周紅霞(大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠)
熱泵是一種利用高位能使熱量從低位熱源流向高位熱源的節(jié)能裝置[1]。某油田每年冬季供暖都會消耗大量的能源,而在油田生產(chǎn)過程中,會產(chǎn)生大量需要回注地下的30~35℃低溫水,在這些水中蘊含著大量的低溫能量,為充分利用這部分注水水源的熱量,有效回收能源[2],某油田A注水站改造中采用熱泵技術(shù),有效地將低溫?zé)嵩崔D(zhuǎn)換為高溫?zé)崮埽瑢崿F(xiàn)冬季供暖。
A注水站是一座相對獨立的小規(guī)模建筑,其采暖單體包括注水泵房、罐間閥室、35 kW變電所、熱泵房等供熱面積為1 170 m2,采暖熱負荷234 kW。改造后原鍋爐房內(nèi)設(shè)2臺熱泵機組,配套換熱器1臺,污水泵2臺,二次水泵2臺,更換循環(huán)水泵2臺,水源冷熱水機組(中高溫型)運行參數(shù)見表1。
表1 水源冷熱水機組運行參數(shù)
從采暖期開始至10月中旬至次年4月中旬截止,室外最低氣溫-24℃左右,根據(jù)氣溫運行1臺機組(1臺機組備用),可保證室溫保持在19~22℃,能夠滿足采暖的需要,熱泵運行調(diào)查見表2。
熱泵技術(shù)自動控制程度高,無需設(shè)置專人管理,可根據(jù)天氣情況需求設(shè)定機組自動啟停的運行時間,避免不必要的資源浪費,并應(yīng)用無線監(jiān)控技術(shù)通過手機短信,使主機與操作人員建立聯(lián)系,可及時反饋出現(xiàn)故障情況,有效地縮短了故障報警后操作人員的響應(yīng)時間,提高了設(shè)備運行的可靠性。
新技術(shù)的應(yīng)用是一個逐步完善的過程,通過跟蹤調(diào)查,了解到熱泵技術(shù)在A站應(yīng)用過程中存在一些問題,主要是熱源水質(zhì)不過關(guān)、采暖工藝不完善等。
運行2年以后,換熱器出口溫度偏低,經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),熱泵機組的板式換熱器中油田污水部分出水量下降,拆卸后發(fā)現(xiàn)板式換熱器的進口過濾器堵塞,分析為油田污水中投加有絮凝劑和殺菌劑兩種藥劑,導(dǎo)致污水中含有大量的聚合絮狀物,使進入板式換熱器的污水量減少,換熱器換熱效果不好,二次循環(huán)水換熱量達不到熱泵機組運行溫度,在運行過程中經(jīng)常性出現(xiàn)機組升溫困難,出口溫度偏低,造成機組低溫停機等問題,嚴(yán)重影響正常運行。
表2 熱泵運行調(diào)查
設(shè)備運行以后,原有采暖管線穿孔次數(shù)增加,經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),由于熱泵可根據(jù)溫度自動啟停,且熱泵機組制熱功率較大,啟機后升溫過程較快,使系統(tǒng)內(nèi)水急劇汽化膨脹,運行壓力設(shè)置為0.8 MPa,當(dāng)系統(tǒng)壓力小于0.8 MPa時可以看作是在密閉狀態(tài)下運行,管線上的排氣閥不動作,系統(tǒng)內(nèi)無泄漏點,造成循環(huán)水部分壓力升高,原有采暖系統(tǒng)運行壓力為0.4 MPa,此系統(tǒng)壓力升高后極易引發(fā)原采暖管線在薄弱處穿孔。
針對上述熱源水質(zhì)不過關(guān)、采暖工藝不完善等問題,通過強化日常維護和管理,進行相應(yīng)技術(shù)改造,確保了原有設(shè)備及管道的正常使用,減少了運行中出現(xiàn)的問題,提高了設(shè)備運行效率。
1)制定機組維護保養(yǎng)管理制度,建立運轉(zhuǎn)記錄,對設(shè)備合理操作、確定過濾器清洗時間及次數(shù)、設(shè)定合適溫度、適時補水、對常見故障作出規(guī)定,規(guī)范員工操作,保證設(shè)備能平穩(wěn)高效運行。
2)做好設(shè)備維護保養(yǎng),采暖期開始前提前倒運設(shè)備,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,防止采暖期故障影響供暖效果。值班室應(yīng)做好墻體保溫及門窗密封,減少散熱,可根據(jù)天氣情況適當(dāng)調(diào)整供熱溫度高低,以保證值班室溫度。
1)調(diào)整工藝流程,保障設(shè)備運行。針對由于污水水質(zhì)堵塞換熱器,清除時需要停止設(shè)備,會影響供熱效果問題,在原有流程中增加了一條過濾器旁通流程,可以實現(xiàn)在過濾器清理時換熱設(shè)備不停運,保證了供暖系統(tǒng)的正常運行。
2)增加設(shè)備容量,提升換熱效率。針對由于換熱器出口溫度偏低,造成機組升溫困難,導(dǎo)致供熱溫度偏低的問題。對熱泵機組的板式換熱器進行增容,增加了20片換熱片,提高換熱能力,換熱器增容前后對比見圖1。
3)設(shè)定系統(tǒng)閾值,減少穿孔次數(shù)。因熱泵機組致熱功率較大,啟機后升溫過程較快,壓力超高,極易導(dǎo)致原有采暖管線在薄弱處穿孔。為此在采暖循環(huán)回水管線上裝一個的卸壓閥,當(dāng)回水管線的壓力高于0.4 MPa時,卸壓閥動作卸壓,當(dāng)壓力降到0.28 MPa左右,卸壓閥停止卸壓,系統(tǒng)壓力恢復(fù)正常。
熱泵技術(shù)有效地利用油田含油污水的低位熱能,降低了對不可再生能源的消耗,減少了天然氣燃燒后廢氣和余熱的排放,并能較好地滿足油田上的供熱需求,具有顯著的節(jié)能和環(huán)保效果[3];取消燃氣鍋爐后,拆除了A站供氣管線,從根本上避免了盜氣行為,也防止了因盜氣引起的燃爆等安全事故;通過運行,熱泵與燃氣鍋爐相比每年還可節(jié)約4名鍋爐操作工28萬的人工費用及14.89萬元的各類費用。
1)人工費用:采用熱泵技術(shù)可以實現(xiàn)24 h無人員值守,與運行鍋爐相比可節(jié)省操作人員4人,一名普通員工的年支付工資及各類費用以7萬元計算,4人共需支付28萬元/a。
2)運行費用:通過對比兩種采暖設(shè)備運行費用發(fā)現(xiàn),原系統(tǒng)年耗氣約28.77×104m3(標(biāo)況),耗電量約6.80×104kWh,運行成本為30.24萬元;應(yīng)用水源熱泵新設(shè)備后,耗電量約24.06×104kWh,運行成本為15.35萬元,每年可節(jié)約生產(chǎn)成本14.89萬元(電費0.638元/kWh,燃氣費為0.9元/m3計),節(jié)能效果顯著。另外,常規(guī)采暖系統(tǒng)中設(shè)備使用年限大約在15~20年左右,而熱泵工藝的設(shè)備使用年限大約在40~50年,從而將大大降低設(shè)備更換產(chǎn)生的各項費用[4]。同時,熱泵技術(shù)還可避免盜氣及因盜氣引發(fā)的安全事故。
圖1 換熱器增容前后對比
3)社會效益:鍋爐燃燒天然氣釋放的1 000℃左右高溫,而實際利用的僅是60~80℃的低溫?zé)幔@不僅造成極大的浪費,使能源的利用率低了60%~70%,而且由于大量的燃燒化石燃料,也產(chǎn)生了大量的有害氣體、粉塵等,嚴(yán)重影響了周邊地區(qū)的生態(tài)環(huán)境,危害的人們的身心健康,熱泵技術(shù)在運行過程中不產(chǎn)生CO2等廢氣及余熱排放[5],每年減少溫室氣體排放28.77×104m3(標(biāo)況)。
作為耗能大戶的油田,因地制宜,科學(xué)規(guī)范的推廣余熱資源的回收和利用技術(shù)[6],是踐行綠色低碳可持續(xù)發(fā)展的重要途徑,既有利于優(yōu)化油田能源,節(jié)約的油氣資源能保障油氣商品量的供應(yīng),滿足油氣日益增長需求,又能提高能源的利用率,降低能耗指標(biāo),對節(jié)能降耗起著積極重要的影響[7]。通過熱泵在A注水站運行效果表明,熱泵技術(shù)應(yīng)用前景廣泛,可在距離熱源較遠、相對獨立的注水站等小型站庫采用熱泵加熱采暖技術(shù),能夠合理地利用油田污水中的余熱,滿足采暖需要,防止了燃氣鍋爐料燃燒過程產(chǎn)生的廢氣、余熱對生態(tài)環(huán)境的污染,實現(xiàn)節(jié)能減排的效果,又可緩解城市熱島的現(xiàn)象[8]。防止了盜氣行為,徹底避免因盜氣引起的燃爆等安全事故。
建議在油田熱泵推廣應(yīng)用過程中,應(yīng)充分考慮水源水質(zhì)對機組的影響,尤其需要優(yōu)化研究泵前換熱器的結(jié)構(gòu)和材質(zhì),做好技術(shù)儲備,可采用大通道內(nèi)部結(jié)構(gòu)的超高效換熱器防堵[9];設(shè)備選型時推廣靜音型產(chǎn)品,減少噪音污染;如采暖系統(tǒng)為已建傳統(tǒng)散熱器方式(供回水溫度80℃/60℃),建議采用超高溫?zé)岜脵C組(供水溫度80℃),以降低采暖系統(tǒng)改造投資[10]。