蘇春霞,康 健,皮良年,劉 亭
(湖北大峪口化工有限責任公司,湖北 鐘祥 431910)
在企業(yè)環(huán)保意識日益增強,節(jié)能減排、資源再利用成為第一話題的背景下,化工生產(chǎn)過程中采用集散控制系統(tǒng)(DCS)已經(jīng)成為主流趨勢。DCS 系統(tǒng)集分散式儀表控制系統(tǒng)和集中式計算機控制系統(tǒng)的優(yōu)點于一身,具有技術(shù)先進、操作簡單等特點,使用成本較低[1]。
筆者研究DCS 系統(tǒng)在化工生產(chǎn)中的應用情況,重點研究其在硫酸低溫余熱回收(HRS)塔中硫酸濃度分析中的應用。以橫河DCS 控制系統(tǒng)為平臺,利用折線表控制方案,建立一個溫度-電導率隨動控制系統(tǒng),根據(jù)HRS 酸管線中濃硫酸的溫度和電導率變化,對硫酸濃度分析折線表進行分析,得出結(jié)果。這一結(jié)果可以直接、有效地監(jiān)測HRS 塔的熱回收情況,也可以檢測HRS 系統(tǒng)中硫酸管線是否有泄漏情況,以保證HRS 系統(tǒng)的熱回收效率、減少排放,同時也對設(shè)備起到了良好的監(jiān)視作用[2]。
硫酸熱回收系統(tǒng)主要由HRS 塔、酸循環(huán)泵、鍋爐及稀釋器4 臺設(shè)備組成。該塔裝有上下兩級填料層,下一級填料層的上塔酸是溫度220 ℃、w(H2SO4)99%以上的硫酸,上一級填料層的上塔酸則是與傳統(tǒng)吸收工藝濃度和溫度相似的硫酸,以確保三氧化硫吸收率。兩股酸都從塔底流入與塔相連的泵槽,然后由酸循環(huán)泵送入鍋爐,生產(chǎn)0.3~1.0 MPa 飽和蒸汽。由于硫酸吸收SO3后濃度增加,需通過稀釋器加水以維持濃度,稀釋后的循環(huán)酸回到熱回收塔的下一級填料層。由于熱回收塔上一級填料層加入的硫酸、吸收SO3后產(chǎn)生的硫酸以及熱回收塔下一級填料層循環(huán)多余的高溫硫酸需串出系統(tǒng)外,一般采用加熱器和預熱器來冷卻該串出酸,用此熱量加熱鍋爐給水和進除氧器的脫鹽水。硫酸熱回收系統(tǒng)帶蒸汽噴射流程,通過在熱回收塔入口氣體煙道噴入部分低壓蒸汽,使蒸汽中的潛熱進入循環(huán)酸后再轉(zhuǎn)移到鍋爐產(chǎn)生的中壓蒸汽中,從而實現(xiàn)低壓蒸汽向中壓蒸汽的熱量傳遞。高效熱回收系統(tǒng)則是將中壓蒸汽的熱量傳遞到高壓蒸汽中去,在常規(guī)熱回收工藝上增加一個中間汽包,用出鍋爐的中壓蒸汽直接加熱高壓蒸汽鍋爐給水,將鍋爐給水溫度提高到中壓蒸汽飽和溫度[3-6]。
硫酸熱回收系統(tǒng)工藝流程示意見圖1。
圖1 硫酸熱回收系統(tǒng)工藝流程
可變折線函數(shù)塊(FUNC-VAR) 的功能塊見圖2。
圖2 可變折線函數(shù)塊(FUNC-VAR)的功能塊
FUNC-VAR塊執(zhí)行將適合于所設(shè)定折線的X坐標的輸入信號變換為折線Y坐標值的運算處理。變換值乘以增益(GAIN) 值就成為運算輸出值(CPV)。即CPV=GAIN×可變折線函數(shù)輸出。
FUNC-VAR 塊的參數(shù)設(shè)定:區(qū)間數(shù)(SECT),1~14;X坐標(輸入端),輸入信號由工業(yè)單位數(shù)據(jù)設(shè)定X01~X015(1~折線分割數(shù)+1個);Y 坐標(輸出目標),運算輸出值(CPV)由工業(yè)單位數(shù)據(jù)設(shè)定Y01~Y015(1~折線分割數(shù)+1個)。
該折線坐標的設(shè)定,由操作監(jiān)視功能或者其他的功能塊來進行。
8份分割的可變折線函數(shù)范例見圖3。
圖3 8份分割的可變折線函數(shù)范例
以孟莫克公司給出現(xiàn)場分析儀對照折線表(見表1)為依據(jù),現(xiàn)場分析儀最近溫度點T1,對照表1中系數(shù)R1,然后再以分析儀表輸出的電導率值乘以R1 得到對照電導率,最后通過表2 得出硫酸在熱回收系統(tǒng)中的質(zhì)量分數(shù)。根據(jù)上述折線表控制原理,在HRS熱回收系統(tǒng)中的硫酸管線上執(zhí)行溫度-電導率隨動控制方案。
表1 溫度與系數(shù)
表2 電導率與硫酸濃度關(guān)系
以圖1 HRS塔熱回收主設(shè)備工藝示意為例:
(1)通過酸管線上的溫度點(TI-13205)與表1中可變折線函數(shù)塊設(shè)定其X、Y坐標中的值,得出R1 值;(2)表2 中電導率量程為244~29 mS/cm,但在橫河系統(tǒng)中對應的信號為4~20 MA(4 MA對應電導率為244 mS/cm,20 MA 對應電導率為29 mS/cm),在量程定義值中出現(xiàn)上限比下限值小的問題,該問題在參數(shù)設(shè)定中是不允許的。故以“鏡像”量程解決這一問題,即將電導率量程改為-244~-29 mS/cm,4 MA 對應-244 mS/cm,20 MA對應-29 mS/cm。將現(xiàn)場測量電導率值與R1 值相乘,之后再通過表2 中可變折線函數(shù)塊設(shè)定X、Y的坐標值。折線(FUNC-VAR 塊)表可變?yōu)?5 點14 段,但是表2 中存在33 點32 段。這樣在功能塊的應用中出現(xiàn)容量不夠的問題,故將32 段中比較線性的點段進行部分歸類,減少點段數(shù)滿足折線(FUNC-VAR 塊)表的要求??勺冋劬€函數(shù)塊中設(shè)定其X、Y坐標中的值:
X01=-244,X02=-233,X03=-219,X04=-217,X05=-214,X06=-202,X07=-198,X08=-170,X09=-164,X10=-136,X11=-127,X12=-100,X13=-90,X14=-29;
Y01=96,Y02=96.5,Y03=97,Y04=97.1,Y05=97.2,Y06=97.6,Y07=97.7,Y08=98.4,Y09=98.5,Y10=98.9,Y11=99,Y12=99.3,Y13=99.4,Y14=100.0。
通過上述方式充分利用可變折線函數(shù)塊(FUNC-VAR)的功能,實現(xiàn)了硫酸熱回收系統(tǒng)中硫酸濃度的分析。
筆者將實際與理論相結(jié)合,以橫河DCS控制系統(tǒng)為基礎(chǔ),充分實現(xiàn)根據(jù)工藝系統(tǒng)中實際溫度-電導率的變化情況來實現(xiàn)硫酸裝置熱回收系統(tǒng)中硫酸濃度的分析,確定了DCS折線表控制方案。實際應用表明,該折線表方案可對硫酸裝置熱回收系統(tǒng)進行良好、有效地監(jiān)控,使工藝操作人員準確無誤地掌握工況,為節(jié)能減排發(fā)揮巨大作用。