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MPS190型磨煤機(jī)振動(dòng)、漏風(fēng)、減速機(jī)加熱器問題的處理

2021-05-08 04:07劉會(huì)令
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2021年4期
關(guān)鍵詞:磨輥漏風(fēng)減速機(jī)

劉會(huì)令

(國能懷安熱電有限公司,河北 張家口 076150)

0 引言

國能懷安熱電有限公司鍋爐磨煤系統(tǒng)使用的是沈陽重型機(jī)器有限公司制造的MPS-190型磨煤機(jī),自機(jī)組運(yùn)行以來,磨煤機(jī)一直存在振動(dòng)嚴(yán)重的現(xiàn)象,磨輥不能沿正確的軌道運(yùn)行,磨盤瓦碗邊損壞嚴(yán)重,輥套磨損嚴(yán)重。加載架斷裂,加載架限位板與中架體限位板磨損嚴(yán)重,甚至碎裂。磨煤機(jī)密封關(guān)節(jié)軸承磨損嚴(yán)重,加載拉桿磨損嚴(yán)重、斷裂,密封效果差,漏風(fēng)嚴(yán)重,減速機(jī)加熱器頻繁燒毀,更換頻繁;彈性金屬塑料瓦磨損、溫度高以及損壞等問題,經(jīng)過多次維修改造沒有取得太好的效果,多次學(xué)習(xí)、研究后,最近一次的改造將現(xiàn)有缺陷降低到最小甚至消除。

1 磨煤機(jī)震動(dòng)問題

1.1 原因分析

1.1.1 磨輥張開角度

國能懷安熱電有限公司磨煤機(jī)空載時(shí),磨輥與磨盤瓦是緊密接觸的,沒有間隙,在運(yùn)行時(shí),加載架擺動(dòng)幅度大,中架體限位板與加載架限位板磨損嚴(yán)重,間隙很難控制,磨煤機(jī)磨輥與磨盤瓦之間的間隙主要利用加載與煤層厚度調(diào)整,磨輥張開角度主要靠連桿碟簧、轉(zhuǎn)動(dòng)架調(diào)整,由于磨煤機(jī)運(yùn)行工況惡劣,煤質(zhì)多變,連桿、轉(zhuǎn)動(dòng)架磨損嚴(yán)重,間隙與張開角度調(diào)整能力差,造成磨輥輥套與磨盤襯瓦的配合發(fā)生變化,無法形成理想的線接觸。長期運(yùn)行磨損非常嚴(yán)重,振動(dòng)加劇,同時(shí)磨盤瓦磨損嚴(yán)重,瓦邊損壞,影響出力,也會(huì)造成磨損。

1.1.2 進(jìn)風(fēng)量

磨煤機(jī)內(nèi)煤與加載力、一次風(fēng)量共同影響了磨煤機(jī)煤層厚度,MSP190型磨煤機(jī)采用的是液壓定加載,煤層的薄厚影響磨輥的運(yùn)動(dòng)規(guī)律,當(dāng)煤層太薄和太厚時(shí)都會(huì)產(chǎn)生沖擊振動(dòng)。進(jìn)風(fēng)量小,研磨的煤粉不能及時(shí)被有效地吹走,造成煤粉堆積,煤層變厚,磨重率增加,磨輥運(yùn)行角度異常,磨煤機(jī)負(fù)荷變重。當(dāng)進(jìn)風(fēng)量過大,流速提高,煤粉被吹走,雖然降低磨重率,單煤粉細(xì)度減小,阻力增加,壓實(shí)層的彈性增加,磨煤機(jī)的效率低,煤粉顆粒大[1]。

1.2 處理方案

1.2.1 制作墊片

考慮以上問題,必須解決的是,較少加載架的擺動(dòng)幅度,調(diào)整磨輥與磨盤瓦的間隙,規(guī)范磨輥運(yùn)行時(shí)的張開角度。制作墊片,調(diào)整磨輥與磨盤瓦間隙妥善解決以上一些問題,增加加載架限位墊片(圖1)和加載碟簧限位墊片(圖2),使磨輥與磨盤瓦留有一定的間隙,磨輥沿固定軌道在磨盤瓦內(nèi)運(yùn)行。2種墊片分3種類型(δ10 mm、δ20 mm、δ30 mm),便于改造時(shí)調(diào)整間隙。利用液壓油站,將加載架升起,靜止時(shí)調(diào)整到合適的高度,以合適的間隙確定墊片的數(shù)量。用δ40 mm鋼板在中架體上焊接支撐,限位墊片用螺栓在焊接牢固的支撐上面固定。加載架限位墊片任意種組合,輥套磨損嚴(yán)重,磨煤機(jī)出力受到影響時(shí),可以去掉部分墊片,達(dá)到合適的間隙,保證出力;連桿碟簧限位墊片根據(jù)磨輥張開角度的需要,加在轉(zhuǎn)動(dòng)架上面或下面,要使張開角度變大,轉(zhuǎn)動(dòng)架上面多加限位墊片比較好;要使張開角度變小,轉(zhuǎn)動(dòng)架下面多加限位墊片比較好。磨盤瓦與磨輥間隙調(diào)整到20 mm~30 mm,要達(dá)到理想的處理效果,具體數(shù)值依靠經(jīng)驗(yàn)積累,太小不能解決振動(dòng)問題,太大影響設(shè)備出力。

圖1 加載架限位墊片示意圖

圖2 碟簧限位墊片示意圖

1.2.2 調(diào)節(jié)入口風(fēng)量

調(diào)整加載力為10 MPa左右,并通過風(fēng)煤比調(diào)整進(jìn)煤量,風(fēng)煤比控制為1.4~1.8.一次風(fēng)速根據(jù)運(yùn)行情況設(shè)置在合適的范圍內(nèi)。

1.3 處理后效果

振動(dòng)消除,電機(jī)電耗降低,拉桿擺動(dòng)幅度、上下移動(dòng)幅度變小,漏風(fēng)降低,液壓缸漏油次數(shù)大大降低 ,磨輥堆焊次數(shù)減少,中架體限位板磨損大大減輕,磨盤瓦碗邊保持完好,減速機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),現(xiàn)場噪聲降低,以極少的代價(jià)帶來的較好的效果。通過10 t、15 t、20 t、30 t給煤量等試驗(yàn),磨煤機(jī)的出力不受影響,矸石排量正常,自2014年改造以來,設(shè)備的穩(wěn)定性、可靠性得到了明顯的改善,得到公司領(lǐng)導(dǎo)及運(yùn)行人員的肯定。

2 漏風(fēng)、漏灰問題

2.1 原因分析

2.1.1 磨煤機(jī)基座(下架體)密封泄漏

MPS190型磨煤機(jī)基座密封間隙增大,一次風(fēng)夾雜灰塵泄漏,造成基座部位環(huán)境溫度升高,嚴(yán)重影響了基座下部的設(shè)備壽命和運(yùn)行安全。環(huán)境溫度升高縮短了高壓橡膠油管的使用壽命,造成液壓油泄露。由于漏風(fēng)嚴(yán)重,因此減速機(jī)輸出法蘭溫度升高,上箱體油溫升高,造成彈性金屬塑料瓦溫度高,減速機(jī)的運(yùn)行安全受到威脅。隨著熱風(fēng)系統(tǒng)的泄露,灰塵極易附著在液壓油缸或者是液動(dòng)換向閥的輸出桿上,往復(fù)運(yùn)動(dòng)的輸出桿將灰塵帶入缸體內(nèi),造成缸體磨損,進(jìn)入液壓系統(tǒng)的灰塵造成加載系統(tǒng)故障,影響設(shè)備的安全運(yùn)行[2]。泄漏降低了密封風(fēng)系統(tǒng)壓力,在磨煤機(jī)機(jī)座部位分配了較大的密封風(fēng),該部位的漏風(fēng)降低了密封風(fēng)母管的壓力。大量漏風(fēng)時(shí)輕則造成備用密封風(fēng)機(jī)自啟,當(dāng)自啟失敗時(shí)可能導(dǎo)致該磨煤機(jī)全部停止運(yùn)行,并造成停機(jī)。漏風(fēng)造成密封風(fēng)母管壓力降低,磨輥軸承因冷卻效果受到影響,溫度升高,甚至煤粉進(jìn)入磨輥軸承,造成損壞,設(shè)備退出運(yùn)行。

2.1.2 拉桿密封不嚴(yán)

拉桿上密封是關(guān)節(jié)軸承密封,關(guān)節(jié)軸承部分磨損嚴(yán)重,拉桿也出現(xiàn)很重磨損,磨損使得煤粉在限制內(nèi)密封套內(nèi)做徑向運(yùn)動(dòng),外密封導(dǎo)套套裝當(dāng)中的雜物進(jìn)入密封的腔室中,不斷地?fù)p壞在拉桿內(nèi)密封套外側(cè),在設(shè)備運(yùn)行時(shí)沿內(nèi)密封套下密封芯,通過不斷地蔓延,導(dǎo)致煤粉外漏[3]由于下密封采用鋁合金密封圈,磨損后密封效果差,拉桿磨損嚴(yán)重,直徑變細(xì),甚至斷裂,斷裂后停運(yùn)設(shè)備更換,降負(fù)荷損失大。

2.1.3 熱一次風(fēng)門軸漏風(fēng)

熱一次風(fēng)調(diào)門門軸使用的是氟橡膠密封圈,不耐高溫,造成漏風(fēng)、漏灰嚴(yán)重。

2.2 處理方案

2.2.1 磨煤機(jī)基座(下架體)密封泄漏處理

利用鋁合金鑄造4塊組成中速磨煤機(jī)下架體環(huán)形外氣封密封套,用銷釘螺栓緊固在在MPS190型磨煤機(jī)旋轉(zhuǎn)基座下面,二者留有一定的間隙。下架體環(huán)形外氣封密封套設(shè)置了5組機(jī)械密封槽,其中3組裝柔性密封,它與磨煤機(jī)傳動(dòng)基座接觸;另外2組密封槽與套裝在磨煤機(jī)傳動(dòng)基座上的耐高溫碳晶密封環(huán)相配合;碳晶密封環(huán)套裝在中速磨煤機(jī)基座上,通過彈簧固定,設(shè)備運(yùn)行時(shí)隨著磨煤機(jī)基座在密封套2組機(jī)械密封槽內(nèi)旋轉(zhuǎn);在安裝時(shí),增加一道石墨鎳絲盤根,密封效果好。磨損下架體可以用原子灰涂抹處理,效果好, 經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。采用3道柔性密封和2道碳晶密封環(huán)所形成的動(dòng)靜式懸浮迷宮密封結(jié)構(gòu),密封效果好,設(shè)備改造后能徹底消除基座部位的泄漏問題;第一次改造后能使用1 a以上,使用周期長,不需要進(jìn)行密封件更換;該方案改造不需要拆除原有設(shè)備就可以實(shí)施;密封套分四段采用鋁制鑄造加工而成,重量輕且安裝檢修維護(hù)方便;檢修時(shí)只需更換碳精密封環(huán),檢修更換方便,維護(hù)成本低廉,如圖3所示。

圖3 磨煤機(jī)基座(下架體)外氣封密封改造結(jié)構(gòu)示意圖

2.2.2 MPS190型磨煤機(jī)拉桿密封問題處理

更換拉桿、關(guān)節(jié)軸承極為困難。上密封改造時(shí),去掉關(guān)節(jié)軸承及關(guān)節(jié)軸承座,改為(如圖4所示)定制形狀,上密封可以在密封座上隨著拉桿自由上下、左右移動(dòng),上密封運(yùn)動(dòng)過程利用自重自動(dòng)密封,密封效果好,又能很好保護(hù)拉桿不受磨損,起到四兩撥千斤的密封效果。下密封的鋁合金密封圈重新設(shè)計(jì)制作,采用氟橡膠密封圈(如圖5所示),在適當(dāng)位置位置以45°角切開,中間利用不銹鋼抱箍緊固,密封座重新設(shè)計(jì)制作,單密封改為雙密封,安裝上下2個(gè)氟橡膠密封圈,密封效果好,更換方便,拉桿磨損的問題得到解決。

2.2.3 熱一次風(fēng)門軸漏風(fēng)處理

針對熱一次風(fēng)調(diào)門門軸漏風(fēng)、漏灰嚴(yán)重,采取重新設(shè)計(jì)熱一次風(fēng)調(diào)門門軸密封圈和密封外套,將原門軸外套盤根壓蓋去掉,加工四孔內(nèi)螺紋法蘭,中間鋸開與原門軸外套焊接,用螺栓上下固定,左右擠緊,螺栓規(guī)格盡量用12.9級(jí)高強(qiáng)度耐高溫螺栓,避免拆卸時(shí)斷裂。氟橡膠密封圈,不耐高溫,改為油庫防火用石棉布,加火車軸承用油脂,自制模具壓制,油脂滴點(diǎn)可高達(dá)300 ℃以上,這樣石棉不容易發(fā)干、變硬,起到了很好的密封效果,解決了氟橡膠不耐高溫的問題,如果有又軟、又有彈性、又耐高溫門軸的密封材料能夠替代石棉更好。設(shè)計(jì)的熱一次風(fēng)調(diào)門門軸密封圈(如圖6所示 )和密封外套外形(如圖7所示)。

圖4 拉桿上密封圈示意圖

圖5 拉桿下密封圈示意圖

圖6 熱一次風(fēng)調(diào)門門軸密封圈

3 減速機(jī)加熱器問題

3.1 原因分析

MPS190型磨煤機(jī)減速機(jī)是重齒JLX37Z型,有3個(gè)6 kW電加熱器內(nèi)置于減速機(jī)下箱體內(nèi),由于潤滑油流動(dòng)性差 ,長時(shí)間運(yùn)行后,表面結(jié)焦嚴(yán)重,造成油質(zhì)惡化,焦塊進(jìn)入,下箱體無法清理,不安全,甚至?xí)M(jìn)入上箱體造成彈性金屬塑料瓦磨損、溫度高、損壞,更換時(shí)放油、降負(fù)荷停運(yùn)設(shè)備、需要的人力多,特別麻煩。

圖7 熱一次風(fēng)門軸密封外套

3.2 處理方案

為了解決以上問題,先將2個(gè)9K電加熱棒外部以串聯(lián)方式安裝制作1個(gè)加熱器(如圖8所示),一邊用法蘭、閥門與減速機(jī)下箱體連接,一邊和原潤滑油站連接,安裝在減速機(jī)外面。運(yùn)行時(shí),將1、3、4的閥門依次打開,同時(shí)關(guān)閉2號(hào)閥門;當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障或檢修時(shí),切斷3號(hào)和4號(hào)閥門,打開1號(hào)閥門和2號(hào)閥門,此方法可以在不停運(yùn)設(shè)備的情況下維修,維修后直接投入加熱器使用且不需要放油、加油。減速機(jī)內(nèi)油的流動(dòng)性好,不易結(jié)焦,保證潤滑油品質(zhì),加熱效果好,保證減速機(jī)潤滑油溫為38 ℃~42 ℃,避免雜質(zhì)顆粒進(jìn)入下箱體,保證設(shè)備安全。

圖8 磨煤機(jī)減速機(jī)外置式加熱器示意圖

4 結(jié)語

通過以上原因分析及處理方案,MPS190型磨煤機(jī)的劇烈振動(dòng)問題得到了有效的降低,磨盤瓦與磨輥間隙在規(guī)定范圍內(nèi),磨盤瓦碗邊和輥套磨損很大程度減輕。加載架目前沒有發(fā)生斷裂情況。熱一次風(fēng)調(diào)門的門軸密封圈和密封外套的設(shè)計(jì)杜絕了漏風(fēng)、漏粉和漏灰,從根本上改善了生產(chǎn)環(huán)境的污染。減速機(jī)加熱器問題的處理方案也得到了行業(yè)內(nèi)的借鑒,該次改造不僅磨煤機(jī)的使用壽命得到了有效的延長,而且也降低了耗電量,從經(jīng)濟(jì)角度來說是為公司創(chuàng)造了效益,保障了磨煤機(jī)的正常運(yùn)行。

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