田坤云,韓兆彥,畢寸光
(1.河南工程學(xué)院 資源與安全工程學(xué)院,河南 鄭州 451191; 2.安陽市主焦煤業(yè)有限責(zé)任公司,河南 安陽 455141 )
低透氣性煤層的瓦斯抽采長期以來一直是礦井安全高效生產(chǎn)的瓶頸[1]。人為強(qiáng)制卸壓是有效提高煤層透氣性、擴(kuò)大抽放鉆孔影響范圍、提高煤層瓦斯抽采增濃的重要手段[2],其中煤層高壓注水撓動是人為強(qiáng)制卸壓的主要措施之一[3-4]。水力撓動起源于油氣井田的開發(fā)過程中,由于其明顯的工程效果,該技術(shù)被應(yīng)用于煤層人工造縫領(lǐng)域,裂縫產(chǎn)生后煤層瓦斯擴(kuò)散、滲流通道被打開,最終達(dá)到提高煤層透氣性的效果。礦井水力撓動措施作用對象大多為煤體,受撓動技術(shù)水平和加載高壓泵等設(shè)備的限制,取得較好瓦斯治理效果的案例較少。相關(guān)工程應(yīng)用及室內(nèi)實(shí)驗(yàn)均表明[5-7],由于煤層賦存特征的復(fù)雜性,高壓水撓動致裂并非適用于所有煤層。對于未受地質(zhì)構(gòu)造破壞或破壞程度較輕的堅(jiān)硬煤體(原生結(jié)構(gòu)和碎裂結(jié)構(gòu))而言,在高壓水作用下,其內(nèi)部能夠產(chǎn)生貫通性較好的裂隙,且在持續(xù)注水條件下,裂隙能較好地延展,最終形成裂隙網(wǎng)絡(luò),瓦斯?jié)B流通道打開,在負(fù)壓作用下,能夠?qū)崿F(xiàn)較理想的瓦斯抽采效果;相反,對于受地質(zhì)構(gòu)造破壞影響較嚴(yán)重的松軟煤體(碎粒結(jié)構(gòu)和糜棱結(jié)構(gòu))而言,由于其遇水后塑性增強(qiáng)、體積增大,導(dǎo)致對其的撓動實(shí)質(zhì)為擠脹,最終裂隙被水及煤體混合而成的煤泥封堵,瓦斯?jié)B流通道被阻斷,抽放效果反而明顯降低,從而導(dǎo)致不少礦井盲目采用水力撓動進(jìn)行強(qiáng)制卸壓,但并未取得預(yù)期效果[8-10]。
采用水力沖孔沖出部分軟煤進(jìn)而擴(kuò)展瓦斯?jié)B流通道可實(shí)現(xiàn)卸壓增透[11]。同時(shí),由于大多軟煤頂板較為堅(jiān)硬,間接性地在彈性體的頂板巖石中實(shí)施水力撓動也能達(dá)到對下部煤層卸壓的目的,頂板巖石致裂后,瓦斯流動的高速通道在頂板內(nèi)得以形成,瓦斯運(yùn)移速度增加,抽采時(shí)間縮短,抽采效率急劇提升[12]?;诖耍疚脑谠囼?yàn)礦井松軟煤層及其頂板砂巖中分別布置1組鉆孔進(jìn)行撓動試驗(yàn),監(jiān)測注水壓力及流量實(shí)時(shí)變化。試驗(yàn)結(jié)束后聯(lián)接抽放系統(tǒng)考察相關(guān)瓦斯指標(biāo)以驗(yàn)證撓動效果。
對不適宜采取水力撓動進(jìn)行卸壓增透的煤體,可對其頂板進(jìn)行撓動。使用該措施后頂板巖體產(chǎn)生大量與煤體貫通性的裂隙,下部煤層瓦斯沿裂隙運(yùn)移至頂板,對煤層起到卸壓增透的作用,如圖1所示。由圖1可知:
圖1 撓動鉆孔裂隙發(fā)育及瓦斯運(yùn)移示意Fig.1 Schematic diagram for fracture development and gas migration of disturbance borehole
1)高壓水致裂作用下,頂板撓動鉆孔一定范圍內(nèi)的巖體發(fā)生破裂并產(chǎn)生一定數(shù)量的新裂隙;
2)持續(xù)高壓水促使新生裂隙進(jìn)一步擴(kuò)展,與頂板原生裂隙溝通。隨著撓動時(shí)間延長,裂隙進(jìn)一步在立體范圍內(nèi)擴(kuò)展,橫向沿著巖體分布達(dá)到一定范圍,縱向與下部煤體及其裂隙溝通;
3)水力撓動形成頂板裂隙區(qū),高壓水改變了頂板及其下部煤體的應(yīng)力分布,煤層透氣性得到有效提高;
4)頂板巖體致裂后發(fā)生脆性變形,新生裂隙得到較好的擴(kuò)展、延伸,相比于煤體中的裂隙可保持更加長久,便于后期進(jìn)行重復(fù)水力撓動。
工程應(yīng)用以河南鄭州礦區(qū)某礦為例,試驗(yàn)礦井僅二1煤層可采,煤層厚度0~18.88 m,平均5.8 m。位于山西組下部,大占砂巖為其直接頂板。煤層結(jié)構(gòu)較簡單,屬煤與瓦斯突出礦井,瓦斯涌出量大且不均衡,受煤層厚度變化影響較大,煤層瓦斯含量為7~20 m3/t,煤層瓦斯壓力0.26~1.4 MPa。全層構(gòu)造軟煤發(fā)育,且普遍達(dá)到Ⅲ~Ⅴ類煤,井田內(nèi)地層傾角平緩,構(gòu)造簡單,并以封閉式斷裂為主,煤層較厚,且變質(zhì)程度較高,瓦斯賦存條件較好,瓦斯含量大。透氣性系數(shù)為0.027 7~0.131 3 m2/(MPa2·d),屬于較難抽采煤層。
在回風(fēng)巷道中掘進(jìn)巖石爬坡巷,在工作面里側(cè)方向施工頂板巖石撓動鉆孔,同時(shí)在運(yùn)輸巷沿煤層厚度中部向工作面布置煤層撓動鉆孔,布孔方式如圖2所示。頂板撓動鉆孔長度100 m,平行于煤層傾向,距煤層頂板5 m,封孔深度10 m,撓動對象為頂板上覆砂巖;煤層撓動鉆孔布置于煤層厚方向中部,鉆孔長度及封孔深度與頂板鉆孔相同,撓動對象為煤層。
圖2 撓動鉆孔布置示意Fig.2 Schematic diagram for layout of disturbance boreholes
煤礦井下選用高壓注水泵,型號為BYW50/315J,外形尺寸400 mm×1 400 mm×1 600 mm,重量8 800 kg,電機(jī)功率315 kW。泵的最大應(yīng)用壓力可達(dá)60 MPa,最大流量可達(dá)57 m3/h,可以滿足不同煤巖撓動致裂需要。
注水時(shí)間與泵注壓力、泵注速度等相關(guān)參數(shù)緊密相聯(lián),不同泵注壓力、泵注流量下高壓水致裂達(dá)到預(yù)期效果的時(shí)間也不同。注水時(shí)間需要根據(jù)注水過程中泵注流量和壓力的變化確定,時(shí)間一般控制在2 h以內(nèi)。
自動采集注水過程中的壓力、流量參數(shù),根據(jù)采集數(shù)據(jù)繪制2個(gè)參數(shù)變化曲線,如圖3所示。
圖3 撓動鉆孔注水壓力及流量曲線Fig.3 Curves of water injection pressure and flow of disturbance boreholes
由圖3可知:
1)頂板砂巖撓動鉆孔的注水壓力實(shí)時(shí)曲線可分為以下4個(gè)階段。
①Ⅰ階段,由于原生裂隙的存在,在開始注水的較短時(shí)間內(nèi),由于水對裂隙的充填,水壓未顯示數(shù)值。
②Ⅱ階段,隨著裂隙水逐漸飽和,壓力開始直線攀升。當(dāng)壓力達(dá)到砂巖的破斷壓力時(shí),由于巖石內(nèi)撓動裂縫的出現(xiàn),水侵入到后期新形成的裂縫內(nèi)部,壓力開始下降。
③Ⅲ階段,隨著高壓水的不斷注入并在裂縫內(nèi)累積,壓力又重新恢復(fù),水壓再次迅速達(dá)到砂巖的破裂壓力,后期以上過程反復(fù)出現(xiàn)導(dǎo)致多次破裂隨之發(fā)生,裂縫擴(kuò)展不斷向前[13]。故此過程中共出現(xiàn)3個(gè)壓力高點(diǎn)。
④Ⅳ階段,壓裂影響范圍內(nèi)巖石內(nèi)部裂縫總體積與總的泵注量達(dá)到平衡后,壓力基本穩(wěn)定在1個(gè)恒定值。此時(shí),砂巖基本完全被高壓水壓裂[14];持續(xù)一段時(shí)間后,關(guān)泵停注。
2)煤層撓動鉆孔的水壓實(shí)時(shí)曲線同樣可分為4個(gè)階段。Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ階段與巖石撓動鉆孔基本一致。但在第Ⅳ階段內(nèi),高水壓下煤體發(fā)生塑性變形。水在塑性煤體結(jié)合形成煤泥(漿),煤體原始及后期撓動裂隙被煤泥堵死,新的裂隙不再產(chǎn)生,注水壓力不斷攀升;不斷攀升的水壓明顯超過煤體的破裂壓力,塑性煤體被壓實(shí),關(guān)泵停注。
由圖3還可以看出,砂巖及煤層撓動鉆孔注水過程中注水流量與水壓力呈反向趨勢,壓力升高對應(yīng)著流量下降,反之亦然;砂巖撓動鉆孔的最大破斷壓力為21.53 MPa,明顯大于煤層的14.56 MPa。
1)自然瓦斯流量、衰減系數(shù)測試
煤層鉆孔撓動前測試有10組鉆孔自然瓦斯流量,撓動結(jié)束待鉆孔不再流水后,分別對頂板砂巖和煤層撓動鉆孔的的自然瓦斯流量進(jìn)行測試,測試間隔時(shí)間為12 h,2鉆孔分別采集數(shù)據(jù)10組,結(jié)果見表1。對鉆孔自然瓦斯流量及測定時(shí)間擬合得出流量衰減系數(shù)α,并根據(jù)表2判定瓦斯抽放難易程度,衰減系數(shù)α越大煤層抽放難度越高,反之越低[15]。2個(gè)撓動鉆孔的流量-時(shí)間擬合公式如式(1)所示。擬合曲線如圖4所示。
qt=q0e-αt
(1)
表1 頂板及軟煤鉆孔自然瓦斯流量Table 1 Natural gas flow of roof and soft coal boreholes m3/min
表2 煤層瓦斯抽放難易程度Table 2 Classification of difficulty for gas drainage in coal seam
式中:t為鉆孔自排瓦斯時(shí)間,d;qt為自排時(shí)間t時(shí)的自然瓦斯流量,m3/min;q0為t=0時(shí)的鉆孔自然瓦斯流量,m3/min;α為自然瓦斯流量衰減系數(shù),d-1。
由圖4可知,撓動后頂板砂巖鉆孔的自然瓦斯流量大幅度增加;根據(jù)擬合曲線可知,撓動前流量衰減系數(shù)α為0.641 7,撓動后降低為0.037 1。自然瓦斯流量的大幅增加及衰減系數(shù)的急劇下降同時(shí)證明頂板砂巖撓動鉆孔的卸壓增透效果。與此相反,撓動后煤層鉆孔自然瓦斯流量大幅下降,同時(shí)衰減系數(shù)有所增大,變?yōu)?.770 7,自然瓦斯流量的降低及衰減系數(shù)增大也說明水力撓動措施非但未使煤層瓦斯解吸量增加,反而抑制解吸效果。
圖4 鉆孔自然瓦斯流量與時(shí)間擬合關(guān)系Fig.4 Fitting relationship between natural gas flow of boreholes and time
2)鉆孔抽采流量與濃度考察
自然瓦斯流量測試結(jié)束后,將2個(gè)撓動鉆孔與抽放系統(tǒng)連接。觀測瓦斯抽放流量及濃度,時(shí)間為30 d。同時(shí)考察1組未進(jìn)行水力撓動抽放鉆孔的瓦斯數(shù)據(jù),見表3。
表3 鉆孔瓦斯抽放數(shù)據(jù)Table 3 Gas drainage datum of boreholes
表3(續(xù))
分別繪制撓動鉆孔、未撓動鉆孔的單孔瓦斯抽采流量、抽采濃度及累計(jì)瓦斯抽采純量對比關(guān)系圖,如圖5所示。
由圖5可知,未撓動鉆孔的單孔抽放流量最大,為0.230 m3/min,平均為0.134 m3/min;抽采濃度最高為30.35%,平均為19.7%;1個(gè)月內(nèi),累計(jì)抽采純量為1 179.6 m3。
圖5 瓦斯抽采流量、濃度及累計(jì)純量對比關(guān)系Fig.5 Contrast relationship of gas drainage flow,concentration and cumulative pure flow
砂巖撓動鉆孔的最大抽放流量為0.619 m3/min,平均為0.41 m3/min;抽采濃度最高為78.34%,平均為57.87%,即使連管抽放30 d后,抽采濃度仍保持在40%以上;1個(gè)月時(shí)間內(nèi),共抽采瓦斯純量高達(dá)10 637 m3,是未撓動煤層鉆孔的9倍。這些指標(biāo)均表明高壓水撓動作用下煤層瓦斯抽采效果較明顯。
相反,煤層撓動鉆孔的單孔抽放流量最大值為0.183 m3/min,平均值為0.106 m3/min;抽采濃度最大值為22.38%,平均為13.11%;30 d累計(jì)抽采純量為615.61 m3。撓動后煤層鉆孔的單孔抽采流量、濃度及純量指標(biāo)有所降低,相關(guān)指標(biāo)的降低說明水力撓動未能使松軟煤層內(nèi)部產(chǎn)生有利于瓦斯擴(kuò)散和滲流的裂隙,相反,瓦斯?jié)B流通道一定程度上被封堵,瓦斯?jié)B流受阻。
1)鉆孔撓動后,砂巖基本完全被高壓水壓裂;相反,煤層鉆孔的原始及后期致裂裂隙被煤泥封堵,煤體被壓實(shí)。
2)撓動后頂板砂巖鉆孔瓦斯流量、濃度及累計(jì)抽采純量大幅增加,煤層透氣性系數(shù)急劇降低;煤層撓動鉆孔的相應(yīng)指標(biāo)與前者相反。
3)將撓動對象轉(zhuǎn)移至煤層頂板可克服水力撓動對松軟煤層強(qiáng)制卸壓增透的局限性。