以其適應(yīng)性強(qiáng)、安全、快速等優(yōu)點(diǎn)在國內(nèi)地鐵、輕軌等行業(yè)得到了的快速發(fā)展和普遍應(yīng)用,成為城市交通隧道建設(shè)的首選工法。而在施工過程中管片上浮是盾構(gòu)施工控制錯(cuò)臺、破損、線性的一道難題,如何控制管片上浮成為盾構(gòu)法施工的關(guān)鍵。
(1)工程簡介。西安北客站至機(jī)場城際鐵路項(xiàng)目機(jī)場站-機(jī)場西站盾構(gòu)區(qū)間左線全長2815.079m;右線全長2850.8m。隧道拱頂覆土7m~30m,線間距13m~21.4m。區(qū)間線路共設(shè)計(jì)了3條曲線,曲線半徑分別為R680、R800、R550,其中R680及R800為左轉(zhuǎn)彎,R550為右轉(zhuǎn)彎。線路從機(jī)場站北段始發(fā),向西北方向進(jìn)入機(jī)場保護(hù)區(qū),下穿機(jī)場現(xiàn)狀滑行道和停機(jī)坪后,在T1航站樓前出租車停車場穿出??v斷面采用V字坡設(shè)計(jì),最大坡度26.15‰,線路最低點(diǎn)位于3號聯(lián)絡(luò)通道處,軌面埋深約30m。設(shè)四處聯(lián)絡(luò)通道,其中3#聯(lián)絡(luò)通道與廢水泵房合建,聯(lián)絡(luò)通道采用礦山法施工。
隧道襯砌采用6塊厚度300mm、環(huán)寬1.5m的環(huán)形預(yù)制鋼筋混凝土管片,錯(cuò)縫拼裝,組成外徑6.0m,內(nèi)徑5.4m的圓形單洞隧道。采用同步注漿填充管片與地層空隙。
(2)地形、地貌。本區(qū)間場地地貌單元簡單,為黃土塬區(qū),地勢開闊,地形較平坦,勘探點(diǎn)地面高程474.27m~477.81m。
(3)地層巖性。盾構(gòu)施工穿過的機(jī)場內(nèi)地層主要由第四系更新統(tǒng)地層水上老黃土(4-1-1)和古土壤構(gòu)成(古土壤4-2-1)。機(jī)場內(nèi)場地地層總體分布穩(wěn)定,沉積韻律清晰,各層地基土的均勻性較好,承載力從上至下逐漸增高,工程性能較好。
第四系中更新統(tǒng)地層,根據(jù)本次鉆探揭示,勘探深度范圍內(nèi)地層詳細(xì)描述如下:
4-1-1水上老黃土(Q2eol):褐黃-黃褐色,具針狀孔隙,含少量 鈣質(zhì)結(jié)核及零星蝸牛殼,可塑狀態(tài)為主,局部軟塑。壓縮系數(shù)平均值 a1-2=0.17MPa-1,屬中偏低壓縮性土。層厚0.7~9.8m,層底高程426.48~448m。屬Ⅲ級硬土,該層土在本區(qū)間連續(xù)分布。
4-2-1古土壤(Q2el):褐紅色,具針狀孔隙,團(tuán)粒結(jié)構(gòu),局部結(jié)核較富集(粒狀、未形成鈣層),粒徑0.5~2cm,硬塑狀態(tài)為主,局部可塑。壓縮系數(shù)平均值a1-2=0.17MPa-1,屬中等偏低壓縮性土。層厚1.8~3.3m,層底高程428.03~452.08m。屬Ⅲ級硬土,在本區(qū)間連續(xù)分布,與4-1-1層老黃土以互層形式存在。
(4)水文地質(zhì)特征。區(qū)間地下水主要為第四系孔隙潛水,主要賦存于中更新統(tǒng)黃土和古土壤層孔隙和裂隙中。根據(jù)收集的資料、現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果和勘探結(jié)果分析,線路YDK28+539.6-線路終點(diǎn)段場地地下水標(biāo)高介于445.25~447.21m,水位埋深29~30.5m。地下水位位于結(jié)構(gòu)底板以上[1]。
管片上浮指管片在地面荷載、土壓力、水壓力等荷載的作用下,隧道管片偏離預(yù)定高程,發(fā)生地面方向起拱現(xiàn)象。而引起管片上浮的原因有許多,就本工程而言,引起管片上浮的原因如下:
(1)地下水作用力。工程概況中已提及,本工程局部隧道結(jié)構(gòu)位于地下水水位以下。盾構(gòu)機(jī)制造時(shí),為保證盾構(gòu)隧道順利掘進(jìn)及盾尾間隙,盾構(gòu)機(jī)刀盤切削直徑與管片外徑之間肯定有一定差值,本工程盾構(gòu)機(jī)刀盤直徑6.27m,管片外徑6m。這必然導(dǎo)致管片在脫出盾尾后,四周處于無約束狀態(tài),因地下水產(chǎn)生浮力遠(yuǎn)大于管片自重,使管片產(chǎn)生上浮現(xiàn)象。
(2)工程地質(zhì)及線路縱坡的影響。因本工程始發(fā)段長度約80m范圍內(nèi)以前為機(jī)場φ1200mm雨水管,后期因雨水管線改遷,對該段采取放坡開挖后回填。該段地質(zhì)存在上軟下硬情況,不利于盾構(gòu)掘進(jìn)軸線控制,易形成錯(cuò)臺、破損且管片上浮嚴(yán)重。
(3)同步注漿工藝影響。同步注漿原理是使?jié){液在填充隧道建筑間隙后,讓管片與周圍土層緊密接觸,形成穩(wěn)定的復(fù)合構(gòu)造體共同抵抗外力。
同步注漿通常采用惰性漿液,原材料:沙子、粉煤灰、水泥、膨潤土、水。因漿液失水固結(jié),加之部分漿液會擴(kuò)散至周圍地層,導(dǎo)致實(shí)際注漿量遠(yuǎn)超理論注漿量,且注漿量難以掌握??赡茉斐蓾{液的不飽滿。惰性漿液強(qiáng)度低且初凝時(shí)間長,易被地下水稀釋。管片脫出盾尾后,一定程度上,低強(qiáng)度漿液不僅不能對管片提供約束力,相反提供了上浮力。
(4)盾構(gòu)機(jī)反向推力。在下坡地段盾構(gòu)掘進(jìn)時(shí),由于盾構(gòu)機(jī)油缸頂推力方向?yàn)樾焙蠓较蛏?,盾?gòu)機(jī)反推進(jìn)力可分解為一個(gè)豎向方向和一個(gè)水平方向的分力。管片脫出盾尾后在豎向分力作用下向上產(chǎn)生位移,最終可表現(xiàn)為管片在高程方向上浮現(xiàn)象。
(5)盾構(gòu)掘進(jìn)速度。盾構(gòu)掘進(jìn)速度如果過快會導(dǎo)致盾構(gòu)通過區(qū)域地層不穩(wěn)定,而同步注漿惰性漿液不能在管片脫出盾尾后及時(shí)凝結(jié),將會使管片上浮現(xiàn)象概率大大提高[2]。
右線盾構(gòu)隧道施工過程中管片上浮最大約4~5cm,管片脫出盾尾后,管片破損、錯(cuò)臺,且很不利于隧道軸線控制。發(fā)生該類問題后,對引起管片上浮的各種因素進(jìn)行了分析和研究后,在后續(xù)施工中采取了針對性施工處理措施,以確保把管片上浮控制在1~2cm合理范圍內(nèi)。
(1)首先檢查盾構(gòu)機(jī)各個(gè)油缸是否存在偏差。嚴(yán)格控制推進(jìn)千斤頂?shù)挠透讐毫Γ皶r(shí)檢查設(shè)備完好性,確保管片均勻受壓。
(2)選擇合適的注漿漿液及方法。根據(jù)隧道管片在縱向長度上為兩端固定梁的假定,只要管片侵泡在盾構(gòu)機(jī)掘進(jìn)形成的“圓形坑道”中內(nèi)的“液體”中,管片就永遠(yuǎn)存在上浮的趨勢。要想消除或減緩這一趨勢,就必須使管片脫出盾尾后,不再受到盾尾及其他介質(zhì)的約束。因此,必須確保盾尾空隙注入的漿液具有充填性、初凝時(shí)間短、具有一定的早起強(qiáng)度且收縮率小。
由質(zhì)檢人員、試驗(yàn)員、物資收料員共同對進(jìn)場注漿材料原材料進(jìn)場驗(yàn)收,對于不合格原材料堅(jiān)決予以退場。在結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際工程、水文地質(zhì)的基礎(chǔ)上經(jīng)過多次試驗(yàn)后,不斷對漿液配合比進(jìn)行改進(jìn),漿液凝結(jié)時(shí)間控制在6小時(shí)左右,漿液配合比7d強(qiáng)度可以達(dá)到2Mpa,28d強(qiáng)度5.6Mpa,漿液體積收縮率<10%。調(diào)整同步注漿量控制在5.5~6.5m3/環(huán),注漿壓力提高0.4~0.6bar,控制在2.5~4bar,嚴(yán)格控制注漿量。加強(qiáng)同步注漿過程控制,保證注漿管路暢通,同步注漿4根管路均衡連續(xù)對稱注漿。
(3)嚴(yán)格控制盾構(gòu)掘進(jìn)姿態(tài)。盾構(gòu)掘進(jìn)過程中,過量的蛇形運(yùn)動會造成糾偏過程中使管片環(huán)面受力不均而對周圍土體產(chǎn)生擾動,所以必須控制好盾構(gòu)機(jī)姿態(tài),發(fā)現(xiàn)偏差時(shí)勤糾、緩糾,不得過急、過猛糾偏,本項(xiàng)目制定了盾構(gòu)機(jī)操作規(guī)程要求糾偏量不得超過3mm/環(huán)。同時(shí)跟蹤測量管片法面上的變化,及時(shí)利用環(huán)面貼片的方法糾偏,粘貼時(shí)上下左右呈階梯狀分布,同時(shí)根據(jù)管片上浮經(jīng)驗(yàn)值,將盾構(gòu)機(jī)推進(jìn)軸線高程控制在設(shè)計(jì)軸線高程一下限定值,以此來抵消管片脫出盾尾后上浮值。
(4)及時(shí)進(jìn)行二次注漿。由于同步注漿漿液存在一定的收縮現(xiàn)象,因此在管片脫出盾尾后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行二次注漿,在管片脫出盾尾4~5環(huán)后采用雙液漿進(jìn)行二次補(bǔ)漿,雙液漿在填充性能、初凝時(shí)間、早起強(qiáng)度及防止流失等方面性能指標(biāo)需達(dá)到一定要求,盡早使管片與周圍地層結(jié)成結(jié)構(gòu)整體,可很好地控制管片上浮現(xiàn)象。
(5)優(yōu)化掘進(jìn)速度。正常情況下,盾構(gòu)機(jī)最大掘進(jìn)速度為80mm/min,一般情況下,盾構(gòu)機(jī)掘進(jìn)速度為40~60mm/min,同步注漿及二次注漿施工工序的作業(yè)時(shí)間短而忙亂,可能導(dǎo)致管片與隧道周圍地層之間空隙填充質(zhì)量較差,漿液不能及時(shí)提供擬制管片上浮所需的強(qiáng)度。本項(xiàng)目經(jīng)過試驗(yàn),采取的掘進(jìn)速度控制在30~40mm/min,加強(qiáng)管片螺栓復(fù)緊,可以很好地控制管片在脫出盾尾后上浮現(xiàn)象。
(6)效果檢測。施工實(shí)踐證明,經(jīng)過對盾構(gòu)機(jī)械、壁厚注漿原材料、配合比、注漿量、盾構(gòu)機(jī)姿態(tài)、二次注漿采用雙液漿、掘進(jìn)速度的調(diào)整及控制,管片上浮趨勢得到了有效控制,基本控制在1~2cm。證明所采取的上浮控制措施是科學(xué)有效的[3]。
管片上浮是盾構(gòu)法施工過程中不可避免的,也是盾構(gòu)施工的一大難題,通過對現(xiàn)場施工的摸索和研究,可以如下得出結(jié)論:盾構(gòu)法施工管片上浮問題實(shí)際是漿液凝結(jié)時(shí)間與管片上浮時(shí)間上的競賽,因此,盾構(gòu)掘進(jìn)過程中應(yīng)根據(jù)不同的工程水文地質(zhì)、隧道埋深等情況的變化而不斷調(diào)整,嚴(yán)控注漿材料原材料質(zhì)量控制、優(yōu)化同步注漿漿液配合比、控制好同步注漿漿液工程量、注漿壓力尤為重要。同時(shí)加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)、嚴(yán)控掘進(jìn)姿態(tài)、及時(shí)進(jìn)行二次注漿、優(yōu)化掘進(jìn)速度。本項(xiàng)目針對管片上浮這一難題,通過以上措施,管片上浮量基本可以控制在1~2cm,上浮量得到了有效擬制。