金開(kāi)鋒,吳瑞云,薛丹斌,吳 闖,張娜娜
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鎳基高溫合金是航空航天發(fā)動(dòng)機(jī)、汽車(chē)渦輪增壓器等熱端部件使用的主要材料,其質(zhì)量的高低對(duì)工件的質(zhì)量起到?jīng)Q定性的作用,因此鎳基高溫合金的質(zhì)量要求很高。鎳基高溫合金中微量元素的含量能夠直接影響合金的質(zhì)量,特別是微量元素氧和氮,其作為有害雜質(zhì)元素會(huì)嚴(yán)重影響合金的力學(xué)性能。如何有效降低鎳基高溫合金中氧和氮含量,提高鎳基高溫合金性能,一直是鎳基高溫合金科研和生產(chǎn)的研究熱點(diǎn)。比如,合金M17中的氧含量從20 ppm降到<10 ppm時(shí),合金的持久性能可以提升90%[1];在飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪盤(pán)中,50 μm甚至更小的氧化物夾雜,都是降低其疲勞壽命的關(guān)鍵因素[2];對(duì)于氮元素,當(dāng)其含量大于在合金熔體中的溶解度時(shí)會(huì)形成粗大的TiN,其含量甚至?xí)群辖鹬醒趸锏暮扛叱?0倍,極大地?fù)p害合金的使用性能[3]。此外,隨著鎳基高溫合金的廣泛大量使用,產(chǎn)生的鎳基高溫合金回收料越來(lái)越多,如不能對(duì)這些回收料進(jìn)行有效地凈化處理,往往只能降級(jí)使用,帶來(lái)材料的大量浪費(fèi)。綜上所述,降低鎳基高溫合金中的氧和氮含量對(duì)提升鎳基高溫合金的質(zhì)量、提高工業(yè)化生產(chǎn)水平具有重要意義。本文以工業(yè)生產(chǎn)鎳基高溫合金K418為例,探討了回收料比例、原材料種類(lèi)、過(guò)濾凈化等因素對(duì)真空感應(yīng)熔煉生產(chǎn)K418合金脫氧脫氮的影響。
選用了鎳基高溫合金K418所包含的單質(zhì)原材料和K418合金回收料。K418合金的化學(xué)成分見(jiàn)表1。另外,根據(jù)不同生產(chǎn)工藝要求,還用到了JCr99A金屬鉻和高純金屬鉻、孔隙率為10 ppi和15 ppi的氧化鋯過(guò)濾片。JCr99A金屬鉻和高純金屬鉻的化學(xué)成分見(jiàn)表2,其樣品如圖1所示,孔隙率為10 ppi和15 ppi的氧化鋯過(guò)濾片的樣品如圖2所示。
表1 K418合金的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) (%)
表2 JCr99A金屬鉻和高純金屬鉻的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) (%)
圖1 JCr99A金屬鉻和高純金屬鉻樣品
圖2 10 ppi和15 ppi的氧化鋯過(guò)濾片樣品
選用的生產(chǎn)設(shè)備為康薩克VIM-1000型真空感應(yīng)熔煉爐,它主要包括爐體、真空系統(tǒng)、熔煉電源系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、冷卻水系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、氣動(dòng)系統(tǒng)、感應(yīng)器、隔離閥及工作平臺(tái)和一些生產(chǎn)附屬設(shè)備等(見(jiàn)圖3)。該真空爐各腔室的極限真空和漏氣率見(jiàn)表3,坩堝類(lèi)型為現(xiàn)場(chǎng)搗打燒結(jié)成型的Al2O3坩堝。選用的氧氮檢測(cè)設(shè)備為鋼研納克ON-3000氧氮分析儀,靈敏度為0.01 ppm,分析精度為1 ppm。選用的化學(xué)成分檢測(cè)設(shè)備為鋼研納克SparkCCD7000全譜直讀光譜儀。
圖3 康薩克VIM-1000型真空感應(yīng)熔煉爐
表3 各腔室的極限真空和漏氣率
本研究共分4組工藝(見(jiàn)表4),工藝1和工藝2對(duì)比,探討回收料比例對(duì)K418合金脫氧脫氮的影響;工藝2和工藝3對(duì)比,探討氧化鋯過(guò)濾片過(guò)濾凈化對(duì)K418合金脫氧脫氮的影響;工藝3和工藝4對(duì)比,探討高純?cè)蠈?duì)降低K418合金氧氮含量的作用。
表4 K418合金氧氮脫除工藝生產(chǎn)方案
回收料回爐重熔前需對(duì)其進(jìn)行拋丸、打磨處理,并用氧氮分析儀、全譜直讀光譜儀檢測(cè)其化學(xué)成分,以便對(duì)Al、Ti、C等易燒損元素進(jìn)行適量補(bǔ)充。熔煉時(shí)先將Ni、Nb、Cr、Mo等難揮發(fā)高熔點(diǎn)且與氧氮親和力弱的元素加入到坩堝中,Ti、Al、Zr、B等在精煉后采用二次加料的方式加入。為避免熔化過(guò)程中爐料出現(xiàn)“架橋”,裝入坩堝中的爐料應(yīng)上松下緊。裝料完成后關(guān)閉爐門(mén)抽真空,當(dāng)真空度<50 Pa時(shí),開(kāi)始送電加熱爐料。熔煉初期為防止?fàn)t料放氣,鋼液發(fā)生噴濺,先用小功率送電,然后逐漸加大功率。當(dāng)爐料發(fā)紅后,可以使用大功率快速熔化原材料至化清。鋼液面平靜無(wú)氣泡冒出視為化清,化清后進(jìn)行精煉,精煉溫度為(1570±20) ℃,精煉時(shí)間約為40 min。精煉完成后降溫,添加Ti、Al、Zr、B等,進(jìn)行合金化。合金化后停電降溫,溫度降至(1470±20) ℃時(shí)進(jìn)行澆注。產(chǎn)品脫模后從棒材底部切割取樣,機(jī)械加工成φ4 mm×30 mm的圓棒試樣,用于氧氮?dú)怏w分析。
4組工藝生產(chǎn)的K418母合金氧氮含量見(jiàn)表5。從表5中可以看出,工藝2比工藝1產(chǎn)品中含有更高的氧氮含量,表明隨著回收料比例增加產(chǎn)品氧氮?jiǎng)t會(huì)提升;工藝3比工藝2產(chǎn)品中的氧氮含量低,說(shuō)明氧化鋯過(guò)濾有利于氧氮的去除,且過(guò)濾片孔徑越小越有利于氧氮的去除;工藝4中的氧氮含量最低,這說(shuō)明更換高質(zhì)量的原料可以進(jìn)一步去除合金中的氧氮含量。
表5 K418合金中的氧氮含量
K418合金含有大量的活潑元素,如Cr、Al、Ti等,Al、Ti容易燒損,且Cr、Al、Ti與氧和氮的親和力強(qiáng),容易形成氧化物和氮化物。返回料的使用必然會(huì)使K418合金夾雜和氧氮含量升高,尤其是氮元素一旦以氮化物的形式進(jìn)入合金就很難去除,進(jìn)而會(huì)降低合金的力學(xué)性能。表5中,工藝2比工藝1產(chǎn)品的氧氮含量高,這說(shuō)明返回料比例升高,產(chǎn)品的氧氮含量都會(huì)升高,尤其是氮含量升高更為顯著;和氮含量升高相比,氧含量升高較低,說(shuō)明在生產(chǎn)過(guò)程中,通過(guò)調(diào)整熔煉工藝和補(bǔ)加Al、C等有脫氧作用的元素材料,可以有效降低返回料引入的氧。
工藝3方案熔煉時(shí)不同階段鋼液表面浮渣圖片如圖4所示。從圖4中可以看出,在原材料全部化清時(shí)鋼液浮渣較多(見(jiàn)圖4a),隨著熔煉的進(jìn)行,精煉后鋼液浮渣數(shù)量顯著減少(見(jiàn)圖4b),但是至澆注前鋼液表面仍會(huì)存在少量的浮渣。這表明通過(guò)控制精煉溫度和精煉時(shí)間,可以使鋼液中某些低熔點(diǎn)的浮渣分解或揮發(fā),但是一些高熔點(diǎn)的浮渣仍無(wú)法消除。這是因?yàn)镵418返回料中本身存在一些難揮發(fā)的氧化物和氮化物,另一方面,氧、氮與新添加的單質(zhì)金屬Al、Ti、Cr等反應(yīng)生成高熔點(diǎn)的氧化物、氮化物,而且在熔煉過(guò)程中單質(zhì)金屬材料不可避免地與坩堝壁發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成化合物。這些物質(zhì)在真空感應(yīng)熔煉中難以去除,往往需要使用過(guò)濾裝置將其去除。
a)化清后 b)精煉后
澆注后的過(guò)濾片如圖5所示。圖5中,表面氧化鋯過(guò)濾片中的孔隙大多數(shù)都被鋼液和夾雜物所填充,這表明氧化鋯過(guò)濾片起到了很好的過(guò)濾浮渣的效果。表5中,工藝3和工藝2的產(chǎn)品氧氮含量檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)一步說(shuō)明,氧化鋯過(guò)濾片能有效過(guò)濾K418合金鋼液中的氧化物和氮化物夾渣,降低產(chǎn)品的氧氮含量。工藝3比工藝2產(chǎn)品的氧氮含量低說(shuō)明,過(guò)濾片過(guò)濾效果主要受過(guò)濾片厚度、孔隙率、夾雜物大小等因素影響[4-5],同一合金鋼液,所用的過(guò)濾片孔徑越小,厚度越厚,比表面積越大,過(guò)濾片阻擋夾雜物的作用就越大,過(guò)濾效果就越好。
圖5 澆注后的過(guò)濾片
表5中工藝4比工藝3產(chǎn)品的氧氮含量低說(shuō)明,使用高純金屬鉻能夠顯著降低K418母合金中的氧氮含量。由表2可知,工藝4比工藝3母合金的氧氮含量降低,主要是因?yàn)楦呒兘饘巽t引入的氧氮含量低,按照配料比例計(jì)算,使用普通金屬鉻引入的氧氮含量分別為186.25和20 ppm,使用高純金屬鉻引入的氧氮含量分別為31.25和2.75 ppm。但是文中選用的高純金屬鉻,成本是普通金屬鉻的2倍多,在工業(yè)生產(chǎn)中不宜大批量推廣使用。
使用K418回收料生產(chǎn)母合金會(huì)提高母合金的氧氮含量,且隨著回收料比例增加產(chǎn)品氧氮會(huì)提升。氧化鋯過(guò)濾片能有效過(guò)濾K418鋼液中的浮渣,降低母合金的氧氮含量,且過(guò)濾片孔徑越小、比表面積越大,越有利于氧氮的去除。和普通金屬鉻相比,使用高純金屬鉻可以進(jìn)一步去除K418合金中的氧氮含量,但是成本過(guò)高,不宜在工業(yè)生產(chǎn)中推廣。