黃明云
(中檢集團(tuán)福建創(chuàng)信環(huán)??萍加邢薰荆=?福州 350001)
SO2是我國最主要的大氣污染物之一,不僅危害環(huán)境,還影響人們健康。大氣環(huán)境中SO2大部分來自工業(yè)生產(chǎn),主要來源于煤炭、石油等含硫燃料的燃燒以及金屬冶煉、石油加工等工業(yè)廢氣的排放。作為SO2主要排放源之一的金屬冶煉生產(chǎn)行業(yè),近年來快速增長,環(huán)境污染問題日益突出,因此,采取有效措施控制金屬冶煉行業(yè)的SO2排放量成為大氣污染防治工作的重要內(nèi)容之一。以銅冶煉行業(yè)為例,一般銅冶煉有濕法和火法冶煉兩種工藝,目前主流以火法冶煉為主,而有色金屬礦又多以硫化物的形態(tài)存在,硫在火法冶煉過程中氧化成SO2進(jìn)入煙氣,因而銅冶煉煙氣多含比較高的SO2,這部分SO2經(jīng)“轉(zhuǎn)吸”工藝再回收制成硫酸,尾氣經(jīng)脫硫后達(dá)標(biāo)排放。
以福建某銅冶煉公司為例,該企業(yè)采用火法冶煉生產(chǎn)陰極銅,制酸系統(tǒng)采取“兩轉(zhuǎn)兩吸”工藝,制酸后的尾氣經(jīng)活性焦干法脫硫后高空排放,制酸尾氣可滿足《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB25467-2010)要求,但歷年的運(yùn)行結(jié)果顯示,活性焦脫硫效率逐年下降,SO2排放濃度出現(xiàn)增高趨勢。為此,該冶煉公司對活性焦脫硫率下降的原因進(jìn)行了排查,并提出了脫硫工藝改進(jìn)措施。
活性焦煙氣脫硫技術(shù)主要是利用具有獨(dú)特吸附性能的活性焦對煙氣中的SO2進(jìn)行選擇性吸附,由于煙氣中往往含有一定量的H2O和O2,在這種條件下,吸附在活性焦上的SO2被O2氧化為SO3,并進(jìn)一步溶于H2O生成H2SO4后,被儲存在活性焦孔隙內(nèi),完成煙氣脫硫。
該銅冶煉公司采用加熱法進(jìn)行活性焦解析,即在加熱情況下,活性焦所吸附的H2SO4與C(活性焦)反應(yīng)被還原為SO2,這部分還原的SO2可用于制酸,同時活性焦恢復(fù)吸附性能,活性焦的加熱再生反應(yīng)相當(dāng)于對活性焦進(jìn)行再次活化[1-2]。
活性焦吸附和再生反應(yīng)原理化學(xué)方程式如下:
活性焦脫硫技術(shù)的主要特點(diǎn)為:①使用活性焦脫硫效率達(dá)到80%以上,活性焦可循環(huán)使用,無廢水、廢渣產(chǎn)生,不會造成二次污染[3];②回收的SO2可回用于制酸車間制酸,廢活性焦可作為燃料使用;③脫硫系統(tǒng)能自動適應(yīng)負(fù)荷變化,系統(tǒng)停運(yùn)后維護(hù)工作量少。
工藝流程圖見圖1。
圖1 活性焦工藝流程示意圖
銅冶煉爐煙氣波動較大,脫硫裝置進(jìn)口氣體ρ(SO2)通常按1000 mg/m3設(shè)計,企業(yè)活性焦脫硫工藝參數(shù)見表1。歷年運(yùn)行結(jié)果顯示,該冶煉公司采用活性焦脫硫工藝后,煙氣中SO2排放濃度基本控制在200mg/m3以內(nèi),能滿足《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB25467-2010)要求,但在運(yùn)行一段時間后,脫硫效率逐漸降低,甚至低于80%。部分運(yùn)行結(jié)果見表2。
表1 活性焦脫硫裝置設(shè)計參數(shù)
表2 活性焦脫硫運(yùn)行效果
鑒于當(dāng)前脫硫效率逐年下降的問題,企業(yè)根據(jù)活性焦脫硫的特點(diǎn)及運(yùn)行情況進(jìn)行了調(diào)查分析,認(rèn)為脫硫效率下降的原因主要有兩個方面。首先,由于制酸尾氣幾乎不含水,而活性焦在不同含水率的情況下脫硫效率不同,不同吸附時間水蒸氣濃度對活性焦脫硫的影響實驗數(shù)據(jù)見圖2[4],故企業(yè)在煙氣系統(tǒng)中通過增濕裝置增加煙氣中的水蒸氣含量。但隨著大量液態(tài)水進(jìn)入活性焦,水分子占據(jù)活性焦表面吸附位,使得SO2無法進(jìn)入活性焦吸附位,影響脫硫效率。其次,活性焦在長期使用過程中破碎或損耗而粉化,當(dāng)氣體通過吸附床時,床層阻力提高,氣體透過性變差[5],不利于煙氣排放,因而出現(xiàn)了煙氣中SO2處理效率下降、排放濃度升高現(xiàn)象。
圖2 水蒸氣濃度對活性焦脫硫效率的影響
一方面,針對現(xiàn)有活性焦脫硫存在的缺點(diǎn),需要提出改進(jìn)要求,另一方面,該冶煉公司正在實施擴(kuò)產(chǎn)計劃,現(xiàn)有的活性焦容量將不再滿足擴(kuò)產(chǎn)后的煙氣處理需求,需要進(jìn)行改造。對此,企業(yè)比較了幾種常見脫硫方案,從投資、運(yùn)行成本、穩(wěn)定性、優(yōu)缺點(diǎn)等方面綜合考慮,結(jié)合使用廠家的實地考察,最終確認(rèn)使用雙氧水法脫硫。常見的制酸尾氣脫硫方法有活性焦法、氨法、鈉堿法、雙氧水法等,其余幾種常見脫硫工藝見表3。
表3 幾種脫硫工藝比較
雙氧水法脫硫是采用27.5%雙氧水(過氧化氫溶液)作為脫硫劑進(jìn)行塔內(nèi)脫硫。過氧化氫在酸性溶液中將SO2氧化,生成硫酸。煙氣中SO2的脫除過程分兩步完成[6]。
第一步,煙氣中SO2溶解在水中,生成亞硫酸:
SO2+H2O→H2SO3
(1)
第二步,亞硫酸與H2O2氧化生成H2SO4:
H2O2+H2SO3→H2SO4+H2O
(2)
該冶煉公司設(shè)計制酸尾氣從脫硫塔下部進(jìn)入,經(jīng)噴淋吸收段與H2O2溶液接觸,進(jìn)行吸收脫硫反應(yīng)并生成硫酸;脫硫后煙氣經(jīng)塔上部除霧沫段脫除霧沫后排放,吸收產(chǎn)生的稀酸輸送至煙氣制酸系統(tǒng)干吸循環(huán)酸槽,作為濃酸調(diào)節(jié)用水。通過計量泵向吸收塔內(nèi)計量補(bǔ)充吸收劑H2O2溶液,以補(bǔ)充其消耗損失。
雙氧水工藝流程圖見圖3。
圖3 雙氧水工藝流程示意圖
4.3.1 脫硫效果分析
根據(jù)雙氧水脫硫改造后運(yùn)行的結(jié)果統(tǒng)計,該冶煉公司目前實際制酸尾氣煙氣量大約20萬Nm3/h,制酸尾氣進(jìn)脫硫塔前的SO2濃度大約1000~1300mg/Nm3,實際脫硫運(yùn)行相關(guān)數(shù)據(jù)見表4。
表4 雙氧水脫硫運(yùn)行數(shù)據(jù)
根據(jù)運(yùn)行前后數(shù)據(jù)對比可知,該冶煉公司原采用活性焦脫硫,運(yùn)行一段時間后,活性焦脫硫效率不夠穩(wěn)定,而改造成雙氧水脫硫后,脫硫率平均在95%左右,進(jìn)一步降低了SO2排放量。
4.3.2 改造前后的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比
根據(jù)改造前后的運(yùn)行數(shù)據(jù)分析,工藝改造后的SO2脫硫效率提高,運(yùn)行成本有所降低。
表5 改造前后脫硫系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比
SO2是大氣環(huán)境中最主要的污染物之一,隨著環(huán)境污染問題日益突出,采取有效措施控制SO2排放量成為大氣污染防治工作的重要內(nèi)容之一。活性焦脫硫是冶煉行業(yè)脫硫常用方法之一,但運(yùn)行一段時間后往往出現(xiàn)脫硫效率下降的現(xiàn)象。以該冶煉公司為例,根據(jù)調(diào)查分析,該公司活性焦脫硫效率下降的主要原因是:一方面,氣體增濕水分子占據(jù)活性焦吸附位,造成脫硫效率下降,另一方面,活性焦使用一段時間后粉化,造成附床層阻力提高,影響脫硫效果。
該冶煉公司針對活性焦現(xiàn)行存在的問題,將活性焦脫硫改為雙氧水脫硫。根據(jù)改造前后實際運(yùn)行結(jié)果對比,相較于活性焦脫硫,雙氧水脫硫技術(shù)更成熟,脫硫效率更穩(wěn)定、更高。實踐證明,通過有效控制,可確保脫硫效率在95%左右,在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)一步削減了SO2排放量,符合國家日益嚴(yán)峻的環(huán)保要求。實踐對比分析發(fā)現(xiàn),相較于活性焦脫硫,雙氧水脫硫技術(shù)水電消耗低,綜合運(yùn)行成本低,減少了企業(yè)的運(yùn)行成本。