程光,鄭建國(guó),張強(qiáng),王永煒
山西航天清華裝備有限責(zé)任公司 山西長(zhǎng)治 046000
數(shù)控車(chē)床CKA6180采用FANUC Series 0iMate TC數(shù)控系統(tǒng),在使用過(guò)程中,主軸箱出現(xiàn)了振動(dòng)大和聲音異常的現(xiàn)象。打開(kāi)主軸箱蓋檢查發(fā)現(xiàn):箱內(nèi)各軸軸承及齒輪十分干燥,嚴(yán)重缺少潤(rùn)滑油,齒輪與各軸軸承均出現(xiàn)不同程度的磨損,大量磨損鐵粉粘附并堆積在各軸和箱壁上(見(jiàn)圖1),主軸軸承滾柱因缺油磨損已發(fā)黑(見(jiàn)圖2)。很明顯,這種情況已經(jīng)持續(xù)了較長(zhǎng)的時(shí)間。
圖1 磨損鐵粉堆積在軸和箱壁上
圖2 軸承滾柱磨損發(fā)黑
查閱機(jī)床說(shuō)明書(shū)了解其工作原理:由液壓電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)液壓泵為液壓系統(tǒng)提供壓力,潤(rùn)滑油經(jīng)由管路引入主軸箱為各齒輪及軸承提供潤(rùn)滑。檢查發(fā)現(xiàn),由于電動(dòng)機(jī)與液壓泵之間聯(lián)軸器的損壞,使液壓泵得不到動(dòng)力,系統(tǒng)沒(méi)有壓力就無(wú)法為主軸箱提供潤(rùn)滑,導(dǎo)致發(fā)生故障。在更換新的聯(lián)軸器后,故障得到排除。
故障排除后,雖然機(jī)床可以繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),但是由于部分齒輪磨損嚴(yán)重,因此主軸箱仍存在一定的振動(dòng)和噪聲,且主軸軸承已達(dá)不到原本的旋轉(zhuǎn)精度,使機(jī)床失去了原有的精加工能力,只能采取降級(jí)使用的辦法,進(jìn)行半精加工或者粗加工。如果要恢復(fù)機(jī)床原有的精度,則需要將受損齒輪和軸承全部更換,維修費(fèi)用較高。
根據(jù)機(jī)床的工作原理分析如下:斷路器為液壓電動(dòng)機(jī)提供保護(hù),當(dāng)電動(dòng)機(jī)發(fā)生過(guò)載、短路等電氣故障時(shí),斷路器會(huì)跳閘,切斷電動(dòng)機(jī)的動(dòng)力;同時(shí)系統(tǒng)會(huì)發(fā)出報(bào)警,機(jī)床停止運(yùn)行。但是,當(dāng)發(fā)生聯(lián)軸器故障或是液壓泵斷軸等機(jī)械故障時(shí),液壓泵因得不到動(dòng)力而不能產(chǎn)生液壓力,潤(rùn)滑油也就不能到達(dá)主軸箱。這時(shí)電動(dòng)機(jī)處于空轉(zhuǎn)狀態(tài),斷路器不動(dòng)作,機(jī)床也沒(méi)有報(bào)警發(fā)生,但主軸仍可以繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。在不知不覺(jué)中,操作人員按部就班地進(jìn)行生產(chǎn),主軸箱在沒(méi)有潤(rùn)滑油的情況下繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),磨損逐漸加劇,直至異常振動(dòng)及噪聲發(fā)展到一定程度,才引起操作人員的注意。
為了避免因操作人員不能主動(dòng)、及時(shí)地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題而導(dǎo)致發(fā)生故障,就需要通過(guò)技術(shù)手段為機(jī)床提供安全保障。具體思路為:將主軸箱潤(rùn)滑油的流量信號(hào)或液壓壓力信號(hào)引入機(jī)床PMC(機(jī)床可編程邏輯控制器)中,并編輯一段相應(yīng)順序的程序控制機(jī)床的運(yùn)行。當(dāng)發(fā)生故障時(shí)數(shù)控系統(tǒng)會(huì)發(fā)出報(bào)警,并根據(jù)機(jī)床不同的運(yùn)行狀態(tài)由PMC分別采用不同的措施使機(jī)床停止運(yùn)行,從而達(dá)到保護(hù)機(jī)床的目的。
對(duì)信號(hào)的不同采集方法進(jìn)行比較如下。如果采用流量信號(hào)方式,則需將流量感應(yīng)閥串接于主軸潤(rùn)滑管路中,才能達(dá)到監(jiān)測(cè)流量的目的,并需要解決安裝固定的問(wèn)題,具體操作比較繁瑣;如果采用液壓壓力信號(hào)的方式,只需將原有液壓系統(tǒng)的壓力表更換為耐振電接點(diǎn)壓力表即可。相比之下,后者更簡(jiǎn)單易行,工作量小,對(duì)原系統(tǒng)的狀況改變小,性?xún)r(jià)比較高。
將原裝的普通壓力表(見(jiàn)圖3)更換為耐振電接點(diǎn)壓力表(見(jiàn)圖4),并通過(guò)一段兩芯控制線將信號(hào)接入至數(shù)控系統(tǒng)的I/O輸入模塊的接線端子X(jué)0002.7上。
圖3 原裝的普通壓力表
圖4 更換后的耐振電接點(diǎn)壓力表
將耐振電接點(diǎn)壓力表的壓力上限設(shè)定為1.5MPa(見(jiàn)圖5),其值略低于液壓系統(tǒng)的額定壓力。當(dāng)實(shí)際壓力低于1.5MPa時(shí),觸點(diǎn)斷開(kāi);當(dāng)實(shí)際壓力高于1.5MPa時(shí),觸點(diǎn)接通。
圖5 壓力上限設(shè)定為1.5MPa
根據(jù)監(jiān)測(cè)壓力信號(hào)為0或1的狀態(tài),在原有順序程序的基礎(chǔ)上,編制控制程序。
(1)當(dāng)壓力值大于設(shè)定值時(shí) 圖6中的壓力信號(hào)輸入端X0002.7狀態(tài)為1,則R0154.0狀態(tài)為1。
圖6 壓力信號(hào)輸入
圖7中的R0154.0狀態(tài)為1和R0154.6為0,則R0154.7狀態(tài)為1。
圖7 主軸正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)條件控制
圖8和圖9中的R0154.7均為1,則正轉(zhuǎn)輸出Y0006.0和反轉(zhuǎn)輸出Y0006.1均可以正常輸出,這時(shí)無(wú)論手動(dòng)或自動(dòng)控制,主軸正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)都可以正常起動(dòng)運(yùn)行,操作人員可以進(jìn)行生產(chǎn)加工。
圖8 主軸正轉(zhuǎn)
圖9 主軸反轉(zhuǎn)
(2)當(dāng)出現(xiàn)故障使壓力值小于設(shè)定值時(shí) 圖6中的X0002.7狀態(tài)為0,則R0154.0狀態(tài)變?yōu)?;圖10中的R0154.0狀態(tài)變?yōu)?,則信息信號(hào)A0002.1狀態(tài)變?yōu)?。發(fā)生報(bào)警時(shí),系統(tǒng)屏幕顯示“ 1021 Lack of hydraulic pressure”(缺少液壓壓力)的報(bào)警信息(見(jiàn)圖11)。
圖10 壓力低報(bào)警信號(hào)
圖11 監(jiān)測(cè)壓力低報(bào)警畫(huà)面
1)主軸處于未運(yùn)行狀態(tài)時(shí):R0154.0狀態(tài)為0,R0154.7狀態(tài)也為0,則正轉(zhuǎn)輸出Y0006.0(見(jiàn)圖8)與反轉(zhuǎn)輸出Y0006.1也為0,主軸不能起動(dòng)運(yùn)行,操作人員不能進(jìn)行生產(chǎn)加工。
2)主軸處于運(yùn)行狀態(tài)時(shí):雖然這時(shí)R0154.0狀態(tài)為0,但是通過(guò)圖7中R0154.7與R0154.1的串接線路使R0154.7保持為1,則正轉(zhuǎn)輸出Y0006.0(見(jiàn)圖8)或反轉(zhuǎn)輸出Y0006.1(見(jiàn)圖9)也保持為1,主軸仍然繼續(xù)運(yùn)行,保持生產(chǎn)加工狀態(tài)。圖12中的R0154.1、R0154.0與自動(dòng)運(yùn)行中的信號(hào)F0000.7使單程序段信號(hào)G0046.1狀態(tài)變?yōu)?,在執(zhí)行完當(dāng)前指令后機(jī)床將自動(dòng)暫停,生產(chǎn)加工中斷。
圖12 單程序段信號(hào)
圖13中的R0154.0與R0154.1使計(jì)時(shí)器T0010進(jìn)入計(jì)時(shí)狀態(tài),計(jì)時(shí)器T0010設(shè)置時(shí)長(zhǎng)為1min。操作人員在發(fā)現(xiàn)報(bào)警后,可以在1min內(nèi)主動(dòng)操作,停止機(jī)床的運(yùn)行。
圖13 自動(dòng)停機(jī)延時(shí)
3)計(jì)時(shí)器T0010經(jīng)過(guò)1min計(jì)時(shí)完畢,如果操作人員仍然沒(méi)有執(zhí)行操作,機(jī)床當(dāng)前加工程序的指令又沒(méi)有執(zhí)行完畢,那么主軸仍然處于運(yùn)行狀態(tài)。圖13中的R0154.4狀態(tài)變?yōu)?,圖14中的R0154.4狀態(tài)變?yōu)?,則R0154.6狀態(tài)變?yōu)?。圖15中的R0154.6狀態(tài)變?yōu)?,則R0154.7狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)?,使正轉(zhuǎn)輸出Y0006.0(見(jiàn)圖8)與反轉(zhuǎn)輸出Y0006.1(見(jiàn)圖9)狀態(tài)均為0,主電動(dòng)機(jī)斷電,主軸停止運(yùn)轉(zhuǎn)。
圖14 用于自動(dòng)停機(jī)保持的繼電器
圖15 主軸正反轉(zhuǎn)條件控制
圖16中的R0154.6狀態(tài)變?yōu)?,使緊急停止信號(hào)G0008.4狀態(tài)變?yōu)?,機(jī)床進(jìn)入緊急狀態(tài),機(jī)床所有動(dòng)作停止,生產(chǎn)加工中斷。圖17中的R0154.6狀態(tài)變?yōu)?,則信息顯示信號(hào)A0002.2狀態(tài)為1。
圖16 緊急停止
圖17 自動(dòng)停機(jī)報(bào)警信號(hào)
發(fā)生報(bào)警時(shí),系統(tǒng)顯示屏顯示“1022 Lack of spindle oil emergency stop”(缺少主軸潤(rùn)滑油,緊急停止)的報(bào)警信息(見(jiàn)圖18)。
4)操作人員只需按下“復(fù)位”鍵,即可解除當(dāng)前的緊急停止?fàn)顟B(tài)。在液壓系統(tǒng)的壓力未恢復(fù)時(shí),主軸在手動(dòng)或自動(dòng)模式下均不能起動(dòng),報(bào)警信息A0002.1與A0002.2不可清除;待液壓系統(tǒng)的壓力恢復(fù)之后,報(bào)警信息可自動(dòng)清除。
圖18 自動(dòng)停機(jī)后報(bào)警畫(huà)面
經(jīng)過(guò)以上步驟,主軸潤(rùn)滑保護(hù)控制程序就已經(jīng)全部完成了。依照上述方法對(duì)機(jī)床進(jìn)行改進(jìn),并經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,機(jī)床在以上幾種運(yùn)行狀態(tài)下均得到了有效的控制,顯示效果良好,問(wèn)題得到圓滿(mǎn)解決。
上述數(shù)控機(jī)床主軸潤(rùn)滑監(jiān)控完善的案例,可以為維修同型號(hào)機(jī)床或類(lèi)似型號(hào)機(jī)床的相似故障提供參考。
在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境下,由于各種原因,有些機(jī)床在出廠時(shí)就有可能存在功能不完善的情況,因此對(duì)維修人員提出了更高的要求。維修人員不僅要完成好日常設(shè)備的維修保養(yǎng)等本職工作,更要在工作中及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備的缺陷和安全隱患,并善于運(yùn)用專(zhuān)業(yè)技能對(duì)問(wèn)題設(shè)備進(jìn)行必要的創(chuàng)新、改進(jìn)和升級(jí),消除潛在的隱患,使設(shè)備的功能趨于完善,運(yùn)行更為安全可靠,避免給企業(yè)造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。