楊清濤
(河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司安陽卷煙廠,河南 安陽 455000)
梗絲結(jié)構(gòu)包括整絲率、碎絲率、填充值和純凈度。梗絲具有焦油、煙堿含量較低,填充性能好的特點,是卷煙配方中的重要填充料,在卷煙配方中起著重要的作用。在制絲生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)梗絲結(jié)構(gòu)合格率均值為90.8%,低于產(chǎn)品工藝要求值,嚴(yán)重影響梗絲質(zhì)量,無法滿足產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)要求。
影響梗絲結(jié)構(gòu)合格率的主要因素
為找出影響梗絲結(jié)構(gòu)的根本原因,對品質(zhì)控制部的質(zhì)量報表查閱,對2020年第四季度的梗絲結(jié)構(gòu)情況進行統(tǒng)計:
表1 2020年第四季度梗絲結(jié)構(gòu)統(tǒng)計表
從上述統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出,造成梗絲結(jié)構(gòu)合格率低的主要原因是梗絲整絲率合格率低。
查閱文獻,發(fā)現(xiàn)整絲率與壓梗厚度、切梗絲厚度呈顯著的正相關(guān)關(guān)系。因此,統(tǒng)計2020年10月份梗絲厚度情況(每個批次測量20個數(shù)據(jù),共13批),并生成時間序列圖:
圖1 梗絲厚度時間序列圖
從上述圖中可知:經(jīng)切梗機切削后,梗絲厚薄不均,雖然批次均值都在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),但厚度合格率僅為60.7%,極易在后續(xù)處理中產(chǎn)生造碎,造成整絲率降低,進而影響梗絲結(jié)構(gòu)合格率。
對切梗絲厚度影響因素的分析
針對切梗絲厚薄不均的問題進行分析,找到了9條末端影響因素:銅排鏈結(jié)垢、刀片與刀門基準(zhǔn)偏移、來料溫度高、來料水分大、刀門壓力大、磨刀參數(shù)設(shè)置不合理、金剛石磨損、撥料輥位置高、光電開關(guān)精度低,并對每個末端影響因素進行調(diào)查分析,最終得出影響切梗絲厚度的主要原因為:切梗機進料光電開關(guān)探測精度低、切梗機磨刀參數(shù)設(shè)置不合理。
由于原有光電開關(guān)探測精度較低,且探測距離無法數(shù)據(jù)化,因此在原有光電開關(guān)基礎(chǔ)上加裝一組超聲波探測儀,實現(xiàn)料位的精確探測。經(jīng)在現(xiàn)場進行實地測量,繪制了改造示意圖。
圖2 光電開關(guān)改造示意圖
對影響磨刀效果的三個因素:刀片進給量(轉(zhuǎn)/次)、砂輪進給量(格/次)、往復(fù)停頓時間(秒),選取不同水平,選用L9(34)正交法進行試驗并用極差進行分析。
表2 L9(34)正交試驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
由上表數(shù)據(jù)通過看一看和算一算可知:各因素的最佳水平為A2B1C2,因此,小組確定最佳參數(shù)為:刀片進給量750轉(zhuǎn)/次,砂輪進給量1格/次,往復(fù)停頓時間1秒。
所有對策實施完畢后,經(jīng)過一段時間的穩(wěn)定運行,查閱質(zhì)量報表,統(tǒng)計2021年1月的13批數(shù)據(jù)和2月的17批數(shù)據(jù)進行分析,發(fā)現(xiàn)梗絲結(jié)構(gòu)合格率分別達到了97.4%和96.1%,兩個月的梗絲結(jié)構(gòu)合格率平均值達到96.75%,即通過加裝超聲波探測儀和優(yōu)化磨刀參數(shù),提高了梗絲結(jié)構(gòu)的合格率,提升了梗絲質(zhì)量。