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氯堿生產(chǎn)中公用工程系統(tǒng)的優(yōu)化運(yùn)行

2021-04-12 20:31歐陽玉霞郭春輝
中國氯堿 2021年7期
關(guān)鍵詞:純水壓機(jī)氯氣

歐陽玉霞,郭春輝,張 錕

(山東鋁業(yè)有限公司氯堿廠,山東 淄博 255052)

山東鋁業(yè)有限公司氯堿廠自2004 年 7 月6萬t/a 離子膜裝置投產(chǎn)至今,企業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)大,設(shè)備不斷更新,先后增加了溴化鋰機(jī)組、產(chǎn)能增大的2臺約克機(jī)組和新除害塔冷卻器等,隨著聯(lián)產(chǎn)氫氣的利用, 又增加了4 臺活塞式高壓氫壓機(jī)。 但是循環(huán)水、 冷水、 純水等公用工程系統(tǒng)仍維持原來設(shè)計(jì)能力,沒有新增。 公用工程系統(tǒng)高負(fù)荷運(yùn)行,導(dǎo)致?lián)Q熱器熱交換率低,氯氣、氫氣系統(tǒng)溫度高,設(shè)備做功增加,企業(yè)動力電耗高。 特別是高溫季節(jié),環(huán)境溫度達(dá)40~50 ℃,受循環(huán)水、冷凍水系統(tǒng)的制約,氯氣系統(tǒng)壓力過高或者液化機(jī)組、透平機(jī)組超電流運(yùn)行,企業(yè)多次降低電解槽負(fù)荷,以維持生產(chǎn)穩(wěn)定。

目前氯堿廠沒有新增公用工程的空間, 只能在原來裝置基礎(chǔ)上進(jìn)行改造, 通過技術(shù)改造、 優(yōu)化配制、精細(xì)控制實(shí)現(xiàn)公用工程系統(tǒng)能力提升,滿足生產(chǎn)需求。

1 循環(huán)水系統(tǒng)的改造和優(yōu)化

企業(yè)產(chǎn)能提升、產(chǎn)品品種增加及設(shè)備的更新等,增加了對冷媒的需求,2 至5 號氫壓機(jī)無論是循環(huán)水還是冷凍水冷卻,最終的熱量還是傳遞給循環(huán)水。用于高壓氫壓機(jī)的冷卻水在夏季高溫時溫差可達(dá)13 ℃(進(jìn) 37 ℃,回 50 ℃),導(dǎo)致循環(huán)水冷卻塔的能力嚴(yán)重不足,在夏季循環(huán)水溫差只有3 ℃,遠(yuǎn)小于設(shè)計(jì)之初的10 ℃。夏季時出水溫度37.0 ℃~38.0 ℃,回水溫度 40.0 ℃~41.0 ℃(總管),溫差很小,造成氯氣液化機(jī)組、冷水機(jī)組、鹽水除硝機(jī)組等電流升高。 氯水換熱器、堿液換熱器等溫度也同樣升高,影響裝置負(fù)荷率和安全運(yùn)行。如何在不新增用地面積的情況下,提升循環(huán)水的循環(huán)量, 增加循環(huán)水系統(tǒng)的處理能力成為困擾企業(yè)的一大難題。通過同行業(yè)交流學(xué)習(xí),決定在目前循環(huán)水池的南邊, 循環(huán)水泵廠房頂部增加3 組循環(huán)水涼水塔副塔與現(xiàn)有回水系統(tǒng)相連, 降溫后回大循環(huán)水池,達(dá)到冷卻效果。

增加3 組涼水塔(處理能力2 200 m3/臺),串聯(lián)設(shè)計(jì),總平面尺寸24.3 m×7 m。涼水塔下端高度≥4.7 m。風(fēng)筒、 填料支撐、 涼水塔壁及頂部均采用玻璃鋼材質(zhì),進(jìn)水管采用UPVC 材質(zhì),填料為S 波型PVC 材質(zhì),收水器為多波160-35 型改性PVC 材質(zhì),配套風(fēng)機(jī)。 整個涼水塔由H 鋼框架支撐,框架支柱穿過泵房頂部。

新的3 組塔投用后, 循環(huán)水進(jìn)出水溫差最高達(dá)到12 ℃,達(dá)到設(shè)計(jì)要求,滿足了約克機(jī)組、氫氣壓縮機(jī)組、鹽水機(jī)組及各處換熱器的需求,降低了設(shè)備的動力能耗, 保障設(shè)備夏季不因排氣壓力過高造成大型電機(jī)超負(fù)荷運(yùn)行,確保了生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行。

根據(jù)調(diào)度日報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2019 年5 月1-17 日,全廠平均綜合電耗2 617.4 kW·h/t 折百堿。 17 日投用后,5 月 18 日-7 月 3 日全廠平均綜合電耗下降至 2 585 kW·h/t(折百堿),平均電耗下降了32.4 kW·h/t(折百堿)。目前每日(折百堿)產(chǎn)量 523 t,不含稅電價(jià)0.55 元, 則每月可節(jié)約電費(fèi)27.9 萬元。且進(jìn)入11 月中旬以后, 循環(huán)水3 臺22 kW 的風(fēng)機(jī)可以根據(jù)氣溫優(yōu)化開停,進(jìn)一步降低動力單耗。

2 冷水系統(tǒng)優(yōu)化

氯堿廠冷水系統(tǒng)主要設(shè)備包含一期液化崗位溴化鋰機(jī)組1 臺、二期氯處理崗位冷水機(jī)組2 臺,各配置冷水泵3 臺,正常開2 備1。 冷水系統(tǒng)供應(yīng)兩期電解槽生產(chǎn)氯氣的冷卻、硫酸干燥、高壓氫氣壓縮機(jī)、低壓氫氣壓縮機(jī)、氯化氫系統(tǒng),兩期冷水系統(tǒng)合并運(yùn)行。 夏季氣溫高, 冷水機(jī)組長期處于超電流運(yùn)行狀態(tài),冷水系統(tǒng)溫度高,氯氣干燥效果差,硫酸單耗高。為了保證冷水機(jī)組安全運(yùn)行,設(shè)備電流高時,減少高壓氫氣壓縮機(jī)開的數(shù)量,高壓氫氣充裝受影響。為了解決這個生產(chǎn)瓶頸,對兩期冷水系統(tǒng)進(jìn)行隔離,根據(jù)設(shè)備與冷水系統(tǒng)的距離及對冷水的要求程度進(jìn)行劃分,從而讓冷水系統(tǒng)最大程度挖潛利用。

首先利用鹽酸合成爐循環(huán)水分流一路, 代替冷水供應(yīng) 2#、3#、4#、6#高壓氫壓機(jī)冷卻水, 緩解一期冷水系統(tǒng)壓力。 其次將一二期冷水系統(tǒng)隔離開單獨(dú)運(yùn)行。 一期冷水系統(tǒng)承擔(dān)一期(6 萬t/a)裝置區(qū)域的冷水使用,如氯氣鈦冷卻器、硫酸換熱器、5# 低壓氫壓機(jī)等。 二期冷水系統(tǒng)承擔(dān)二期(9 萬t/a)裝置區(qū)域的冷水使用,如氯氣鈦冷卻器、硫酸換熱器及合成鹽酸系統(tǒng)等。

通過技術(shù)改造, 一期溴化鋰機(jī)組出水溫度由12 ℃降至 7 ℃; 二期冷水機(jī)組電流由350 A 降至245 A,月降低動力電消耗28 728 kW·h,節(jié)約成本1.58 萬元/月;二期停下一臺冷水泵30 kW,月降低動力電量 17 280 kW·h,節(jié)約成本 0.95 萬元/月;氫壓機(jī)充裝不受影響, 氫氣充裝量增加0.5 m3/d,月增加氫氣充裝量15 萬m3,合計(jì)創(chuàng)效16.5 萬元/月;2019 年 5 月硫酸單耗 18.32 kg/t 折百燒堿, 環(huán)比降低 11.67 kg/t 折百燒堿,降本 5.1 萬元/月,2019 年6-12 月合計(jì)降本增效189.7 萬元。

3 純水系統(tǒng)優(yōu)化

為了降低純水消耗,減少濃縮水產(chǎn)水量,提高水資源利用率,制定了以下節(jié)水措施,取得了良好的效果,實(shí)現(xiàn)了廢水零排放的環(huán)保目標(biāo)。通過組織梳理裝置區(qū)的廢水種類,確定了降低純水消耗、減少純水裝置濃排水量、減少生活用水節(jié)水措施。

(1)鹽酸冷卻水池補(bǔ)水水源變更

鹽酸冷卻水裝置負(fù)責(zé)鹽酸合成爐的循環(huán)水供應(yīng),之前一直用純水補(bǔ)水,現(xiàn)變更為補(bǔ)充灃太水,代替原來的純水,節(jié)約純水2 000 t/月,減少濃縮水產(chǎn)水量1 100 t/月。

(2)公用工程陰陽床、混床技術(shù)改造

使用工藝風(fēng)代替純水對陰陽床進(jìn)行反洗操作,節(jié)約純水120 t/月(陰、陽床各5 天反洗一次,一次用水10 t 計(jì)算)。陰陽床、混床正洗水全部回原水池,減少產(chǎn)生廢水量 150 t/月(50 m3/h,陽床 10 min,陰床 20 min,5 天反洗一次),合計(jì) 270 t/月,減少濃縮水產(chǎn)量149 t/月。

(3)兩期電解裝置、鹽水泵機(jī)封水循環(huán)利用

對兩期電解裝置、 一次鹽水崗位使用純水的泵機(jī)封水進(jìn)行改造,機(jī)封水實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用(二期電解裝置利用D-166 罐和P-166 泵實(shí)現(xiàn),一期電解和一次鹽水崗位鋪設(shè)純水管道利用一期電解崗位純水回收泵實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用),節(jié)約純水7 800 t/月,減少濃縮水產(chǎn)量4 290 t/月。

(4)純水裝置濃縮水回收利用

純水制備裝置原水為廠內(nèi)1#深井泵供應(yīng),生產(chǎn)1 t 純水同時伴隨產(chǎn)生濃縮水0.55 t, 之前大部分濃縮水通過公用工程廢水泵打到廢水回收池, 通過泵打至礦山回收水池用于赤泥堆噴灑, 一小部分濃縮水用于化鹽系統(tǒng)補(bǔ)水。

現(xiàn)將純水裝置原水由1#深井泵水變更為1#深井泵水和太河水摻配使用,優(yōu)化了原水水質(zhì),提高了純水裝置濃縮水的水質(zhì), 使純水裝置產(chǎn)生的濃縮水滿足裝置循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)水需求 (之前一直由太河水補(bǔ)水),濃縮水通過公用工程崗位廢水泵一部分進(jìn)入鹽水系統(tǒng)用于制備飽和食鹽水, 一部分進(jìn)入大循環(huán)水池用于循環(huán)水的補(bǔ)水,濃縮水100%回收,實(shí)現(xiàn)了廢水零排放。

4 結(jié)語

在當(dāng)今的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢下,降低能耗是企業(yè)發(fā)展的內(nèi)部競爭力,只有企業(yè)深度挖潛,不斷挑戰(zhàn)極限,壓縮生產(chǎn)成本,才是企業(yè)長久生存的根本。2019年氯堿廠通過對公用工程循環(huán)水系統(tǒng)、 純水系統(tǒng)、冷水系統(tǒng)這3 大系統(tǒng)進(jìn)行梳理和改造,2019年下半年全廠綜合動力電耗 238.58 kW·h/t, 同比降低10.52 kW·h/t,降低生產(chǎn)成本 51.70 萬元。

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