黃吉寧 張峰
摘要:8000噸,年分子篩裝置的水環(huán)式真空泵為濾機運行提供真空,以過濾水為工作液,但在實際生產(chǎn)運行中,殼體、轉(zhuǎn)子容易出現(xiàn)結(jié)垢現(xiàn)象,影響水環(huán)式真空泵的平穩(wěn)運行。自2018年以來,真空泵故障率高居不下,增加了維修成本及檢修人員勞動強度,由于真空泵為獨生子設(shè)備,清洗、檢修對裝置的長周期運行造成了很大影響。本論述對水環(huán)式真空泵的結(jié)垢現(xiàn)象進行原因分析,展開論述。提出了用化學(xué)水代替過濾水作為水環(huán)式真空泵的工作液,優(yōu)化部分工藝流程,降低水環(huán)式真空泵的工作液溫度,改善水環(huán)式真空泵的運行環(huán)境,有效控制了結(jié)垢問題,減少了檢修頻次,降低了檢修人員的勞動強度。
關(guān)鍵詞:真空泵結(jié)垢;過濾水;化學(xué)水
中圖分類號:TQ649.69 文獻標(biāo)志碼:A
1存在問題
1.1水環(huán)式真空泵簡介
8 000噸/年分子篩裝置引進的BHs水平真空帶式過濾機,用來對分子篩漿液的進行洗滌、交換以及過濾,是一種連續(xù)運作的純粹以氣源為驅(qū)動力的真空過濾機,其真空由本裝置的水環(huán)式真空泵提供。物料則以連續(xù)或間隙的方式被分布到濾帶上,濾液靠真空泵被抽去。濾餅在濾布上形成之后,接著在濾布上的不同區(qū)域內(nèi)進行過濾、交換、洗滌和抽真空干燥,最后通過卸料輥和刮刀進行卸料。
水環(huán)真空泵為過濾單元的關(guān)鍵設(shè)備,以過濾水為工作液,水環(huán)式真空泵由轉(zhuǎn)子、殼體、進氣箱及排氣箱等組成。其工作原理如圖1所示,真空泵主要參數(shù)見表1所列。其中,轉(zhuǎn)子偏心地安裝在殼體中,開啟時向泵內(nèi)注入一定量的過濾水作為工作液。機器工作時,轉(zhuǎn)子帶動過濾水旋轉(zhuǎn)并布于殼體內(nèi)壁,使葉片與過濾水共同形成若干工作腔,稱為基元容積。當(dāng)偏心安裝的轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時,進氣側(cè)的基元容積不斷增大,將氣吸進,當(dāng)基元容積達到最大值時,即于殼體上的進氣口脫離。轉(zhuǎn)子繼續(xù)旋轉(zhuǎn),基元容積逐漸變小,氣體受壓縮,到達殼體上的排氣口時,將氣體排出。轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)一周,轉(zhuǎn)子在殼體內(nèi)往復(fù)一次,各基元容積變化一次,完成一次工作。
1.2管路布置及存在問題
水環(huán)式真空泵的用水系統(tǒng)流程如圖2所示,新鮮過濾水自系統(tǒng)管網(wǎng)來,加入至容-38,泵-4/1、2將一部分過濾水輸送至水環(huán)式真空泵,作為工作液;將另一部分過濾水輸送至濾機,作為濾-1、1,1的洗布水。作為水環(huán)式真空泵工作液的過濾水自流至容38,進行循環(huán)利用。
在此流程使用過程中,出現(xiàn)了諸多問題。第一,工作液溫度過高,即容38內(nèi)的水溫過高,有時甚至達到70%,在此高溫條件下,真空泵的密封、軸承部件易損壞,影響真空泵的使用壽命。第二,水環(huán)式真空泵結(jié)垢現(xiàn)象嚴(yán)重。積垢后的真空泵的抽氣速率將會降低,由于轉(zhuǎn)子葉片之間及進、排氣口上都結(jié)有水垢,呼吸板被水垢堵滿,密封小室的容積顯然縮小,使進、排出氣體的流量減少。當(dāng)積垢情況繼續(xù)惡化,幾乎堵塞葉片之間的空間或進、排氣口都被水垢堵滿時,進、排氣量幾乎為零了,真空泵也就失去了抽取真空的作用。當(dāng)水環(huán)式真空泵使用一個季度后,真空度由-0.06 MPa下降至-0.02 MPa,不能滿足正常的生產(chǎn)需求,需要對水環(huán)式真空泵一季度進行一次清洗結(jié)垢,嚴(yán)重影響了裝置的平穩(wěn)運行和安全生產(chǎn),并且增加了維修人員的勞動強度。第三,水環(huán)真空泵在運行期間產(chǎn)生的水垢及過濾水中的泥沙等雜質(zhì)在轉(zhuǎn)子較大的離心力的作用下,附著在轉(zhuǎn)子和殼體上,形成一層緊密的垢層,真空泵的工作液無法將其帶出,只能采用機械除垢的方法將其清除。此外,附著垢層和殼體、轉(zhuǎn)子之間產(chǎn)生電化學(xué)腐蝕,不及時清理,會造成殼體腐蝕泄漏、轉(zhuǎn)子損壞。
2原因分析
2.1工作液溫度高的原因
在水環(huán)式真空泵水系統(tǒng)流程使用過程中,容38的水位由管網(wǎng)的新鮮過濾水補充維持,新鮮過濾水在夏季溫度為15℃,冬季為8℃。由于濾-1、1,1的洗布水用量100洲,水環(huán)式真空泵的用水量200洲,洗布水用量相對較小,所以,容-38內(nèi)的過濾水不停地被水環(huán)式真空泵循環(huán)使用。水環(huán)式真空泵正常運行時,工作過程中做功產(chǎn)生熱量會使水環(huán)、工作液發(fā)熱,而容38的過濾水得不到及時補充降溫,在循環(huán)使用中,水環(huán)式真空泵的工作液溫度越來越高,甚至達到70℃,帶來很高的設(shè)備運行風(fēng)險。
2.2形成水垢的原因
對真空泵所用的過濾水做采樣分析,分析結(jié)果見-表2所列。由表2可以看出,水質(zhì)分析中總硬度、鈣濃度及電導(dǎo)率較高,表明過濾水硬度較高。因此,當(dāng)過濾水進入真空泵后,隨著轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn),過濾水在離心力的作用下,在殼體內(nèi)形成水環(huán)做功發(fā)熱,使溶解在水中的碳酸鹽分解,析出難溶于水的沉淀結(jié)成水垢。當(dāng)真空泵開始結(jié)垢后,真空泵內(nèi)的傳熱效率降低,泵內(nèi)部開始發(fā)熱,結(jié)垢速度越來越快,并且受轉(zhuǎn)子較大離心力的作用,使水內(nèi)雜質(zhì)在轉(zhuǎn)子、殼體上大量沉積,形成一種緊密的垢層,造成水環(huán)式真空泵工作效率大大降低,無法滿足生產(chǎn)需求。
過濾水中含有碳酸鈣等可溶解性鹽,當(dāng)真空泵不停地工作做工時,由于容38的過濾水系統(tǒng)一直在循環(huán)使用,真空泵工作液系統(tǒng)的水溫越來越高。由表3可以看出,碳酸鈣的溶解度和溫度呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)趨勢,隨著溫度升高,碳酸鈣的溶解度降低。碳酸鈣隨著真空泵工作液溫度升高慢慢析出、沉淀,在轉(zhuǎn)子的較大離心力作用下,析出的碳酸鈣等鹽類的沉淀附著在轉(zhuǎn)子及殼體上,形成水垢。
過濾水中原來溶解度較大的鹽類,在真空泵運行過程中,和其它鹽類相互反應(yīng)生成難溶物質(zhì)形成沉淀結(jié)成水垢。由于過濾水不斷做功發(fā)熱,不可避免地要產(chǎn)生蒸發(fā)和濃縮,使水中溶解性鹽的濃度不斷增大,達到飽和狀態(tài)時析出沉淀形成水垢。此外,催化劑廠所用的過濾水為經(jīng)過物理過濾之后的黃河水,含有一定量的泥沙、雜質(zhì),隨著真空泵轉(zhuǎn)子的工作,在真空泵內(nèi)附著、吸附,形成水垢。
3解決措施及效果評價
3.1水溫過高的解決措施
對水環(huán)式真空泵用水系統(tǒng)流程進行了優(yōu)化。為了解決容38的過濾水得不到及時補充降溫的問題,對用水流程做了以下優(yōu)化,如圖3所示,泵-4/1、2將一部分過濾水輸送至水環(huán)式真空泵,作為工作液;將另一部分過濾水輸送至濾機,作為濾-1、1/1的洗布水。真空泵所用的工作液不再自流至容-38中循環(huán)使用,而是自流至容-34,經(jīng)泵-34輸送至尾氣處理單元,作為濕捕水。這樣,通過在容-38內(nèi)及時補充新鮮過濾水就可以有效地控制容38的水溫。第二,將真空泵的工作液入口閥更換為可控制流量大小的閘閥,將閥門由DN80mm更換為DN50mm,以便更好控制水量,經(jīng)過閥門開度調(diào)整試驗,將流量控制在6m3/h,既可以控制水溫,同時有利于降低水量消耗。
3.2結(jié)垢的解決措施
分析表明,過濾水的水質(zhì)和溫度超標(biāo)是造成真空泵結(jié)垢的主要原因。為此,必須盡可能降低水的硬度、控制水的溫度才能解決真空泵結(jié)垢問題。通過優(yōu)化用水系統(tǒng)流程可以很好的控制水溫,使水溫控制在40℃以下,保證真空泵的用水溫度條件。
為了降低水的硬度,需要將過濾水進行更換。催化劑廠現(xiàn)有水源三種,分別是過濾水、化學(xué)水、酸性水,考慮酸性水對真空泵部件的腐蝕,排除使用酸性水代替過濾水的辦法。綜合考慮,利用化學(xué)水代替過濾水作為真空泵的工作液。表4為化學(xué)水的要水質(zhì)化驗分析表,從表4可以看出,化學(xué)水的硬度較過濾水下降很多,可以降低真空泵發(fā)生結(jié)垢的幾率。
3.3效果評價
使用化學(xué)水和過濾水費用相當(dāng),但是用化學(xué)水作為工作液后,改善了泵內(nèi)的工作環(huán)境,降低了真空泵結(jié)垢現(xiàn)象的發(fā)生。自從優(yōu)化工藝流程和使用化學(xué)水以來,真空泵結(jié)垢問題得到了有效的控制,真空泵結(jié)垢清洗頻率大大降低,檢修頻次由1季度1次降低為2年一次,減輕了檢修人員的勞動強度,實現(xiàn)了真空泵的長周期運行。