馬海虎
(寧夏王洼煤業(yè)有限公司王洼煤礦,寧夏 固原 756505)
當(dāng)煤柱留設(shè)寬度較大,會造成資源損失量增加,無法保證資源回收率。若縮小煤柱留設(shè)寬度,將造成單翼順序開采時風(fēng)巷受上工作面采動影響增大,給組織接續(xù)工作面的回風(fēng)順槽的掘進(jìn)增加難度,因此合理選擇煤柱寬度極為重要[1-3]。隨著采煤技術(shù)和支護(hù)設(shè)備的發(fā)展,當(dāng)前部分煤礦采用無煤柱或者窄煤柱開采,最大程度的回收資源,減小集中應(yīng)力造成的采掘頂板事故,同時,煤柱的合理寬度選擇需要根據(jù)不同開采地質(zhì)條件而確定。
根據(jù)《王洼煤礦600萬噸/年改擴建項目初步設(shè)計》,11采區(qū)北翼工作面開采為順序式開采,相鄰工作面之間的區(qū)段煤柱寬度為30~40 m。改擴建后老礦井作為改擴建礦井的中央采區(qū),兩采區(qū)之間通過+1 250 m運輸大巷聯(lián)通,實現(xiàn)了采區(qū)系統(tǒng)的合并,該大巷也為110504工作面回風(fēng)順槽,與礦井的+1 250 m運輸大巷作為110504工作面的回風(fēng)順槽,該工作面回采時造成兩采區(qū)系統(tǒng)獨立。為了有效避免110504工作面回采至+1 250 m運輸大巷段時兩采區(qū)系統(tǒng)獨立,煤柱留設(shè)寬度縮小后單翼順序開采受相鄰工作面采動的影響大[4-6],無法組織接續(xù)工作面回風(fēng)順槽的掘進(jìn),根據(jù)礦井生產(chǎn)規(guī)劃及兩采區(qū)生產(chǎn)現(xiàn)狀,結(jié)合《王洼煤礦合理區(qū)段煤柱參數(shù)科研報告》研究結(jié)論和開采新技術(shù),提出了不同北翼剩余工作面實施沿空掘巷的方案,通過技術(shù)經(jīng)濟方案比較,結(jié)合生產(chǎn)實踐進(jìn)行選取。
王洼煤礦五號煤層厚度7.09~10.31 m,平均厚度8.7 m,煤層傾角6°~22°,屬于單一傾斜煤層。煤層結(jié)構(gòu)較簡單-簡單,層位穩(wěn)定,煤層頂板巖性以粉砂巖、泥巖為主,厚度0.50~34.05 m,平均厚度4.11 m;偽頂以炭質(zhì)泥巖、粉砂巖為主,厚度小于0.3 m。底板巖性以粉砂巖為主,厚0.53~12.58 m,平均厚3.01 m。
五號煤層目前正在回采北翼11采區(qū)。由于11采區(qū)北翼工作面原計劃順序開采,設(shè)計對110505、110507、110509這3個綜放工作面(以下簡稱剩余工作面)回風(fēng)順槽均采用上、下2條回風(fēng)巷、運輸順槽機軌合一的布置方式,即在掘進(jìn)接續(xù)工作面時,先留設(shè)40 m的區(qū)段煤柱掘進(jìn)下回風(fēng)順槽,待上工作面回采與接續(xù)面掘進(jìn)重疊超過6個月后,調(diào)整回風(fēng)順槽掘進(jìn)方位,將區(qū)段煤柱縮短為5 m,繼續(xù)掘進(jìn)形成工作面。工作面完成安裝開始正?;夭珊?,與回風(fēng)順槽調(diào)整方位的聯(lián)絡(luò)巷口距離為300 m時,安排從里向外施工上回風(fēng)順槽,每300 m施工一聯(lián)絡(luò)巷,上回風(fēng)順槽的掘進(jìn)與工作面回采工作同步進(jìn)行。區(qū)段煤柱留設(shè)寬度調(diào)整為5 m,將剩余的工作面回采率按75%計算,總可采煤量為1 840萬t。
1.3.1 設(shè)計思路
為了有效避開剩余工作面開采過程中,上工作面回采對接續(xù)工作面重疊順序開采采掘重疊段區(qū)域的壓力顯現(xiàn),順利實施沿空掘巷布置,計劃對剩余工作面斜長進(jìn)行縮短,將其劃分為4個綜放工作面(110505、110507、110509、110511),以跳采的方式實施沿空掘巷方案。根據(jù)區(qū)段煤柱留設(shè)寬度和巷道布置方式的不同,形成3種新方案。
1.3.2 新方案
新方案一:區(qū)段煤柱留設(shè)寬度調(diào)整為5 m,將剩余的3個綜放面劃分為4個綜放面,工作面回采率按75%計算,總可采煤量1 826萬t。工作面生產(chǎn)能力按300萬t/a計算,回采總工期為6 a。
新方案二:區(qū)段煤柱留設(shè)寬度調(diào)整為2 m,將剩余的3個綜放面劃分為4個綜放面,工作面回采率按75%計算,總可采煤量為1 884萬t。工作面的生產(chǎn)能力按300萬t/a計算,回采總工期為6.28 a。
新方案三:實施無煤柱開采,相鄰工作面的順槽呈外錯式,其中上工作面運輸順槽沿煤層頂板掘進(jìn),接續(xù)工作面回風(fēng)順槽沿巷道底板掘進(jìn)。調(diào)整后剩余的3個綜放面被劃分為4個綜放面,工作面回采率按75%計算,總可采煤量為1 963萬t。工作面的生產(chǎn)能力按300萬t/a計算,回采總工期為6.54 a。
上述3個新方案中,新方案一、新方案二順槽巷道是沿煤層標(biāo)志層或煤層中部布置;新方案三中110507、110511工作面的運輸順槽和回風(fēng)順槽均沿煤層頂板標(biāo)志層掘進(jìn);110505工作面回風(fēng)順槽沿留頂煤1 m掘進(jìn),運輸順槽沿煤層底板(即110507工作面上口三角煤區(qū)網(wǎng)下)掘進(jìn);110509工作面回風(fēng)順槽沿煤層底板(即110507工作面下口三角煤區(qū)網(wǎng)下)掘進(jìn),運輸順槽沿煤層底板(即110511工作面上口三角煤區(qū)網(wǎng)下)掘進(jìn)。根據(jù)順槽巷道布置方式的不同,對其支護(hù)方式進(jìn)行調(diào)整,其中沿煤層頂板支護(hù)方式為“錨網(wǎng)索+鋼筋梯”聯(lián)合支護(hù)[7-9],巷道沿相鄰工作面三角煤區(qū)底分層內(nèi)(外錯式)布置時,支護(hù)方式采用“錨網(wǎng)+29U型鋼棚”聯(lián)合支護(hù)。
2.2.1 施工要點
新方案一與新方案二的主要區(qū)別在于區(qū)段煤柱留設(shè)寬度不一致,但按照《王洼煤礦合理區(qū)段煤柱參數(shù)研究報告》論證結(jié)果,區(qū)段煤柱在0~5 m范圍內(nèi)壓力最小,大于5 m時,壓力逐漸增大。因此預(yù)留2 m的區(qū)段煤柱,巷道掘進(jìn)時壓力更小,可提高資源回收率,但110509工作面兩巷及110505工作面機巷錨網(wǎng)支護(hù)困難。新方案三外錯式布置方式實施,110505工作面運輸順槽、110509工作面回風(fēng)順槽和運輸順槽均布置在相鄰工作面上下口三角煤區(qū)域,但該區(qū)域煤層頂板已垮落,壓力已釋放,礦壓較小[10-12]。在對順槽巷道掘進(jìn)時,需及時對頂板進(jìn)行噴漿,封閉裂隙,減少漏風(fēng)量,減小煤體氧化,回采過程中須加強工作面兩巷防滅火管理。
2.2.2 成本及工期
根據(jù)技術(shù)比較,按照原方案在工作面回采過程中需承擔(dān)2條回風(fēng)順槽的超前支護(hù),相應(yīng)的增加人工和材料消耗,成本增加。工作面超前支護(hù)采用液壓支架進(jìn)行支護(hù),可實現(xiàn)減少工作面?zhèn)€數(shù)和搬家次數(shù),可實施該方案。按照跳采的實施方案,110507、110511工作面采掘過程中探放水壓力較大;110505及110509工作面在采掘過程中探放水壓力相對會減輕,且2個工作面時間距離相鄰采煤工作面回采結(jié)束工期已超過一年半,只要正常對工作面進(jìn)行注漿、注氮,不會造成著火現(xiàn)象。
根據(jù)王洼煤礦綜放工作面實際采掘情況,將剩余工作面原設(shè)計方案與新提出的3種方案進(jìn)行比較,主要的經(jīng)濟成本核算內(nèi)容見表1。
表1 北翼剩余工作面布置方案經(jīng)濟成本核算Table 1 The economic cost of the layout plan of the remaining working face in the north wing
主要數(shù)據(jù)計算與回采工藝斷面的規(guī)格一致,平均掘進(jìn)費用按照9 500元/m計算,綜放開采電費為8.2度/t,每度電費0.6元,噸煤電費為4.92元;設(shè)備折舊的綜放設(shè)備按12 000萬計算,設(shè)備折舊費按10年計算得出4.0元/t;搬家1次(包括安裝和回收)費用約600萬元(包括人工和材料費);巷道維護(hù)費用中,自控材料1 120元/m,單項工程1 370元/m,共2 490元/m。
由表分析可得,原方案掘進(jìn)工程量(25 220 m)大于新方案(方案一和方案二是24 725 m,方案三是24 740 m)掘進(jìn)工程量,新方案的掘進(jìn)工程量基本相同,生產(chǎn)總成本也基本相同。但是相比較方案三巷道掘進(jìn)量最少,巷道支護(hù)成本最低,噸煤成本最低。按照原煤回采總量相比較,新方案三(相鄰工作面順槽外錯布置,實施無煤柱回采)回采煤量最多,其次是新方案二(內(nèi)錯布置,預(yù)留2 m的區(qū)段煤柱),對應(yīng)的銷售額和利潤也是如此。
(1)結(jié)合王洼煤礦的生產(chǎn)實際情況,確定采用無煤柱開采進(jìn)行11采區(qū)北翼工作面的設(shè)計,可新增利潤約1.78億元。同時,減少了搬家倒面的頻率,提高了生產(chǎn)效率。
(2)通過對新舊四套方案的技術(shù)經(jīng)濟評價分析得出,在方案設(shè)計和選擇時,需要考慮方案的科學(xué)性、可行性、經(jīng)濟性。需要對開采、生產(chǎn)、洗選、經(jīng)營等活動全盤考慮,統(tǒng)籌規(guī)劃,得出最佳方案。