李亞敏,支鵬鵬,張 然,孔令楠,汪永亮,宋愛國
(1.渤海能克鉆桿有限公司,河北滄州 062658;2.渤海裝備研究院,河北滄州 062658;3.渤海鉆探工程公司第五鉆井工程分公司,河北滄州 062658)
某鉆井為開發(fā)井,井型為定向井,設(shè)計井深4117 m,實際井深2674 m,作業(yè)層位為Lower Fars,泥巖。鉆桿規(guī)格為127×9.19 mm,材料為G105 鋼級。井身結(jié)構(gòu):30"導(dǎo)管×43 m+20"套管×1203 m+16"套管×1464 m+"井眼×2674 m×"套管×2670 m(1"=2.54 cm)。
2017 年×××區(qū)域某井三開完鉆后,下套管固井侯凝,然后安裝"×10 000 psi 封井器組(1 psi=6.895 kPa)。套管頭尺寸Section C:"×10 000 psi,套管頭上面接"×10 000 psi 轉(zhuǎn)"×10 000 psi封井器組。安裝完封井器后準(zhǔn)備試壓,發(fā)現(xiàn)"×10 000 psi 的轉(zhuǎn)換法蘭,轉(zhuǎn)換法蘭上面接"試壓塞無法通過"試"封井器下入到"套管頭內(nèi),于是決定采用壓杯試壓。試壓杯下入到套管頭Section C以下0.45 m 處,完全坐在"套管里面。關(guān)上半封,從壓井管匯打壓,打壓過程中發(fā)現(xiàn)隨著壓力升高大鉤拉力增加,說明試壓杯下移,導(dǎo)致鉆桿與封井器半封及套管環(huán)空體積增加,所以打壓速度極慢。排除試壓泵故障后,確認(rèn)環(huán)空體積增加導(dǎo)致打壓時間長速度慢。為加快速度,采用兩臺試壓泵同時打壓,當(dāng)打到壓力5500 psi 時發(fā)現(xiàn)壓力突然下降到4000 psi,檢查未發(fā)現(xiàn)刺漏;繼續(xù)打壓,壓力不上升,泄壓后起出鉆桿,檢查發(fā)現(xiàn)5"鉆桿從上半封到試壓杯(5 m 距離)這一段鉆桿被擠扁。
試壓過程中隨著壓力升高,大鉤懸重也增加,最大達(dá)到280 t,說明試壓杯受高壓向下移動,此時鉆桿收到上下拉力作用和橫向擠壓力,鉆桿內(nèi)部沒有壓力。又接一根5"鉆桿以同樣方式打壓,當(dāng)壓力達(dá)到6000 psi 時突然下降到4000 psi,釋放壓力起出后發(fā)現(xiàn)鉆桿再次被擠扁(圖1)。
表1 化學(xué)元素成分含量對照 %
圖1 鉆桿使用現(xiàn)場
取失效管體進(jìn)行金相、化學(xué)元素、力學(xué)性能分析,試樣編號為ГН-3。
試樣送第三方實驗室檢測,檢測結(jié)果與質(zhì)證書、API 5DP 標(biāo)準(zhǔn)的對比見表1。
從表1 可以看出,第三方實驗室的檢測結(jié)果與質(zhì)證書基本一致,成分符合API(American Petroleum Institute,美國石油學(xué)會)及客戶要求。
從圖2 和圖3 可以看出,ГН-3 樣品的微觀結(jié)構(gòu)為珠光體。主要污染物是硫化物以及斑點狀和線性氧化物,未發(fā)現(xiàn)其他狀態(tài)的污染物。
圖2 試樣ГН-3 放大500 倍和1000 倍微觀組織(珠光體)
圖3 試樣ГН-3 放大100 倍和200 倍后的夾雜物(硫化物)
圖4 為管體內(nèi)外表面的100 倍和200 倍放大圖,可以看出內(nèi)外表面均未發(fā)生塑性變形,符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
圖4 試樣ГН-3 內(nèi)外表面放大100 倍和200 倍
從金相結(jié)構(gòu)來看,該管體的微觀結(jié)構(gòu)、非金屬夾雜物完全符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
(1)屈服強(qiáng)度。
該試樣與API 5DP 的屈服強(qiáng)度對照見表2。
表2 該試樣與API 5DP 屈服強(qiáng)度對照MPa
可見,試樣的抗拉強(qiáng)度和屈服強(qiáng)度完全符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
(2)拉伸。
該試樣與API 5DP 拉伸試驗結(jié)果對照見表3。因為試樣本身已經(jīng)被破壞,已經(jīng)發(fā)生了屈服,所以此試樣的拉伸沒有達(dá)到API 5DP 標(biāo)準(zhǔn)要求。試驗結(jié)果出來后,在完好的同批次管體上進(jìn)行取樣,試樣編號為13073-4,管體機(jī)械性能試驗結(jié)果見表4。
13073-4 試樣共進(jìn)行了3 次拉伸試驗,試樣尺寸為7.5×10×55 mm,沖擊功分別為116 J、127 J 和124 J(平均122 J),試驗溫度為21 ℃。
分析以上結(jié)果可知,鉆桿完好部分的試樣屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、拉伸率等均符合API及客戶要求。
(3)夏比V 形缺口縱向吸收能。
表3 該試樣與API 5DP 拉伸試驗結(jié)果對照%
表4 同批次完好管體機(jī)械性能試驗結(jié)果
從表5 可以看出,該試樣的夏比V 形縱向缺口吸收能符合API 5DP 標(biāo)準(zhǔn)要求。
表5 試樣與PAI 5DP 標(biāo)準(zhǔn)夏比V 形缺口縱向吸收能對比
(4)硬度。
ГН-3 試樣硬度的3 次測量值圴為321 HB,而API 5DP(G鋼級)對硬度值沒有要求。所以,該試樣的硬度沒有異常。
對管體屈服強(qiáng)度、抗拉和抗擠毀壓力的計算。
(1)屈服強(qiáng)度。
API 5DP 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,G 鋼級鉆桿管體的屈服強(qiáng)度為724~931 MPa,從表2 和表4 的試驗結(jié)果可知,兩個試樣的屈服強(qiáng)度均符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
(2)拉伸。
根據(jù)DS-1(鉆柱設(shè)計和操作)中規(guī)定,鉆桿管體的抗拉能力P=YmA。其中,P 為額定抗拉能力,Ym為額定屈服強(qiáng)度,A 為橫截面積。則此管體的額定抗拉P=105 000×[3.14×(5/2)2-3.14×(5-2×0.362)2]=553 567 lb=2462 kN=251 t。
從試壓過程分析可知,試壓過程的最大拉力為280 t,超過額定抗拉251 t 的11.55%。
(3)擠毀壓力。
DS-1(鉆柱設(shè)計和操作)規(guī)定,11.29<D/t<19.18 時,管體的擠毀壓力其中,A'=3.162,B'=0.079 4,C=2702。
從試壓過程分析可知,試壓過程的最大壓力為6000 psi(41.37 MPa),沒有超過改規(guī)格鉆桿的額定最小擊毀壓力。
通過以上計算得知,該規(guī)格鉆桿管體的額定最大抗拉為553 567 lb(251 t),額定抗擠毀壓力15 667 ps(i108 MPa)。兩次試壓過程中壓力分別為6000 psi 和5500 psi,均沒有超過額定擠毀壓力,所以可以排除因管體承受壓力過大導(dǎo)致被拍扁的因素。但是從試壓過程分析中可以看出,試壓過程中鉆具所承載拉力達(dá)到617 500 lb(280 t),已經(jīng)超過改規(guī)格鉆桿額定抗拉強(qiáng)度的11.55%,因此鉆具超拉是導(dǎo)致本次鉆具擠扁的直接原因。
(1)出現(xiàn)問題的兩支鉆桿管體的化學(xué)成分、力學(xué)性能、外觀尺寸均符合API 5DP 標(biāo)準(zhǔn)要求。
(2)此次鉆桿管體被擠扁的主要原因是,試壓過程中鉆具所承載的拉力過大,超過該規(guī)格鉆桿所能承受的拉力上限,導(dǎo)致管體被擠扁。
(3)建議在上述井礦使用127×9.19 mm S135 規(guī)格鉆桿,該規(guī)格鉆桿的額定抗拉為711 729 lb(325 t),比127×9.19 mm 的G105 規(guī)格鉆桿抗拉能力提升29.5%。