梁康強(qiáng), 梁曉宇, 黎成, 楊浩, 余柏沅
(1.湖南強(qiáng)宇環(huán)??萍加邢薰?, 長(zhǎng)沙 410000; 2.南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì), 湖南 益陽(yáng) 413200)
湖南省某縣食品加工工業(yè)園位于該縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi), 一期占地面積88 余畝, 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房約7 萬(wàn)m2, 主要入駐企業(yè)類型包括淡水產(chǎn)品精深加工、綠色有機(jī)蔬菜加工、 鹵制食品加工、 豆制食品加工、飲料食品加工、 速食加工等。 廢水包括生產(chǎn)廢水和生活污水, 其中生產(chǎn)廢水由蒸煮廢水、 清洗廢水、浸泡廢水、 設(shè)備及地面清洗廢水組成, 其主要污染物為COD、 BOD5、 氨氮、 SS、 動(dòng)植物油。 食品加工廢水具有間歇排放、 可生化性較好等特點(diǎn)[1]。 基于生產(chǎn)現(xiàn)狀及環(huán)保要求, 經(jīng)多次論證, 選擇溶氣氣浮-水解酸化-接觸氧化的組合工藝對(duì)其進(jìn)行處理,出水達(dá)到南縣第二污水處理廠設(shè)計(jì)進(jìn)水要求。 該工程于2019 年5 月正式投入使用, 12 個(gè)月的監(jiān)測(cè)結(jié)果表明工藝設(shè)計(jì)合理, 運(yùn)行穩(wěn)定, 出水水質(zhì)遠(yuǎn)優(yōu)于既定排放要求。
該項(xiàng)目廢水均為間斷排放, 主要包括食品加工過(guò)程中產(chǎn)生的工業(yè)廢水(占比95%)和工人日常生活產(chǎn)生的生活污水(占比5%), 根據(jù)入駐企業(yè)和擬入駐企業(yè)的生產(chǎn)實(shí)際, 本工程設(shè)計(jì)處理規(guī)模為1 000 m3/d。 出水達(dá)到該縣第二污水處理廠設(shè)計(jì)進(jìn)水要求。設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)如表1 所示。
本工程廢水中含有一定量的蛋白質(zhì)、 脂肪等大分子有機(jī)物[2-3], 給廢水好氧處理帶來(lái)了一定的困難; 同時(shí)高濃度的動(dòng)植物油也會(huì)影響微生物的好氧處理[3-5]。 因此本工程的重點(diǎn)在于在生物處理前降低廢水中動(dòng)植物油濃度以及將大分子有機(jī)物轉(zhuǎn)化為小分子物質(zhì)。
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)Tab. 1 Design influent and effluent water quality
對(duì)于食品加工廢水, 國(guó)內(nèi)外一般采用物化處理-生化處理的聯(lián)合處理方式[6-7]。 為便于后續(xù)生物處理, 需在生化處理前最大限度地降低廢水中動(dòng)植物油濃度, 根據(jù)類似工程實(shí)踐, 動(dòng)植物油可通過(guò)溶氣氣浮工藝得到有效去除。 本工程進(jìn)水m(BOD5)/m(COD)=0.5, 可生化性強(qiáng), 可采用好氧處理作為主體處理工藝, 在進(jìn)行好氧處理前需對(duì)廢水中的有機(jī)大分子物質(zhì)進(jìn)行降解。 基于此, 從經(jīng)濟(jì)、 去除效果等多角度考慮, 采用水解酸化-接觸氧化作為生化處理工藝。 綜上, 本工程處理工藝為溶氣氣浮-水解酸化-接觸氧化, 工藝流程如圖1 所示。
圖1 廢水處理工藝流程Fig. 1 Process flow of wastewater treatment
園區(qū)生產(chǎn)廢水經(jīng)粗細(xì)兩級(jí)格柵后進(jìn)入預(yù)曝氣調(diào)節(jié)池, 調(diào)節(jié)廢水的水量與水質(zhì), 保證后續(xù)處理構(gòu)筑物能夠持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行; 預(yù)曝氣調(diào)節(jié)池出水提升至溶氣氣浮裝置, 利用水中各種原有溶解、 懸浮物質(zhì)表面活性的差異, 或投加藥劑而產(chǎn)生的表面活性的差異對(duì)廢水中的動(dòng)植物油進(jìn)行分離, 避免對(duì)后續(xù)生化系統(tǒng)產(chǎn)生干擾; 溶氣氣浮裝置出水自流進(jìn)水解酸化池, 蛋白質(zhì)、 脂肪等較難降解的有機(jī)大分子物質(zhì)降解為易生物降解的小分子物質(zhì)[8-9], 有效提高了廢水的可生化性, 為有機(jī)污染物的徹底去除提供強(qiáng)有力的條件; 水解酸化池出水自流進(jìn)入接觸氧化池,池內(nèi)設(shè)組合填料和曝氣裝置, 利用好氧微生物進(jìn)一步降解、 吸附廢水中的有機(jī)物, 大量降解污染物,使其達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn); 接觸氧化池出水進(jìn)入二沉池進(jìn)行泥水分離, 最后達(dá)標(biāo)排入下游污水處理廠。
二沉池及溶氣氣浮裝置產(chǎn)生的污泥及浮渣除必要的回流外, 其余全部進(jìn)入污泥儲(chǔ)池, 經(jīng)壓濾脫水后外運(yùn)。
(1) 粗細(xì)格柵池。 設(shè)置在調(diào)節(jié)池內(nèi)部, 半地上鋼砼結(jié)構(gòu), 尺寸為2.9 m×0.6 m×4.5 m, 粗格柵為機(jī)械格柵, 柵寬為5 mm, 細(xì)格柵為手動(dòng)提籃格柵,柵寬為3 mm。
(2) 預(yù)曝氣調(diào)節(jié)池。 半地上鋼砼結(jié)構(gòu), 池體尺寸為18.0 m×12.0 m×4.5 m, 有效水深4.0 m, 水力停留時(shí)間為20.7 h, 預(yù)曝空氣量為0.6 m3/(m2·h), 氣水比為3 ∶1。
(3) 溶氣氣浮裝置。 鋼制防腐結(jié)構(gòu), 設(shè)備尺寸為8.7 m×2.5 m×2.5 m, 處理能力為40 ~45 m3/h,溶氣水量為6 ~10 m3/h, 設(shè)計(jì)回流溶氣比為30%,總功率約為7.5 kW。 PAM、 PAC 藥液質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為0.2%和10%, 加藥量分別為3 和100 mg/L。
(4) 水解酸化池。 半地上鋼砼結(jié)構(gòu), 池體尺寸為10.0 m×5.8 m×5.0 m, 有效水深4.5 m, 水力停留時(shí)間為6.27 h, 污泥濃度為6 g/L, 采用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)布水方式, 盡可能使其布水均勻。
(5) 接觸氧化池。 半地上鋼砼結(jié)構(gòu), 池體尺寸為12.0 m×10.0 m×5.0 m, 有效水深4.5 m, 水力停留時(shí)間為12.98 h, 容積負(fù)荷為0.735 kg[BOD5]/(m3·d), 曝氣量為8.32 m3/min, 氣水比為12 ∶1,生物填料高度為3.0 m, 直徑為150 mm。
(6) 二沉池。 半地上鋼砼結(jié)構(gòu), 池體尺寸為8.8 m×5.0 m×5.0 m, 有效水深4.0 m, 有效泥深1.0 m, 表面負(fù)荷為0.945 m3/(m2·h), 污泥回流比為10%。
該工程自建成投入使用以來(lái), 調(diào)試期間各工藝處理單元運(yùn)行正常。 穩(wěn)定運(yùn)行后, 本工程出水水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果如表2 所示。
表2 實(shí)測(cè)出水水質(zhì)Tab. 2 Actual effluent water characteristics
由表2 可知, 本工程各項(xiàng)出水指標(biāo)均優(yōu)于設(shè)計(jì)排放值(即南縣排水管網(wǎng)污廢水接管標(biāo)準(zhǔn))。 其中2020 年3 月出水COD、 BOD5濃度較高的原因可能是: 水解酸化池與接觸氧化池中的生物處于活性恢復(fù)階段, 廢水處理效果相對(duì)較差。
該工程主要處理費(fèi)用為藥劑費(fèi)和電費(fèi), 噸水電費(fèi)為0.264 元, 噸水藥劑費(fèi)為0.169 元, 則本工程噸水處理成本為0.433 元。
本工程采用溶氣氣浮-水解酸化-接觸氧化的組合工藝對(duì)食品加工綜合廢水進(jìn)行處理, 工藝處理效果良好, 系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定, 各項(xiàng)出水指標(biāo)均達(dá)到當(dāng)?shù)厥姓鬯幚韽S的設(shè)計(jì)進(jìn)水要求; 噸水處理成本為0.433 元, 相對(duì)較低。 本工程的成功運(yùn)行可為同類食品加工綜合廢水處理工程的設(shè)計(jì)和運(yùn)行提供借鑒。