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核電廠格柵鼓網(wǎng)壓差計堵塞處理措施探討

2021-04-04 11:38景志明常凌宇黃顯威高進昌
儀器儀表用戶 2021年4期
關(guān)鍵詞:制水壓力計濾網(wǎng)

景志明,常凌宇,黃顯威,高進昌

(中核核電運行管理有限公司,浙江 海鹽 314300)

核電廠格柵/鼓網(wǎng)壓差計自從投運以來,長期處于測量不準(zhǔn)確狀態(tài),不能真實反映格柵和鼓網(wǎng)前后壓力差,不能滿足系統(tǒng)設(shè)計中由壓力差自動控制設(shè)備運行,同時也導(dǎo)致報警頻發(fā),不利于主控室人員對于系統(tǒng)運行情況的真實把握和監(jiān)視。本文通過對壓差計工作原理的研究和對現(xiàn)場實際勘察,具體分析了針對壓差計測量不準(zhǔn)而采取的處理措施所存在的問題。

1 格柵/鼓網(wǎng)壓差計涉及系統(tǒng)及參與控制簡介

1.1 格柵和格柵除污機

海水進水渠道上設(shè)置了格柵(攔污柵),用以攔截海水中較大的污物,格柵同時配置有格柵除污機以耙除攔截在格柵上的污物。在格柵前后設(shè)置有測壓裝置,格柵除污機的自動動作依據(jù)壓差控制其動作。

為了去除海水中的細(xì)小雜物,海水經(jīng)格柵除污后還設(shè)置了鼓形濾網(wǎng)用以除去這些雜物。每臺鼓形濾網(wǎng)配有壓力測量裝置,測量濾網(wǎng)前后壓差,并根據(jù)壓差自動控制鼓網(wǎng)的高低轉(zhuǎn)速。

上述設(shè)備都布置在海水泵房內(nèi),安全廠用水系統(tǒng)共有4 臺格柵及格柵除污機、4 臺鼓網(wǎng),循環(huán)水系統(tǒng)共有8 臺格柵及格柵除污機、4 臺鼓網(wǎng)。20 臺設(shè)備均配置有壓差測量裝置控制其自動運行,參與主控室報警警示。

1.2 壓差計參與格柵除污機/鼓形的自動控制邏輯

格柵除污機電氣控制柜控制方式置自動的情況下,其由定時電路控制其動作,當(dāng)攔污柵前后壓差ΔP 大于0.20 m水柱時,此信號優(yōu)先控制其啟動程序。當(dāng)攔污柵前后壓差ΔP 大于0.30m 水柱時,觸發(fā)主控室報警。

每臺鼓形濾網(wǎng)配備有雙速臥式電機進行驅(qū)動,分為低速運轉(zhuǎn)(5m/min)和高速運轉(zhuǎn)(15m/min)兩種情況。在鼓網(wǎng)電氣控制柜置自動模式下時,鼓網(wǎng)低、高速運轉(zhuǎn)的切換是通過鼓形濾網(wǎng)內(nèi)外壓差來控制的(每臺鼓形濾網(wǎng)有3 組壓差探測器):

當(dāng)ΔP <0.2m 水柱時(3 取3),低速運轉(zhuǎn)。

當(dāng)ΔP ≥0.2m 水柱時(3 取2),高速運轉(zhuǎn)。

經(jīng)濟全球化與“互聯(lián)網(wǎng)+”的高速發(fā)展驅(qū)動了企業(yè)財務(wù)管理的發(fā)展。新型的企業(yè)管理模式已漸漸適用于當(dāng)前的時代背景,因此,傳統(tǒng)的管理模式應(yīng)利用網(wǎng)絡(luò)為依托,不斷的發(fā)展、探索。只有財務(wù)管理與時代發(fā)展相適應(yīng)、相協(xié)調(diào),才能實現(xiàn)其價值的最大化,使企業(yè)收獲更多的經(jīng)濟效益。同時,財務(wù)的管理以網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)可以有更加堅實的制度保障與管理模式??傊?,企業(yè)在發(fā)展的進程中,要利用好“互聯(lián)網(wǎng)+”的背景,充分以科技創(chuàng)新為手段促進企業(yè)的健康發(fā)展。

當(dāng)ΔP ≥0.3m 水柱時(3 取2),向主控制室發(fā)出第1次差壓高報警。

當(dāng)ΔP ≥0.5m 水柱時(3 取2),向主控制室發(fā)出第2次差壓高報警[1,2]。

2 格柵/鼓網(wǎng)前后壓差計運行現(xiàn)狀及其測量原理

2.1 運行現(xiàn)狀

按照設(shè)計的要求,格柵除污機和鼓形濾網(wǎng)正常運行時均應(yīng)該處于自動運行狀態(tài)。當(dāng)設(shè)備前后壓差高時,說明有雜物堵塞,自動啟動格柵除污機將雜物清除出流道,鼓網(wǎng)則自動切換到高速運轉(zhuǎn)。待壓差恢復(fù)正常后格柵除污機停止,鼓網(wǎng)恢復(fù)低速運行。然而,壓差計自從投運以來一直處于不準(zhǔn)確的狀態(tài),指示完全不可靠,導(dǎo)致格柵除污機長期處于手動控制,鼓網(wǎng)長期處于手動低速運轉(zhuǎn)。機組運行時,出現(xiàn)壓差高報警或者運行人員每班巡檢均需要手動啟動每臺格柵除污機,而且每年夏季汛期都會有大量的水草被攔截在格柵和鼓網(wǎng)處,需要運行人員全天候?qū)iT負(fù)責(zé)手動控制格柵除污機耙除大量雜草,費時費力。流道大量水草不及時清除,對鼓網(wǎng)運行產(chǎn)生較大壓力,甚至導(dǎo)致鼓網(wǎng)安全銷斷裂事件,流道堵塞水量減少,機組降功率甚至停機。

2.2 壓差計測量原理

格柵/鼓網(wǎng)前后壓力差計主要采用兩類壓力測量變送器,以擴散硅敏感元件為核心和以陶瓷測量元件為核心[3,4]。雖然是兩種不同的測量儀表,但二者原理是相同的。變送器敏感元件承受液體壓力而引起元件形變,進而引起電容值發(fā)生變化,該變化被敏感元件上的電極檢測出來并將電容信號轉(zhuǎn)變?yōu)閴毫π盘?。格柵和鼓網(wǎng)兩側(cè)分設(shè)兩臺壓力計,被測液位與壓力成正比關(guān)系,二者相減即可得到壓力差。

為消除大氣壓力變化引起的測量誤差,變送器采用導(dǎo)氣電纜將大氣壓導(dǎo)入感壓元件另一側(cè),導(dǎo)氣電纜的導(dǎo)氣孔經(jīng)中繼箱與大氣連通。壓力計及其電纜被放置在防波管內(nèi),從而對壓力計起到保護和固定作用,防波管土建時已經(jīng)預(yù)埋好。

該類型壓力計測量精度高且測量范圍大(0m ~200m),重復(fù)性好,安裝簡單,適用范圍廣,尤其對于強腐蝕性液體。因此,壓力計的選型沒有問題。壓力計顯示不準(zhǔn)確的根本原因在于防波管即套筒設(shè)計不合理,杭州灣海水泥沙含量極大,海水中含有泥沙量在3‰~5‰之間,故當(dāng)海水進入相對靜止區(qū)域時,易造成泥沙沉積。由于在液差位計的測量筒中的海水相對靜止,泥沙積蓄沉淀堵塞筒體,造成水位壓差計失控,數(shù)值顯示不準(zhǔn)確。泥沙極易淤積于套管內(nèi),導(dǎo)致套管堵塞,從而壓力測量不準(zhǔn)確。由于防波管土建時已經(jīng)預(yù)埋好,因而難以改造。

3 對于壓差計不準(zhǔn)確應(yīng)對措施的探討

3.1 使用生活飲用水沖洗套筒

壓差計測量不準(zhǔn)根本原因在于套筒內(nèi)泥沙淤積而出現(xiàn)假水位,對此電廠采取定期人員用生活飲用水反復(fù)沖洗所有套筒。此方法見效快,淤積的泥沙被沖走后壓差計馬上測量精準(zhǔn),但是療效不持久,有時沖洗好不到一天時間套筒馬上又堵塞,而且有時一個堵塞的套筒沖洗一天半時間也沖洗不好。此法不僅浪費大量的生活飲用水,同時生活飲用水作為全廠消防水箱和電廠水泵軸封水的水源,影響生活飲用水壓會直接影響到水泵的正常運行,而且需要專門的人力來沖洗,極大浪費人力和時間成本。

沖洗套筒時需要將壓力計拉上來而后再放回去,壓力計為壓力敏感元件,有震壞測量元件的可能,同時頻繁操作會導(dǎo)致儀表電纜彎折、線芯磨斷和導(dǎo)氣電纜損壞,發(fā)生滲漏水事故。同時,壓力計被拉出套筒,進而失去壓力監(jiān)測功能。

1)從測量筒內(nèi)取放水位探頭時,一定要輕拿輕放,防止損壞探頭。

2)禁止穿硬底和易滑的鞋,防止滑跌。

3)對使用的沖洗水帶、繩索、噴槍、接頭進行認(rèn)真檢查,不得有破損,在作業(yè)中不得有漏水或有噴注現(xiàn)象,防止漏水向下層延伸滲漏。

4)沖洗時,噴水槍嚴(yán)禁對著人體和電儀設(shè)備,嚴(yán)防事故的發(fā)生。

5)噴水槍的綁扎必須牢固可靠,防止捆扎不牢散落,使槍頭跌落損傷器具。

3.2 設(shè)計專門的沖洗系統(tǒng)

新增系統(tǒng)作為格柵/鼓形濾網(wǎng)壓差計導(dǎo)管的定期沖洗用水,以預(yù)防泥沙淤積,水源來自除鹽水廠房超濾濃水排放,但不作為泥沙淤積狀態(tài)的應(yīng)急沖洗措施。水源有效容積為100m3,沖洗水泵流量為70m3/h,揚程35m。沖洗系統(tǒng)共有100 個沖洗點,各個沖洗點為自動閥門,閥門由PLC 自動控制[5,6],按照程序自動定時逐個沖洗。按照設(shè)計,超濾系統(tǒng)濃水產(chǎn)水量為35m3/h。根據(jù)除鹽水廠房排水量,考慮每隔3h 自動沖洗一次,每小時用水為70m3。壓差計導(dǎo)管每個沖洗點每周期沖洗時間為6min。

但上述設(shè)計并不符合運行實際,除鹽水廠房的制水系統(tǒng)是間斷運行。按照管理規(guī)定,當(dāng)除鹽水水箱水位降至中液位定值時,要求值班人員手動啟動除鹽水制水程序,待水箱水位高時手動停運制水。機組穩(wěn)定功率運行時,除鹽水用量很少,制水操作不多,不能滿足沖洗系統(tǒng)水量需求,根本達不到每隔3h 沖洗一次的設(shè)計目的。

運行實際中除鹽水制水同時排水一次為35min,濃水產(chǎn)量在40m3/h 左右;沖洗水水源在16.5 天時間內(nèi)沖洗水只有6 次啟泵沖洗,每次啟泵時間35min;1 號除鹽水水箱制水操作在6 天10 小時內(nèi)制水操作僅一次,2 號除鹽水水箱制水操作在6 天10 小時內(nèi)制水操作也僅是一次。

新沖洗系統(tǒng)涉及到有48 個電動閥,分為24 組,每組沖洗6min。24 組閥門沖洗完成需要耗時2 小時24 分鐘,水量111.84m3。

按照沖洗水沖洗程序設(shè)計,壓差計沖洗每個點的沖洗時間為6min,共有50 個點,一次同時沖洗兩個;鼓網(wǎng)流到?jīng)_洗每個點沖洗時間為15min,共有24 個點,一次沖洗一個點。全部沖洗完成需要水量為236.5m3,需要除鹽水系統(tǒng)連續(xù)制水6.75h。而運行實際中1 號水箱從7.5m 制水到10m 只需要除鹽水系統(tǒng)運行2h 即可,2 號水箱從17m 制水到19.5m 需要除鹽水系統(tǒng)運行10h,顯然能夠使用新沖洗水沖洗壓差計的機會很少。

按照設(shè)計沖洗時間來看,沖洗水每個沖洗點的沖洗周期為7h。即壓差計每個點在沖洗時,時間只有6min,之后需要等待7h 才能被再次沖洗。顯然周期太長,沖洗時間太短。

沖洗水沖洗管道與壓差計套筒沖洗接口也不合理。沖洗水沖洗口連接在套筒頂部,沖洗水直接灌入套筒,依靠水的重力沖洗。而人工使用生活飲用水沖洗套筒的操作規(guī)程要求沖洗水帶及噴水槍應(yīng)直接吊入套筒最底部,進入淤積的泥沙層,利用生活飲用水0.45MPa 高壓水沖洗。

沖洗水每個沖洗點均為電動閥門,電動閥門的故障和維護成本很高。

綜上可知,目前的應(yīng)對措施都沒有取得預(yù)期效果,不能解決根本問題,反而引入更多問題。

4 結(jié)語

本文對格柵/鼓網(wǎng)壓差計存在的實際問題進行了闡述,對此采取了應(yīng)對措施和設(shè)計了沖洗系統(tǒng),詳細(xì)分析了兩種應(yīng)對措施在實際運行中存在的問題。指出人工沖洗的方法起不到有效作用,而且還增添了很多風(fēng)險,增加了人力物力成本;認(rèn)為沖洗系統(tǒng)在設(shè)計上存在很多的問題,不能滿足設(shè)計目的和不符合現(xiàn)場運行實際,該系統(tǒng)自投運以來一直沒有取得好的效果。兩種措施并不能解決現(xiàn)時存在的壓力計套筒泥沙堵塞問題。

本文詳細(xì)分析了兩種應(yīng)對壓力計套筒泥沙堵塞措施的問題,為后續(xù)沖洗系統(tǒng)設(shè)計改進提供了依據(jù),為處理同類型問題提供了借鑒。

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