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潘集選煤廠重介質(zhì)懸浮液循環(huán)的定量分析

2021-05-19 02:51丁光耀吳大為桂洋洋倪恒球苑金朝葉樹強(qiáng)
煤炭加工與綜合利用 2021年4期
關(guān)鍵詞:懸浮液磁選旋流器

丁光耀,吳大為,桂洋洋,倪恒球,苑金朝,葉樹強(qiáng)

(1.北京國(guó)華科技集團(tuán)有限公司,北京 101300;2.淮河能源集團(tuán)選煤分公司潘集選煤廠,安徽 淮南 232082)

1 概 述

原料煤是在重介選煤設(shè)備的重介質(zhì)懸浮液中依據(jù)密度差異來(lái)實(shí)現(xiàn)分選的。因此,在生產(chǎn)中需要預(yù)先配置好循環(huán)使用的合格重介質(zhì)懸浮液,合格重介質(zhì)懸浮液是固、液二相粗分散體系,其中固相又是磁性物、非磁性物2種成分的混合物。確切地講非磁性物也可分成兩部分,一是原料煤中攜帶的大量煤泥,二是混雜的極少量非磁性物雜質(zhì),為表述方便,本文統(tǒng)將非磁性物統(tǒng)稱為煤泥。

由圖1可知,配制成一定密度的合格重介質(zhì)懸浮液和經(jīng)潤(rùn)濕的原料煤進(jìn)入三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選出精煤、中煤和矸石,經(jīng)弧形篩預(yù)先脫除的重介質(zhì)懸浮液分流一部分和產(chǎn)品脫介篩的稀介質(zhì)分別由精煤、中煤、矸石磁選機(jī)處理,帶有少量水和煤泥的磁選精礦重新返回重介質(zhì)懸浮液,大量的煤泥和水由磁選尾礦攜帶而到煤泥水系統(tǒng)。適量的循環(huán)水和磁鐵礦粉補(bǔ)加到合格介質(zhì)桶,以保持合格重介質(zhì)懸浮液的動(dòng)態(tài)平衡。

有關(guān)重介質(zhì)懸浮液循環(huán)的定量分析,尤其是21世紀(jì)以來(lái),我國(guó)大力推廣使用的三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器的定量分析,鮮見(jiàn)于公開發(fā)表的專業(yè)刊物中。

圖1 三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器的重介質(zhì)懸浮液循環(huán)示意

2 重介質(zhì)懸浮液的數(shù)質(zhì)量分布

本文引用的資料是潘集選煤廠于2018年12月完成的工業(yè)性試驗(yàn)的翔實(shí)數(shù)據(jù),該廠是年處理能力為12.0 Mt的特大型煉焦煤選煤廠,共有4套生產(chǎn)系統(tǒng),每套生產(chǎn)系統(tǒng)配置1臺(tái)3GDMC1500/1100A型無(wú)壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器。其工藝流程如圖2所示。

該廠采用選前不脫泥、不分級(jí)的無(wú)壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器選煤工藝。來(lái)自準(zhǔn)備車間的50~0 mm粒級(jí)原料煤經(jīng)預(yù)先潤(rùn)濕后,進(jìn)入重介質(zhì)旋流器分選,攜帶重介質(zhì)懸浮液的精煤,經(jīng)弧形篩預(yù)先脫介,脫除的重介質(zhì)懸浮液部分分流至煤泥重介旋流器入料桶,其余返回合格介質(zhì)桶,其篩上物進(jìn)脫介篩處理,脫介篩上的精煤,再經(jīng)離心機(jī)脫水,成為最終精煤產(chǎn)品,脫介篩篩下水自流至精煤磁選機(jī),其精礦返回合格介質(zhì)桶,其尾礦去精煤泥弧形篩。分流重介質(zhì)懸浮液經(jīng)煤泥重介質(zhì)旋流器分選,其溢流送至精煤磁選機(jī)處理,其底流則送至中煤磁選機(jī)處理。

圖2 潘集選煤廠重介質(zhì)旋流器分選工藝流程

重介質(zhì)旋流器分選出的攜帶重介質(zhì)懸浮液的中煤經(jīng)弧形篩預(yù)先脫介,篩下重介質(zhì)懸浮液返回合格介質(zhì)桶;其篩上物進(jìn)脫介篩處理,脫介篩篩上中煤經(jīng)離心機(jī)脫水,成為最終中煤產(chǎn)品;其篩下稀懸浮液至中煤磁選機(jī)處理,磁選精礦返回合格介質(zhì)桶,磁選尾礦進(jìn)入后續(xù)煤泥水系統(tǒng)處理。

重介質(zhì)旋流器分選出的矸石攜帶重介質(zhì)懸浮液,經(jīng)弧形篩預(yù)先脫介,篩下重介質(zhì)懸浮液返回合格介質(zhì)桶,其篩上物進(jìn)入脫介篩,脫介篩的篩上物為矸石,最終送出廠外。篩下稀懸浮液由矸石磁選機(jī)處理,其精礦返回合格介質(zhì)桶,其尾礦進(jìn)入后續(xù)煤泥水系統(tǒng)處理。

1號(hào)生產(chǎn)系統(tǒng)的重介質(zhì)懸浮液的數(shù)量分布見(jiàn)表1。該系統(tǒng)實(shí)際給煤量為570 t/h,原料煤含水分為5.20%,小于0.5 mm粒級(jí)煤泥含量(以干重計(jì))為21.11%。

根據(jù)重介質(zhì)旋流器單機(jī)試驗(yàn)的50~0.5 mm粒級(jí)原料煤和選后產(chǎn)品的密度組成,計(jì)算出精煤、中煤、矸石的產(chǎn)率分別為45.35%、28.20%、26.45%。實(shí)測(cè)精煤、中煤、矸石所攜帶的重介質(zhì)懸浮液濃度分別為390 g/L、950 g/L、1 330 g/L,磁性物含量分別為41.83%、69.63%、78.08%。

合格介質(zhì)泵的流量按設(shè)計(jì)考慮為2 500 m3/h,實(shí)測(cè)其密度為1.38 kg/L。原料煤在進(jìn)入旋流器之前,用105.69 m3/h的合格懸浮液和105.69 m3/h循環(huán)水(濃度為0.5 g/L)進(jìn)行潤(rùn)濕。隨原料煤帶進(jìn)了114.1 t/h的煤泥,融為了重懸浮液的一部分,因此在分選設(shè)備中實(shí)際參與分選的重懸浮液流量增為2 718.14 m3/h。

依據(jù)以上情況,可建立3個(gè)平衡式:即懸浮液流量平衡、磁性物總量平衡和懸浮液密度平衡。

懸浮液流量平衡:V1+V2+V3=2718.14 m3/h

磁性物總量平衡:V1Gf1+V2Gf2+V3Gf3=1009.1 t/h

懸浮液密度平衡:(V1ρ1+V2ρ2+V3ρ3)/2718.1=1.36 kg/L

式中:V1、V2、V3分別為精煤、中煤、矸石所攜帶的重介質(zhì)懸浮液流量,m3/h;Gf1、Gf2、Gf3分別為精煤、中煤、矸石所攜帶重介質(zhì)懸浮液的磁性物含量,%;ρ1、ρ2、ρ3分別代表精煤、中煤、矸石所攜帶重介質(zhì)懸浮液的密度,kg/L。

則得:V1=1 953.96 m3/h,V2=273.54 m3/h,V3=490.58 m3/h。

以此又可計(jì)算出進(jìn)入第二段旋流器的重介質(zhì)懸浮液流量。

即:273.54+490.58=764.12 m3/h

結(jié)合工業(yè)性試驗(yàn)的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),進(jìn)而可得重懸浮液的數(shù)量分布(見(jiàn)表1)。

表1 重懸浮液的數(shù)質(zhì)量分布

在重介質(zhì)旋流器的離心力場(chǎng)中,不但是大于0.5 mm粒級(jí)原料煤按密度的差異分選出精煤、中煤和矸石,而且由磁性物、煤泥和水所構(gòu)成的重介質(zhì)懸浮液本身,也受到離心力的影響。水體因密度小,受到的離心力也就小,所以有3/4趨向于第一段旋流器的溢流管隨精煤流出;磁性物密度大,受到的離心力也大,因此只有30%左右的細(xì)粒級(jí)混在精煤溢流中;煤泥因其密度遠(yuǎn)小于磁性物,除粗顆粒外,也有近3/4隨精煤流出。

綜上,進(jìn)入重介質(zhì)旋流器的重介質(zhì)懸浮液中有3/4以上隨精煤攜帶而出,因其磁性物數(shù)量少,所以密度由1.36 kg/L降到了1.20 kg/L;進(jìn)入第二段旋流器的懸浮液因水流量小,磁性物量分布量達(dá)68.41%,所以密度升至1.77 kg/L,在第二段旋流器的離心濃縮作用下,底流中富集了一半的磁性物,而水量?jī)H是入料的15.77%,致使矸石攜帶的懸浮液密度高至1.86 kg/L。

圖3 重介質(zhì)懸浮液數(shù)量分布

表2 分選后的重介質(zhì)懸浮液、磁性物、水體、煤泥的分布

根據(jù)表1數(shù)據(jù),繪制了重介質(zhì)懸浮液的數(shù)量分布圖(見(jiàn)圖3)。根據(jù)圖3所示,可用表2中的數(shù)據(jù)加以匯總。該圖可更加直觀地表現(xiàn)懸浮液、磁性物、煤泥、水在旋流器分選前后的數(shù)量變動(dòng)情況,圖中各個(gè)圓的面積大小,反映的是各個(gè)階段懸浮液流量的多少,此處的流量也可理解為單位時(shí)間內(nèi)各懸浮液的體積。圖中的磁性物、煤泥、水所占有面積是這三者質(zhì)量(t/h)的百分比值。

從圖3中可以清楚地看到,選后產(chǎn)品所攜帶的懸浮液中煤泥量變動(dòng)的幅度較小,而由于重介質(zhì)旋流器的離心濃縮效應(yīng),磁性物與水的變動(dòng)幅度是格外顯著的。

3 磁性物回收和循環(huán)指標(biāo)

3.1 磁性物回收

潘集選煤廠磁選作業(yè)指標(biāo)和工藝效果見(jiàn)表3。

表3 磁選作業(yè)指標(biāo)和工藝效果

從表3可知:

(1)各磁選作業(yè)共處理1 016.9 m3/h的礦漿,礦漿中攜帶了89.28 t/h的磁性物(占合格介質(zhì)循環(huán)量的8.83%),回收了89.16 t/h,只損失0.12 t/h,磁性物回收率竟達(dá)99.87%,突破了磁選機(jī)廠商的指標(biāo)99.80%。磁選精礦中煤泥含量?jī)H為7.76%,煤泥脫除率高至93.69%,以上數(shù)據(jù)佐證了潘集選煤廠工程設(shè)計(jì)中對(duì)磁選機(jī)的選型是正確合理的,管理操作水平也是先進(jìn)的。

(2)精煤磁選作業(yè)處理的礦漿量最大,其密度較低,磁性物粒度細(xì),所以磁性物回收率略低一些,為99.68%。

(3)中煤磁選作業(yè)所回收的磁性物量最大,由于其入料濃度高至332.98 g/L,致使其煤泥脫除率低了一些,為80.14%。

(4)磁選效率=磁性物回收率+煤泥脫除率-100%,相比之下,矸石磁選作業(yè)的磁選效率最高為94.75%。

3.2 磁性物循環(huán)指標(biāo)

對(duì)重介質(zhì)懸浮液的循環(huán)提出2項(xiàng)指標(biāo)。

3.2.1 循環(huán)系數(shù)

循環(huán)系數(shù)a的定義是某種循環(huán)物質(zhì)的循環(huán)量(t/h)與所添加(或進(jìn)入)的該物質(zhì)(t/h)的比值(見(jiàn)圖4)。

圖4 磁性物循環(huán)示意

圖4中Q1是返回合格介質(zhì)桶的循環(huán)磁性物的質(zhì)量,它是由二部分組成:大部分是脫介弧形篩篩下以及脫介篩合介段的重介質(zhì)懸浮液,另一部分是磁選機(jī)回收的精礦。

添加到合格介質(zhì)桶的磁性物Q0與Q1匯合后,由合格介質(zhì)泵送到重介質(zhì)旋流器的合格重介質(zhì)懸浮液為Q2,其計(jì)算式為:

循環(huán)系數(shù)是動(dòng)態(tài)值,即循環(huán)量與添加量的比值,添加量多少是根據(jù)分選過(guò)程中磁性物損失量,需要維持磁性物循環(huán)的動(dòng)態(tài)平衡而決定的。

根據(jù)工業(yè)性試驗(yàn)報(bào)告,重介選產(chǎn)品中的磁性物損失量見(jiàn)表4。

表4 磁性物損失量

從表1可知,合格循環(huán)重介質(zhì)懸浮液中磁性物Q2=1 009.14 t/h

K值越大就意味著磁性物損失(添加)量就越小。本次工業(yè)性試驗(yàn)測(cè)定潘集選煤廠磁性物技術(shù)損耗是每入選1 t原料煤損失0.48 kg,磁性物循環(huán)系數(shù)高達(dá)4 204.8,是潘集選煤廠噸煤介耗列入國(guó)際先進(jìn)水平的真實(shí)寫照。

3.2.2 靜態(tài)置換時(shí)間

靜態(tài)置換時(shí)間是以小時(shí)為單位的指標(biāo)。置換系數(shù)b的定義是靜態(tài)的合格懸浮液中,磁性物被其所添加(或進(jìn)入)的質(zhì)量所置換的時(shí)間(以小時(shí)計(jì))。其計(jì)算為:

式中:t1為靜態(tài)條件下磁性物的質(zhì)量,t;t0為被添加(或進(jìn)入)的磁性物的質(zhì)量,t/h。

由此可見(jiàn),由于長(zhǎng)時(shí)間循環(huán)導(dǎo)致磁性物與外購(gòu)的磁鐵礦粉在粒度、密度組成以及磁性強(qiáng)度方面形成的差異,是值得人們進(jìn)行深入研究分析的。

4 水體和煤泥的循環(huán)指標(biāo)

原料煤帶進(jìn)重介質(zhì)旋流器中的煤泥要及時(shí)排出,以維持它在重介質(zhì)懸浮液內(nèi)適中的含量,煤泥是以重介質(zhì)懸浮液形態(tài)排至后續(xù)作業(yè)的。由于在重介質(zhì)懸浮液中煤泥和水的各自比例不同,所以它們的循環(huán)指標(biāo)也不盡相同。

4.1 水的循環(huán)指標(biāo)

水體在重介質(zhì)懸浮液中循環(huán)示意如圖5所示,水體在重介質(zhì)懸浮液系統(tǒng)中外排有2種形式,一是重介選產(chǎn)品所攜帶的水量,這些水量是少量的;二是以重介質(zhì)懸浮液形式分流出來(lái)。對(duì)于潘集選煤廠而言,是分流到煤泥重介質(zhì)旋流器,該旋流器的輕、重產(chǎn)物分別到精煤磁選機(jī)或中煤磁選機(jī)。它們攜帶的水量見(jiàn)表5。

圖5 水體循環(huán)示意

表5 循環(huán)重介質(zhì)懸浮液中外排水量

4.2 煤泥的循環(huán)指數(shù)

煤泥在重介質(zhì)懸浮液中的循環(huán)示意如圖6所示。煤泥在重介質(zhì)懸浮液循環(huán)系統(tǒng)中排出的2個(gè)途徑:一是重介選產(chǎn)品所攜帶的煤泥, 這些煤泥在數(shù)量上極有限的;二是以重介質(zhì)懸浮液形式分流出來(lái)。為保持在循環(huán)重介質(zhì)懸浮液中煤泥濃度在一個(gè)合適范圍,必須從合格懸浮液中進(jìn)行分流,這股分流出來(lái)的懸浮液可以直接到精煤磁選機(jī)進(jìn)行脫泥凈化,也可以像潘集選煤廠那樣由煤泥重介質(zhì)旋流器再進(jìn)行分選。此分流量的大小直接決定原料煤不分級(jí)、不脫泥重介選煤工藝的成敗。

圖6 煤泥循環(huán)示意

5 結(jié) 語(yǔ)

以潘集選煤廠工業(yè)性試驗(yàn)數(shù)據(jù)為依據(jù),對(duì)其重懸浮液循環(huán)作了定量分析,重懸浮液中的磁性物、水體和煤,以各自的比例分布在重介質(zhì)懸浮液中,隨后又以不同的比例分布在精煤、中煤、矸石產(chǎn)品所攜帶的重介質(zhì)懸浮液中,文中以圖示比例形式更直觀形象地描述了上述的分布情況。

采用了2項(xiàng)指標(biāo)來(lái)反映磁性物、水體、煤泥的循環(huán)情況,一是動(dòng)態(tài)指標(biāo)—循環(huán)系數(shù),二是靜態(tài)指標(biāo)—置換時(shí)間。

對(duì)于重介質(zhì)選煤廠重介質(zhì)懸浮液循環(huán)的研究,從目前的情況來(lái)看,還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,希望本文能起到拋磚引玉的效果,有助于人們?nèi)?、深入的研究?/p>

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