趙 明,曹俊鵬,楊少武,閆紀(jì)帆
(中核通遼鈾業(yè)有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 通遼 028000)
內(nèi)蒙古某CO2+O2地浸采鈾礦山,采區(qū)布置有注液鉆孔和抽液鉆孔,浸出劑采用加壓方式通過注液鉆孔注入到含礦含水層,與礦層中的鈾充分反應(yīng)并將其從礦石中浸出;含鈾的浸出液沿礦層滲流至抽液鉆孔,通過抽液鉆孔中的潛水泵提升至地表[1]。浸出液提升泵采用的是功率為5.5 kW的三相井用變頻潛水泵,經(jīng)由抽液鉆孔下放至地面以下約150~160 m處。由于浸出液中攜帶有泥沙和礦層中的化學(xué)沉淀物等雜質(zhì),致使?jié)撍霉r較差,潛水泵故障甚至損壞的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,導(dǎo)致潛水泵使用周期縮短。為此,開展了地浸礦山浸出液提升泵使用周期影響因素研究,以期采取針對(duì)性的解決措施來(lái)提高潛水泵的使用周期。
井用潛水泵由潛水泵泵體及電機(jī)兩部分組成,工作時(shí)由潛水泵電機(jī)驅(qū)動(dòng)潛水泵的葉輪旋轉(zhuǎn),使葉輪進(jìn)口處形成真空,將水吸入,水在葉輪葉片的作用下產(chǎn)生離心力,從而獲得加速度[2];具有一定能量的水通過導(dǎo)流殼,進(jìn)入下一級(jí)葉輪,隨著泵級(jí)數(shù)的增加,壓力不斷增大,最后通過揚(yáng)水管將水運(yùn)送至地表管路系統(tǒng)中。
內(nèi)蒙古某CO2+O2地浸采鈾礦山浸出液提升用潛水泵故障類型主要包括抽液量下降、電機(jī)過流、電機(jī)絕緣損壞等。通過理論分析并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工況,得出潛水泵出現(xiàn)故障的成因。
1.2.1 潛水泵抽液量下降的成因
潛水泵抽液量下降的成因:1)潛水泵葉輪磨損/損壞導(dǎo)致運(yùn)行中的潛水泵葉輪吃水面積減少,水在葉輪作用下所產(chǎn)生的離心力變小,泵的揚(yáng)程也隨之變小,使得潛水泵抽液量下降[3];2)潛水泵與電機(jī)的連接花鍵磨損,導(dǎo)致運(yùn)行中的潛水泵電機(jī)軸與泵軸連接處的摩擦阻力變小、凹凸連接處滑絲,電機(jī)無(wú)法有效帶動(dòng)潛水泵做功,影響功率傳輸效率,最終使得潛水泵抽液量下降;3)潛水泵斷軸導(dǎo)致運(yùn)行中的潛水泵電機(jī)與泵體脫離,此時(shí)的潛水泵電機(jī)處于空載運(yùn)行狀態(tài),潛水泵則因失去了源動(dòng)力而停止運(yùn)行,潛水泵抽液量變?yōu)榱恪?/p>
1.2.2 潛水泵電機(jī)過流的成因
潛水泵電機(jī)過流主要是由潛水泵電機(jī)水封損壞引起的。潛水泵電機(jī)水封損壞,導(dǎo)致含有雜質(zhì)的浸出液進(jìn)入潛水泵電機(jī)內(nèi)部定子、轉(zhuǎn)子之間的環(huán)形間隙,使得潛水泵電機(jī)定子、轉(zhuǎn)子間的摩擦阻力變大[4]。為維持電機(jī)轉(zhuǎn)速不變,需要產(chǎn)生更強(qiáng)的旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)和更大的激磁電流,最終導(dǎo)致潛水泵電機(jī)過流。
1.2.3 潛水泵電機(jī)絕緣損壞的成因
潛水泵電機(jī)絕緣損壞主要是由抽液鉆孔動(dòng)水位過低引起的。抽液鉆孔動(dòng)水位過低,導(dǎo)致井孔內(nèi)水位超出了潛水泵-150 m的下潛深度,使得運(yùn)行中的潛水泵處于抽空(空載運(yùn)行)、無(wú)水冷卻狀態(tài),最終導(dǎo)致潛水泵電機(jī)的絕緣溫度升高,進(jìn)而過熱燒損。
通過對(duì)因潛水泵葉輪磨損/損壞、潛水泵與電機(jī)的連接花鍵磨損、潛水泵斷軸、潛水泵電機(jī)水封損壞導(dǎo)致的故障潛水泵進(jìn)行拆解,發(fā)現(xiàn)這些潛水泵均積淤嚴(yán)重。由于地浸采鈾礦山浸出液中攜帶有泥沙和礦層中的化學(xué)沉淀物等雜質(zhì),致使浸出液提升用潛水泵工況變差。
潛水泵長(zhǎng)期在這種較差的工況下運(yùn)行,易積淤過多而出現(xiàn)問題:1)高速運(yùn)轉(zhuǎn)下的潛水泵葉輪與淤垢中的泥沙摩擦,導(dǎo)致葉輪葉片磨損甚至損壞;2)額外增加了潛水泵的載荷,在此種狀態(tài)下長(zhǎng)期運(yùn)行使得潛水泵與電機(jī)的連接花鍵處因所承受的扭力增大導(dǎo)致磨損嚴(yán)重,進(jìn)而影響傳動(dòng),尤其是潛水泵由靜止啟動(dòng)時(shí),泵軸因承受的瞬時(shí)扭力過大易導(dǎo)致斷軸;3)潛水泵電機(jī)水封長(zhǎng)期受淤垢中泥沙等雜質(zhì)的磨擦、沖刷,導(dǎo)致水封密封不嚴(yán)甚至損壞。
分析認(rèn)為,潛水泵葉輪磨損/損壞、潛水泵與電機(jī)的連接花鍵磨損、潛水泵斷軸、潛水泵電機(jī)水封損壞主要是由于潛水泵積淤過多所致。
綜合以上分析,可以將導(dǎo)致潛水泵抽液量下降、電機(jī)過流、電機(jī)絕緣損壞的原因(亦是影響潛水泵使用周期的因素),歸結(jié)為潛水泵積淤過多和抽液鉆孔動(dòng)水位過低。
針對(duì)潛水泵積淤過多和抽液鉆孔動(dòng)水位過低,制定相應(yīng)解決方法,見表1。
表1 潛水泵故障成因及解決方法
潛水泵及電機(jī)積淤過多使得潛水泵出力下降,導(dǎo)致潛水泵抽液量隨之下降[5]。區(qū)別于因抽液鉆孔動(dòng)水位低、涌水量不足所導(dǎo)致的潛水泵抽液量下降,前者表現(xiàn)為泵的抽液流量降低但不波動(dòng),電機(jī)電流亦不波動(dòng);而后者表現(xiàn)為泵的抽液流量和電機(jī)電流會(huì)周期性同步波動(dòng)。所以針對(duì)抽液量下降明顯但不波動(dòng)、電機(jī)電流亦不波動(dòng)的抽液鉆孔,可進(jìn)行提泵清淤。
針對(duì)動(dòng)水位低的抽液鉆孔,通過洗井提升水位,提高鉆孔涌水量。抽液鉆孔動(dòng)水位低,實(shí)際上反映出其動(dòng)水位波動(dòng)較大,動(dòng)水位最低時(shí)接近甚至超出了潛水泵的工作深度,導(dǎo)致潛水泵抽空(空載運(yùn)行)。此種情況大多是因?yàn)槌橐恒@孔過濾器堵塞造成,具體表現(xiàn)為潛水泵抽液量伴隨著潛水泵電機(jī)電流同步波動(dòng)。所以針對(duì)潛水泵抽液量波動(dòng)大、電機(jī)電流亦波動(dòng)較大的抽液鉆孔,可進(jìn)行洗井以提升水位,穩(wěn)定抽液流量。
若無(wú)法通過洗井改善抽液鉆孔涌水量,提升水位,則需要將潛水泵電機(jī)降頻運(yùn)行,減少其出力以穩(wěn)定抽液流量,避免潛水泵抽空(空載運(yùn)行)導(dǎo)致絕緣燒損。
對(duì)于動(dòng)水位過低且無(wú)法通過洗井改善的抽液鉆孔,在保證潛水泵揚(yáng)程的前提下,盡可能更換低功率潛水泵,在穩(wěn)定抽液流量的同時(shí)提高潛水泵電機(jī)的工作效率,提高其運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。
應(yīng)用3.1~3.4所述提高潛水泵使用周期的方法,解決內(nèi)蒙古某CO2+O2地浸采鈾礦山浸出液提升用潛水泵存在的實(shí)際問題。
在選擇抽液流量下降明顯但不波動(dòng)、潛水泵電機(jī)電流亦不波動(dòng)的抽液鉆孔,有針對(duì)性地進(jìn)行提泵清淤。
24-2421鉆孔:該抽液鉆孔內(nèi)潛水泵功率為5.5 kW,初始流量為6 m3/h,清淤前流量為2.5 m3/h。將整體泵提出后發(fā)現(xiàn)泵和電機(jī)均積淤嚴(yán)重,從而驗(yàn)證了根據(jù)潛水泵抽液量和電機(jī)電流的變化來(lái)判斷潛水泵及電機(jī)積淤的可靠性。清淤后,該抽液鉆孔的抽液流量提升至5.8 m3/h,基本恢復(fù)正常,潛水泵抽液量下降的問題得以解決。
27-32B3鉆孔:該抽液鉆孔內(nèi)潛水泵功率為5.5 kW,初始流量為6.2 m3/h、電機(jī)電流為11 A;清淤前流量為4.1 m3/h、電機(jī)電流為14.1 A。該潛水泵電機(jī)電流已接近過流保護(hù)設(shè)定值(14.3 A),隨時(shí)存在電機(jī)過流跳閘的可能。對(duì)該鉆孔進(jìn)行提泵清淤,將整體泵提出后發(fā)現(xiàn)泵和電機(jī)均積淤嚴(yán)重。清淤后,該抽液鉆孔的抽液流量提升至6.1 m3/h,電流降至11 A,基本恢復(fù)正常,潛水泵抽液量下降問題以及潛水泵電機(jī)過流隱患得以解決。
選擇抽液流量波動(dòng)大、潛水泵電機(jī)電流亦波動(dòng)較大的抽液鉆孔,有針對(duì)性地分別進(jìn)行洗井、將潛水泵降頻運(yùn)行和更換低功率潛水泵。
27-42B3鉆孔:該抽液鉆孔內(nèi)潛水泵功率為5.5 kW,抽液流量在0~5.6 m3/h波動(dòng),電機(jī)電流在5.3~11.2 A波動(dòng)。測(cè)量鉆孔動(dòng)水位發(fā)現(xiàn),該鉆孔的動(dòng)水位最低時(shí)達(dá)-150 m,已經(jīng)超出了潛水泵的下潛深度,從而驗(yàn)證了根據(jù)潛水泵抽液量和潛水泵電機(jī)電流的變化來(lái)判斷抽液鉆孔水位低、涌水量不足的可靠性。對(duì)該鉆孔進(jìn)行空壓機(jī)洗井,洗井后抽液流量穩(wěn)定在5.1 m3/h,動(dòng)水位穩(wěn)定在-76 m,通過洗井有效避免了潛水泵抽空(空載運(yùn)行)可能導(dǎo)致的電機(jī)絕緣燒損。
22-K1039鉆孔:該抽液鉆孔內(nèi)潛水泵功率為5.5 kW,抽液流量在0~4.2 m3/h波動(dòng),電機(jī)電流在5.0~10.9 A波動(dòng),電機(jī)頻率為50 Hz,動(dòng)水位在-70~-150 m波動(dòng)。該抽液鉆孔經(jīng)洗井后抽液流量未見改善,抽液流量仍波動(dòng)較大。將該鉆孔內(nèi)潛水泵降頻運(yùn)行(由50 Hz降至47 Hz)以減少其出力,降頻運(yùn)行后抽液量穩(wěn)定在2.5 m3/h,動(dòng)水位穩(wěn)定在-79 m。通過將潛水泵降頻運(yùn)行有效避免了潛水泵抽空(空載運(yùn)行)可能導(dǎo)致的電機(jī)絕緣燒損。
11-26C0鉆孔:該抽液鉆孔內(nèi)潛水泵功率為5.5 kW,抽液流量在0~2.3 m3/h波動(dòng),電機(jī)電流在5.6~11.1 A波動(dòng),電機(jī)頻率為50 Hz,動(dòng)水位在-108~-151 m波動(dòng)。該抽液鉆孔經(jīng)洗井后抽液量未見改善,仍波動(dòng)較大。將該鉆孔內(nèi)潛水泵降頻運(yùn)行(由50 Hz降至45 Hz),降頻運(yùn)行后抽液量仍波動(dòng)??紤]到潛水泵運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,不再對(duì)潛水泵繼續(xù)降頻以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定抽液量的目的;而是將原5.5 kW潛水泵更換為3.7 kW潛水泵,在其滿負(fù)荷運(yùn)行的情況下水量穩(wěn)定在了1.92 m3/h,動(dòng)水位穩(wěn)定在了-109 m。通過更換低功率潛水泵有效避免了潛水泵抽空(空載運(yùn)行)可能導(dǎo)致的電機(jī)絕緣燒損。
導(dǎo)致內(nèi)蒙古某CO2+O2地浸采鈾礦山浸出液提升用潛水泵故障頻次較高、使用周期縮短的主要原因是潛水泵及電機(jī)積淤和抽液鉆孔動(dòng)水位低,可以根據(jù)潛水泵抽液量以及電機(jī)電流的變化來(lái)判斷、區(qū)分成因。針對(duì)不同成因,通過對(duì)潛水泵及電機(jī)進(jìn)行清淤可避免因潛水泵及電機(jī)因積淤過多導(dǎo)致的潛水泵抽液量下降或潛水泵電機(jī)過流;通過洗井、將潛水泵降頻運(yùn)行、更換低功率潛水泵可避免因抽液鉆孔動(dòng)水位低、涌水量不足導(dǎo)致的潛水泵抽空、絕緣燒損問題。