李超,于海岐,尹宏軍,王富亮,馬寧,趙自鑫,陳晨
(鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司,遼寧 營口 115007)
隨著國民經(jīng)濟的飛速發(fā)展,能源需求激增。鋼鐵企業(yè)一直是用能大戶,煉鋼廠是鋼鐵企業(yè)最重要的中間環(huán)節(jié),從液體原料鐵水到固態(tài)原料鑄坯的轉(zhuǎn)化,能源消耗種類繁多、工藝復(fù)雜,其中轉(zhuǎn)爐能源指標(biāo)非常重要。經(jīng)過多年的探索,專家提出轉(zhuǎn)爐負能煉鋼的概念,即轉(zhuǎn)爐煉鋼工序消耗的總能耗小于轉(zhuǎn)爐回收總能,為負數(shù)。轉(zhuǎn)爐工序設(shè)備復(fù)雜,主要消耗介質(zhì)是氧氣和電,回收能源為煤氣和蒸汽。開展轉(zhuǎn)爐煤氣與蒸汽優(yōu)化回收技術(shù)對于鋼鐵工業(yè)大幅度降低能耗水平、提高資源利用率、保證可持續(xù)發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。
鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司煉鋼部(簡稱“煉鋼部”)2008年投產(chǎn),擁有三座260 t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,除塵系統(tǒng)為OG系統(tǒng),兩座LF和兩座RH,設(shè)計年產(chǎn)650萬t鋼。建廠以來能源指標(biāo)一直不穩(wěn)定,與國內(nèi)外優(yōu)秀鋼鐵企業(yè)有一定差距。2017年煉鋼部開始進行系統(tǒng)的攻關(guān),通過研究與分析能源的一系列指標(biāo),結(jié)合現(xiàn)有設(shè)備情況,對涉及煤氣回收、蒸汽回收、電耗、氣體介質(zhì)消耗的相關(guān)設(shè)備、工藝和管理進行了優(yōu)化。
轉(zhuǎn)爐煤氣回收工藝流程圖見圖1。校驗煤氣計量系統(tǒng),實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動采集。對煤氣煙氣流量表、氧氣分析儀和煤氣分析儀進行定期校準(zhǔn),保證儀表計量準(zhǔn)確。開發(fā)煤氣回收相關(guān)指標(biāo)數(shù)據(jù)的自動采集程序,實現(xiàn)相關(guān)數(shù)據(jù)收集準(zhǔn)確、及時、方便。
圖1 轉(zhuǎn)爐煤氣回收工藝流程圖Fig.1 Process Flow Diagram for Gas Recycling from Converter
(1)優(yōu)化前期CO連鎖條件,實現(xiàn)煤氣早收。首先,解決設(shè)計缺陷,將風(fēng)機及煤氣分析儀前移,縮短前期煤氣回收的時間。其次,完善程序控制,設(shè)定O含量小于1%且CO含量大于15%開始收煤氣。最后,重新規(guī)范了前期的冶煉制度,開吹打著火后,活動煙罩降至下限,2 min后氧槍槍位降至2.3~2.1 m,盡快促成前期碳氧反應(yīng),4 min前加入總渣量的1/3,減少渣層厚度以減小CO的排出阻力。
(2)優(yōu)化過程CO控制條件,減少煤氣中途放散。中期煤氣放散的原因有兩個,一是CO含量低放散,二是高硅鐵水的雙渣操作或設(shè)備等原因引起中途抬槍。對此采取的措施有:優(yōu)化加料制度與供氧制度,保持過程碳溫協(xié)調(diào)和物料的合理加入,減少過程噴濺引起的CO含量波動;增加過程程序控制,在煤氣回收畫面增加了“繼續(xù)回收”按鈕,實現(xiàn)中途抬槍后繼續(xù)回收煤氣。
(3)優(yōu)化后期煤氣放散的時間、CO含量等連鎖條件,實現(xiàn)后期安全放散。將后期吹氧時間和回收時間的限制去掉,改成達到煉鋼模型實時計算總氧累的85%時煤氣自動放散。這樣既能充分利用碳氧反應(yīng)規(guī)律提高煤氣回收量,還能避免因為其它故障等不可預(yù)知原因引起的安全風(fēng)險。
圖2 為轉(zhuǎn)爐冶煉過程中CO的變化規(guī)律。由圖2看出,冶煉中期碳氧反應(yīng)煙氣量大。根據(jù)轉(zhuǎn)爐冶煉過程中CO的變化規(guī)律優(yōu)化煤氣回收系統(tǒng)RD閥的開度。靜態(tài)RD閥開度控制:在吹氧量20%~70%的碳氧激烈氧化期,設(shè)置為90%;其它時間包括兌鐵、吹氧量75%后、副槍測試等階段,設(shè)置為40%~65%。
圖2 轉(zhuǎn)爐冶煉過程中CO的變化規(guī)律Fig.2 Law of Change of CO during Smelting by Converter
另外,正在開發(fā)爐口微壓差控制技術(shù),包括安裝爐口煙道壓力檢測表,并傳遞給PLC;對相關(guān)管路結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化保證其通暢;開發(fā)取樣管清渣反吹系統(tǒng);開發(fā)RD閥爐口微壓差控制模型等。
優(yōu)化前期加料制度,縮短回收前的吹氧時間;優(yōu)化造渣制度,減少過程噴濺,減少中途放渣比例;優(yōu)化后期氧槍制度,減少CO濃度下降速度;改進氧槍參數(shù),包括改進氧槍噴孔數(shù)量、喉口直徑、噴口夾角等參數(shù),提高供氧強度,提高氧氣利用率以提高煤氣回收量。保證轉(zhuǎn)爐煤氣物流平穩(wěn),杜絕煤氣柜高位放散;監(jiān)控煤氣柜狀態(tài),預(yù)計某個煤氣柜高位時,在條件允許的情況下進行回收煤氣柜切換。
修改蒸汽回收系統(tǒng)的運行壓力,適當(dāng)提高鍋爐汽包安全閥壓力,由原來的2.8 MPa提高至3.4 MPa。并對蒸汽輸出量重新設(shè)定,優(yōu)化汽包水位的自動調(diào)節(jié)、冷卻等工藝參數(shù),減少因系統(tǒng)壓力過高而放散蒸汽的現(xiàn)象。提高了外供蒸汽量,同時也提高了汽化系統(tǒng)的循環(huán)率,改善冷卻效果,提高設(shè)備壽命。選擇合適的蓄熱器水位,充分發(fā)揮蓄熱器的蓄熱能力,減少汽化蒸汽的放散。
將轉(zhuǎn)爐煙罩爐口段與裙罩的蒸汽密封的啟閉與轉(zhuǎn)爐工藝開爐、補爐、換出鋼口及停爐檢修結(jié)合起來。在轉(zhuǎn)爐吹煉期,開啟此處的密封蒸汽;在轉(zhuǎn)爐非吹煉期,切斷此處的密封蒸汽。
在除氧器位置增設(shè)溫度檢測裝置,并根據(jù)除氧器的工作要求設(shè)定其工作溫度的上、下限,并將此數(shù)值與此處蒸汽閥門的啟閉進行連鎖。當(dāng)除氧器內(nèi)工作溫度高于上限值時,關(guān)閉此處的蒸汽閥門;當(dāng)除氧器內(nèi)工作溫度低于下限值時,開啟此處的蒸汽閥門。開發(fā)低CO煙氣轉(zhuǎn)變?yōu)轱@熱的回收利用技術(shù),通過研究低CO煙氣的燃燒放熱,實現(xiàn)低CO煙氣轉(zhuǎn)變?yōu)檗D(zhuǎn)爐顯熱,從而提高轉(zhuǎn)爐的蒸汽回收量。轉(zhuǎn)爐廠區(qū)內(nèi)盡量使用轉(zhuǎn)爐余熱蒸汽,以提高蒸汽利用率。
煉鋼部轉(zhuǎn)爐采用余熱鍋爐對轉(zhuǎn)爐煙氣進行汽化冷卻,除鹽水經(jīng)過除氧器后進入到余熱鍋爐,余熱鍋爐產(chǎn)生的蒸汽進入到大汽包。經(jīng)檢測,部分爐次的大汽包排污水水質(zhì)檢測指標(biāo)完全滿足除氧器水質(zhì)要求,可以直接進除氧器替代新水,而實際生產(chǎn)中卻是作為污水排放,造成浪費。
對大汽包的排污水進行選擇性回收利用,流程圖見圖3。如圖3所示,水質(zhì)滿足要求時進行回收,不滿足則進行排污處理。
圖3 大汽包排污水選擇性回收利用流程圖Fig.3 Flow Diagram for Selective Recycling of Waste Water Removed from Steam Packet
根據(jù)三級列車時刻表,整體上掌握轉(zhuǎn)爐冶煉節(jié)奏。通過ERP煉鋼生產(chǎn)實際,掌握轉(zhuǎn)爐加料、吹煉和出鋼情況。強化生產(chǎn)管理,對調(diào)度系統(tǒng)的生產(chǎn)組織進行優(yōu)化,有效實現(xiàn)節(jié)能停機,減少轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)設(shè)備的熱停時間,提高蒸汽回收的品質(zhì)。
煉鋼部配置3座260 t轉(zhuǎn)爐,采用OG除塵技術(shù),主要設(shè)備有三臺型號為HRV50-1800K的變頻一次風(fēng)機。為了降低一次風(fēng)機電耗,生產(chǎn)期間風(fēng)機一直以1 300 r/min的高速運行,生產(chǎn)間隙以500 r/min的低速運行,補爐等非生產(chǎn)期間以450 r/min的速度節(jié)電運行。
制定轉(zhuǎn)爐節(jié)能停機獎勵辦法,鼓勵按 “三吹二”模式組織生產(chǎn),滿足生產(chǎn)情況下,盡量組織兩座轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)。生產(chǎn)間隙的機組停機,由機組崗位操作人員根據(jù)停機時間通知設(shè)備操作崗位啟停或節(jié)電運行相應(yīng)設(shè)備。
(1)氧氣消耗。開發(fā)高效的氧槍噴頭,吹氧時間平均縮短1 min,轉(zhuǎn)爐作業(yè)率提高了2%~3%。
(2)氮氣消耗。散料氮封改為轉(zhuǎn)爐氧槍氮封打開時開啟,轉(zhuǎn)爐氧槍氮封關(guān)閉時關(guān)閉。
(3)氬氣消耗。針對各個鋼種控制模式單一,氬氣成本浪費大等問題,根據(jù)鋼種氮含量要求不同,分鋼種進行區(qū)別控制,優(yōu)化了一級鋼種的底吹控制模型,細化了二級鋼種的底吹控制模型。
對除塵系統(tǒng)進行了系統(tǒng)改造。對3轉(zhuǎn)爐不僅改造了一次除塵系統(tǒng),還增加了三次除塵系統(tǒng)。改造后,煤氣回收也有小幅度提升。另外,正在開展煉鋼鋼水罐全程加蓋改造,初期評價對鋼水溫降的影響達5~6℃,具有較好的轉(zhuǎn)爐節(jié)能效果。
表1 為優(yōu)化前后轉(zhuǎn)爐工序能耗對比,轉(zhuǎn)爐工序能耗為各種能源介質(zhì)的消耗量與回收量換算成標(biāo)準(zhǔn)煤的加和值。由表1得知,優(yōu)化后,煉鋼部轉(zhuǎn)爐工序煤氣回收提高10.6 m/t,蒸汽回收提高8.54 kg/t,電耗降低 1.37 (kW·h)/t,氧耗降低1.15 m/t,氮氣和氬氣消耗均有所降低,煉鋼工序能耗由-16 kgce/t降至-20 kgce/t。
表1 優(yōu)化前后轉(zhuǎn)爐工序能耗指標(biāo)對比Table 1 Comparison of Energy Consumption Indexes during Steelmaking by Converter before and after Optimization
此外,煉鋼部還計劃利用現(xiàn)有生產(chǎn)廢水直接補給連鑄濁環(huán)系統(tǒng)替代新水使用,實現(xiàn)連鑄濁環(huán)新水補水量為零;優(yōu)化操作制度,杜絕夏季RH和1450鑄機凈環(huán)溢流問題;降低RH底部槽冷卻風(fēng)、RH真空室下線烘烤能耗以及RH低碳鋼蒸汽消耗;降低LF升溫電耗;縮短RH脫氫時間并對RH、轉(zhuǎn)爐蒸汽放散冷凝水進行回收。
鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司煉鋼部結(jié)合轉(zhuǎn)爐工序能耗實際情況,對涉及煤氣回收、蒸汽回收、電耗、氣體介質(zhì)消耗的相關(guān)設(shè)備、工藝和管理進行了優(yōu)化。
(1)通過優(yōu)化煤氣回收工藝,優(yōu)化RD閥開度控制,轉(zhuǎn)爐工序煤氣回收提高了10.6 m/t。
(2)通過優(yōu)化蒸汽回收系統(tǒng),改進排污水利用,縮短轉(zhuǎn)爐吹煉周期內(nèi)的輔助時間和轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)設(shè)備的熱停時間,提高了蒸汽利用率,蒸汽回收提高了 8.54 kg/t。
(3)通過優(yōu)化風(fēng)機運行、開發(fā)高效氧槍噴頭、優(yōu)化散料氮封和優(yōu)化一、二級鋼種底吹模型,轉(zhuǎn)爐電耗和氧耗分別降低 1.37(kW·h)/t和 1.15 m/t,氮氣和氬氣消耗均有所降低。與優(yōu)化前相比,煉鋼工序能耗由-16 kgce/t降至-20 kgce/t。