方溪闊
中核陜西鈾濃縮有限公司 陜西漢中 723312
鈾濃縮工廠的壓空裝置生產(chǎn)的高質(zhì)量壓縮空氣是電磁氣動閥、質(zhì)譜機(jī)、電磁氣動調(diào)節(jié)閥、調(diào)節(jié)器等設(shè)備的動力來源。隨著電動調(diào)節(jié)閥替代調(diào)節(jié)器的推廣應(yīng)用,主要耗氣設(shè)備調(diào)節(jié)器的退出,原有大壓空裝置大部分時間屬于空載運行,造成不必要的浪費。為降低風(fēng)險,節(jié)約綜合運行成本,有必要對現(xiàn)有壓空裝置進(jìn)行優(yōu)化,實現(xiàn)小型壓空裝置替代原有大壓空裝置
鈾濃縮工廠原設(shè)計的壓空裝置繼續(xù)運行存在以下問題:①三臺螺桿空壓機(jī)功率均為75kW,若只為供取料系統(tǒng)提供壓縮空氣,其實際的有效利用率低,浪費大,不經(jīng)濟(jì);②原壓空裝置設(shè)計的壓空容器有6個20m3、1個12.5m3和1個10m3儲氣罐,這些儲氣罐均屬于特種壓力容器設(shè)備,這些儲氣罐運行限值條件多,每年均需備案和年檢,維護(hù)成本高;③壓縮空氣管道長,存在壓空管道泄漏的風(fēng)險大,不利于系統(tǒng)安全經(jīng)濟(jì)運行。
根據(jù)供取料系統(tǒng)電磁氣動閥運行要求,壓空裝置主要包括空壓機(jī)和油水過濾裝置。
空壓機(jī)類型主要包含螺桿式、活塞式、渦旋式。螺桿式空壓機(jī)通過陰陽轉(zhuǎn)子連續(xù)運轉(zhuǎn),改變型腔體積進(jìn)行壓縮?;钊娇諌簷C(jī)通過曲軸帶動活塞做往復(fù)運動,改變汽缸容進(jìn)行壓縮。渦旋空壓機(jī)是由兩個漸開線型的動靜渦旋盤相互嚙合而完成吸氣、壓縮和排氣的工作過程。靜盤固定在機(jī)架上,動盤在曲線驅(qū)動和防自轉(zhuǎn)環(huán)的相位保持下作小半徑的平面運動;當(dāng)曲軸運轉(zhuǎn)時,動靜渦旋盤嚙合形成若干對于月牙形封閉的壓縮腔。通過三種類型空壓機(jī)的比較,從結(jié)構(gòu)和工作原理看,渦旋空壓機(jī)具有以下特點。①渦旋壓縮機(jī)零部件少而且小,所以機(jī)器體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)非常緊湊,故使用方便可靠、故障率低。②渦旋壓縮機(jī)相鄰壓縮腔之間的壓差下,泄漏少,具有很高的容器率。③多個壓縮腔同時工作,轉(zhuǎn)矩均勻,因此機(jī)器的振動小,噪音很低。④渦旋壓縮機(jī)運轉(zhuǎn)工程中,吸氣、壓縮和排氣是連續(xù)的,供氣連續(xù)平穩(wěn)。⑤動盤回轉(zhuǎn)半徑很小,機(jī)械磨損小,機(jī)械效率高。
為了選擇適用于供取料系統(tǒng)的渦旋空壓機(jī),對供取料系統(tǒng)的電磁氣動閥耗氣量進(jìn)行分析,利用1臺待儲氣罐的小空壓機(jī)進(jìn)行試驗,其中儲氣罐和壓空管道總體積為200L,小空壓機(jī)排氣量360L/min,工作壓力0.8MPa,將200L容積壓力充至0.8MPa。
試驗測量發(fā)現(xiàn):①電磁氣動閥正常工作時壓空壓力≮0.6MPa④;②開閥操作時,200L容積壓力下降0.002MPa,操作耗時4s;③關(guān)閥操作時,200L容積壓力不變化,操作耗時3s。
由理想氣體狀態(tài)方程,在同時操作4臺電磁氣動閥時,供取料系統(tǒng)的最大耗氣量:
根據(jù)壓空系統(tǒng)20%富裕量計算,并考慮壓空管道異常對鈾濃縮工廠的影響,故此單臺空壓機(jī)最小排氣量應(yīng)為:
故此,選擇的渦旋空壓機(jī)生產(chǎn)壓縮空氣的壓力>0.6MPa,排氣量應(yīng)>0.6m3/min。故此選定OX-0.66/8渦旋式空壓機(jī),其排氣量為0.66M3/min,排氣壓力0.8MPa,電機(jī)功率為4.5kW。
電磁氣動閥在運行中要求壓縮空氣中含水量≯1g/m3,油量≯0.05mg/m3,小型壓空裝置還需配備油水除油過濾裝置,為了在后期方便維護(hù),采用與空壓機(jī)型號相匹配的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備。
油水過濾裝置為:①風(fēng)冷式自動排水BSJ7.5AC型冷干機(jī),其工作壓力為04-1.0MPa,功率為≤0.6kW;②按安裝順序分別為C/Q 級、T/P級和A/S級CTAAAH-006精密過濾器,其過濾后壓縮空氣的含油量分別為≤5ppm、≤1ppm、≤0.01ppm,各級精密過濾器的除水率分別為:99%、100%、100%。
為保證鈾濃縮工廠主要設(shè)備狀態(tài)存在運行、備用和檢修三種狀態(tài),需要有3臺空壓機(jī)。運行管道線路實現(xiàn)雙線并聯(lián)運行,設(shè)計了兩套油水過濾裝置。在鈾濃縮工廠供取料系統(tǒng)安裝小型壓空裝置,并將新的壓空管道與原壓空管道連接,要求新鋪設(shè)和原有的壓空管道均符合國家壓空管道漏氣量標(biāo)準(zhǔn)。
小型壓空裝置帶供取料系統(tǒng)的電磁氣動閥進(jìn)行運行驗證,其帶載的參數(shù)為:①壓縮空氣經(jīng)過油水過濾裝置后含水量0.96g/m3,含油量0.008mg/m3,該數(shù)據(jù)符合電磁氣動閥運行要求;②空壓機(jī)加載壓力為0.66MPa,卸載壓力為0.76MPa,壓縮空氣干管實際壓力在0.66-0.756MPa之間;③空壓機(jī)啟停周期為15min,空壓機(jī)加載時間<1min,壓空干管壓力波動周期為15min;④小型壓空裝置帶載期間,頻繁開關(guān)操作電磁氣動閥,不會影響壓空干管壓力變化趨勢和壓力波動周期。
由空壓機(jī)額定排氣量為0.66m3/min,可計算供取料系統(tǒng)的壓縮空氣耗氣量。
在壓空管道異常時,最多可以有3臺空壓機(jī)同時運行保證壓空系統(tǒng)壓力,由此可以知道供取料系統(tǒng)壓空管道的最大允許漏氣量。
由此判斷,小型壓空裝置各項參數(shù)滿足供取料系統(tǒng)電磁氣動閥的運行技術(shù)要求,成功實現(xiàn)了對原有壓空裝置的替代。
本文通過對小型壓空裝置配置研究,在供取料系統(tǒng)實現(xiàn)了壓空裝置小型化的目的,新的小型壓空裝置具有以下優(yōu)點。①降低了能耗,小壓空裝置功率的功率只有4.5kW遠(yuǎn)小于原壓空裝置75kW的功率。②降低了運行維護(hù)成本,小型壓空裝置無需單獨設(shè)置運行人員,且維護(hù)檢修費用較低。③拆除了原壓空系統(tǒng)上的大型高壓容器,提高了壓空系統(tǒng)運行的安全性。