謝最偉 譚勇軍 曹永
摘? ? 要:本文詳細(xì)介紹了某船高速彈性聯(lián)軸器防反轉(zhuǎn)裝置的工作原理及故障原因;結(jié)合驗證試驗,對故障原因進(jìn)行深入分析,并針對性地提出了改進(jìn)方案。實船使用情況,證明了改進(jìn)方案的合理性與有效性。該故障的處理,為后續(xù)類似問題的解決提供了參考。
關(guān)鍵詞:防反轉(zhuǎn)裝置;故障;改進(jìn)
中圖分類號:TH132.4 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
Abstract: This paper introduces in detail the working principle and failure causes of the anti-reversing device for high-speed elastic coupling of a ship. Combined with the verification test, analyze the cause of the failure, a improvement schemes are proposed. The treatment of the fault provides a useful reference for the subsequent solution of similar problems.
Key words: Anti-reversing device; Fault; Improvement
1? ? ?前言
燃?xì)廨啓C由于其自身結(jié)構(gòu)的特殊性,一般不具備反轉(zhuǎn)的功能,內(nèi)部氣封結(jié)構(gòu)只允許其輸出軸朝一個方向旋轉(zhuǎn)。如果出現(xiàn)反轉(zhuǎn),氣封件會受到不可逆的損傷,造成平衡腔體壓力泄露,引起部分軸承受力發(fā)生變化,嚴(yán)重時會導(dǎo)致燃?xì)廨啓C動力渦輪軸承損壞。因此,在燃?xì)廨啓C輸出端設(shè)有防反轉(zhuǎn)裝置,防止燃?xì)廨啓C在運輸以及使用過程中反轉(zhuǎn)。某船采用燃?xì)廨啓C作為主動力裝置,防反轉(zhuǎn)裝置作為高速彈性聯(lián)軸器的一部分,布置于燃?xì)廨啓C動力渦輪輸出端,并通過高強度螺栓與之連接,具體結(jié)構(gòu)見圖1。
2? ? ?防反轉(zhuǎn)裝置工作原理
防反轉(zhuǎn)裝置采用棘輪棘爪內(nèi)嚙合式機構(gòu)止動,其結(jié)構(gòu)示意圖見圖2,實物圖見圖3。
在靜止?fàn)顟B(tài)下,棘爪頭部依靠彈簧彈力彈起,棘爪嵌入外部棘輪位置。當(dāng)燃機正向旋轉(zhuǎn)時,在低轉(zhuǎn)速情況下,棘爪與棘輪滑動嚙合;當(dāng)燃機轉(zhuǎn)速超過棘爪脫開轉(zhuǎn)速時,棘爪尾部離心力大于棘爪彈簧彈力,棘爪尾部飛起,此時棘爪頭部收起,棘爪位于圖4中a)的位置,棘爪和棘輪不會發(fā)生任何碰撞和摩擦;當(dāng)燃機轉(zhuǎn)速下降至低于棘爪脫開轉(zhuǎn)速時,棘爪頭部靠彈簧彈力重新抬起,棘輪棘爪重新嚙合。燃機在正轉(zhuǎn)的情況下,如受外部作用力發(fā)生反轉(zhuǎn)的趨勢時,必將先經(jīng)過正轉(zhuǎn)低速階段,此時棘輪與棘爪嚙合,如圖4中b)所示,從而有效阻止反向轉(zhuǎn)動的發(fā)生。
3? ? ?防反轉(zhuǎn)裝置故障現(xiàn)象
該船主動力布置相對于常規(guī)船舶有所區(qū)別,燃?xì)廨啓C通過高速彈性聯(lián)軸器驅(qū)動減速器經(jīng)過減速后,再帶動2臺墊升風(fēng)機以及螺旋槳等設(shè)備。因該船軸系上齒輪箱并不具備離合功能,無法按實際使用需要脫開減速器后的所有軸系設(shè)備(含墊升風(fēng)機、減速器以及螺旋槳等),一舷燃?xì)廨啓C啟動時,必然會帶動此舷連接的墊升風(fēng)機進(jìn)行運轉(zhuǎn)。墊升風(fēng)機通過船體底部風(fēng)道與另一舷聯(lián)通,當(dāng)一側(cè)墊升風(fēng)機工作時,帶動的氣流會通過風(fēng)道反作用于另一舷墊升風(fēng)機葉輪。理論上,未工作側(cè)的墊升風(fēng)機葉輪雖受到氣流影響,但由于燃?xì)廨啓C具備防反轉(zhuǎn)功能,未工作燃?xì)廨啓C不會被帶動反轉(zhuǎn)。但該船在進(jìn)行燃?xì)廨啓C防反轉(zhuǎn)效用試驗時,單舷主機啟動,觀察到另一舷主機出現(xiàn)反轉(zhuǎn)現(xiàn)象。經(jīng)初步分析,判定燃?xì)廨啓C防反轉(zhuǎn)裝置失效。拆開相關(guān)部位進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)防反轉(zhuǎn)裝置棘爪彈簧已斷裂損壞,對拆檢后的棘爪彈簧故障形式進(jìn)行分類統(tǒng)計,見表1所列。
4? ? 防反轉(zhuǎn)裝置故障原因分析
4.1? ?疲勞斷裂原因分析
經(jīng)初步分析,認(rèn)為引起棘爪彈簧損壞的主要原因是防反轉(zhuǎn)裝置棘爪實際脫開轉(zhuǎn)速過高,且防反轉(zhuǎn)裝置在未脫開的情況下長時間在較高轉(zhuǎn)速下運轉(zhuǎn),此時棘爪彈簧所受沖擊力增大且循環(huán)次數(shù)急劇增加,加速了棘爪彈簧的破壞;同時,由于防反轉(zhuǎn)裝置受加工精度及運行環(huán)境的影響,其脫開轉(zhuǎn)速離散性較大,會存在不同防反轉(zhuǎn)裝置棘爪損壞數(shù)量不同的現(xiàn)象。為驗證上述觀點,對棘爪脫開轉(zhuǎn)速進(jìn)行效用試驗,結(jié)果如表2所示:
由表2可知:各棘爪樣件脫開轉(zhuǎn)速不盡相同但均在475 r/min以上,脫開轉(zhuǎn)速,且棘爪脫開轉(zhuǎn)速存在離散情況。
按照燃?xì)廨啓C使用程序設(shè)計,燃?xì)廨啓C在正常停機后,為防止燃?xì)廨啓C 排氣管中積存有未完全燃燒的油氣混合氣,停機后還需要進(jìn)行冷吹。通過監(jiān)測得知,燃?xì)廨啓C停機后由于慣性作用,轉(zhuǎn)速從600 r/min降至0r/min約需1分鐘,冷吹階段轉(zhuǎn)速從0 r/min升至600 r/min約需2分鐘,停止冷吹后轉(zhuǎn)速從600 r/min降至0 r/min約需3分鐘,即燃?xì)廨啓C每一個完整的停機工作過程中,在0~600 r/min區(qū)間內(nèi)運行總時間約為6分鐘。在這6分鐘內(nèi),部分棘爪彈簧一直處于工作狀態(tài)。由于原防反轉(zhuǎn)裝置設(shè)計未考慮到燃?xì)廨啓C在低轉(zhuǎn)速長時間運行這一實際情況,棘爪脫開設(shè)計轉(zhuǎn)速過高,導(dǎo)致棘爪彈簧動作次數(shù)大大增加,降低了棘爪彈簧使用壽命;同時,棘爪脫開轉(zhuǎn)速過高會導(dǎo)致棘爪與棘輪接觸時線速度過大,彈簧承受的沖擊力變大,加速了棘爪彈簧的疲勞破壞。
4.2? ?敲擊斷裂原因分析
設(shè)計時未充分考慮棘爪彈簧與棘爪擋銷相對位置,在較高轉(zhuǎn)速運行下,棘爪受沖擊后的慣性力較大,易產(chǎn)生棘爪擋銷撞擊棘爪彈簧的情況,較高轉(zhuǎn)速下長時間運轉(zhuǎn)會導(dǎo)致彈簧發(fā)生敲擊斷裂,見圖6與圖7。
4.3? ?彈簧卡滯原因分析
原設(shè)計棘爪彈簧依靠棘爪定位,棘爪與持環(huán)間隙為1~2 mm、棘爪彈簧直徑0.6 mm,如圖8所示。由于在較高轉(zhuǎn)速下運行,棘爪彈簧扭轉(zhuǎn)次數(shù)及力度加大,在長時間運轉(zhuǎn)之后會導(dǎo)致棘爪彈簧脫離棘爪定位面擠入棘爪與持環(huán)的間隙之中,從而出現(xiàn)彈簧卡滯現(xiàn)象。
5? ? 改進(jìn)方案
基于上述原因,可采取如下改進(jìn)方案:
5.1? ?彈簧改進(jìn)方案
(1)材料
由于彈簧存在疲勞斷裂現(xiàn)象,在保證彈簧所處的工作環(huán)境條件下,需重新選擇更高強度的材料。原彈簧材料為3Cr13,其特點是耐腐蝕、耐高低溫環(huán)境。通過對比選用強度等級較高的OCr18Ni9代替原材料,其同樣具備耐腐蝕及耐高溫的特性,滿足防反轉(zhuǎn)裝置的運行環(huán)境要求。原彈簧材料與改進(jìn)彈簧材料性能對比,見表3。
(2)結(jié)構(gòu)
對彈簧結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),減少彈簧的安裝扭轉(zhuǎn)角,降低彈簧彈力,從而將棘爪的脫開轉(zhuǎn)速降低。
5.2? ? 棘爪結(jié)構(gòu)改進(jìn)方案
(1)方案一
棘爪彈簧與棘爪安裝方式改為內(nèi)嵌式(如圖9所示),杜絕彈簧在高轉(zhuǎn)速離心力作用下發(fā)生變形與棘輪發(fā)生刮蹭,避免彈簧擠壓到棘爪與持環(huán)縫隙之中;同時,棘爪彈簧改為單組彈簧,降低棘爪彈簧彈力,從而降低棘爪脫開轉(zhuǎn)速。
該方案存在的不足:由于彈簧改為單組彈簧形式,彈簧扭轉(zhuǎn)剛度降低,長期工作后彈簧彈力降低會導(dǎo)致彈簧無法有效彈起的風(fēng)險;同時,由于棘爪與彈簧都需要進(jìn)行改進(jìn),加工難度較大,加工周期難以保證。
(2)方案二
① 原棘爪凸臺直徑為φ14 mm、彈簧線圈直徑為φ14.5 mm,彈簧發(fā)生扭轉(zhuǎn)變形時會適當(dāng)減少線圈直徑,增大摩擦力。將外徑減小為φ12 mm,有利于降低棘爪脫開轉(zhuǎn)速;
② 在外端面增加凹槽固定彈簧,同時將原棘爪彈簧位置環(huán)槽深度由1.5 mm增加至2 mm,防止棘爪彈簧擠入棘爪與持環(huán)的間隙中出現(xiàn)卡滯,如圖10所示;
③ 棘爪彈簧重新制作,頭部加長。
結(jié)合棘爪的制作工藝,方案二的改動量最小,整改進(jìn)度可控,故棘爪結(jié)構(gòu)改進(jìn)選用方案二。為此,棘爪彈簧結(jié)構(gòu)將相應(yīng)地進(jìn)行改進(jìn),同時將彈簧材料按上述進(jìn)行優(yōu)化。
6? ? 改進(jìn)方案驗證
為驗證改進(jìn)方案的有效性,對改進(jìn)方案二分別進(jìn)行了理論計算驗證、試驗驗證與實船使用驗證。
6.1? ?理論計算驗證
改進(jìn)后棘爪重量約0.042 kg,棘爪與彈簧尺寸如圖11所示:
(3)摩擦系數(shù)與飛起轉(zhuǎn)速的對應(yīng)關(guān)系為:
當(dāng)摩擦系數(shù)不同時,棘爪脫開轉(zhuǎn)速變化如表4所示(不銹鋼滑動摩擦無潤滑情況下摩擦系數(shù)范圍為0.3~0.4):
由計算結(jié)果可知,摩擦系數(shù)對棘爪的脫開轉(zhuǎn)速影響較大:在潤滑不良的情況下,棘爪與棘爪銷阻力較大,脫開轉(zhuǎn)速變大。因此建議定期對棘爪銷進(jìn)行潤滑保養(yǎng),以使棘爪處于較低的脫開轉(zhuǎn)速狀態(tài)。
6.2? ?試驗驗證
在專用試驗臺上,對改進(jìn)后的防反轉(zhuǎn)裝置的棘爪脫開轉(zhuǎn)速進(jìn)行試驗驗證,驗證結(jié)果見表5。由于計算是基于理論模型,實際試驗驗證結(jié)果的脫開轉(zhuǎn)速與理論計算結(jié)果存在一定的差異,但理論計算對整個改進(jìn)工作具有指導(dǎo)意義。試驗結(jié)果顯示,防反轉(zhuǎn)裝置均在400 r/min以內(nèi)全部脫開,且多組重復(fù)試驗結(jié)果穩(wěn)定;通過分析轉(zhuǎn)速變化情況,可知停機與冷吹階段,燃?xì)廨啓C在0~400 r/min區(qū)間內(nèi)運行總時間約為3分鐘。
綜上所述,防反轉(zhuǎn)裝置改進(jìn)后,有效降低了棘爪脫開轉(zhuǎn)速,使棘爪彈簧承受的沖擊力大大減小,同時縮短了棘爪與棘輪在嚙合狀態(tài)下的工作時間,可顯著提高彈簧的使用壽命。
6.3? 實船驗證
防反轉(zhuǎn)裝置按照前述改進(jìn)方案進(jìn)行整改后,經(jīng)系泊試驗、航行試驗以及實船近兩年的實際使用,運行穩(wěn)定可靠,充分證明了改進(jìn)方案的合理性與有效性。
7? ? 小結(jié)
本文通過對防反轉(zhuǎn)裝置工作機理、失效原因分析,提出了解決失效問題的多種改進(jìn)方案,并通過理論分析確定了最終改進(jìn)方案。經(jīng)內(nèi)場以及實船驗證,防反轉(zhuǎn)裝置失效問題得到有效解決。該方案基于改動量最小化原則,在不影響主動力性能的情況下,有效解決了實船防反轉(zhuǎn)裝置失效故障,保證了裝備的可靠運行。
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