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雙曲線進料裝置在輥壓機系統(tǒng)循環(huán)負荷精準控制中的應用

2021-04-20 12:37沈錫榮顧云濤
水泥技術 2021年2期
關鍵詞:電耗壓機進料

沈錫榮,顧云濤

球磨機閉路系統(tǒng)循環(huán)負荷受水泥產(chǎn)品顆粒分布、產(chǎn)質(zhì)量及電耗等指標的影響,一般控制在100%~200%。輥壓機系統(tǒng)循環(huán)負荷受輥壓機、球磨機功率比影響,一般控制在100%~500%。目前常用“大輥壓機+小球磨機”的組合方式,系統(tǒng)循環(huán)負荷控制較高。輥壓機系統(tǒng)循環(huán)負荷等參數(shù)對水泥廠技術經(jīng)濟指標有著重要影響,精準控制循環(huán)負荷是水泥廠節(jié)能降耗的有效措施之一。但水泥廠在進行例行循環(huán)負荷檢測時,因取樣代表性不強、樣品制作檢測較繁瑣等原因,往往難以精準檢測控制循環(huán)負荷。

1 雙曲線進料裝置的運行情況

L公司有4套180860輥壓機雙選粉開路粉磨系統(tǒng),工藝流程見圖1。2015年輥壓機出廠配置了直通固定式進料管,2018年1號輥壓機使用了雙曲線進料裝置。運行比較發(fā)現(xiàn),使用雙曲線進料裝置的輥壓機,系統(tǒng)循環(huán)負荷稍低時低產(chǎn)低耗,循環(huán)負荷過低時低產(chǎn)高耗,循環(huán)負荷高時高產(chǎn)高耗,輥壓機做功多,但會產(chǎn)生部分熱能消耗。雙曲線進料裝置對輥壓機系統(tǒng)循環(huán)負荷的精準控制必要且可行。

2015年4月粉磨系統(tǒng)初產(chǎn)時,輥壓機、球磨機等做功>90%,月均產(chǎn)量200t/h,電耗30kW·h/t,未能實現(xiàn)節(jié)能目標;2016年1月,投入半終粉磨系統(tǒng)運行,輥壓機做功在70%左右,月均產(chǎn)量180t/h,電耗28kW·h/t;2017年5月開始使用陶瓷球,月均產(chǎn)量160t/h,電耗<25kW·h/t。2015年輥壓機出廠初始,直通固定式進料管的進料口軸向長度為1 600mm,2018年4臺輥壓機進料口寬度從期初500mm全部調(diào)至320mm,使用陶瓷球后,工序電耗穩(wěn)定在25kW·h/t內(nèi)。

2018年2月,1號輥壓機使用了雙曲線進料裝置,進料口尺寸長度為1 480mm,寬度為180~550mm,寬度可調(diào)節(jié)。系統(tǒng)高產(chǎn)運行時,進料口寬度調(diào)至350mm,輥壓機做功在70%,系統(tǒng)產(chǎn)量170t/h左右,電耗24kW·h/t;低產(chǎn)運行時,進料口寬度調(diào)至290mm,輥壓機做功在60%,系統(tǒng)產(chǎn)量155t/h左右,電耗在23kW·h/t內(nèi);當進料口寬度>450mm時,易振動塌倉,<240mm時,料床較差,電耗上升。

引進雙曲線進料裝置試運行半年后,平衡產(chǎn)量與電耗,評估最經(jīng)濟參數(shù),重設進料口尺寸。3、4號輥壓機主要生產(chǎn)普通水泥,進料口調(diào)寬至300mm;2號輥壓機僅生產(chǎn)高水分低標復合水泥,進料口調(diào)寬至330mm;車間綜合電耗同比上年降低1kW·h/t。生產(chǎn)比較中發(fā)現(xiàn),雙曲線進料裝置下料口四周密封防泄漏效果較好,調(diào)節(jié)自如,對物料性能及產(chǎn)品需求變化適應能力強,可以增加輥壓機有效做功,同時降低循環(huán)負荷。2020年L公司又增加了2臺第二代雙曲線進料裝置,旺季、雨季時開大進料口控制,淡季進行小循環(huán)節(jié)能控制。

圖1 工藝流程圖

2 循環(huán)負荷的計算及進料裝置的比較

通過提升料壓、減少側漏、維護輥面花紋、增加系統(tǒng)壓力可增加輥壓機做功,尤其是通過擴大喂料口尺寸,增加輥面受料面積,可直接提升輥壓機做功能力。

2.1 循環(huán)負荷的計算

輥壓機循環(huán)負荷一般是按選粉機進出物料中某粒徑物料的篩余比例進行計算,但由于選粉機進出物料難以均布,取樣代表性差,碾碎料餅取粉等制樣方式極為繁瑣,料餅密度及厚度不勻,難以準確計算輥壓機物料通過量[1]。循環(huán)負荷為回料量與產(chǎn)量之比,參照提升負載簡易計算公式[3],綜合考慮輥壓機下料沖擊動能等,對照臺時產(chǎn)量估算提升機提升料餅的不同電流時的輸送量,即輥壓機通過量G及循環(huán)負荷K:

式中:

η1——驅(qū)動效率,取0.9

G——輥壓機產(chǎn)量,即提升機輸送量,t/h

g——重力加速度,取9.8m/s

H——提升高度,L公司設備取45m

V1——排料速率,即提升機頭輪線速率,L公司設備取1.16m/s

V2——喂料速率,即輥壓機線速率,L公司設備取1.6m/s

P0——空載做功,kW·h;空載設備受設備磨損、積料等影響,以實際空載電流推算,P0=1.732I0U cosφ

I——提升機電流,A

I0——L公司提升機空載電流,取184A

U——電壓,取0.38kV

cosφ——功率因數(shù),取0.85

N——系統(tǒng)產(chǎn)量,t/h;L公司取172.2、155.5、163.3高低中三個產(chǎn)量對比

K——循環(huán)負荷,%

2.2 進料裝置的比較

不同進料口尺寸運行參數(shù)對比見表1。

在1號輥壓機使用雙曲線進料裝置后,不斷調(diào)試進料口尺寸,與同原料的2號輥壓機直通固定的進料方式進行對比,調(diào)整合適的倉位,尋求最佳運行參數(shù)。當1號輥壓機進料口從350mm減小到290mm時,輥壓機循環(huán)負荷從227.9%下降至131.6%,系統(tǒng)節(jié)電1.1kW·h/t。試驗發(fā)現(xiàn),當1號輥壓機進料口寬度>400mm或料餅提升機電流>190A時,產(chǎn)量提升幅度小,能耗增加幅度大,入磨料溫增加近20℃;當進料口寬度<240mm時,不能形成穩(wěn)定料床,產(chǎn)量下降幅度較大,能耗上升拐點出現(xiàn)。物料變化時,系統(tǒng)參數(shù)也有所變化,輥壓機系統(tǒng)循環(huán)負荷視配套磨機能力控制在100%~300%,過高或過低均易增加系統(tǒng)能耗。

3 輥壓機能量的有效精準利用

輥壓機系統(tǒng)主要包括輥壓機、循環(huán)風機、換風風機、選粉機等設備,風機和選粉機動力消耗受風量、風阻、溫度及料氣比等影響,系統(tǒng)熱量平衡主要受料量、風量及溫度影響,輥壓機的做功主要用于顆粒破碎及摩擦生熱,破碎做功是有效做功。

表1 不同進料口尺寸運行參數(shù)對比

(1)能量的有效利用。熱量消耗、噪聲或循環(huán)運輸均為能量的無效使用,提升機、風機等設備單位消耗能量變化量較小,不作計算。反復對比參數(shù)發(fā)現(xiàn),大循環(huán)操作時,入磨料溫溫升近10℃,循環(huán)氣體溫升5℃,由此推斷,輥壓機做功存在浪費的情況,部分做功用在了物料內(nèi)部摩擦生熱。通過比熱容公式(3)可測算物料及外排風溫升帶來的能量消耗。

物料溫升能量單位消耗Q1:

式中:

C——水泥的比熱容是0.84×103J/(kg·℃),系統(tǒng)混合細料參照水泥比熱容計算;焦耳(J)轉(zhuǎn)換千瓦時(kW·h)的系數(shù)2.78×10-7

M——材料重量,kg

△t——溫升,以1℃計

當系統(tǒng)產(chǎn)量為150t/h時,在3×105m3/h風量循環(huán)操作中,有1×105m3/h風量不斷進行著冷風吸入、熱風外排操作,能量消耗測算同上。為簡化計算,忽略空氣水分、壓力、溫度等影響,空氣以密度1.293kg/m3、比熱容1.0×103J/(kg·℃)計算。

外排風溫升能量單位消耗Q2:

由此測算,物料及氣體溫度升高時能量消耗較大。再加上提升運輸?shù)仍斐傻哪芰坷速M、高溫靜電等負面的影響以及因進料口截面加大導致的循環(huán)負荷提高等原因,雖然輥壓機做功增加,但系統(tǒng)不一定節(jié)能。另外,輥壓機對粗顆粒的破碎能力強,對細粉的處理能力偏弱,大量細粉進入擠壓輥導致輥壓機擠壓效果大幅下降。只有當進入擠壓輥的顆粒級配合理,形成密實穩(wěn)定的料床,實現(xiàn)“料擠料”和“高壓小循環(huán)”,能夠?qū)⑽锪弦淮螖D壓成合格細粉,能量利用率才能最優(yōu)。

(2)能量的精準利用。每調(diào)整一次輥壓機參數(shù),水泥顆粒級配及理化性能都會有變化,但常規(guī)篩析檢測難以發(fā)現(xiàn)。若將物料顆粒粒徑從80μm磨成60μm,或?qū)⑽锪项w粒粒徑從40μm磨成30μm,常規(guī)45μm篩篩析分析檢測不到變化;若將物料顆粒粒徑從50μm磨成40μm,則45μm篩篩析分析檢測調(diào)整效果立見。因此,能量最好精準利用在將熟料顆粒磨到3~32μm內(nèi),反復調(diào)整后,找到最佳運行參數(shù)。

4 循環(huán)負荷精準控制

低壓大循環(huán)時,物料間的摩擦增多,部分做功用于產(chǎn)生細粉,是有效做功,而部分摩擦生熱則是能量消耗。細粉量增加,帶來產(chǎn)量增加,電耗下降,不能抵消摩擦生熱的能量浪費時,系統(tǒng)運行便不再經(jīng)濟。精準調(diào)節(jié)輥壓機系統(tǒng)循環(huán)負荷非常必要。

通過調(diào)節(jié)風量或選粉機轉(zhuǎn)速,可以實現(xiàn)精準控制,但若不調(diào)節(jié)輥壓機進料口尺寸、選粉系統(tǒng)料氣比波動,輥壓機將不能穩(wěn)定生產(chǎn)。如大進料口時用小風,細粉則不能及時外排,將會帶來塌倉等異常情況;如小進料口時用大風,則會導致細粉過少,料床不密實,輥壓機產(chǎn)生波動或能耗上升。運行過程中宜根據(jù)進料口尺寸、輥壓等配合倉位的調(diào)節(jié),精準控制輥壓機喂料量。

現(xiàn)行進料裝置大多未解決流量調(diào)節(jié)板下端與圓弧輥面周向泄壓漏料的問題,輥端面與側擋板間物料側漏也未處理好,過多的漏料溢料使精準調(diào)節(jié)困難。較為常見的是某杠桿式進料裝置的調(diào)節(jié)板繞軸擺動,無法控制調(diào)節(jié)板下端與圓弧形輥面間隙,二者間隙>150mm時,側擋板與輥端間隙較大,造成輥壓機系統(tǒng)循環(huán)量增大,選粉機負荷增大,大量未選出的細粉進入循環(huán),增加了后續(xù)輸送和選粉設備的工作負荷。尤其是,杠桿進料裝置的調(diào)節(jié)板通過托料方式調(diào)節(jié)物料流量,造成輥面上部與翻板下部的滑移喂料區(qū)物料不密實,物料不受限,被擠壓后易上溢,造成料壓損失。

新型輥壓機雙曲線進料裝置調(diào)節(jié)板受設定曲線限制,具備傳統(tǒng)直線拔插型及旋轉(zhuǎn)擺動型進料裝置的優(yōu)點,調(diào)節(jié)板使用曲線滑槽機構,側擋板使用楔塊機構,在上、下轉(zhuǎn)軸及滑軌的限位下,通過蝸輪螺桿升降機推拉;調(diào)節(jié)板下端沿輥面圓弧作曲線移動,輥壓機進料溜管下料截面面積隨之改變,同時保持調(diào)節(jié)板下端與圓弧輥面間隙恒定在5~15mm;在側擋板內(nèi)側增設人字形耐磨件嵌入輥面30~50mm,形成凹凸密封,上部絲桿通過一組楔塊擠壓調(diào)節(jié),確保側擋板貼緊輥端面;輥壓機進料口軸向、周向四周無泄壓漏料,完善了輥壓機喂料機構,實現(xiàn)了系統(tǒng)循環(huán)負荷精準控制[2]。

5 結語

輥壓機精準做功是粉磨系統(tǒng)節(jié)能的核心,雙曲線進料裝置可對輥壓機系統(tǒng)循環(huán)的負荷進行精準控制,可在高產(chǎn)低耗間尋求最佳平衡或按需切換。視配套磨機能力,循環(huán)負荷控制在120%~240%較經(jīng)濟,過高或過低的循環(huán)負荷易增加系統(tǒng)能耗。

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