楊晨穎,黃志剛,湯躍,黃宏,連軍偉,周杰
(1.杭州吉利汽車有限公司,浙江 杭州 315336;2.浙江吉潤(rùn)汽車有限公司,浙江 寧波 315800)
2020年3月份統(tǒng)計(jì)某出口車型背門亮條故障多起,PPM值高達(dá)23376,統(tǒng)計(jì)占居出口車單車故障第1位,嚴(yán)重影響車型質(zhì)量。雖出口車產(chǎn)量不高,但出口車出口海關(guān),代表著中國(guó)車輛在世界的形象,背門亮條為外觀件,外觀件發(fā)生故障對(duì)車輛整體形象影響將更為嚴(yán)重,且若出口海外車輛出現(xiàn)故障并索賠,海外索賠件出口海關(guān)手續(xù)繁瑣,并將按國(guó)內(nèi)市場(chǎng)索賠額三倍索賠,金額龐大。出口車背門亮條批量故障對(duì)國(guó)家、企業(yè)形象及公司利益負(fù)面影響均十分嚴(yán)重。對(duì)故障模式進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)背門亮條故障模式單一均為背門亮條開裂,且開裂位置均為背門亮條與攝像頭相配合處。由于背門亮條安裝于背門鈑金上,且與攝像頭存在一定配合,故將從背門亮條材質(zhì)、員工裝配工藝、車身鈑金孔位、攝像頭質(zhì)量等開始分析。筆者及其質(zhì)量小組將對(duì)“消除某車型背門亮條開裂故障”課題進(jìn)行立題并研究,從零件試驗(yàn)、數(shù)據(jù)測(cè)量、實(shí)物分析,故障再現(xiàn)等方面進(jìn)行分析研究,分析出背門亮條開裂的原因,并制定相應(yīng)措施,防止再發(fā),本文將對(duì)這一系列問題進(jìn)行專題討論。
背門亮條材質(zhì)為ABS,ABS是由丙烯腈(Arcylenitrile)、丁二烯(Butadiene)和苯乙烯(Styrene)三單體共聚而得到的聚合物塑料,其代名為ABS,是三種單體英文名的第一字母組合,加工工藝為注塑,生產(chǎn)后放置一定時(shí)間后進(jìn)行電鍍,電鍍?yōu)橐灾绷麟娺M(jìn)行電解的方式使金屬或合金沉積在工件表面,以形成均勻、致密、結(jié)合力良好的金屬層的過程。電鍍經(jīng)過7個(gè)前處理槽進(jìn)行,9個(gè)后處理槽,注塑素材件分別進(jìn)行脫脂、粗化、中和、預(yù)浸、活化鈀、促進(jìn)、化學(xué)鎳、酸活化、預(yù)浸銅、打底銅、硫酸銅、酸活化、半光鎳、高硫鎳、全光鎳、微孔鎳、鉻預(yù)浸活化、鍍鉻、烘烤等處理則電鍍成型。分析該故障件,發(fā)現(xiàn)不僅鍍層開裂,素材件亦開裂,且開裂處均與攝像頭接觸干涉。分析背門亮條從生產(chǎn)到產(chǎn)品裝車出庫,流程為注塑、電鍍,電鍍后背門亮條檢驗(yàn)出廠后,經(jīng)過物流包裝后裝箱,再經(jīng)過運(yùn)輸?shù)竭_(dá)工位,員工安裝背門亮條與攝像頭方法為先將攝像頭從行李艙內(nèi)背門卡入再將亮條安裝上行李艙背門上,拍打并在左右各打上螺栓。根據(jù)以上分析,可知員工裝配不當(dāng)、車身孔位不正、攝像頭本身不良、背門亮條質(zhì)量問題均有導(dǎo)致背門亮條開裂的可能。下將針對(duì)開裂原因進(jìn)行具體分析,并制定相應(yīng)整改措施。
現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)員工裝配,發(fā)現(xiàn)作業(yè)指導(dǎo)書無變更,員工裝配與作業(yè)指導(dǎo)書一致,并無明顯變異點(diǎn),裝配背門亮條與攝像頭員工為一人,且半年無變更。
由此確認(rèn),員工裝配并無問題,排除此因素。
查找車身攝像頭孔位數(shù)模尺寸為35.3*24.2mm,抽查沖壓件該攝像頭孔位實(shí)物尺寸為 35.28*24.18mm ,可知車身攝像頭孔位尺寸無偏差。將該沖壓件上檢具,如圖1所示,可確認(rèn)該處孔位滿足檢具,對(duì)攝像頭孔沖頭進(jìn)行檢查,確認(rèn)此孔沖頭正常保養(yǎng)、未變更,對(duì)比2019年7月封樣件確認(rèn)寬度為24.2mm,與現(xiàn)有件及數(shù)模尺寸一致,并無變化。測(cè)量攝像頭安裝孔位到翻邊面的距離如下,可知數(shù)據(jù)符合標(biāo)準(zhǔn)。
由以上確認(rèn),車身攝像頭安裝孔位正常,排除此因素。
表1 攝像頭孔位到翻邊距離 單位:mm
圖1 攝像頭孔位上檢具
分析背門亮條與攝像頭間隙,查詢數(shù)模理論間隙為左右均為0.85mm,分析未斷裂背門亮條上攝像頭與背門亮條左右間隙分別為0.86 mm、0.85mm,測(cè)量故障件背門亮條上攝像頭與背門亮條左右間隙分別為1.26mm、0mm,由數(shù)據(jù)可知攝像頭右側(cè)完全與亮條干涉接觸受力,亮條被攝像頭頂裂。
對(duì)攝像頭單件進(jìn)行測(cè)量,查詢數(shù)模理論間隙為左右均為1.92mm,分析未斷裂背門亮條上攝像頭單件與攝像頭支架左右間隙分別為1.88 mm、1.88mm,測(cè)量故障件背門亮條上攝像頭單件與攝像頭支架左右間隙分別為2.88 mm、1.16mm,如圖2所示,由數(shù)據(jù)可知故障件攝像頭單件與攝像頭支架尺寸不均,與數(shù)模不符。
圖2 攝像頭軸向偏差故障件
分析攝像頭與攝像頭支架裝配方式,如圖3所示,可知攝像頭支架裝配時(shí),僅定位平臺(tái)化攝像頭,再將支架螺栓擰緊,而支架與攝像頭存在1.15mm間隙晃動(dòng)量,員工無法保證一致性,如螺栓緊固不到位支架易產(chǎn)生相對(duì)偏斜,導(dǎo)致軸向偏差、間隙不均。
圖3 攝像頭安裝方式
由以上確認(rèn),攝像頭本身確實(shí)不正,確認(rèn)為要因。
3.4.1 亮條材料是否變更
背門亮條供應(yīng)商為寧波某電鍍件公司,使用材料為CHIMEI ABS樹脂,并無變更,對(duì)原材料進(jìn)行組織成分檢測(cè),均為合格。
3.4.2 電鍍前素材是否變形
圖4 素材件上檢具
對(duì)注塑模具進(jìn)行確認(rèn),素材模具無問題,點(diǎn)檢正常,將未電鍍光板件上檢具,如圖4所示,尺寸合格,無偏差。
3.4.3 電鍍后產(chǎn)品是否變形
對(duì)背門亮條電鍍粗化掛具進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)電鍍掛具鋼針全部固定,亮條放置后無法釋放應(yīng)力,粗化(50℃持續(xù)30min)后亮條有變形風(fēng)險(xiǎn)。將電鍍后亮條將電鍍后的亮條上檢具,如圖5所示,結(jié)果發(fā)現(xiàn)兩邊一側(cè)起翹(左右兩側(cè)水平差3.86mm),與標(biāo)準(zhǔn)(10.50mm)不符。
圖5 電鍍后背門亮條上檢具
包裝方案規(guī)定背門亮條包裝方案為每箱8個(gè),使用塑料固定支架隔開,采用塑料盒裝載,箱體層疊上限為6箱,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際調(diào)查包裝方案及運(yùn)輸過程,完全符合要求。
由以上確認(rèn),背門亮條電鍍后因電鍍掛具上無法釋放應(yīng)力,導(dǎo)致背門亮條變形,確認(rèn)為背門亮條開裂要因。
以上共對(duì)可能造成背門亮條開裂的因素:?jiǎn)T工操作不當(dāng)、車身攝像頭安裝孔位不正、攝像頭與支架軸向偏差、亮條材料變更、素材件變形、掛具不符合導(dǎo)致產(chǎn)品變形、亮條運(yùn)輸過程中變形共8項(xiàng)進(jìn)行排查,確認(rèn)其中攝像頭與支架軸向偏差與掛具不符導(dǎo)致產(chǎn)品變形為背門亮條開裂要因。以下,將針對(duì)這兩項(xiàng)故障原因制定具體措施進(jìn)行解決。
4.1.1 攝像頭與支架軸向偏差
針對(duì)攝像頭與支架軸向偏差故障,制定臨時(shí)措施如下:
(1)供方控制:對(duì)安裝螺絲后攝像頭100%用間隙尺檢驗(yàn),不合格品返工。
(2)現(xiàn)生產(chǎn)控制:所有在庫件退庫處理并將檢測(cè)合格件發(fā)運(yùn)至生產(chǎn)線。
(3)市場(chǎng)控制:風(fēng)險(xiǎn)較小,生產(chǎn)當(dāng)時(shí)未因攝像頭干涉亮條將亮條頂裂,后期亮條開裂風(fēng)險(xiǎn)小。
完成時(shí)間為2020年4月2日。
4.1.2 亮條掛具不符合導(dǎo)致產(chǎn)品變形
針對(duì)亮條掛具不符合導(dǎo)致產(chǎn)品變形,制定臨時(shí)措施如下:
(1)供方控制:對(duì)現(xiàn)場(chǎng)件全部返廠做報(bào)廢處理。對(duì)亮條100%上檢具,合格件發(fā)至物流,并作標(biāo)識(shí)。
(2)現(xiàn)生產(chǎn)控制:所有在庫件退庫處理并將檢測(cè)合格件發(fā)運(yùn)至生產(chǎn)線。
(3)市場(chǎng)控制:發(fā)整改后備件至海外。
完成時(shí)間為2020年4月4日。
4.2.1 攝像頭與支架軸向偏差
針對(duì)攝像頭與支架軸向偏差故障,要求供應(yīng)商對(duì)零件控制,制定永久措施如下:
(1)根據(jù)支架的3D數(shù)據(jù)制作定位五金模具,定位攝像頭支架鎖附位置,同時(shí)在底部增加攝像頭偏移調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)攝像頭位移,如圖6、7所示:
圖6 攝像頭安裝支架工裝示意圖
圖7 攝像頭安裝支架實(shí)際操作圖
(2)攝像頭支架鎖附工序由靜態(tài)工作測(cè)試改為帶電測(cè)試。
完成時(shí)間為2020年4月30日。
4.2.2 亮條掛具不符合導(dǎo)致產(chǎn)品變形
針對(duì)亮條掛具不符合導(dǎo)致產(chǎn)品變形故障,要求供應(yīng)商對(duì)零件控制,制定永久措施如下:
(1)重新制作新掛具驗(yàn)證,將中間仍然定位定死,掛具上下的鋼針變更為可動(dòng)式,如圖8所示:
圖8 背門亮條電鍍可動(dòng)式掛具示意圖
(2)電鍍時(shí)采用帶有連接筋條的素材電鍍,如圖9所示:
圖9 背門亮條連接筋更改示意圖
完成時(shí)間為2020年4月18日。
4.3.1 攝像頭與支架軸向偏差整改
根據(jù)支架的3D數(shù)據(jù)制作定位五金模具,定位攝像頭支架鎖附位置,同時(shí)在底部增加攝像頭偏移調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)攝像頭位移。供應(yīng)商在定位治具中,擺放支架并壓制治具,在治具壓制后再鎖螺絲,鎖螺絲過程可避免攝像頭相對(duì)支架旋轉(zhuǎn),并對(duì)成品件出廠100%檢驗(yàn)攝像頭水平度。
4.3.2 亮條掛具不符合導(dǎo)致產(chǎn)品變形整改
要求寧波某電鍍件供應(yīng)商重新制作新背門亮條電鍍掛具驗(yàn)證,重新制作的背門亮條掛具將掛具中間鋼針仍然定位定死,將背門亮條電鍍掛具上下的鋼針變更為可動(dòng)式,經(jīng)過產(chǎn)品實(shí)際裝車及上檢具驗(yàn)證均未發(fā)現(xiàn)變形現(xiàn)象。另外要求寧波鑫品供應(yīng)商將亮條背面連接筋在電鍍?nèi)瓿芍鬁p去,避免亮條在電鍍之前產(chǎn)生變形,降低產(chǎn)品裝車后長(zhǎng)期受力導(dǎo)致開裂的風(fēng)險(xiǎn)。
針對(duì)攝像頭偏差防止再發(fā)對(duì)供應(yīng)商作業(yè)指導(dǎo)書及控制計(jì)劃更新,將針對(duì)攝像頭與支架軸向偏差故障,要求供應(yīng)商對(duì)零件控制,將所制定的永久措施即根據(jù)支架的3D數(shù)據(jù)制作定位五金模具,定位攝像頭支架鎖附位置,同時(shí)在底部增加攝像頭偏移調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)攝像頭位移;攝像頭支架鎖附工序由靜態(tài)工作測(cè)試改為帶電測(cè)試改進(jìn)事項(xiàng)加入作業(yè)指導(dǎo)書及控制計(jì)劃中。針對(duì)背門亮條變形防止再發(fā)故障,針對(duì)亮條掛具不符合導(dǎo)致產(chǎn)品變形故障,要求供應(yīng)商對(duì)零件控制,重新制作新掛具驗(yàn)證,將中間仍然定位定死,掛具上下的鋼針變更為可動(dòng)式、電鍍時(shí)采用帶有連接筋條的素材電鍍。對(duì)背門亮條電鍍上掛作業(yè)書更新,并要求供方對(duì)背門亮條掛具定期檢測(cè)更換。
對(duì)使用該故障車型類似造型車型背門亮條與攝像頭間隙測(cè)量,發(fā)現(xiàn)背門亮條與攝像頭右側(cè)雖有間隙,但由數(shù)據(jù)可得左右間隙不均,針對(duì)攝像頭軸向偏差故障將使用故障車型類似造型背門亮條車型攝像頭全系整改,均要求各攝像頭供應(yīng)商完成改進(jìn)即根據(jù)支架的3D數(shù)據(jù)制作定位五金模具,定位攝像頭支架鎖附位置,同時(shí)在底部增加攝像頭偏移調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)攝像頭位移;攝像頭支架鎖附工序由靜態(tài)工作測(cè)試改為帶電測(cè)試。針對(duì)使用該故障車型類似造型車型背門亮條更新掛具進(jìn)行電鍍生產(chǎn),降低背門亮條在電鍍過程中產(chǎn)生的變形可能性。
通過對(duì)某車型背門亮條開裂故障解決,期間經(jīng)過了故障實(shí)物調(diào)查、原因分析、臨時(shí)措施、永久措施、對(duì)策實(shí)施驗(yàn)證防止再發(fā)并橫向排查這些過程,我們真正找到了背門亮條開裂的原因,并針對(duì)攝像頭軸向偏差及背門亮條開裂故障兩個(gè)要因制定了相應(yīng)的整改措施,經(jīng)驗(yàn)證后證實(shí)有效。在解決了該車型背門亮條開裂故障的同時(shí),我們也對(duì)同造型車型進(jìn)行了橫向排查,充分預(yù)防了故障再現(xiàn)的可能性。在實(shí)際進(jìn)行調(diào)查及工作實(shí)施的過程中,小組中的每個(gè)成員都進(jìn)行了實(shí)質(zhì)并有效的工作,在此表示真心感謝。通過這個(gè)課題調(diào)查研究,我們也明白了在一個(gè)故障來臨時(shí),不能只看故障的表現(xiàn),要對(duì)所有與故障相關(guān)的方面均進(jìn)行調(diào)查,才能徹底查出故障的原因,并進(jìn)行解決。通過本次改善項(xiàng)目活動(dòng),小組完成了預(yù)定的目標(biāo)值,將該車型背門亮條開裂故障消除。
針對(duì)其他零部件依然存在一些質(zhì)量問題,通過此次改善橫向推廣、排查,切實(shí)根據(jù)客戶使用實(shí)際工況、駕駛習(xí)慣等優(yōu)化零部件,提升國(guó)產(chǎn)汽車的整車質(zhì)量及市場(chǎng)形象。