陳錚
摘? 要:通過某火力發(fā)電廠的燃煤機(jī)組在脫硫廢水零排放的處理系統(tǒng)激進(jìn)行的工藝技術(shù)展開分析,證明該項(xiàng)工藝符合當(dāng)今生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)中脫硫廢水零排放的實(shí)際要求,在應(yīng)用有很好的作用。
關(guān)鍵詞:燃煤機(jī)組;脫硫廢水;零排放
某火力發(fā)電廠有兩臺(tái)燃煤機(jī)組,每臺(tái)機(jī)組都配置了相應(yīng)的除塵設(shè)備,還配備了相應(yīng)的濕法石灰石-石膏脫硫系統(tǒng),在生產(chǎn)中能進(jìn)行自動(dòng)脫硫廢水的處理。在脫硫的廢水中包含除了大量的固體漂浮物之外,還有一些重金屬、硫酸鹽、亞硫酸鹽等,這些成分有高腐蝕性、高鹽分、金屬重質(zhì)等特征。由于國家生態(tài)環(huán)境的要求日益增長,對廢水排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了提升,因此該企業(yè)對兩臺(tái)機(jī)組進(jìn)行了改造。
1、脫硫廢水零排放系統(tǒng)
1.1脫硫廢水水質(zhì)及水量
該電廠的兩臺(tái)機(jī)組最大脫硫廢水量大約為13.8m3/h,其煤場內(nèi)噴灑需求為3.58 m3/h,其撈渣機(jī)進(jìn)行補(bǔ)水所耗費(fèi)水量最大約為4.53 m3/h,而干灰伴濕用水的最大耗水量約為7.98 m3/h。要減少或者是最大程度地降低撈渣機(jī)的廢水補(bǔ)水量,而同時(shí)減少干灰的加濕含量,將兩臺(tái)脫硫廢水的深度處理的體量設(shè)計(jì)成6.2m3/h,如表一所示:
1.2廢水處理的零排放系統(tǒng)
兩臺(tái)機(jī)組的廢水零排放系統(tǒng)如圖1所示,其工藝流程首先是經(jīng)過三聯(lián)箱處理,將漂浮物進(jìn)行去除,將pH值進(jìn)行調(diào)節(jié)之后,經(jīng)過清水箱的過濾處理,最后流入旁路煙道的雙流通蒸發(fā)器中,經(jīng)過這樣的水的流程處理就形成了一個(gè)零排放的水處理系統(tǒng)。
1.3自動(dòng)清洗過濾器
廢水經(jīng)過三聯(lián)箱的處理,其目的是去除廢水中的漂浮物,然后調(diào)節(jié)其pH值,其流程中進(jìn)行脫硫廢水的自動(dòng)清洗,其過濾器在不斷的連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),利用網(wǎng)式過濾(其過濾的精度控制在20~35目的范圍之間)、自動(dòng)反清洗,自動(dòng)反清洗的過程中通過周期的制水量進(jìn)行自動(dòng)的調(diào)控。由單體過濾器組成的過濾器進(jìn)行反清洗時(shí)自動(dòng)地交替著進(jìn)行,在反清洗與自動(dòng)清洗的兩種狀態(tài)之間進(jìn)行自動(dòng)的模式切換,對出水的連續(xù)性進(jìn)行保障。兩臺(tái)機(jī)組共用1臺(tái)清洗的自動(dòng)過濾器,并將其安裝在脫硫廢水輸送泵的出口處。將此設(shè)備的額定出力范圍控制在7.88 m3/h的功率中。該過濾系統(tǒng)的特征如下:
進(jìn)行自清洗的過濾器能勻速的連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),并進(jìn)行自動(dòng)地反清洗
利用不銹鋼材料設(shè)置過濾器的管道和濾網(wǎng),其過濾的精度較高。
1.4旁路煙道雙流體蒸發(fā)器
這個(gè)裝置采用的是雙流體的物化干燥處理系統(tǒng),先安裝增發(fā)的結(jié)晶器,本系統(tǒng)內(nèi)安裝了兩臺(tái),其熱源通過大于320℃的鍋爐進(jìn)行蒸發(fā),并將其蒸發(fā)的結(jié)晶凝結(jié)到結(jié)晶器內(nèi),其旁路煙道蒸發(fā)結(jié)晶器通過空氣壓縮機(jī)與精細(xì)的霧滴相接觸后,其傳熱的效率較高被迅速的干燥,達(dá)到排放物大幅度減少的目的。
2脫硫廢水處理性能要求
系統(tǒng)處理中不僅對脫硫廢水進(jìn)行深度處理通過旁路煙道的蒸發(fā)量進(jìn)行保證,還要保障鍋爐的穩(wěn)定運(yùn)行,為鍋爐的生產(chǎn)效率提供保證,從性能測試方面有以下要求:
(1)將旁路煙氣蒸發(fā)的穩(wěn)定性處理能力控制在6.0 m3/h之內(nèi),將每臺(tái)鍋爐穩(wěn)定處理能力控制在3.0 m3/h;
(2)將干燥產(chǎn)物的含水率控制在:≤2%;
(3)將鍋爐效率的影響控制在:≤0.1%。
3脫硫系統(tǒng)的性能試驗(yàn)結(jié)果
3.1脫硫廢水系統(tǒng)
進(jìn)行系統(tǒng)處理后的其廢水中所包含的物質(zhì)復(fù)雜,最突出的表現(xiàn)是化學(xué)需氧量較高。其具體的抽查數(shù)據(jù)參數(shù)如表2所示:
3.2廢水的蒸發(fā)系統(tǒng)
兩臺(tái)機(jī)組的性能測試抽查結(jié)果如表3和表4所示,通過兩張數(shù)據(jù)測試表可以看出:其蒸發(fā)塔的脫水流量分別為3.14 m3/h和3.12 m3/h,兩臺(tái)蒸發(fā)塔的處理水的總量大于6.0 m3/h,其結(jié)果與試驗(yàn)預(yù)想的范圍一致,符合生產(chǎn)的需求。
結(jié)論
經(jīng)過檢測與系統(tǒng)的運(yùn)行情況進(jìn)行抽查,其結(jié)果顯示本系統(tǒng)的各項(xiàng)設(shè)計(jì)指標(biāo)都符合硫廢水零排放的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),對硫廢水的深度處理帶來實(shí)質(zhì)的作用,其系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性與可靠性都能得到實(shí)際的保障,對火電廠發(fā)電的排放工藝帶來好的選擇。
參考文獻(xiàn)
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