劉志軍
陽(yáng)光華泰能源有限責(zé)任公司華泰一廠煉焦車間 山西運(yùn)城 043300
在煉焦生產(chǎn)過(guò)程中,燒結(jié)釋放出了大量的SO2氣體。這些SO2氣體主要是由含鐵原料和燃料中的硫化物氧化而生成,伴隨著整個(gè)煉焦工藝進(jìn)程,形成了SO2氣體,持續(xù)排放,伴隨燒結(jié)溫度的不斷提升,各種助燃,空氣氧含量和燃料顆粒尺寸發(fā)生不斷變化。凝膠工藝過(guò)程中的SO2氣體有規(guī)律的排放出來(lái),這一規(guī)律被認(rèn)定為燒結(jié)過(guò)程中的燃料用量。當(dāng)燒結(jié)過(guò)程中,原料的水分和含硫量以及礦石的酸堿度在正常變化范圍之內(nèi)時(shí),如果溫度接近了燒結(jié)工藝煙氣溫度的峰值可以認(rèn)為已進(jìn)行到燒結(jié)終點(diǎn)前,這時(shí)煙氣排放中的SO2濃度會(huì)達(dá)到整個(gè)煙氣排放的峰值[1]。燒結(jié)工藝中除了SO2氣體,還有很多的NOx,其中95%左右的NOx為NO氣體在燒結(jié)工藝過(guò)程中燒結(jié)及各蜂箱煙氣中的NO濃度比例較為均衡,并且NO氣體的含量濃度較高,為了降低燒結(jié)工藝中NO氣體的排放,可采用提高燒結(jié)礦酸堿度的方法或者加厚燒結(jié)料厚度,這樣的工藝模式改善,更有利于促進(jìn)其中的氧化鈣和三氧化二鐵生成,從而起到催化作用,完成CO氣體對(duì)NOx的還原效果,通過(guò)這樣的公益模式改善,可以大幅度降低煙氣中NOx,氣體燃料,煤和焦炭燃燒也會(huì)伴隨產(chǎn)生大量的COx氣體,致使在整個(gè)工藝中煙氣中的COx快速上升,伴隨整個(gè)工藝的進(jìn)程,COx會(huì)持續(xù)下降,最后呈小波動(dòng)趨勢(shì),在燒結(jié)工藝終點(diǎn)時(shí),燒結(jié)煙氣中的氧含量大約為21%,COx的含量濃度幾乎接近為0。
根據(jù)煙氣特性和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況確定工藝路線。根據(jù)焦?fàn)t煙氣溫度高、粉塵少的特點(diǎn),脫硫前選擇中高溫SCR脫硝裝置,但中高溫SCR所需溫度為280℃。例如,焦?fàn)t煙氣溫度(180-250℃)相對(duì)較低。脫硝前需加加熱裝置,再將余熱回收后進(jìn)入脫硫塔。因此,選擇熱風(fēng)爐對(duì)煙氣進(jìn)行加熱,廢熱鍋爐回收廢熱蒸汽[2]。
1#、2#焦?fàn)t煙氣密度相半干脫硫和脫氮項(xiàng)目研究了高溫選擇性催化還原的耦合機(jī)制的多元的污染和余熱梯級(jí)利用焦?fàn)t煙氣溫度較高,并且建造了一個(gè)一半的溫度和流量自適應(yīng)與干法煙氣超低排放處理技術(shù)系統(tǒng)為核心的圖1所示。
圖1 中高溫SCR+余熱利用+半干法脫硫超低排放技術(shù)流程
采用脫硫脫硝裝置處理的焦?fàn)t煙氣排放指標(biāo)達(dá)到《焦化化工污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012規(guī)定的特定區(qū)域排放限值。為了實(shí)現(xiàn)煙氣超低排放,在不改變?cè)邪敫煞摿虺龎m工藝的情況下,通過(guò)實(shí)驗(yàn)?zāi)M和技術(shù)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了超低排放。
2.2.1 氨水雜質(zhì)化驗(yàn)及應(yīng)對(duì)措施
氨雜質(zhì)檢測(cè)結(jié)果表明,雜質(zhì)大部分為硫化物晶體,顆粒大小較小。它們被懸浮在氨中,所有的雜質(zhì)在加熱到60°C左右時(shí)被溶解。對(duì)策:在氨罐與氨冷凝器之間安裝φ2000mm、高度4000mm的儲(chǔ)罐,作為氨雜質(zhì)沉淀罐。根據(jù)雜質(zhì)的特點(diǎn),在輸送管道中加入蒸汽伴流,使雜質(zhì)在輸送過(guò)程中溶解在氨水中而不結(jié)晶。
2.2.2 噴氨格柵優(yōu)化技術(shù)的應(yīng)用
噴氨格柵作為脫硝系統(tǒng)的核心部件,在煙道截面的2D范圍內(nèi)獨(dú)立調(diào)整各噴點(diǎn)的噴氨量,相對(duì)增加中心部位的噴灑流量,使還原劑與煙氣在到達(dá)催化劑之前按照設(shè)計(jì)的氨氮摩爾比混合。
2.2.3 脫硫塔技術(shù)創(chuàng)新
采用雙級(jí)密相干塔脫硫技術(shù),通過(guò)二級(jí)脫硫塔,進(jìn)一步保證了脫硫效率。脫硫塔中的脫硫劑量為120-140t,已經(jīng)達(dá)到脫硫系統(tǒng)的極限,只能從氣流分布入手,均勻脫硫劑的分布,增加脫硫劑的循環(huán)次數(shù),進(jìn)而提高脫硫效率。
具體實(shí)施方案:二級(jí)塔加導(dǎo)流板,檔板與中心線的距離調(diào)整為800mm,尺寸為3900mm×500mm×10mm,與塔頂?shù)乃綂A角為50°;在一級(jí)塔螺旋給料機(jī)上方增加中間倉(cāng),10個(gè)均風(fēng)閥處各加一塊導(dǎo)流板,導(dǎo)流板為R800弧形板,弧長(zhǎng)292mm,弧心向下,與均分口頂?shù)拈g距為100mm。將中間檔板與中心線的距離調(diào)整為800mm后,稍有利于煙氣充滿大灰斗的下半部分,但在大灰斗上半部分形成的回流空間會(huì)略有增大,有利于提高脫硫效率。改造后的效果:一級(jí)塔、二級(jí)塔、除塵倉(cāng)室氣流分布均勻,脫硫灰循環(huán)分布正常,改善了脫硫效果,并減少氣流對(duì)布袋的沖刷。
2.2.4 袋式除塵器的優(yōu)化
通過(guò)磷粉實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),除塵器內(nèi)的均勻空氣不夠均勻,除塵室之間的阻力偏差較大,導(dǎo)致前端除塵器布袋磨損嚴(yán)重。通過(guò)調(diào)整吹掃順序和脈沖寬度,調(diào)整各除塵室的阻力,再調(diào)整脫硫劑灰倉(cāng)的灰量,使脫硫劑能夠均勻循環(huán)。加了回流板后,除塵器內(nèi)的均勻氣流分布更加均勻,布袋不會(huì)遭受的重大磨損[3]。為了穩(wěn)定各項(xiàng)排放指標(biāo),把布袋全部更換為浙江華基的PPS+超細(xì)纖維+覆膜布袋,效果良好。
伴隨著我國(guó)冶金焦化企業(yè)的快速發(fā)展,致使我國(guó)的環(huán)境保護(hù)問(wèn)題較為突出,目前主要是煙氣中的二氧化硫和氮氧化物排放,由于目前環(huán)保相關(guān)設(shè)施投資費(fèi)用較高,許多企業(yè)難以承受,所以我們?cè)诤笃诘难邪l(fā)工作中,應(yīng)該注意脫硫脫硝工藝技術(shù)的升級(jí)與經(jīng)濟(jì)效益降低等問(wèn)題,并結(jié)合我國(guó)的生產(chǎn)實(shí)際,針對(duì)不同的生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)改造。從而在保證我國(guó)冶金企業(yè)焦化生產(chǎn)過(guò)程中降低污染物的排放,保證我國(guó)的冶金工業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。