楊祿明,王鳳春
(中石化西南石油工程有限公司湖南鉆井分公司,湖南長沙410000)
合平1井四開井段為合川—潼南地區(qū)燈影組發(fā)育臺內(nèi)灘沉積,燈四上亞段頂儲層厚20~40m,儲層巖石類型主要為紋層狀云巖、砂屑云巖、凝塊石云巖,儲集空間主要為溶孔、溶洞,存在類似“螞蟻帶”裂縫發(fā)育、地層破碎、掉塊嚴重等特性(見圖1)。通過地震資料分析,應用likelihood檢測到該地層裂縫發(fā)育,且不可避免地需要穿過,因此造成鉆井施工難度大。
圖1 巖芯圖片
區(qū)域內(nèi)燈影組含“螞蟻”構(gòu)造帶地層不穩(wěn)定,易發(fā)生垮塌。臨井合深3井四開燈影組均鉆遇了“螞蟻”構(gòu)造帶。高石118井、高石001-X16井也因鉆遇破碎帶導致填井側(cè)鉆。
四開燈影組預測靜止溫度158℃,循環(huán)溫度148℃。為保證鉆井液性能的穩(wěn)定,需要使用具有抗高溫的鉆井液材料,確保鉆井液的抗溫性。
從likelihood檢測到該地層裂縫發(fā)育,且無法避開破碎帶,鉆進過程中極易發(fā)生掉塊憋卡情況,不穩(wěn)定地層浸泡時間長后易發(fā)生周期性垮塌,因此要求鉆井液具有良好的即時護壁能力和封堵能力。
高石梯區(qū)塊震旦系已完鉆斜井、水平井實鉆情況主要表現(xiàn)為燈影組井漏,高石2、高石11、高石18井進入燈四后都出現(xiàn)井漏。必須做好漏失監(jiān)測及防漏應急準備,及時發(fā)現(xiàn)井下異常并及時處理。
控制好坂土含量和合適的流變性,提高鉆井液潤滑性,降低鉆進過程中的摩阻和扭矩。
由于井底溫度達到了150℃以上,低密度鉆井液高溫穩(wěn)定性尤為重要。因此在鉆井液調(diào)整中加足具有高溫穩(wěn)定性的材料,確保鉆井液具有良好的抗溫能力,保證鉆井液在高溫下性能穩(wěn)定。
針對地層裂縫發(fā)育,地層膠結(jié)不穩(wěn)等情況,維持鉆井液的強封堵性能,增強泥餅封堵膠結(jié)能力非常重要,只有加強了封堵,再配合適當密度的力學支撐方能保證井壁穩(wěn)定,防止垮塌。
一是儲備足夠堵漏材料,以備需要時能及時實施堵漏作業(yè);二是配合精細控壓作業(yè)治漏;三是實現(xiàn)隨鉆快速堵漏和橋架專項堵漏,同時采用納微米封堵劑封堵不同尺寸微細縫孔,化學成膜吸附到破碎性地層帶電端,抑制去水化,阻止其溶脹、脫落、垮塌,實現(xiàn)防漏堵漏。
基漿的確定:考慮到前期使用鉀基聚磺鉆井液體系,采用原井漿轉(zhuǎn)化,JFS體系基漿配方為:原井漿60%+濃度為10%的坂土漿40%,適當提高基漿的坂土含量,控制坂土含量在35~40g/L。
為確保原井漿成功轉(zhuǎn)化為JFS體系,首先通過小型試驗確定其配方,選擇三種不同配方進行性能對比,其結(jié)果見表1。
表1 鉆井液轉(zhuǎn)化配方
根據(jù)以上實驗情況,配方1其性能較配方2和配方3稍差,配方2和配方3性能基本相同,綜合考慮,本井鉆井液轉(zhuǎn)化優(yōu)選配方2。
最終確定配方為:60%原井漿+40%基漿(10%坂土)+0.6%PAC-LV+3%HTLM+4%YH150+3%超細鈣+2%RSTF+2%JNJS-220+2%SMP-2+2%HFD+2%納米乳液+2%soltex+2%柴油+0.3%SP-80+0.2%NaOH,加重至1.40g/cm3。
4.2.1 滾動恒溫評價
取樣JFS體系鉆井液在150℃的滾子加熱爐內(nèi)恒溫滾動48h后,檢測鉆井液性能,實驗結(jié)果見表2。
表2 JFS體系鉆井液老化前后性能對比
從表2可以看出,在高溫條件下,鉆井液性能穩(wěn)定,具有較好的高溫高穩(wěn)定性和潤滑性。
4.2.2 抗污染能力評價
在JFS體系鉆井液加入5%水泥,150℃恒溫滾動16h后,檢測其性能變化,結(jié)果見表3。
從表3中看出加入水泥后鉆井液性能穩(wěn)定,該體系抗水泥污染能力較強。
4.2.3 高溫砂床實驗評價
為確定其封堵性,針對JFS體系和原井漿進行了高溫高壓封堵性對比,其實驗條件和實驗結(jié)果見表4。
從表4中看出原井漿4MPa出濾液,JFS體系5MPa才出濾液,說明封堵性得到了加強,較原井漿有更好的封堵能力。
4.2.4 FANN滲透封堵測試儀實驗評價
通過FANN滲透堵漏測試儀進行封堵性測試(測試用巖芯板的滲透率為100mD),在150℃、30MPa條件下,經(jīng)過實驗,濾失量為0mL,JPS鉆井液具有良好的封堵性能(見圖2)。
表3 JFS體系加入水泥前后鉆井液性能對比
表4 JFS體系與原井漿封堵性結(jié)果對照表
圖2 封堵性測試結(jié)果
JFS體系在施工過程中鉆井液性能變化見圖3。
從圖3中看出,原井漿轉(zhuǎn)換為JFS體系后鉆井液性能有較大的改善,在API失水基本維持不變的情況下,高溫高壓失水降低明顯,說明鉆井液的抗溫能力得到有效提高,鉆井液維持了很好的抗溫性能。動塑比嚴格控制在0.35以上,保證鉆井液處于平層狀態(tài),有效減少了對井壁的沖刷,同時在整個施工過程中鉆井液性能穩(wěn)定。
圖3 鉆井液性能變化
在整個鉆進過程中返砂能力較強,砂樣清晰。實鉆過程中摩阻低,鉆速隨鉆壓的變化明顯,井底無脫壓現(xiàn)象,基本無砂床產(chǎn)生。
從圖3鉆井液性能看出,鉆井液性能穩(wěn)定,高溫高壓失水得到有效控制,鉆井液體系具有良好的抗溫性。
為確保井壁穩(wěn)定,控制鉆井液的動塑比在0.35以上(見圖4),鉆井液處于平流狀態(tài),減少對井壁的沖刷,有效保證了井壁的穩(wěn)定。
圖4 動塑比
(1)具有良好的抗溫能力,鉆井液性能穩(wěn)定,中壓失水在3mL以內(nèi),高溫高壓失水在6mL以內(nèi)。
(2)較好的鉆井液流變性,處于平流層狀態(tài),減少對井壁的沖刷,有效保護了井壁。
(3)具有良好的攜砂能力,井底干凈,沒有形成巖屑床,實現(xiàn)了優(yōu)快鉆進。
(4)具有良好的封堵效果,在化學封堵和物理支撐雙重作用下,有效支撐了井壁,保證了井下安全。
(5)具有良好的潤滑性,有效降低了摩阻,鉆進過程中扭矩平穩(wěn),無脫壓現(xiàn)象。
(6)JFS即時封堵型鉆井液體系通過在合平1井四開井段的應用,該體系滿足了井下要求,取得了良好效果,有效保證了井下安全,實現(xiàn)了優(yōu)快鉆進。